王 偉,羅小佳
(湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南長沙 410004)
隧道長距離巷道掘進(jìn)中,一般按隧道施工的最大通風(fēng)阻力和最大風(fēng)量來配備通風(fēng)設(shè)備的。但隨著掘進(jìn)的延深,送風(fēng)風(fēng)筒的長度逐漸增加,風(fēng)筒的摩擦阻力和漏風(fēng)量逐漸加大,這樣就要求風(fēng)機(jī)所提供的壓頭和風(fēng)量隨著掘進(jìn)距離的增加而逐漸增加,因此風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況是動態(tài)變化的。在掘進(jìn)距離較短時,由于風(fēng)筒的實(shí)際長度小于設(shè)計(jì)時的長度,風(fēng)筒的摩擦阻力損失和漏風(fēng)量都小于設(shè)計(jì)時的值,這就必然導(dǎo)致在掘進(jìn)過程中掘進(jìn)面的通風(fēng)量大于設(shè)計(jì)通風(fēng)量,會出現(xiàn)“大馬拉小車”的現(xiàn)象,其結(jié)果就會造成很大的能源浪費(fèi),因?yàn)椴徽撏L(fēng)距離的遠(yuǎn)近,風(fēng)機(jī)均在額定功率下運(yùn)行。利用變頻器調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速以適應(yīng)風(fēng)機(jī)的部分負(fù)荷是一種最方便和最節(jié)能的方法,采用變頻器對風(fēng)機(jī)進(jìn)行變速控制,不僅可以滿足掘進(jìn)工作面的通風(fēng)量始終為設(shè)計(jì)值,而且風(fēng)機(jī)的能耗將會顯著減少,將產(chǎn)生巨大的節(jié)能效益。
風(fēng)機(jī)的變頻調(diào)速是通過變頻器改變電機(jī)電源的輸入頻率,從而改變風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)方式。根據(jù)相似律,改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,可改變風(fēng)機(jī)的性能曲線,從而使風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn)移動,風(fēng)機(jī)風(fēng)壓和風(fēng)量均隨之改變。風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速后,在滿足相似工況的條件下,風(fēng)機(jī)能耗與其轉(zhuǎn)速的三次方成正比[1]。例如,當(dāng)風(fēng)量與轉(zhuǎn)速均下降到80%時,風(fēng)機(jī)所做的有效功率將降低到額定功率的51.2%;當(dāng)風(fēng)量與轉(zhuǎn)速均下降到60%時,有效功率將降低到額定功率的21.6%。
變頻調(diào)速風(fēng)機(jī)系統(tǒng)由變頻調(diào)速器、交流電動機(jī)和風(fēng)機(jī)組成。變頻調(diào)速器用來改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而改變風(fēng)機(jī)的性能曲線,降低風(fēng)機(jī)在部分負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下運(yùn)行能耗,變頻調(diào)速風(fēng)機(jī)功率示意見圖1[2]。
圖1 變頻調(diào)速風(fēng)機(jī)系統(tǒng)示意圖
在圖1中,Nin為總輸入功率,Nm為電機(jī)輸入功率,Ns為風(fēng)機(jī)軸功率、Nt為風(fēng)機(jī)有效輸出功率。從能耗來說,這四種功率中,研究總輸入功率Nin是最有意義的。但目前對變頻調(diào)速風(fēng)機(jī)功率的分析主要集中在軸功率Ns或有效功率Nt上,這是不全面的。
圖1中 ηVFD、ηm、ηp分別為變頻調(diào)速器、交流電動機(jī)、風(fēng)機(jī)在部分負(fù)荷下運(yùn)行時的效率。一般這些效率都不是定值,它們隨風(fēng)機(jī)負(fù)荷的變化而變化。Nin與 Q 和 H 之間的關(guān)系如公式(1)所示[3,4]。
式中,Nin為總輸入功率,kW;H為風(fēng)機(jī)的全壓,Pa;Q為風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,m3/s;ηVFD為變頻器效率,ηm為電機(jī)效率,ηp為風(fēng)機(jī)效率,ηVFD、ηm、ηp均為無量綱數(shù)。
某隧道掘進(jìn)工作面,計(jì)劃開挖總長度為2 400 m,掘進(jìn)斷面積55.6 m2。掘進(jìn)速度 6 m/d,掘進(jìn)工作面需風(fēng)量為588 m3/mim。采用膠皮送風(fēng)風(fēng)筒,風(fēng)筒直徑為1.00 m,風(fēng)筒摩擦阻力系數(shù) α為0.002 25 N·s2/m4,風(fēng)筒百米漏風(fēng)率為2%,單位電價0.8元/(kW·h),電機(jī)額定頻率時的效率為0.942。
根據(jù)掘進(jìn)工作面所需風(fēng)量和風(fēng)筒的漏風(fēng)情況,計(jì)算風(fēng)機(jī)出口最大需風(fēng)量為16.16 m3/s,風(fēng)筒總的摩擦損失為5 878 Pa,風(fēng)筒出口動壓損失94.5 Pa;集流罩阻力系數(shù)取 0.1,則集流罩阻力為 9.5 Pa[5]。因此,風(fēng)機(jī)全壓損失為5 980 Pa。
選用一臺FBD№8.2/2×75 kW對旋軸流通風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行工況點(diǎn)為Q=16.06 m3/s,H=5 980 Pa,風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)運(yùn)行工況點(diǎn)如圖2所示。
圖2 風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)運(yùn)行工況點(diǎn)
為了可以直觀的認(rèn)識到風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速在巷道掘進(jìn)通風(fēng)中的節(jié)能效率,本文以掘進(jìn)距離每100 m為一個單位,分析比較了風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速和不采用變頻調(diào)速在整個施工期間內(nèi)的運(yùn)行能耗。表1為在整個施工期間內(nèi),風(fēng)機(jī)在兩種不同運(yùn)行方式下的能耗比較,以及采用變頻調(diào)節(jié)后的節(jié)能效益。
表1 整個施工期間內(nèi)風(fēng)機(jī)能耗比較
根據(jù)表1可得:不采用變頻調(diào)速控制時整個施工期間的電費(fèi)為54.3萬元,采用變頻調(diào)速控制時的電費(fèi)僅為28萬元,節(jié)省電費(fèi)26.3萬元,節(jié)能效率為48.4%。另外,由于表1是按100 m為一掘進(jìn)段的近似計(jì)算。實(shí)際上,采用變頻調(diào)速控制裝置后風(fēng)機(jī)的實(shí)際能耗可能要高于該計(jì)算值,節(jié)能效率也會低于該計(jì)算值。
1)在設(shè)計(jì)的施工距離內(nèi),安裝變頻器后,通風(fēng)機(jī)的節(jié)電率從掘進(jìn)距離200 m的87.00%,隨掘進(jìn)延伸到2 300 m下降為1.86%;節(jié)電率隨掘進(jìn)延伸而逐漸衰減,但總節(jié)電率仍達(dá)48.40%,可減少電費(fèi)支出54.3萬元,有顯著的節(jié)能效益。
2)安裝變頻器后,可以有效降低風(fēng)機(jī)的啟動電流,避免了大啟動電流對電網(wǎng)的沖擊和大啟動力矩對電動機(jī)的機(jī)械沖擊,同時可防止風(fēng)機(jī)突然高風(fēng)壓啟動而破壞風(fēng)筒。
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