李 哲
沈陽有色冶金設(shè)計(jì)研究院,遼陽 沈陽 110003
進(jìn)入本世紀(jì),可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略已成為資源性產(chǎn)業(yè)的頭等大事,選礦行為作為資源性產(chǎn)業(yè)重要的組成部分,必須面對“持續(xù)”和“發(fā)展”這兩大問題。
選廠的自動控制系統(tǒng)包括設(shè)備層和軟件層。硬件設(shè)備是構(gòu)成整個(gè)自動化系統(tǒng)的強(qiáng)有力基礎(chǔ)。軟件則為實(shí)現(xiàn)自動化系統(tǒng)提供了有力的保障
全廠破碎工藝過程主要包括以下幾個(gè)方面:礦石粗碎、礦石中碎、礦石細(xì)碎和礦石篩分生產(chǎn)過程。
破碎機(jī)給礦自動控制研究;工藝流程順序控制研究;金屬探測與報(bào)警控制;料倉料位檢測及控制;可編程邏輯控制器(PLC)實(shí)現(xiàn)破碎篩分自動控制系統(tǒng);可編程邏輯控制器(PLC)之間的通信。
根據(jù)選廠工藝流程特點(diǎn),在設(shè)計(jì)時(shí)將整個(gè)工藝過程的控制劃分為中破碎系統(tǒng)、細(xì)破碎系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)。這些子系統(tǒng)在控制上形成了破碎篩分流程控制的各個(gè)反饋環(huán)節(jié),繼而實(shí)現(xiàn)整個(gè)工藝流程的優(yōu)化控制。
中破碎自動控制,實(shí)現(xiàn)順序控制;通過中破礦倉料位檢測,中破機(jī)腔料位檢測,中破機(jī)給礦量檢測,實(shí)現(xiàn)中破機(jī)擠滿式給料和恒功率控制,中破機(jī)潤滑油路檢測與保護(hù)自動控制等。
細(xì)破碎自動控制,在三段一閉路系統(tǒng)中基本跟中破碎系統(tǒng)的控制要求是一樣的。
篩分自動控制:實(shí)現(xiàn)篩分礦倉料位檢測,粉礦礦量檢測,粉礦倉料位檢測與布料控制功能等。
原設(shè)計(jì)選礦廠設(shè)計(jì)規(guī)模為6500t/d,由于主礦體生產(chǎn)規(guī)模由6500t/d核定為4500t/d,現(xiàn)新增東南礦體規(guī)模為3000t/d,故需對6500t/d選礦廠進(jìn)行擴(kuò)建改造,使選礦廠處理能力達(dá)到7500t/d。
4.1.1 破碎與篩分
由于工藝增加了1臺中碎、1臺細(xì)碎,則本次設(shè)計(jì)變化相應(yīng)的內(nèi)容有:
1)中碎及細(xì)碎圓錐破碎機(jī)功率檢測控制,軸承溫度及潤滑油系統(tǒng)的檢測控制由破碎機(jī)廠家隨設(shè)備成套供應(yīng),其控制信號與原選廠全廠控制系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng);
2)增加細(xì)碎振動給礦機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)。
4.1.2 磨礦工段
原磨礦工段設(shè)有二組Ф4270×6100的球磨機(jī)及水力旋流器。粉礦經(jīng)粉礦倉緩沖后下到帶式輸送機(jī)至球磨機(jī)磨礦旋流器分級后至浮選工段。兩組磨機(jī)及旋流器系統(tǒng)的檢測控制系統(tǒng)相同且維持原有檢測系統(tǒng)不變。
4.1.3 浮選工段
來自旋流器溢流進(jìn)入浮選工段,采用硫化礦選礦及氧化礦選礦流程。其主要增加的檢測和控制內(nèi)容有:
1)在新增的2臺給礦攪拌槽設(shè)pH計(jì),對其pH值連續(xù)檢測指示;
2)浮選槽液位調(diào)節(jié)系統(tǒng)。在新增的2組浮選槽設(shè)液位計(jì),將信號送至選廠主控室。調(diào)整浮選槽氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)位置,使浮選槽液位控制在期望值;
3)浮選槽充氣量調(diào)節(jié)。在新增的2組浮選槽充氣管上,設(shè)氣動調(diào)節(jié)閥門。分別調(diào)整到每組浮選槽的充氣量。充氣閥門開度通過閥位變送器,送到選廠主控室顯示;
4)新增的浮選柱的檢測控制系統(tǒng)隨浮選柱生產(chǎn)廠家成套帶來,并將信號送至全廠控制系統(tǒng),增加1臺DN40的沖洗水調(diào)節(jié)閥;
5)浮選X熒光分析系統(tǒng)不變;
6)加藥控制系統(tǒng)。新增的l套程控加藥機(jī),其加藥PLC控制系統(tǒng)隨加藥機(jī)成套帶來,并考慮與原控制系統(tǒng)連網(wǎng);
7)新增的的渣漿泵設(shè)水封水?dāng)嗔鲌?bào)警檢測儀表,共10臺;
8)新增的2臺鼓風(fēng)機(jī)、1臺空壓機(jī)的檢測和控制儀表隨設(shè)備帶來。
4.1.4 精礦脫水
浮選工段精礦經(jīng)精礦濃縮機(jī)濃縮,通過變頻調(diào)速泵輸送至緩沖攪拌槽后,再用泵送至壓濾機(jī),最后,精礦通過皮帶送至精礦堆,其主要檢測及控制變化內(nèi)容有增加1臺壓濾機(jī),其控制系統(tǒng)隨壓濾機(jī)成套帶來,并將其信號送至全廠控制系統(tǒng)。
4.1.5 尾礦分級與輸送泵站
來自浮選尾礦經(jīng)旋流器分級后,粗砂至礦漿池經(jīng)粗砂泵加壓后,送至充填攪拌站,其溢流經(jīng)尾礦濃密機(jī)濃縮后,經(jīng)三級串聯(lián)砂泵站送至尾礦庫,由于工藝設(shè)備未變化,其主要檢測及控制內(nèi)容也無相應(yīng)的增加。
4.1.6 水處理站及其它
在水處理站內(nèi),分別設(shè)電磁流量計(jì),對全廠生產(chǎn)用水、生活用水等進(jìn)行計(jì)量,其檢測儀表不變化。
經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)原控制系統(tǒng)的編程和控制系統(tǒng)設(shè)備存在一些問題,改造有:
1)對原控制系統(tǒng)DCS存在的硬軟件問題,需進(jìn)行完善,如將DCS與加藥機(jī)、浮選柱等信號進(jìn)行連接,另外包括的信號有尾礦輸送泵站壓力信號連接,DCS自動控制系統(tǒng)的PID調(diào)節(jié)回路投入運(yùn)行、DCS的報(bào)警和報(bào)表軟件的完善、選廠管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的連接;
2)將原工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)恢復(fù)投入應(yīng)用;
3)將原粒度儀由于取樣器的問題解決,恢復(fù)投入運(yùn)行;
4)根據(jù)現(xiàn)場工藝運(yùn)行需要,增加旋流器至浮選槽的礦漿濃度檢測的核輻射濃度計(jì)1臺;
5)由于新的選礦廠產(chǎn)能增加,部分現(xiàn)場檢測儀表的儀表量程可能發(fā)生變化,需要調(diào)整以滿足新的產(chǎn)能需要。
新增的儀表盡量與原來的型號相同,以減少全廠的備品備件,新增的主要儀表類型有:
1)壓力儀表
對于礦漿壓力測量其遠(yuǎn)傳信號采用隔膜式壓力變送器。一般就地壓力指示儀表,選用彈簧管壓力表。
2)濃度計(jì)、pH計(jì)
對于礦漿濃度的測量,采用管上核輻射式濃度計(jì)。pH測量采用pH計(jì)。
3)流量
對于氣體流量測量,采用節(jié)流裝置和差壓變送器相配套的方式。
4)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
在選礦廠,執(zhí)行機(jī)構(gòu)選用氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。一般調(diào)節(jié)閥選用單座調(diào)書閥或調(diào)節(jié)蝶閥。
通過運(yùn)用綜合自動化系統(tǒng),最終達(dá)到勞動生產(chǎn)率位于國內(nèi)領(lǐng)先水平。通過設(shè)備監(jiān)控與設(shè)備安全管理,達(dá)到保障設(shè)備安全運(yùn)行、減少設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間,提高設(shè)備作業(yè)率。通過對能耗、物耗的管理及生產(chǎn)成本的監(jiān)控,到達(dá)強(qiáng)化管理、節(jié)省能耗、降低成本的目的。通過實(shí)施綜合自動化控制系統(tǒng),減少污染、改善作業(yè)環(huán)境與勞動強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。
[1]有色冶金企業(yè)電氣設(shè)計(jì)手冊.冶金工業(yè)部長沙有色冶金設(shè)計(jì)院編制.
[2]電氣傳動自動化技術(shù)手冊.機(jī)械電子工業(yè)部 天津電氣傳動設(shè)計(jì)研究所編著.