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        超超臨界大型燃煤機(jī)組摻燒褐煤試驗研究

        2012-07-06 09:31:56邢振中
        東北電力技術(shù) 2012年7期
        關(guān)鍵詞:神華煤耗褐煤

        邢振中,劉 忠,冷 杰

        (1.華北電力大學(xué),北京 102206;2.遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)

        1 設(shè)備及煤質(zhì)概況

        1.1 設(shè)備

        某電廠2×1 000 MW超超臨界機(jī)組鍋爐由東方鍋爐 (集團(tuán))股份有限公司與東方-日立鍋爐有限公司聯(lián)合設(shè)計、制造,型號為DG3000/26.25-Ⅱ1,為超超臨界參數(shù)、對沖燃燒方式、固態(tài)排渣、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊П型結(jié)構(gòu)變壓直流爐。鍋爐爐膛四周為全焊式膜式水冷壁。過熱器受熱面由頂棚、后豎井煙道四壁、后豎井分隔墻、布置在尾部豎井后煙道內(nèi)的低溫過熱器、爐膛上部的屏式過熱器和位于折焰角上方的高溫過熱器組成。制粉系統(tǒng)為6臺中速磨配動態(tài)分離器直吹式系統(tǒng)。燃燒器為新型DHDB-NR3旋流煤粉燃燒器,前后墻各布置3層燃燒器,每層每面墻8只。在前后墻各布置一層燃盡風(fēng)噴口,其中每層每面墻2個側(cè)燃盡風(fēng)噴口,8個燃盡風(fēng)噴口。

        1.2 褐煤和混煤煤質(zhì)特性

        某電廠2×1 000 MW超超臨界機(jī)組設(shè)計煤種為準(zhǔn)葛爾2號煙煤,2種校核煤種為準(zhǔn)葛爾2號煤和神華煤,設(shè)計燃料特性見表1。在燃煤供應(yīng)緊張、煤價不斷上漲的形勢下,煙煤供應(yīng)日益緊張,因此電廠計劃摻燒霍林河褐煤。由于褐煤和煙煤特性差異較大,因此摻燒褐煤必將對鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運行帶來影響。根據(jù)電廠所用的神華煤摻燒霍林河褐煤的試驗,分析神華煤摻燒褐煤后對機(jī)組的影響。

        表1 設(shè)計燃料特性

        表2 額定負(fù)荷下某電廠混煤的煤質(zhì)分析

        褐煤中含碳量低,其Vdaf≥40%,有利于著火和煤的燃盡,同時也極易自燃。褐煤中水分、灰分和含氧量高,因而發(fā)熱量較低,Qnet,ar在11 000~15 000 kJ/kg。褐煤的變形溫度和軟化溫度均較低,實際燃燒過程中很容易結(jié)焦,因而褐煤燃燒中要解決由于灰熔融溫度低而引起的燃燒結(jié)渣問題。煤的磨損指數(shù)是指煤在研磨的過程中,對研磨設(shè)備部件磨損的強(qiáng)烈程度[1],褐煤的磨損指數(shù)較高,一般可達(dá)4~7。由于混煤的燃燒特性并不具備可加性,可磨性差異較大的2種煤混燒,其可磨性更趨向于難磨煤種。研究表明,混煤的組分煤在著火過程中各自保持其著火特性[2]。

        分別在30%、40%、50%的摻燒比例下,進(jìn)行鍋爐熱效率試驗,并通過數(shù)據(jù)對比得出摻燒褐煤對機(jī)組的影響?;烀旱拿嘿|(zhì)分析見表2。摻燒褐煤后,煤粉水分比設(shè)計煤種高,將影響到磨煤機(jī)的出力,相應(yīng)磨煤機(jī)電耗也會升高。由于褐煤的揮發(fā)分較高,因此摻燒褐煤后有利于煤粉的燃盡。

        2 試驗結(jié)果分析

        2.1 鍋爐效率試驗

        某電廠在不同比例下?lián)綗置旱脑囼炛?,參照GB10184—1988《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》進(jìn)行鍋爐效率試驗。試驗結(jié)果如表3所示。

        由表3可見,在額定負(fù)荷下,排煙熱損失在30%、40%和50%摻燒比例下,分別為5.679%、5.964%和5.791%。隨著摻燒褐煤比例的增大,排煙熱損失、鍋爐輔機(jī)電耗和廠用電率隨之增大。在設(shè)計煤種下,機(jī)組的供電煤耗為294.86 g/kWh。摻燒30%褐煤與設(shè)計煤種相比,機(jī)組供電煤耗增加0.73 g/kWh;摻燒40%褐煤與設(shè)計煤種相比,機(jī)組供電煤耗增加0.94 g/kWh;摻燒50%褐煤與設(shè)計煤種相比,機(jī)組供電煤耗增加1.28 g/kWh。隨著摻燒褐煤比例的增大,總給煤量增大,在總風(fēng)量一定的情況下,導(dǎo)致煙氣量增大,從而使排煙熱損失q2增大。又由于褐煤本身水分大,導(dǎo)致排煙水蒸氣熱損失增大,同時煙氣量增大會使煙氣流速增大,使煤粉顆粒與碳顆粒在爐內(nèi)停留時間減少,導(dǎo)致固體未完全燃燒熱損失q4增大[3]。

        2.2 神華煤與褐煤不同摻燒比例下機(jī)組最大出力試驗

        由于霍林河褐煤水分大,隨著褐煤摻燒比例的增大,磨煤機(jī)最大出力逐漸減小,機(jī)組的最大出力也逐漸減小。依據(jù)DL/T 5145—2002《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計計算規(guī)定》進(jìn)行磨煤機(jī)試驗[4],選取1臺磨煤機(jī)進(jìn)行最大出力試驗,試驗結(jié)果見表4。在5個工況下,經(jīng)過理論計算,磨煤機(jī)出口露點溫度在50~52℃,對于直吹式制粉系統(tǒng),干燥劑的終端溫度應(yīng)高于露點溫度2℃以上,且不能低于60℃。當(dāng)Vdaf≥40%時,干燥劑的終端溫度應(yīng)小于70℃。因此磨煤機(jī)出口溫度應(yīng)控制在60~70℃。

        表3 額定負(fù)荷下神華煤摻燒褐煤對經(jīng)濟(jì)性影響試驗結(jié)果

        表4 神華煤與褐煤不同摻燒比例下單臺磨最大出力試驗結(jié)果

        該試驗在35號磨煤機(jī)上進(jìn)行,磨煤機(jī)的最大出力試驗結(jié)果見表4。隨著褐煤摻燒比例的增大,磨煤機(jī)的最大出力逐漸減小。神華煤摻燒30%霍林河褐煤時磨煤機(jī)最大出力為84.6 t/h,全燒霍林河褐煤時,磨煤機(jī)的最大出力為46.3 t/h。將磨煤機(jī)最大出力與摻燒褐煤比例的關(guān)系進(jìn)行擬合為

        y=-0.524 7x+98.581

        式中 y——神華煤摻燒霍林河褐煤時磨煤機(jī)最大出力,t/h;

        x——霍林河褐煤摻燒比例,%。

        通過試驗,當(dāng)5臺磨煤機(jī)運行時,摻燒比例小于30%,機(jī)組能帶滿負(fù)荷;當(dāng)摻燒褐煤比例為40%時,5臺磨煤機(jī)運行時機(jī)組最大出力為840 MW,6臺磨煤機(jī)運行時能帶滿負(fù)荷;當(dāng)摻燒褐煤比例為50%時,即使6臺磨煤機(jī)全部運行,機(jī)組的最大出力只能達(dá)到940 MW。可見,當(dāng)摻燒褐煤的比例大于50%時,機(jī)組的最大出力受到明顯影響。

        2.3 神華煤摻燒霍林河褐煤的燃燒優(yōu)化試驗

        過量空氣系數(shù)是電站鍋爐運行中的重要參數(shù)[5],對其測量通常是通過對空預(yù)器進(jìn)口的煙氣煙量的監(jiān)測間接實現(xiàn)的。過量空氣系數(shù)的改變對鍋爐燃燒、鍋爐效率的影響很大[6]。目前,判斷鍋爐運行經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)多以供電煤耗率為主。供電煤耗率在不同負(fù)荷下是不同的,隨著負(fù)荷升高,供電煤耗率降低。但在某一負(fù)荷下,可以通過對過量空氣系數(shù)的調(diào)節(jié)使供電煤耗率達(dá)到最低,此時的過量空氣系數(shù)為最佳過量空氣系數(shù)[5,7]。

        供電煤耗率是鍋爐效率、機(jī)組熱耗和廠用電率的函數(shù),而鍋爐效率和廠用電率為氧量的函數(shù),通過變氧量試驗取得不同氧量下的試驗參數(shù),擬合出各種曲線并求導(dǎo),從而得到不同負(fù)荷下的最佳氧量[8]。由于在試驗中保持熱耗不變是不可能的,所以用此方法得出的曲線誤差較大,得出的最佳氧量準(zhǔn)確性不高。

        文中采用實際運行中達(dá)到機(jī)組最佳性能對應(yīng)的運行參數(shù)作為最佳值。通過在額定負(fù)荷和850 MW負(fù)荷下,分別摻燒30%褐煤和40%褐煤,對機(jī)組進(jìn)行變氧量試驗,結(jié)果見圖1、圖2。

        由圖1可見,在額定負(fù)荷下,當(dāng)煙氣中的含氧量從2.48%升至3.22%時,鍋爐熱效率從93.05%升至93.31%,排煙熱損失、可燃?xì)怏w未完全燃燒熱損失和固體未完全燃燒熱損失之和逐漸降低。此時可燃?xì)怏w未完全燃燒熱損失從0.495%降至0.07%,所以可以推斷當(dāng)煙氣中含氧量為3.22%時的鍋爐效率最大。

        由圖2可見,在850 MW負(fù)荷下,當(dāng)煙氣中的含氧量從2.62%升至3.47%時,鍋爐熱效率從93.32%升至93.77%,q2、q3、q4之和逐漸降低。煙氣中含氧量從3.01%升至3.47%時,鍋爐效率的增加幅度明顯減緩,根據(jù)圖2及q3變化,可以推斷鍋爐熱效率在煙氣中含氧量為3.47%時最大。因此在850 MW負(fù)荷下,摻燒40%褐煤時,含氧量在3.47%附近取值最佳。

        2.4 神華煤摻燒霍林河褐煤的燃盡風(fēng)優(yōu)化試驗

        分級燃燒技術(shù) (燃盡風(fēng)技術(shù))是目前國內(nèi)使用最普遍的低NOx燃燒技術(shù)[9],在國內(nèi)外已經(jīng)成功應(yīng)用于電站鍋爐上。但在實際運行中,分級燃燒技術(shù)對NOx的控制受負(fù)荷、燃盡風(fēng)噴入位置、燃盡風(fēng)率、煤質(zhì)等因素影響。

        燃盡風(fēng)風(fēng)量對煤粉的燃盡程度有較大影響。燃盡風(fēng)比例增大,NOx排放減少,固體未完全燃燒熱損失增大,反之燃盡風(fēng)比例減小,NOx排放增加,固體未完全燃燒熱損失減小。針對某電廠3號機(jī)組,在神華煤摻燒30%褐煤的額定負(fù)荷下,5臺磨煤機(jī)運行時,進(jìn)行了燃盡風(fēng)調(diào)整試驗,該試驗?zāi)康氖谴_定最佳燃盡風(fēng)擋板開度。試驗結(jié)果見表5。

        表5 神華煤摻燒30%褐煤時燃盡風(fēng)試驗數(shù)據(jù)

        由表5可見,在鍋爐氧量不變條件下,隨著燃盡風(fēng)率的降低,鍋爐熱效率逐漸升高,鍋爐排放煙氣中NOx含量逐漸增大。當(dāng)燃盡風(fēng)擋板開度偏置從-10%到10%時,鍋爐熱效率由93.45%變化到93.32%,省煤器出口煙氣中NOx的含量由293.2 mg/Nm3變化到258.9 mg/Nm3。綜合考慮鍋爐熱效率和NOx排放濃度,建議神華煤摻燒30%霍林河褐煤的額定負(fù)荷下,燃盡風(fēng)擋板開度偏置為-10%。

        3 神華煤摻燒褐煤存在問題及防范措施

        3.1 存在問題

        a. 褐煤的灰熔點較低、揮發(fā)分高、易著火、熱值低、容易引起自燃。進(jìn)入爐膛后著火容易提前,受熱面噴嘴受熱,容易結(jié)焦。

        b. 褐煤水分偏大,容易導(dǎo)致磨煤機(jī)干燥出力不足、堵煤、壓磨等現(xiàn)象,制粉系統(tǒng)運行時石子煤量較平時明顯偏大,造成磨煤機(jī)電耗增加。同時,由于褐煤水分大,要求加大進(jìn)入磨煤機(jī)的風(fēng)量,可能造成磨煤機(jī)振動加大。風(fēng)機(jī)原有出力無法滿足磨煤機(jī)干燥、輸送需要,也容易引起一次風(fēng)機(jī)喘振。

        c. 大量摻燒褐煤時,褐煤水分大造成煙氣量增大,造成爐內(nèi)各受熱面吸熱量偏離設(shè)計值,影響主汽溫度、再熱汽溫,使排煙熱損失增加。此外,摻燒不均勻還容易引起機(jī)組運行工況大范圍波動,使燃燒優(yōu)化調(diào)整的工作量增大。

        3.2 防范措施

        a. 由于摻燒褐煤后磨煤機(jī)出力受到制約,導(dǎo)致煤粉細(xì)度不均勻、煤粉燃燒不充分及灰渣含碳量增加,從而使鍋爐燃燒效率下降,鍋爐熱效率降低。通過試驗,發(fā)現(xiàn)在摻燒30%褐煤、6臺磨煤機(jī)運行時,磨煤機(jī)出力為85 t/h,磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速均控制在35 r/min時,通過煤粉細(xì)度測試,發(fā)現(xiàn)煤粉細(xì)度合適。因此建議2臺磨煤機(jī)運行時,分離器轉(zhuǎn)速控制在35 r/min。

        b. 通過神華煤摻燒不同比例褐煤對經(jīng)濟(jì)性影響的試驗,隨著褐煤摻燒比例的增大,鍋爐熱效率逐漸降低,發(fā)電煤耗和供電煤耗相應(yīng)增加。通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,神華煤摻燒30%霍林河褐煤時,額定負(fù)荷下氧量偏置為+40%時的鍋爐效率最高。

        c. 由于褐煤灰熔點較低、著火距離短及容易燒毀燃燒器,因此摻燒比例應(yīng)適當(dāng)。在實際運行過程中應(yīng)加強(qiáng)檢查,若發(fā)現(xiàn)結(jié)焦等情況,應(yīng)立即投入吹灰器。情況較嚴(yán)重的應(yīng)及時清理。同時,要對停運磨煤機(jī)及其管道內(nèi)殘余的煤粉進(jìn)行排空處理,以防止積粉自燃,制粉系統(tǒng)必須采取防爆措施。

        4 結(jié)束語

        當(dāng)前電煤煤源供給高度緊張,因此發(fā)展褐煤摻燒技術(shù)勢在必行。根據(jù)霍林河褐煤的煤質(zhì)特性,通過不同比例褐煤摻燒試驗,研究磨煤機(jī)最大出力和鍋爐各方面性能,從而確定能保證機(jī)組安全穩(wěn)定運行的條件。通過試驗結(jié)果進(jìn)行合理混配、摻燒和燃燒調(diào)整,極大地緩解了因鍋爐摻燒褐煤引起的經(jīng)濟(jì)性問題。同時應(yīng)加強(qiáng)褐煤摻燒技術(shù)的培訓(xùn)和摻燒管理,為今后大型發(fā)電企業(yè)全力推進(jìn)摻燒低價劣質(zhì)煤積累經(jīng)驗。

        [1] 夏學(xué)敏,劉學(xué)東.600 MW超超臨界鍋爐褐煤摻燒分析[J].華電技術(shù),2011,33(12):18-19.

        [2] 段學(xué)農(nóng),朱光明,焦慶豐,等.電廠鍋爐混煤摻燒技術(shù)研究與實踐[J].中國電力,2008,41(6):51-54.

        [3] 寧新宇,梁紹華,張希光,等.1 025 t/h煙煤鍋爐摻燒褐煤的可行性試驗研究[J].熱力發(fā)電,2010,39(12):53-55.

        [4] DL/T 5145—2002,火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計計算規(guī)定[S].

        [5] 閆順林,張 斌.電站鍋爐最佳過量空氣系數(shù)的研究[J].發(fā)電設(shè)備,2010,24(4):237-240.

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