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        基于球磨機(jī)筒體振動的料位特征量

        2012-06-28 03:55:42賈民平鐘秉林楊小蘭
        關(guān)鍵詞:筒體振動信號

        黃 鵬 賈民平 鐘秉林 楊小蘭

        (1東南大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,南京211189)

        (2南京工程學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院,南京211167)

        筒式鋼球磨煤機(jī)(以下簡稱球磨機(jī))是一種常見而典型的磨粉設(shè)備,它在金屬礦及非金屬選礦廠、建材、耐火材料、水泥、化工、電力、陶瓷、醫(yī)藥、建筑、輕工和冶金等行業(yè)的物料粉碎中得到了廣泛的應(yīng)用.同時球磨機(jī)也是企業(yè)的耗能大戶,據(jù)測算,球磨機(jī)能耗可達(dá)企業(yè)總能耗的15% ~50%,是潛在的節(jié)能大戶[1-2].如何有效地保障球磨機(jī)高效、優(yōu)化運(yùn)行是應(yīng)用企業(yè)的一個重要目標(biāo).但由于球磨機(jī)系統(tǒng)是一個非線性、大滯后、強(qiáng)耦合和具有多種不確定性擾動的多變量對象,加上球磨機(jī)滾筒內(nèi)部運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜,導(dǎo)致目前料位檢測還缺乏可靠的手段,致使在球磨機(jī)的實際運(yùn)行中為了怕出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,經(jīng)常運(yùn)行于極不經(jīng)濟(jì)工況,制粉電耗偏高;同時也造成球磨機(jī)自動控制系統(tǒng)難以長期可靠投用,料位控制靠人工操作.因此料位的準(zhǔn)確測量是保障球磨機(jī)自動、安全、高效運(yùn)行的關(guān)鍵和基礎(chǔ).

        目前國內(nèi)外采用了很多方法來檢測料位.早期傳統(tǒng)的方法有利用球磨機(jī)滾筒內(nèi)的噪聲[3]、球磨機(jī)筒體的應(yīng)變[4-5]等作為料位特征量來檢測料位.在火力發(fā)電廠球磨機(jī)的運(yùn)行過程中,滾筒內(nèi)的鋼球和煤塊在離心力和襯板摩擦力的作用下,被轉(zhuǎn)動的滾筒帶到一定的高度,然后受重力作用沿拋物線落下.鋼球的下落沖擊能量一部分被煤塊吸收,實現(xiàn)煤塊的粉碎與研磨;另一部分沖擊能量被傳遞到筒體,引起筒體的振動,并經(jīng)過筒體傳遞給球磨機(jī)的前、后軸承座,引起軸承座的振動.當(dāng)球磨機(jī)滾筒內(nèi)存煤量較多時,煤塊吸收的能量較多,此時傳到筒體和軸承座上的能量較少,振動也相對較小,反之亦然.因此滾筒與軸承座的振動強(qiáng)弱可以反映球磨機(jī)滾筒內(nèi)的存煤量.由于在球磨機(jī)的前后軸承座安裝振動傳感器比較方便,因此目前常用的料位檢測法是以球磨機(jī)前后軸承座的振動信號作為判別料位的依據(jù).該方法通過從軸承振動信號中提取振動料位特征量,如振動信號的能量[6]、功率[7]與有效值[8]等,來檢測滾筒內(nèi)的料位.

        但由于引起軸承振動的原因很復(fù)雜,除了鋼球撞擊滾筒所傳遞的振動外,還存在一些其他振動來源,如基礎(chǔ)振動、各部分轉(zhuǎn)動不對稱造成的振動、安裝誤差引起的振動等.此外,距離振動源傳遞路徑長對在測量點(diǎn)拾取的振動信號特性也有一定的影響.因此與筒體上的振動信號相比,軸承座的振動并不能很準(zhǔn)確地反映滾筒內(nèi)鋼球的撞擊情況及料位信息.

        基于上述原因,本文對球磨機(jī)筒體上的振動信號進(jìn)行分析和處理,以此來提取新的料位特征量.在本研究中,通過球磨機(jī)工業(yè)現(xiàn)場不同料位工況下的實驗來分析和比較球磨機(jī)筒體與前、后軸承座振動料位的特征量,以確定更優(yōu)的料位檢測量,為料位的準(zhǔn)確測量提供可靠的依據(jù).

        1 球磨機(jī)振動信號采集實驗

        1.1 實驗

        實驗對象為火力發(fā)電廠所用球磨機(jī),其直徑為3.5 m,筒體長6.0 m,型號MG350/600,球磨機(jī)筒體被電機(jī)(YTM630-6,功率1 000 kW,轉(zhuǎn)速985 r/min)經(jīng)過減速傳動后帶動旋轉(zhuǎn),筒體的工作轉(zhuǎn)速為17.57 r/min.球磨機(jī)滾筒內(nèi)鋼球裝載量為38 t,鋼球的直徑分別為40,50與60 mm,各直徑鋼球的質(zhì)量比為4∶4∶2;滾筒內(nèi)的物料為煤塊與煤粉的混合物.

        在目前的利用軸承振動檢測料位方法中,振動傳感器安裝在球磨機(jī)筒體的前、后軸承座上,如圖1中的測點(diǎn)5,6位置.從球磨機(jī)縱截面來看,筒體內(nèi)煤粉高度是從進(jìn)口到出口向下傾斜的,而不是在筒體內(nèi)均勻分布的[9],如圖2所示.因此在筒體上安裝一個傳感器采集的數(shù)據(jù)并不能完整地描述筒體內(nèi)的存煤情況,需要安裝多個傳感器在球磨機(jī)筒體的不同位置上,本研究中在筒體上的同一軸向共安裝4個振動加速度傳感器來采集振動數(shù)據(jù),如圖1 中的測點(diǎn) 1,2,3,4.

        圖1 振動加速度測點(diǎn)安裝示意圖

        圖2 球磨機(jī)滾筒內(nèi)料位分布示意圖(縱截面)[9]

        與軸承振動信號采集相比,筒體上傳感器的安裝、振動信號的采集與傳輸都比較困難.由于傳感器安裝在筒體上隨球磨機(jī)一起轉(zhuǎn)動,因此不能像傳統(tǒng)的軸承振動信號采集一樣把傳感器與采集計算機(jī)直接相連.本實驗室開發(fā)了一套數(shù)據(jù)采集與無線傳輸裝置,該裝置與傳感器相連接,把采集到的振動信號無線傳輸?shù)讲杉嬎銠C(jī)中.該裝置在筒體上安裝時,首先在筒體上焊接一個金屬底板,然后通過4個螺栓與螺釘把裝置固定在該金屬板上,圖3為該裝置在球磨機(jī)筒體上的安裝實物圖.

        圖3 球磨機(jī)筒體數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)現(xiàn)場安裝示意圖

        在球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時,筒體上的振動測點(diǎn)隨球磨機(jī)一起轉(zhuǎn)動,這需要在數(shù)據(jù)采集時確定測點(diǎn)在筒體上的采集區(qū)域.由于鋼球?qū)γ簤K的沖擊振動信息能直接反映滾筒內(nèi)料位的多少,因此在本研究中筒體振動數(shù)據(jù)采集區(qū)域為鋼球的沖擊區(qū)域.通過仿真與理論計算,筒體內(nèi)鋼球下落沖擊區(qū)域位于筒體上周向310°~340°區(qū)域范圍[10].因此把該區(qū)域作為筒體上振動信號的采集區(qū)域,如圖4所示.

        圖4 球磨機(jī)筒體數(shù)據(jù)采集區(qū)域示意圖

        傳感器通過采集系統(tǒng)中的光電開關(guān)在筒體上特定的周向位置進(jìn)行信號采集(見圖3),這是一種集發(fā)射器和接收器于一體的傳感器,其工作示意圖如圖5所示.在球磨機(jī)筒體的正下方放置了一個光電開關(guān)觸發(fā)裝置,當(dāng)光電開關(guān)隨轉(zhuǎn)動的筒體經(jīng)過該位置時,觸發(fā)裝置將光電開關(guān)發(fā)射器發(fā)射的光線反射到接收器,此時光電開關(guān)產(chǎn)生了開關(guān)信號,該位置為采樣裝置與傳感器的初始相位.通過上位機(jī)發(fā)送的延時命令,就可以確定傳感器在筒體上采集信號的周向位置.

        圖5 光電開關(guān)工作示意圖

        1.2 球磨機(jī)筒體與軸承座振動信號采集

        在球磨機(jī)的運(yùn)行過程中,滾筒內(nèi)料位的高低可以由給煤機(jī)來控制,當(dāng)給煤機(jī)單位時間內(nèi)的給煤量大時,則滾筒內(nèi)料位較高,否則滾筒內(nèi)料位較低,因此在實驗中不同給煤量工況可以認(rèn)為是不同料位工況.實驗中,在鋼球裝載量38 t條件下,分別在給煤量0,20,30,35,40,45,50,55 t/h 八個穩(wěn)定工況下采集球磨機(jī)筒體與軸承座振動信號.其中筒體振動信號的采樣頻率 fs=40 kHz,采樣點(diǎn)數(shù) N=4 096;軸承座振動信號采樣頻率fs=19.2 kHz,采樣點(diǎn)數(shù)N=2 048.數(shù)據(jù)采集實驗步驟如下:

        ①在球磨機(jī)正常運(yùn)行狀態(tài)下,把給煤量調(diào)整到0 t/h,對球磨機(jī)進(jìn)行抽空,大約8~10 min后球磨機(jī)無煤(料位0%),此時處于給煤量為0 t/h的穩(wěn)定工況,開始采集球磨機(jī)振動數(shù)據(jù).

        ②在0 t/h的穩(wěn)定工況下,同時開始采集球磨機(jī)前后軸承與筒體各測點(diǎn)信號,其中球磨機(jī)前后軸承振動信號分別采集30組.

        ③在采集軸承振動信號的同時,通過信號采集系統(tǒng)的上位機(jī)給下位機(jī)發(fā)送延時命令,使筒體4個測點(diǎn)同時在周向310°~340°區(qū)域采集數(shù)據(jù),4個測點(diǎn)分別在該區(qū)域各采集30組振動信號.

        ④ 按相同的方法,分別在給煤量20,30,35,40,45,50,55 t/h七個穩(wěn)定工況采集筒體與軸承振動信號.

        在實驗中采集多組振動信號的原因主要是:①消除數(shù)據(jù)采集過程中帶來的誤差;②消除由于電流頻率波動造成電動機(jī)轉(zhuǎn)速誤差,而給球磨機(jī)筒體轉(zhuǎn)速帶來波動誤差.圖6(a)為筒體振動信號時域圖,圖6(b)為其相對應(yīng)的頻譜圖.從圖6(a)與(b)信號的幅值可以看出,筒體上鋼球沖擊比較大.同時從圖6(b)可以看出,信號的能量主要集中在以4 kHz為中心,1~10 kHz的頻帶范圍內(nèi).這是鋼球沖擊造成的主要頻率響應(yīng)范圍,同時該頻帶范圍內(nèi)的振動信息可以較準(zhǔn)確地反映球磨機(jī)滾筒內(nèi)鋼球與煤及筒體的撞擊情況.

        2 球磨機(jī)振動信號的濾波處理

        由上述可知,筒體上鋼球沖擊的頻率響應(yīng)主要集中在1~10 kHz范圍內(nèi),因此為了剔除其他因素對料位信號的影響,需要一個帶通濾波器對信號進(jìn)行濾波來提取鋼球的沖擊振動信息.在本研究中設(shè)計一個在通帶中具有等波形響應(yīng)的切比雪夫Ⅰ型帶通濾波器.該濾波器設(shè)計參數(shù)為:通帶邊界頻率為1.001~10 kHz;通帶波紋小于3;阻帶衰減大于30 dB;過渡帶寬為500 Hz;采樣頻率40 kHz,采樣點(diǎn)數(shù)4 096.根據(jù)上述設(shè)計參數(shù),所得到的帶通濾波器的幅頻特性如圖7所示.

        圖6 球磨機(jī)筒體振動信號時域與頻譜圖

        圖7 切比雪夫Ⅰ型帶通濾波器的幅頻特性圖

        圖8為圖6中經(jīng)過濾波處理后信號的時域與頻譜圖.從圖8(b)頻譜圖中可以看出,料位特征頻段在1.001~10 kHz范圍內(nèi)的信息被保留,其他非特征頻段的信息被剔除.用相似的方法,對軸承座振動信號也進(jìn)行濾波處理.

        圖8 濾波后筒體振動信號時域與頻譜圖

        3 球磨機(jī)振動數(shù)據(jù)分析與討論

        3.1 筒體振動料位特征量的提取

        由球磨機(jī)筒體與軸承振動機(jī)理可知,相對于球磨機(jī)軸承振動信號,筒體振動信號更能直接、準(zhǔn)確地反映料位信息,但這僅是理論上的分析結(jié)果,還需要通過實際的數(shù)據(jù)分析來驗證這一結(jié)論的正確性.本文通過分析和比較筒體與軸承振動的料位特征量,來確定較優(yōu)的料位振動信號及特征量.在目前利用軸承振動檢測料位的方法中,大多采用振動有效值作為料位特征量.在本研究中,每種給煤量工況前后軸承座振動信號的有效值為該工況采集的30組振動信號有效值的平均值,計算公式如下:

        為了便于對比,本文從筒體振動信號中提取有效值作為筒體振動的料位特征量.每種給煤量工況下筒體上各測點(diǎn)振動有效值為該工況各測點(diǎn)采集的30組振動信號有效值的平均值,計算公式為

        根據(jù)式(1)與(2)可以計算得到球磨機(jī)前、后軸承座及筒體上各測點(diǎn)(共6個測點(diǎn))在每種給煤量工況下的振動有效值,圖9為給煤量與各測點(diǎn)振動有效值關(guān)系圖.由圖可見,隨著給煤量(料位)的增大,球磨機(jī)筒體與軸承振動呈下降趨勢,這與理論分析結(jié)論一致.在圖9(a)中,給煤量從0 t/h開始增加的過程中,筒體上靠近出煤端測點(diǎn)采集的振動數(shù)據(jù)有效值更大,這說明越靠近出煤端煤位越低,筒體上所受鋼球的沖擊振動越大,這也驗證了圖2中筒體內(nèi)料位分布的結(jié)論.圖9(b)也反映了相同的情況,在相同給煤量工況下,后軸承座(測點(diǎn)6)的振動有效值更大.

        圖9 給煤量與球磨機(jī)筒體及軸承座振動有效值關(guān)系圖

        在圖9(a)中,隨著給煤量的繼續(xù)增加,滾筒內(nèi)煤塊與煤粉混合物的分界線不斷上移,滾筒的料位不斷上升,煤層對鋼球沖擊的減振作用不像低工況時那么明顯,此時進(jìn)口與出口筒體的振動趨于接近,并在最大給煤量工況(55 t/h)時基本趨于相等.這一結(jié)論與文獻(xiàn)[9,11]中認(rèn)為前后軸振能量在球磨機(jī)最大制粉出力時趨于相同的結(jié)論相似,圖9(b)也驗證了這一結(jié)論.同時,文獻(xiàn)[9,11]認(rèn)為可以利用這一特性判斷球磨機(jī)是否處于最大出力.由于給煤量55 t/h工況同時也是鋼球裝載量38 t條件下的最優(yōu)工況,因此在本研究中也可以利用筒體振動的這一特性來判斷球磨機(jī)是否運(yùn)行于最大給煤量工況與優(yōu)化區(qū)域.

        3.2 筒體與軸承座振動料位特征量的比較

        在本研究中通過計算筒體與軸承座振動反映料位變化的敏感程度,來分析和比較2種料位特征量.由于軸承振動信號的有效值與筒體振動信號的有效值相差幾個(4個左右)數(shù)量級,因此為了使2種信號的數(shù)據(jù)在同一標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行比較,對2種信號的有效值采用如下方法進(jìn)行了歸一化計算:

        式中,x'i為歸一化處理后的數(shù)據(jù);xi為振動有效值數(shù)據(jù);xmax為各測點(diǎn)每種工況振動有效值的最大值;xmin為各測點(diǎn)每種工況振動有效值的最小值.

        利用相鄰工況振動信號有效值的變化來獲得信號,反映料位變化敏感程度的指標(biāo)計算公式如下:

        式中,aj為振動有效值反應(yīng)料位變化敏感程度的指標(biāo);x'j為第j種工況振動有效值歸一化處理后的數(shù)據(jù);x'j+1為第j+1種工況振動有效值歸一化處理后的數(shù)據(jù).

        表1為根據(jù)式(4)計算所得的各測點(diǎn)振動有效值反映料位變化敏感程度的指標(biāo).表中序號1表示給煤量0 t/h工況,以此類推,序號8表示給煤量55 t/h工況.根據(jù)表1所獲得各測點(diǎn)振動有效值敏感程度指標(biāo)的平均值可以看出,4個筒體測點(diǎn)振動有效值反映料位變化的敏感程度更高,這說明筒體振動料位特征量更能靈敏地反映滾筒內(nèi)料位的微小變化,同時也能監(jiān)測大范圍的料位變化.從前后軸承座振動有效值的敏感程度指標(biāo)比較來看,前軸承更能靈敏地反映料位的變化,這也與目前軸承振動法的研究結(jié)論相同[12].

        表1 各測點(diǎn)振動有效值反應(yīng)料位變化敏感程度的指標(biāo)

        表2為由未經(jīng)濾波的原始振動數(shù)據(jù)得到的各測點(diǎn)振動有效值反應(yīng)料位變化敏感程度的指標(biāo).由表1與表2對比可以發(fā)現(xiàn),與原始振動信號相比,濾波后的振動信號更能靈敏地反映料位的變化.

        表2 各測點(diǎn)原始振動信號反應(yīng)料位變化敏感程度的指標(biāo)

        4 結(jié)語

        料位的準(zhǔn)確測量是實現(xiàn)球磨機(jī)高效、安全運(yùn)行的關(guān)鍵,而能準(zhǔn)確反映料位信息的特征量又是實現(xiàn)料位精確檢測的關(guān)鍵.在本研究中針對筒體振動信號與料位分布的特點(diǎn),設(shè)計了一套筒體振動信號采集系統(tǒng)與數(shù)據(jù)采集方案,對筒體振動信號進(jìn)行了采集與分析,并把不同給煤量工況的筒體與軸承座振動料位特征量進(jìn)行了比較.結(jié)果證明筒體振動料位特征量更能靈敏地反映料位的變化,具有較好的優(yōu)越性,為實現(xiàn)料位的準(zhǔn)確測量提供了堅實的基礎(chǔ).

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