董紅
(哈藥集團制藥總廠 黑龍江 哈爾濱 150086)
青霉素鈉是抗生素無菌制劑中應用較廣的抗生素,其突出的特點是毒性小,但青霉素鈉無菌制劑在生產(chǎn)時,需用青霉素工業(yè)鉀鹽經(jīng)轉化成為青霉素鈉水溶液與丁醇混合液即轉化液,經(jīng)除菌過濾后再減壓蒸餾后得到的。轉化液是很不穩(wěn)定的,遇酸、堿或加熱都易分解而失去活性:青霉素鈉在水溶液狀態(tài)下容易水解,并且其分子從新排列,形成聚合物,有時在很溫和的條件下,也形成聚合物;分子中最不穩(wěn)定的部分是β—內酰胺環(huán),而其抗菌能力是由β—內酰胺環(huán)決定的,而青霉素鈉的降解產(chǎn)物幾乎都不具有活性,因此,在青霉素的提煉工藝中,應最大限度地避免降解,減少聚合物的產(chǎn)生。
現(xiàn)在我們采用的轉化設備為陽離子樹脂交換柱,由于其轉化步驟較多,水洗、混合丁醇過程較復雜,需操作人員隨時檢驗轉化過程參數(shù),人為操作因素對轉化液水分影響較大,經(jīng)常在15~35%之間波動。但轉化液水分過低,則會使轉化液直接析出少量結晶體,無法進行除菌過濾,就無法進行下一步提純;轉化液水分過高,則嚴重影響轉化液的共沸結晶,造成共沸周期延長,共沸飽和溫度升高,極易產(chǎn)生聚合物,收率和質量均受到很大程度的影響。為此我們在控制轉化液水分方面做了大量改進,把轉化液水分嚴格控制在18~24%之間,僅此一項,共沸由原來的6.5小時左右縮短為現(xiàn)在的4.5小時左右,共沸飽和溫度由原來的51℃降到了現(xiàn)在的45℃,收率提高了1.5%,聚合物合格率達到了100%,質量得到明顯的提高,成本有所下降,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
控制轉化液水分措施:
從生產(chǎn)實際出發(fā),我們采取了如下措施:
1)對所有的儲罐及承接罐從新計量,增加稱重儀器,對各罐的料液使用情況做到準確的在線監(jiān)測。
2)固定投料量、工藝用水、丁醇使用量,嚴格控制轉化前溶解液的物料配比。
3)控制轉化速率,提高檢測頻率,在保證完全轉型的前提下,以盡快速度完成轉化。
4)控制好轉化結尾時丁醇頂洗量、工藝用水頂洗量。
轉化液水分控制后產(chǎn)生的效益
從以上數(shù)據(jù)對比證明:我們對轉化液水分控制后,收效顯著。
依據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計其經(jīng)濟效益十分可觀:
轉化液水分控制前,去除結晶析出批號:
按每月116200十億計算
月平均收率:90.5%,月產(chǎn)鈉鹽:116200×90.5%÷1.603= 65602.6kg
年產(chǎn)鈉鹽:65602.6×12=787231.2kg
轉化液水分控制后:
按月平均收率:92.3%,月產(chǎn)鈉鹽:116200×92.3%÷1.603= 66907.4kg
年產(chǎn)鈉鹽:66907.4×12=802888.8kg
平均每月增產(chǎn)鈉鹽:1304.8kg
年增產(chǎn)鈉鹽:1304.8kg×12=15657.6kg(折合25099.13十億)
按每100元/十億計算。年增效益:25099.13十億×100元/十億=251萬元
總結分析:
通過對轉化液水分控制,使鈉鹽共沸結晶周期縮短2小時,收率提高了近2%,降低了生產(chǎn)成本,增產(chǎn)增效。同時由于轉化液水分的降低,使共沸結晶速度加快,從而避免了青霉素在高溫條件下所產(chǎn)生的不穩(wěn)定因素。自轉化液水分控制以來,聚合物已從不合格的邊緣達到完全合格,青霉素鉀鹽生產(chǎn)一次合格率達到100%,出口合格率達到99%。
結論:
在提純的鈉鹽共沸結晶過程中,轉化液水分控制(底限控制)是降低共沸結晶溫度,縮短共沸結晶周期及提高產(chǎn)品質量的最有效途徑。