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        重脫瀝青油熱進(jìn)料催化熱聯(lián)運

        2012-08-15 00:45:02
        河南化工 2012年17期
        關(guān)鍵詞:油漿汽提塔罐區(qū)

        凌 南

        (中國石化南陽石蠟精細(xì)化工廠,河南南陽 473132)

        0 前言

        南陽石蠟精細(xì)化工廠催化裂化裝置,目前實際加工能力25萬t/a,其中催化冷料系統(tǒng)原料來源主要是:丙烷脫瀝青裝置的丙烷重脫瀝青油,與中間原料油罐區(qū)來的蠟下油調(diào)合后,作為催化冷原料送至催化裝置。催化冷料在罐區(qū)儲存期間通過加熱蒸汽維持罐溫90℃左右,需要消耗大量蒸汽,熱量損失較大。

        1 改造前存在問題

        重脫油進(jìn)罐區(qū)熱量損失大:丙烷脫瀝青裝置從汽提塔底用泵(P-3105/A,B)抽出后,與重脫油溶液換熱,經(jīng)過水冷器冷卻至130℃左右送至催化原料罐區(qū),與4#罐區(qū)來的80℃左右的蠟下油按一定比例調(diào)合,通過儲存、脫水后,作為冷原料送至催化裝置。在罐區(qū)催化冷料通過蒸汽加熱維持來罐溫在90℃左右,由于冷原料儲存時間較長,需要消耗大量蒸汽,熱量損失較大。

        2 改造措施

        2010年對本裝置進(jìn)行了改造,本次改造涉及丙烷脫瀝青裝置、催化裂化裝置、中間原料油罐區(qū)、溶劑脫瀝青油原料罐區(qū)等處的生產(chǎn)、儲運區(qū)域,在原有的流程及平面布置中改造,點多面廣,設(shè)備操作、維護(hù)歸就近車間管理,儀表控制信號引至丙烷操作室,改造內(nèi)容如下:①新增重脫油原料緩沖罐1座。(利舊該廠現(xiàn)有四期工程設(shè)備)。②新增蠟下油泵2臺。③新增重脫油緩沖罐液位調(diào)節(jié)系統(tǒng)。④重脫油出裝置流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)(利舊原重脫油汽提塔塔底液位調(diào)節(jié))。⑤新增蠟下油流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)。⑥停用水冷器。

        3 原理及改造方案

        130℃的丙烷重脫油與中間原料罐區(qū)來的蠟下油按一定比例在線調(diào)合后去催化裝置。保留丙烷脫瀝青裝置的重脫油去原料罐區(qū)、原料罐區(qū)的催化冷料至催化裝置流程。正常情況下,重脫油、蠟下油在線調(diào)合后直接去催化,異常情況下重脫油按原有流程改至罐區(qū),催化原料泵按原冷料流程抽催化冷料進(jìn)裝置。

        為確保重脫油去催化裝置的流量穩(wěn)定,新增重脫油緩沖罐V3116(容積13 m3),彌補了因原料性質(zhì)變化導(dǎo)致的催化原料緩沖罐容積較小,丙烷汽提塔的塔徑小、容積較小,催化冷料沉降時間較短的不足。

        重脫油自汽提塔底經(jīng)至緩沖罐,該緩沖罐頂與汽提塔氣相相通,底物料進(jìn)泵P3105增加液位遠(yuǎn)傳控制、高低液位報警裝置。重脫油自泵送出后,與重脫油溶液換熱,分兩路送出裝置,一路經(jīng)流量控制閥與蠟下油匯合至催化裝置,一路根據(jù)緩沖罐液位間斷外甩至罐區(qū)。本次改造蠟下油送催化裝置流量為4 m3/h。新增兩臺蠟下油泵,在新增蠟下油泵出口管路上設(shè)流量控制系統(tǒng)。

        正常生產(chǎn)中,蠟下油、重脫油分別經(jīng)流量控制器按一定比例混合后去催化裝置,至催化裝置后與常壓來的熱料再經(jīng)混合器混合去原料緩沖罐。

        在丙烷裝置生產(chǎn)波動,重脫油無法達(dá)到需求的流量時,蠟下油泵適當(dāng)增大流量至8 m3/h送催化裝置,滿足催化裝置原料量。在常壓或丙烷任何一套裝置停工,無法正常供給常壓熱料或丙烷重脫油時,催化恢復(fù)原流程,啟動催化裝置原料泵抽溶劑脫瀝青油原料與產(chǎn)品罐區(qū)冷料維持催化裝置正常生產(chǎn)。所以,要求罐區(qū)必須一直備用一罐合格的冷料供催化裝置隨時使用。

        催化油漿與催化冷料換熱后,去油漿蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生蒸汽,由于催化冷料的溫度升高,使得催化油漿換熱后的終溫升高,這樣可以讓油漿蒸汽發(fā)生器多產(chǎn)蒸汽。

        4 改造效果

        改造后,正常生產(chǎn)的情況下丙烷重脫油跟中間原料罐區(qū)的蠟下油按一定的比例在線調(diào)合去催化裝置,非正常情況下重脫油進(jìn)罐區(qū),節(jié)約了大量的蒸汽。在丙烷裝置汽提塔底部設(shè)緩沖罐:一方面緩解了因為催化冷料的性質(zhì)改變,帶來的重脫油沉降時間的縮短、原料性質(zhì)忽重忽輕、液位不穩(wěn)等操作波動問題,使裝置運行平穩(wěn);另一方面,在丙烷裝置出現(xiàn)故障時,能給催化供料多增加30 min的緩沖時間,以備罐區(qū)切換流程有充足的時間。停用水冷器,可節(jié)約大量循環(huán)水。催化冷料的溫度升高,使得催化油漿終溫升高,油漿蒸汽發(fā)生器可多產(chǎn)蒸汽。經(jīng)過一年多的使用,丙烷重脫油直接進(jìn)催化裝置,節(jié)能效果顯著,裝置操作平穩(wěn)。

        5 經(jīng)濟(jì)效益

        直接效益:重脫瀝青油直接進(jìn)催化裝置,減少了進(jìn)罐區(qū)加熱保溫的蒸汽用量,年節(jié)約蒸汽3 800 t,蒸汽的價格按130元/t計,每年蒸汽節(jié)約費用49.4萬元。停用水冷器后,可節(jié)約循環(huán)水8 t/h,循環(huán)水的價格按0.45元/t計,每年運行8000h,可節(jié)約2.9萬元。油漿蒸汽發(fā)生器可多產(chǎn)汽0.5 t/h,蒸汽的價格按130元/t計,每年運行8 000 h,可多產(chǎn)蒸汽52萬元。綜上所述,本項目總效益為104.3萬元。

        6 結(jié)論

        通過丙烷重脫瀝青油直接熱進(jìn)料到催化裝置,并實現(xiàn)熱聯(lián)運,達(dá)到了合理用能、減少能量損失目的。改造后取得了良好的效果,節(jié)約能耗,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,經(jīng)濟(jì)效益顯著,在同類裝置具有應(yīng)用推廣價值。

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