林建勇
(山西省電力勘測設計院,太原市,030001)
山西大唐國際臨汾河西熱電廠工程安裝2臺300 MW亞臨界直接空冷供熱機組,同步建設脫硫、脫硝設施。該工程按照國家“上大壓小”節(jié)能減排政策,替代原臨汾河西熱電廠2臺135 MW機組及供熱范圍內(nèi)的燃煤小鍋爐,以滿足臨汾市日益增長的電力和供熱需求。該工程2009年9月開工,1號機組于2010年12月完成168 h試運行,2號機組于2011年1月完成168 h試運行。山西省電力勘測設計院承擔該工程的設計工作。
由于該工程建設場地狹小,周邊限制條件多,所以在設計過程中總平面布置及確定有關(guān)系統(tǒng)方案成了難點。經(jīng)過反復推敲,多次修改,最終形成了相對合理的總體布置,同時在工藝系統(tǒng)的選擇上也有較多的亮點。該工程是近年來國內(nèi)同類電廠設計中非常有特點的工程,具有一定的借鑒意義,為此,本文從總體設計的角度分析、介紹該工程的一些設計特點。
該工程位于原臨汾河西熱電廠(2×135 MW機組)舊廠址內(nèi)。廠址東西向長約400 m,南北向長約400 m,呈正四方形。在該區(qū)域中部有辦公樓、宿舍樓及公寓樓各2座,還有合作方的水泥廠和硅鐵廠。由于既有建筑不能拆遷,可利用面積極其有限,總面積約13.723 hm2。因此,在如此多的限制條件下該工程總平面布置困難非常大。經(jīng)設計人員與項目建設單位多次討論、推敲,歷經(jīng)10余次重大修改,最終確定了相對合理的全廠總平面布置方案。
考慮到廠址處夏季主導風向為SSW、冬季主導風向為SW及全年主導風向為SSW,為了保證機組空冷系統(tǒng)正常運行,將直接空冷裝置的長邊面向夏季盛行風向。根據(jù)場地實際情況,按照分區(qū)集中布置的原則,主廠房布置在廠區(qū)西側(cè),其固定端朝東,向西擴建。由南向北依次為空冷區(qū)(220 kV屋外GIS裝置區(qū)布置在空冷平臺下)、主廠房區(qū)及貯灰?guī)靺^(qū)(含制氨區(qū)、空壓機房),呈三列式布置形式。廠區(qū)東側(cè)布置圓形煤場、鍋爐補給水車間、廢污水處理車間、燃油泵房、儲氫站等輔助車間。這種布置形式提高了場地利用率,廠區(qū)占地較小,廠區(qū)面積僅為13.693 hm2,單位容量用地面積為0.228 m2/kW,比2010版《電力工程項目建設用地指標》[1]中規(guī)定的火力發(fā)電廠建設用地指標19.01 hm2節(jié)省了5.317 hm2,也比同期、同類機組占地少很多,有關(guān)比較見表1。
在可行性研究階段,為提高機組發(fā)電量,建設單位提出給水泵按1×100%容量汽動給水泵+1×50%容量電動啟動備用給水泵考慮。但是由于該工程受建設用地的限制,汽動給水泵冷卻塔無放置位置。山西省電力勘測設計院根據(jù)多年研究的成果提出了汽動給水泵乏汽直接排入主機空冷系統(tǒng)的方案,經(jīng)充分的技術(shù)論證后得到了建設單位的認可,此方案在后續(xù)的設計工作中順利實施。
該工程每臺機組給水系統(tǒng)配置1×100%容量汽動給水泵+1×50%容量電動啟動備用給水泵,3臺高壓加熱器串聯(lián)運行,設置1個三通大旁路閥。給水泵汽輪機型號為NK63/56,單缸、單軸、反動式、純冷凝、冷端汽外切換,最大功率12 000 kW,額定功率8 000 kW,最高轉(zhuǎn)速6 000 r/min。汽動給水泵型號為80CHTA4SP,多級節(jié)段式,流量 1 352 m3/h,揚程(水柱)2 247 m,軸功率9 158 kW,轉(zhuǎn)速5 260 r/min[2]。
該工程是目前國內(nèi)已投產(chǎn)300 MW直接空冷供熱機組中第1個采用了100%容量汽動給水泵的工程,也是國內(nèi)外直接空冷機組中第1個采用給水泵汽輪機排汽直接進入主機排汽聯(lián)合裝置與主機排汽混合后進入空冷凝汽器冷卻的工程。隨著該工程的順利投產(chǎn),證明了此項技術(shù)經(jīng)受了實際運行的檢驗,達到了降低初投資、節(jié)約廠用電、減少耗煤量、節(jié)約運行水的目的,也為汽動給水泵乏汽冷卻技術(shù)的發(fā)展起了重要的推進作用。
由于受建設用地限制,輸煤系統(tǒng)在設計中也存在諸多困難,如貯煤場的面積不足,輸煤皮帶線路的角度超出規(guī)程要求等。經(jīng)與建設單位協(xié)商,最終確定了圓形儲煤場方案。同時,由于碎煤機室距圓煤場中心約70 m,普通設備提升高度很難滿足要求,經(jīng)充分論證,確定了先在碎煤機室使用大容量斗提機將物料提升到一定高度,再通過帶式輸送機轉(zhuǎn)運至圓形煤場堆取料機,完成煤場堆料作業(yè)的方案。
該工程儲煤場為一座直徑90 m的全封閉圓形煤場,儲煤量約8萬t,滿足電廠2×300 MW機組滿負荷運行時燃用約12天。煤場的主要設備為1臺YDQ600/1000-90型堆取料機,堆料能力為1 200 t/h,取料能力為600 t/h。煤場設1個4 m×4 m的地下煤斗,作為備用取煤設施,煤斗給煤設備為出力600 t/h的活化給料機[3]。
碎煤機室尺寸為20 m×20 m,室內(nèi)布置有碎煤機、斗式提升機、緩沖滾筒,同時交叉布置了碎煤機入料皮帶機、輸入主系統(tǒng)的出料皮帶機、經(jīng)提升機給料輸入煤場的皮帶機。碎煤機室凈高度44 m,碎煤機布置在6.5 m層。破碎后的物料從-6.60 m層提升到17.30 m層,然后卸料到皮帶機上轉(zhuǎn)運至圓形堆取料機堆料,斗式提升機選型出力為600 t/h,該出力與整個運行系統(tǒng)相匹配。
碎煤機室斗式提升機選用的是中央鏈提升機,具體參數(shù)見表2。臨汾河西熱電廠帶載運行表明,在保證物料粒度≤30 mm的工況下,設備運行狀況滿足設計要求。
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目前,出力為600 t/h的大容量斗式提升機在國內(nèi)火電廠工程中還是第1次被采用,較好地解決了因場地不足而影響輸煤、貯煤設計的問題,因此該方案具有創(chuàng)新性,為其他工程提供了借鑒。
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該工程在輸煤除塵系統(tǒng)的設計中,采用了先進的分散物料集流技術(shù)散料抑塵輸送系統(tǒng)、微動力除塵系統(tǒng)及干霧除塵系統(tǒng)等,取代了常規(guī)的水膜式除塵器;在輸煤系統(tǒng)的1~4號轉(zhuǎn)運站中采用了曲線落煤管系統(tǒng)和微動力除塵系統(tǒng)組合方式;在汽車卸煤溝及煤倉間原煤斗區(qū)域采用了干霧除塵系統(tǒng)。
分散物料集流技術(shù)散料抑塵輸送系統(tǒng)是通過三維模型對物料的下落軌跡進行動態(tài)模擬,繼而優(yōu)化煤流下落軌跡,實現(xiàn)流線型落煤管內(nèi)物料流動規(guī)律化,避免物料之間頻繁的相互撞擊,最終實現(xiàn)對煤流的全過程導流。該系統(tǒng)保證煤流出口速度接近于接料皮帶機運行速度,使煤流能夠平緩地滑落至接料皮帶上,從而在源頭上控制粉塵的產(chǎn)生[4]。
同時,該系統(tǒng)對滑道中氣流分布進行模擬,優(yōu)化滑道的內(nèi)部空間設計,以保證攜帶風量最小并避免出現(xiàn)空氣壓差。此功能大大減小誘導風,控制粉塵的產(chǎn)生,減少轉(zhuǎn)運站沖洗次數(shù),節(jié)水節(jié)能,降低運行維護費用。
微動力除塵系統(tǒng)采用空氣壓力平衡原理,實現(xiàn)多次壓力平衡處理,使皮帶輸運過程中產(chǎn)生的沖擊粉塵空氣壓力降至最低,從而減少粉塵量。飛濺起的粉塵沿特有的蝸殼(具有仿生學原理)曲線順利回流到來料處,并同新的來料一同下落至二級皮帶上。該設備由于合理利用了物料的勢能與動能之間的轉(zhuǎn)化,所以極大地降低了除塵所需外部能耗[4]。
該工程汽車卸煤溝的除塵采用了干霧抑塵裝置。該裝置能夠產(chǎn)生直徑為1~10 μm的水霧顆粒,有效地吸附懸浮在空氣中的粉塵,特別是直徑在10 μm以下的可吸入顆粒,使粉塵受重力作用而沉降,從而達到抑塵作用[5]。
經(jīng)過運行檢驗,以上3個系統(tǒng)的除塵效果非常明顯,大大減少了清掃工作量,使輸煤系統(tǒng)粉塵控制保持在較高水平。這種組合除塵方式在電廠輸煤系統(tǒng)中尚屬首次應用,若能經(jīng)受長期運行的考驗,應極具推廣應用價值。
該工程受建設用地限制,整個廠區(qū)布置極其緊張,為了提高土地利用率,山西省電力勘測設計院在借鑒其他行業(yè)設計經(jīng)驗的基礎上首次在電廠設計中提出,將輔機循環(huán)水機械通風蒸發(fā)式冷卻器布置在輔機循環(huán)水泵房屋頂?shù)姆桨浮?/p>
該方案中,輔機循環(huán)水泵房水泵間、配電間、加藥間被設計為聯(lián)合建筑,單層工業(yè)廠房,平面軸線尺寸為49.5 m,跨度9 m,柱距4.5 m,凈高5 m,總高6.2 m。其中5個開間內(nèi)設地下泵坑,用于布置輔機循環(huán)水泵,其余6個開間為電氣配電間及循環(huán)水加藥間。泵坑部分采用地下鋼筋混凝土箱型結(jié)構(gòu),地上部分采用單層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。
該工程共采用10組蒸發(fā)冷卻器,它們被縱向單排布置于輔機循環(huán)水泵房屋頂。每個蒸發(fā)冷卻器基礎的平面尺寸為3.4 m×9.3 m,相鄰2個基礎凈間距為1.1 m,中心間距為4.5 m。為了使結(jié)構(gòu)受力均勻合理,在結(jié)構(gòu)布置時,房屋縱向開間確定為4.5 m,即橫向框架的中心間距為4.5 m。輔機循環(huán)水泵房共11個開間,12榀框架。每個蒸發(fā)冷卻器長9.437 m,寬 3.058 m,高4.95 m,為減小屋頂荷載,蒸發(fā)冷卻器直接置于屋面梁板上,不另設基礎[6]。
該方案與蒸發(fā)冷卻器布置于地面方案的經(jīng)濟比較見表3。2種方案中工藝設備材料費和工藝運行費相同。
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通過比較可以看出,蒸發(fā)冷卻器置于輔機循環(huán)水泵房頂,可節(jié)約占地828 m2,盡管建筑工程費增加27.46萬元,計入征地費后,總費用仍然節(jié)省約7.11萬元[6]。尤其重要的是該工程存在用地緊張的具體情況,所以節(jié)約用地更具有重大意義。
山西大唐國際臨汾河西熱電廠雖然是一個常規(guī)的燃煤直接空冷供熱機組,其設計技術(shù)應該是成熟的,但是該工程受到建設用地的限制,產(chǎn)生了諸多設計難題。在項目建設方的全力支持下,山西省電力勘測設計院采用了許多具有創(chuàng)新性的解決方案,同時在工藝系統(tǒng)的選擇上也有較多的優(yōu)化和改進,出色地完成了該工程的設計任務。目前,該工程2臺機組早已投入運行,生產(chǎn)情況良好,證明本文所述的這些設計技術(shù)是成功的。該工程的設計經(jīng)驗可供同類電廠的規(guī)劃建設參考。
[1]國家電力監(jiān)管委員會.電力工程項目建設用地指標(火電廠、核電廠、變電站和換流站)[M].北京:中國電力出版社,2010.
[2]白金德,劉俊然,等.施工圖總說明及卷冊目錄[R].太原:山西省電力勘測設計院,2010.
[3]黃琪.大出力斗提機在輸煤系統(tǒng)中的應用[R].太原:山西省電力勘測設計院,2010.
[4]黃琪.輸煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)運站落料管及除塵方式的優(yōu)化設計[R].太原:山西省電力勘測設計院,2010.
[5]梁世俊.干霧抑塵系統(tǒng)在地下卸煤溝的方案設計[R].太原:山西省電力勘測設計院,2010.
[6]張俊雙.蒸發(fā)冷卻器置于輔機循環(huán)水泵房屋頂優(yōu)化設計[R].太原:山西省電力勘測設計院,2010.