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        燈泡式機組轉子支臂裂紋原因分析及處理方法研究

        2012-07-02 03:29:26
        大電機技術 2012年6期
        關鍵詞:支臂筋板坡口

        梁 湘 津

        (五凌公司洪江水力發(fā)電廠,湖南 懷化 418200)

        前言

        目前,我國大型燈泡式發(fā)電機組技術設計主要效仿歐洲同類機組,對于轉子等重要轉動部件在焊接力學參數(shù)選取、材料結構設計、安全系數(shù)配合等方面經驗數(shù)據不足,故在國內常見到燈泡式機組裂紋缺陷的研究報道。洪江水電廠投產采用的是當時國內單機容量最大、發(fā)電水頭最高的燈泡式貫流機組,但投入商業(yè)運行后不到2年時間便出現(xiàn)了轉子支臂裂紋問題。技術監(jiān)督規(guī)程規(guī)定:存在裂紋缺陷的轉動部件不允許長期運行。為避免轉子返廠修理或者整體更換等不利局面,電廠必須盡快制定現(xiàn)場修復方案,并制定防止裂紋復發(fā)的專項措施。

        1 發(fā)電機設備簡介

        洪江水電廠位于洪江區(qū)上游4.5km處,是沅水梯級開發(fā)規(guī)劃的重要梯級工程,工程以發(fā)電為主,兼有灌溉、航運等綜合效益。電廠安裝有6臺當時國內最大的燈泡貫流式機組,單機容量 45MW,額定水頭20m。發(fā)電機基本參數(shù)見表1。

        表1 發(fā)電機參數(shù)表

        發(fā)電機轉子由轉子支架、磁軛和磁極等部件組成。轉子直徑為5289mm,轉子磁軛軸向長度2060mm,轉子重量98000kg;轉子支架為圓盤式焊接結構,是一個整體焊接件,支架重量 51000kg;轉子中心體材料為18MnMoNb,厚度為 100mm;筋板材料為 16Mn,厚度為20mm。

        2 支臂裂紋前期處理

        2003年,電廠在#3、#4、#5發(fā)電機轉子支臂檢查中發(fā)現(xiàn)轉子支架斜筋與輪轂之間的K型坡口及補強角焊縫表面存在多處裂紋,這些缺陷主要位于轉子支臂上、下游兩側并呈斷續(xù)狀分布于各處筋板焊縫中,部分裂紋已經母材延伸,部分檢查記錄見表2。

        表2 組裂紋情況

        發(fā)現(xiàn)轉子支臂裂紋缺陷后,電廠從材料強度、熱處理工藝等方面查找裂紋產生原因,進一步檢查發(fā)現(xiàn):轉子支臂焊縫表面打磨質量較差,局部區(qū)域存在著尖銳的突起和凹陷,有未熔合、咬邊等現(xiàn)象。這些表面缺陷顯著降低焊縫的疲勞強度,容易引起焊縫局部應力集中,初步認定裂紋產生是由于轉子制造時焊接操作不規(guī)范所至。

        2004~2005年間,電廠利用機組檢修機會,對轉子支臂裂紋進行處理。修復方案如下:

        (1)焊接前用MT和UT檢測確認裂紋已清除干凈,并修磨焊接坡口角度40°左右。

        (2)焊接前重新清理去除所有影響焊接質量的油、水、氣等有害物質。

        (3)采用氧-乙炔火焰加熱方法將焊接坡口及其附近區(qū)域的母材均勻加熱至120℃~150℃,預熱溫度的測量點位于坡口邊緣10mm處。

        (4)焊接方法:手工電弧焊,選用J507(f3.2mm)電焊條。

        (5)焊后對表層焊道進行錘擊,以焊縫表面產生明顯的屈服為合格。

        (6)打磨、補焊后24h,探傷人員對修補區(qū)域進行MT/PT探傷檢查。

        2006年,隨著前期轉子支臂裂紋修補工作進行,探傷檢查又發(fā)現(xiàn)了裂紋復發(fā)等問題,主要表現(xiàn)為:筋板一側補焊時,另一側出現(xiàn)裂紋;焊后24h探傷時沒有裂紋,機組投運后再次探傷時發(fā)現(xiàn)裂紋;焊縫表面的橫向裂紋較修補以前數(shù)量更多。技術人員進一步改進焊接工藝,采用提升焊前預熱溫度和焊后保溫等方法。但在接下來的處理過程中,仍發(fā)生裂紋復發(fā)情況,說明該處理方案仍存在不足,未能從根本上消除裂紋產生問題。而且多次重復挖補、加熱、焊接轉子支架筋板焊縫,勢必造成焊接熱影響區(qū)金屬晶粒粗大,降低焊縫結構強度,嚴重的可能造成轉子支架整體變形、報廢,電廠必須盡快探索出一條支臂裂紋處理新思路。

        3 轉子支臂裂紋原因深入分析

        2007年,電廠邀請湖南省電力試研院專家開展了轉子支臂外觀檢測和探傷、母材與焊材金相分析。分析報告認為:16Mn鋼材主要組織為細晶鐵素體和珠光體,淬硬傾向比低碳鋼大。18MnMoNb屬于 Mn-Mo系含Mo鋼,它的強度級別較16Mn更高,合金元素含量較多,高溫轉變區(qū)較穩(wěn)定,焊接冷卻下來很易得到貝氏體和馬氏體。因此,18MnMoNb其冷裂紋傾向隨著強度級別的提高而增大,對冷裂紋的敏感程度大于16Mn。此后,電廠又通過組織開展焊接性能分析、焊接工藝分析等一系列試驗和檢測,進一步加深了對轉子支臂裂紋原因的認識。

        (1)轉子支架采用柔性筋板連接轉子中心體和磁軛,運行時交變應力通過筋板傳遞,筋板支臂焊縫成為轉子結構中應力最集中的部位。

        (2)轉子中心體材料為18MnMoNb,筋板材料為16Mn,焊縫采用異種鋼焊接,支臂焊縫設計截面積與筋板厚度幾乎相等,焊縫強度設計明顯低于母材強度。

        (3)機組運行時,轉子支架承受交變旋轉力矩、軸向拉伸力、電磁力等共同作用,修復后復發(fā)的裂紋多產生在焊縫熱影響區(qū)內,證明焊縫應對交變應力的疲勞強度設計不足。

        (4)轉子支架生產工藝和工序管理不到位,焊縫存在內部夾雜和表面缺陷,極大降低了焊縫強度。

        (5)焊縫熱影響區(qū)淬硬性比較明顯。按照碳當量計算公式(CE(IIW)):CE(IIW)= C+Mn/6+ (Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15(%)

        表3 標準規(guī)定與發(fā)電機轉子中心體、支臂材料化學成分對比表

        從表三中可以看出, 轉子中心體材料碳當量0.53%,而碳當量在0.4%~0.6%時淬硬傾向增加,冷裂紋敏感性較大,故母材焊縫淬硬傾向明顯,易產生冷裂紋,焊接時需要采取預熱措施。

        在總結前期轉子支臂焊縫修復經驗的基礎上,電廠提出了裂紋處理新思路:增加焊縫高度和寬度,解決焊縫強度不夠等問題;采用超聲波沖擊消除焊縫殘余應力的新技術,對焊縫表面、焊址及焊接接頭強化處理以提高焊縫的抗疲勞強度;嚴格控制焊接工藝和工序,提高焊縫質量,改進焊前預熱、焊后保溫的時間和溫度,最大可能消除焊接冷裂紋傾向;焊縫表面打磨,采用模具保證焊縫圓滑過渡,避免應力集中導致焊縫開裂。

        4 轉子支臂裂紋處理新工藝

        電廠按照轉子支臂裂紋處理新思路制定了新的修復工藝:首先徹底磨除原焊縫裂紋;然后對于焊接坡口深度大于5mm時,采用手工電弧焊填平,焊接坡口深度小于5mm時以及咬邊、未熔合缺陷采用鎢極氬弧焊修補;接著采用J507焊絲在原轉子支臂焊縫處補焊兩層,加高焊縫3~4mm、加寬焊縫4~6mm,進一步提升焊縫強度;最后進行表面打磨,圓滑過渡。

        (1)焊接工藝見表4

        表4 焊接工藝表

        (2)支臂裂紋處理注意事項

        由于轉子角焊縫清除裂紋后坡口不規(guī)則,應采用對稱焊接,減小焊接變形。當焊接變形過大時通過調整焊接順序進行控制。焊接各層的焊接接頭部位應錯開。接頭處在進行下一段焊接前,先清除焊縫附近的焊接飛濺物。

        焊接速度不宜過快。應清理焊接熔合區(qū)域、層間焊道及焊接接頭部位,避免產生夾渣等缺陷。焊道焊后應立即采用超聲沖擊設備,施以20000次/秒的高頻錘擊,消除焊接過程中產生的焊接應力,錘擊后的焊道表面應產生明顯的塑性變形。

        對于兩側裂紋貫穿的焊縫,首先焊接筋板一側至15mm深,然后在另一側打磨清除裂紋,經PT探傷合格后,在另一側進行焊接至15mm深,然后兩面坡口進行交替焊接。

        對于焊縫較長的焊縫和單側坡口焊縫要求分段退步進行焊接,每段長度為160mm左右,焊接方向先從里向外,后由外向里交替進行焊接。焊接過程中除表層焊縫外采用超聲錘擊消除焊接應力。

        焊接過程中應監(jiān)測轉子支架結構尺寸的變形量,焊接過程中根據百分表的平面度的變化情況,及時調整焊接順序和焊接部位,如軸、徑向局部變形量過大時,應停止焊接工作,分析原因并做出調整。

        焊接修復的部位焊后需蓋保溫材料進行隔熱,以使焊接區(qū)域緩慢冷卻至室溫以免出現(xiàn)冷裂紋和延遲裂紋。焊接完畢后進行手工打磨,表面進行磨光至R16mm,表面粗糙度為6.3以上,使用R型專用模具對比監(jiān)測,保證焊縫表面圓滑過渡,修復完畢24h后進行無損檢測。

        5 結語

        2008年底,洪江電廠按照轉子支臂裂紋處理新工藝先后完成了4臺機組裂紋處理,處理后檢測未發(fā)現(xiàn)裂紋,轉子整體變形控制適當,重要部位振動、擺度檢測無異常,機組投入運行。

        2010年以來,電廠堅持定期進行轉子支臂探傷抽查,未發(fā)現(xiàn)焊縫裂紋有大范圍復發(fā)情況,通過兩個汛期長時間、滿負荷運行檢驗,電廠采用新方案處理的轉子支臂焊縫裂紋達到了預期的效果。

        [1]胡天明, 潘榮寶, 等.超聲波探傷[Z]. 武漢:武漢測繪大學出版社, 1999.

        [2]姜政權. 水輪發(fā)電機及其檢修[M]. 北京: 中國工人出版社, 1987.

        [4]GB 50205- 2001, 鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范[S].

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