劉勝金
(川南發(fā)電公司,四川 瀘州 646007)
某電廠2×330 MW機組翻車機系統(tǒng)由法國PHB公司設(shè)計制造,于1990年投入運行。系統(tǒng)有2條微機程控的自動化卸煤作業(yè)線。每條卸煤線由重車撥車機、摘鉤平臺、翻車機、稱重裝置、液壓伸縮緩沖止擋器、空車推拉車機、回轉(zhuǎn)車臺及控制設(shè)備組成。每條卸煤作業(yè)線的設(shè)計卸車能力為每小時25節(jié)車皮(即1 250 t/h)。翻車機系統(tǒng)的平面布置如圖1所示。圖1為其中的一條卸煤作業(yè)線,另一條與此對稱布置。
圖1 翻車機系統(tǒng)平面布置
電廠翻車機系統(tǒng)自投運以來,回轉(zhuǎn)車臺故障不斷,主要表現(xiàn)為減速機齒輪損壞頻繁,1對齒輪的平均使用壽命僅7天。為解決這一問題,電廠曾采取將減速機傘齒輪傳動改為蝸輪蝸桿傳動、加裝電動插銷等措施,但收效甚微,回轉(zhuǎn)車臺故障率仍高達(dá)3~5次/月。
造成回轉(zhuǎn)車臺減速機齒輪損壞頻繁的主要原因是設(shè)計缺陷。由于回轉(zhuǎn)車臺與翻車機距離太近,當(dāng)推拉車機推回轉(zhuǎn)車臺上的空車時,該空車與空車線上已整列的其他空車掛鉤發(fā)生撞擊。撞擊產(chǎn)生的反向作用力傳遞到推拉車機上(此時推拉車機正好行走到回轉(zhuǎn)車臺中間位置),并最終作用在回轉(zhuǎn)車臺上,使回轉(zhuǎn)車臺受到一個轉(zhuǎn)動力矩。而此時車輪驅(qū)動電機已被抱剎剎住,車輪要轉(zhuǎn)動,而電機不能轉(zhuǎn),減速機齒輪受交變應(yīng)力作用,造成驅(qū)動減速機齒輪損壞頻繁發(fā)生。
為解決上述問題,對翻車機系統(tǒng)進行了改造。
(1)將推拉車機的推車功能分離出來,只保留其拉車功能,同時在空車線外側(cè)新增1臺空車調(diào)車機,如圖2所示。
(2)采用電動機—減速機—小齒輪與地面齒條嚙合的機械驅(qū)動方式,變速由變頻電機加變頻器來實現(xiàn)。
通過上述措施可以避免在回轉(zhuǎn)車臺上推車,讓空車與空車線上集結(jié)的其他空車掛鉤發(fā)生撞擊時所產(chǎn)生的反向作用力作用在固定齒軌基礎(chǔ)上,而不是作用在回轉(zhuǎn)車臺上,從而消除了回轉(zhuǎn)車臺減速機齒輪所受的交變應(yīng)力,從根本上解決了問題。
圖2 改造后的翻車機系統(tǒng)平面布置
(1)改造后,在翻車機翻卸完畢回轉(zhuǎn)到零位以前,翻車機系統(tǒng)的運行過程與改造前一致。
(2)待伸縮緩沖止擋器縮至低位以后,推拉車機開始啟動并行走至拉車等待位置,待翻車機回轉(zhuǎn)到零位且定位銷插入后,重車線上的臂鉤(空車線上的臂鉤已拆除)伸進翻車機里與空車皮掛鉤;推拉車機高速返回,將空車皮牽引到回轉(zhuǎn)車臺上指定位置,摘鉤,低速回返到起始位置。
(3)在啟動推拉車機的同時啟動空車調(diào)車機,將空車皮推出回轉(zhuǎn)車臺。為避免空車回溜,空車調(diào)車機需將空車推過單向止擋器。在推拉車機高速返回的同時,空車調(diào)車機快速啟動返回至起始位置。
(4)當(dāng)推拉車機將空車皮牽引到回轉(zhuǎn)車臺上指定位置后,楔輪器啟動動作,將空車皮定位在回轉(zhuǎn)車臺上。待空車調(diào)車機回到起始位置后,撥出插銷,回轉(zhuǎn)車臺旋轉(zhuǎn)180°,將重車線旋轉(zhuǎn)到空車線,空車線對準(zhǔn)重車線,一個運行周期完成。
電廠翻車機系統(tǒng)在2006年完成上述改造后,經(jīng)過5年多的實際運行檢驗,成效明顯?;剞D(zhuǎn)車臺減速機齒輪的平均使用壽命由1周提高到半年、甚至1年,故障率由原來的3~5次/月降為1~2次/年,設(shè)備運行的可靠性得到了較大提高。改造后的翻車機系統(tǒng)日卸車數(shù)量提高了近1倍,不僅能滿足1990年投產(chǎn)的2×330 MW進口機組的燃煤翻卸需求,而且能滿足2006年投產(chǎn)的2×300 MW國產(chǎn)機組的燃煤翻卸需求,取得了良好的投資改造收益。