周 刊,杜愛民
(同濟大學汽車學院,上海 201804)
為了適應市場對汽車動力性和經(jīng)濟性的更高要求,越來越多汽車廠商致力于對發(fā)動機原有性能的改善,以最小的時間代價和經(jīng)濟成本研發(fā)出符合最新法規(guī)的發(fā)動機.
影響發(fā)動機性能的最主要因素之一就是發(fā)動機的換氣過程[1].它由進排氣系統(tǒng)和配氣機構(gòu)共同協(xié)調(diào)完成,直接影響著汽油機的動力性經(jīng)濟性和排放性能.本文針對某款汽油機,使用一維發(fā)動機流動過程仿真軟件GT-POWER,在標定并確保發(fā)動機仿真模型準確性之后,應用GT-POWER的DoE模塊,以提高發(fā)動機動力性同時又不犧牲經(jīng)濟性為目標.為此,選取了發(fā)動機外特性上具有代表性的 6個工況點(1000r/mim,2000r/mim,直至6000r/min),分別計算出各工況點下發(fā)動機同時具有最大充氣效率,最大功率,最大轉(zhuǎn)矩,最低燃油消耗率,所對應的進排氣門開啟角和相應進氣道直徑和長度.實現(xiàn)了多目標的多輸入?yún)?shù)聯(lián)合優(yōu)化.
圖1 1.8L自然吸氣汽油機GT-Power仿真模型
研究對象為某4缸、4氣門、自然吸氣式可變氣門正時汽油機.原機主要技術(shù)參數(shù)如下
表1 發(fā)動機基本技術(shù)參數(shù)
利用GT-POWER模擬仿真軟件搭建某1.8L自然吸氣汽油發(fā)動機計算模型[2].首先用建立的仿真模型計算了此汽油機的外特性,然后根據(jù)試驗數(shù)據(jù)如進氣壓力、溫度、空燃比、點火提前角、機械損失等參數(shù)修正了模型,最后用修正以后的模型計算了該汽油機的動力性和經(jīng)濟性指標,并與試驗值進行了比較.圖2、3、4分別給出了轉(zhuǎn)矩、功率、有效燃油消耗率的試驗值與仿真的對比曲線.
圖2 扭矩模擬值與試驗值的對比
圖3 功率模擬值與試驗值的對比
通過對比可以看出計算機仿真值和試驗值已相當接近,最大誤差均小于5%的允許工程誤差值.一般情況下,一維流動模擬計算有5%的相對誤差是可以接受的,這當中的誤差來自多方面:原始數(shù)據(jù)的不完全和不準確;經(jīng)驗數(shù)據(jù)過多;GT-Power軟件模擬與真實的誤差;實測值的測量誤差等.因此,模型準確度合格.
圖4 有效燃油消耗率模擬值與試驗值的對比
圖5 DoE優(yōu)化設計流程圖
圖6 試驗數(shù)據(jù)計算結(jié)果
圖7 配氣相位對功率的響應面
整個優(yōu)化思路[3]見如下所示的流程表
本文優(yōu)化目標為發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速下功率、轉(zhuǎn)矩、充氣效率盡可能高,而燃油消耗率盡可能低.輸入變量列表如下
表2 輸入自變量
優(yōu)化分別在發(fā)動機的6個轉(zhuǎn)速,即1000r/min,2000r/min直至6000r/min下進行.
下面將以3000r/min工況為例,做詳細介紹.
首先考慮抽樣的方法和確定試驗次數(shù).與直接蒙特卡羅法不同,拉丁超立方抽樣法屬于受約束的抽樣法,其在決定試驗次數(shù)N后,把區(qū)間等分成N個互不重疊的子區(qū)間.然后在每個子區(qū)間上分別進行獨立的等概率抽樣.拉丁超立方抽樣法的估值穩(wěn)定,雖然不能降低計算結(jié)果的方差,但卻可以顯著減小抽樣次數(shù),從而也顯著減小了試驗次數(shù).
圖8 bsfc的響應面預測值與觀測值誤差圖
圖9 bkw的響應面預測值與觀測值誤差圖
圖10 自變量對轉(zhuǎn)矩的影響力圖
根據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡預測的均方根誤差圖隨輸入變量個數(shù)的變話關(guān)系來確定試驗次數(shù),并參照GTPOWER官方提供的試驗參考值[4]:5個輸入變量,試驗1000次;6個變量試驗4000次.本文輸入4個變量,試驗次數(shù)選為800次,抽樣方法選擇拉丁超立方抽樣.
計算結(jié)果如圖6所示DoE設計模塊首先將圖表中的原始數(shù)據(jù)擬合為響應面.然后優(yōu)化計算時依靠對響應面插值得到優(yōu)化結(jié)果.因此,要求響應面盡可能高精度的代表原始計算數(shù)據(jù).下面是進氣道直徑和長度為某一定值時的響應面.
DoE提供了衡量響應面質(zhì)量的多種工具和圖表.為節(jié)省篇幅,下面只展示了試驗得到的殘差圖.
圖中點密集分布在零誤差線上及兩側(cè).所有點云離此線越緊密,則表明響應面的預測值與觀測值越接近,響應面質(zhì)量越高.由于發(fā)動機有效功率,轉(zhuǎn)矩,充氣效率,這三者的殘差圖相近,所以只展示了功率和有效燃油消耗率的殘差圖,如圖(8),(9)所示.
圖11 自變量對功率的影響力圖
圖12 代收斂過程
圖13 進氣門最大升程角的迭代優(yōu)化
圖14 功率優(yōu)化前后對比
圖11中長條越長表示對功率影響越大.
圖15 轉(zhuǎn)矩優(yōu)化前后對比
圖16 有效燃油消耗率優(yōu)化前后對比
四個自變量(見表2)對四個目標量的影響力大小是不同的.量化和對比四個自變量影響力的大小,有助于對優(yōu)化結(jié)果的調(diào)試.(著重優(yōu)化影響力最大的自變量,必要時可放棄對影響力最低的自變量的優(yōu)化,因其收益過低.)下面是選擇性的展示.
圖10中,a表示進氣門最大升程角,b和c分別表示進氣道長度和直徑,d表示排氣門最大升程角.同時,直線越陡表示直線代表的參數(shù)對轉(zhuǎn)矩影響越大,反之越平緩表示對轉(zhuǎn)矩影響越低.
從圖10圖11可以看出自變量進氣門最大升程角,對四個優(yōu)化目標量的影響最突出.這是因為在凸輪形線保持不變的情況下,氣門最大升程角與進氣門開啟角的值一一對應.確定了氣門最大升程角的值,進氣門開啟角也就唯一確定了.其次是排氣門最大升程角對四個優(yōu)化目標量影響較大.而進氣道直徑和長度[5]對四個優(yōu)化目標量影響都很弱.
優(yōu)化計算中,迭代結(jié)果若保持迭代20次不變,則停止迭代.最大迭代次數(shù)設為100次.迭代收斂后,便得到滿足外特性工況3000r/min時,使功率、轉(zhuǎn)矩、充氣效率最大且燃油消耗率最低的最優(yōu)解.
圖(12),(13)只展示了進氣門的迭代收斂過程.
以上計算結(jié)果表明,按如上步驟,依次優(yōu)化發(fā)動機其他典型工況.
圖(14),(15),(16)三圖分別對優(yōu)化前后的功率、轉(zhuǎn)矩、有效燃油消耗率進行對比,體現(xiàn)出優(yōu)化的效果.
從以上優(yōu)化對比圖可以看出,發(fā)動機轉(zhuǎn)速在1000到5000r/min,轉(zhuǎn)矩分別依次提高了15%,6%,11%,10%,6%.這是因為重新優(yōu)化的進排氣門開啟角使發(fā)動機充氣效率有較大提高.轉(zhuǎn)速達到6000r/min時,由于原機充氣效率本已接近理論極限值,故不存在通過優(yōu)化進、排氣門開啟角大幅度提高充氣效率的可能,所以模擬優(yōu)化值只比實驗值高了1%.
在使發(fā)動機低轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩明顯提升,中等轉(zhuǎn)速功率明顯提升的情況下,發(fā)動機的有效燃油消耗率并未相應上升,而是得到了很好的控制.優(yōu)化后4000r/min時比優(yōu)化前降低了8%的燃油消耗率.
通過DoE的輸入多參數(shù)聯(lián)合優(yōu)化,能達到使多目標最優(yōu)的結(jié)果.本次優(yōu)化在發(fā)動機明顯提高動力性的同時,又兼顧到了提高發(fā)動機燃油經(jīng)濟性的要求.
本次優(yōu)化試驗中,進行了大規(guī)模的例子計算.整個試驗過程總共計算了一萬個以上的例子,從而找到了最佳輸入自變量.相比其他CAE優(yōu)化手段,DoE優(yōu)化省時省力,最優(yōu)解被遺漏的可能性小.因此GT-POWER的DoE模塊能大幅提高工程師的設計效率,縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期.
[1]周龍保.內(nèi)燃機學[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.1.
[2]GT-Power User's Manual and Tutorial[Z].VERSION 7.0.Gamma Technologies,2009.
[3]葉年業(yè),劉 潔,倪計民,等.車用汽油機流動過程模擬及基于DOE 的配氣相位優(yōu)化[J].內(nèi)燃機工程,2011,32(4).
[4]DOE-POST Reference Manual[Z].VERSION 7.0.Gamma Technologies,2009.
[5]李明,許敏,等.基于GT-POWER仿真的2.0L汽油機動力性能分析與優(yōu)化[J].汽車技術(shù),2011(3).