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        發(fā)電廠鍋爐引風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

        2012-06-19 11:45:10李成喜王煥新陳國艷
        節(jié)能技術(shù) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:改型風(fēng)門風(fēng)壓

        李成喜,王煥新,陳國艷

        (1.武漢凱迪控股投資有限公司,湖北 武漢 430223;2.清華大學(xué)熱能系,北京 100084)

        0 引言

        風(fēng)機(jī)節(jié)能在國民經(jīng)濟(jì)各部門中的地位和作用是舉足輕重的。因而風(fēng)機(jī)的節(jié)能具有十分重要的意義[1]。造成風(fēng)機(jī)能耗較高的原因有多種。例如,由于通風(fēng)工程設(shè)計(jì)者對(duì)管網(wǎng)阻力計(jì)算不準(zhǔn)確,選用風(fēng)機(jī)的人員又擔(dān)心計(jì)算壓力和流量不能滿足工況需要,故選用過大的安全裕量,或者無適宜性能的風(fēng)機(jī)規(guī)格可選而選用風(fēng)機(jī)的高檔性能或高壓區(qū)。結(jié)果,由于層層加碼,造成所選用風(fēng)機(jī)的額定風(fēng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過工況實(shí)需風(fēng)量。這時(shí)風(fēng)機(jī)操作者只好采用插板或調(diào)節(jié)門節(jié)流來增加阻力,以求減少風(fēng)量,使之符合工況要求。

        風(fēng)機(jī)的配套電動(dòng)機(jī)容量選取偏大。由于國產(chǎn)電動(dòng)機(jī)的規(guī)格難以完全滿足風(fēng)機(jī)的配套,采購時(shí)往往選取高檔額定功率的電動(dòng)機(jī),造成大馬拉小車,降低了電動(dòng)機(jī)的負(fù)荷率,浪費(fèi)了電能。風(fēng)機(jī)使用中采用了不適宜的或效率低的調(diào)節(jié)方法,降低了風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)效率[2-4]。

        據(jù)某煤炭公司對(duì)148臺(tái)礦井主通風(fēng)機(jī)的調(diào)查,運(yùn)行效率在70%以上的占10%左右;運(yùn)行效率低于55%的竟達(dá)59%。據(jù)某鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的調(diào)查,通風(fēng)機(jī)的平均運(yùn)行效率只有40%左右。某發(fā)電廠鍋爐鼓引風(fēng)機(jī)的最高運(yùn)行效率只有67.5%,最低僅為45.2%[5-7]。

        因此,本文充分利用凱迪公司現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行研究改造,以期取得良好的效果,為推廣風(fēng)機(jī)節(jié)能工作提供基礎(chǔ)試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

        1 引風(fēng)機(jī)性能

        本試驗(yàn)引風(fēng)機(jī)選用兩臺(tái)電機(jī)功率800 kW的型號(hào)為Y6-40-26F引風(fēng)機(jī),參數(shù)如表1所示。

        2 試驗(yàn)工況

        為了準(zhǔn)確掌握目前引風(fēng)機(jī)及其相關(guān)煙道的特性,為引風(fēng)機(jī)改型提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),進(jìn)行引風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn),并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算引風(fēng)機(jī)改型設(shè)計(jì)參數(shù)。通過鍋爐負(fù)荷分別在不同工況條件下,對(duì)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),獲得其性能參數(shù)。

        #1爐兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)甲和乙進(jìn)行試驗(yàn),每次試驗(yàn)選擇8個(gè)工況,各個(gè)工況的試驗(yàn)內(nèi)容如下:

        (1)工況1:甲引風(fēng)機(jī)單獨(dú)運(yùn)行,乙引風(fēng)機(jī)停用,鍋爐負(fù)荷為經(jīng)常出現(xiàn)的低負(fù)荷。

        (2)工況2:甲引風(fēng)機(jī)單獨(dú)運(yùn)行,乙引風(fēng)機(jī)停用,甲引風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門開度為100%,鍋爐負(fù)荷調(diào)整至相應(yīng)引風(fēng)量下的負(fù)荷。

        (3)工況3:啟動(dòng)乙引風(fēng)機(jī),甲引風(fēng)機(jī)仍保持運(yùn)行,且它的進(jìn)口風(fēng)門開度仍保持100%,調(diào)整乙引風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門,使得鍋爐負(fù)荷達(dá)到額定值,且此時(shí)總引風(fēng)量為額定鍋爐負(fù)荷下的可能的最大值。

        (4)工況4:兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)投用,鍋爐負(fù)荷、總引風(fēng)量維持在工況3下的數(shù)值,將兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)調(diào)整至相同電流。

        (5)工況5:兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)投用,將鍋爐負(fù)荷調(diào)整至經(jīng)常運(yùn)行的高負(fù)荷,相應(yīng)調(diào)整兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)使得兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)保持相同的電流。

        (6)工況6:兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)投用,將鍋爐負(fù)荷、總引風(fēng)量恢復(fù)到工況3下的數(shù)值,乙引風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門開度調(diào)整至100%,而甲引風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門開度調(diào)整至合適的數(shù)值。

        (7)工況7:甲引風(fēng)機(jī)停用,乙引風(fēng)機(jī)單獨(dú)運(yùn)行,乙引風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門開度為100%,鍋爐負(fù)荷調(diào)整至相應(yīng)引風(fēng)量下的負(fù)荷。

        (8)工況8:甲引風(fēng)機(jī)停用,乙引風(fēng)機(jī)單獨(dú)運(yùn)行,鍋爐負(fù)荷為經(jīng)常出現(xiàn)的低負(fù)荷。

        由于工況3、工況6的一側(cè)引風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門全開、另一側(cè)引風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門開度較小,以致除塵器后的兩側(cè)煙道的煙氣量相差很大,使得煙氣量小的一側(cè)煙氣速度較低,部分測點(diǎn)速度接近于零甚至有回流,存在較大的煙氣量測量誤差,因此,對(duì)工況3、工況6的試驗(yàn)數(shù)據(jù)不作分析計(jì)算。

        3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        3.1 不同試驗(yàn)工況下煙氣量特性

        本試驗(yàn)分別對(duì)六種工況進(jìn)行試驗(yàn),并對(duì)各個(gè)工況下的參數(shù)在不同氧量和不同轉(zhuǎn)速的條件下進(jìn)行了修正,如表2所示。關(guān)于表中的文字內(nèi)容在表后做了相應(yīng)注釋。

        3.2 #1爐引風(fēng)量選型分析

        由表2可以看出,在同等開度下,#1爐引風(fēng)機(jī)甲各項(xiàng)指標(biāo)、出力不及引風(fēng)機(jī)乙,故#1爐選擇引風(fēng)機(jī)甲改造,引風(fēng)機(jī)乙備用。將工況4煙氣量修正至常態(tài)、設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速、高氧量時(shí)的數(shù)值為105.93 m3/s,即在上述狀態(tài)下,鍋爐所需的總引風(fēng)量為105.93 m3/s,單臺(tái)引風(fēng)量為52.96 m3/s,取53 m3/s作為改型設(shè)計(jì)工況1的風(fēng)量用于#1爐風(fēng)機(jī)選型。

        根據(jù)表2中試驗(yàn)結(jié)果,擬合出常態(tài)、設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速、高氧量時(shí)鍋爐負(fù)荷與引風(fēng)量的關(guān)系曲線與表格,#1爐如圖1所示。

        圖1 #1爐引風(fēng)量與負(fù)荷關(guān)系圖

        高負(fù)荷220 t/h、高氧量5.0%、引風(fēng)機(jī)進(jìn)口密度為0.87 kg/m3、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為960 r/min時(shí),鍋爐總引風(fēng)量為98.44 m3/s,單臺(tái)引風(fēng)機(jī)的引風(fēng)量為49.22 m3/s,取該值作為改型設(shè)計(jì)工況2的風(fēng)量用于#1爐風(fēng)機(jī)選型。

        高負(fù)荷220 t/h、正常氧量3.5%、引風(fēng)機(jī)進(jìn)口密度為0.87 kg/m3、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為960 r/min時(shí),鍋爐總引風(fēng)量為90.00 m3/s,因此初步?jīng)Q定此時(shí)采用單側(cè)運(yùn)行,所以取該值作為改型設(shè)計(jì)工況3的風(fēng)量用于風(fēng)機(jī)選型完全滿足要求[8-10]。

        3.3 不同試驗(yàn)工況下引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn)

        由表3可見:將滿負(fù)荷試驗(yàn)工況4的引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓修正至常態(tài)、設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速、高氧量時(shí),此數(shù)值為:甲側(cè)6147 Pa,乙側(cè)6042 Pa,為了安全起見,加之乙側(cè)風(fēng)壓可能不可靠,取兩側(cè)中的較大值并近似至6150 Pa,作為改型設(shè)計(jì)工況1的風(fēng)壓用于風(fēng)機(jī)選型。該取值對(duì)應(yīng)的風(fēng)門開度仍為工況4的風(fēng)門開度72% ~81%,即按6150 Pa取值,引風(fēng)機(jī)仍有較大的風(fēng)壓富裕量。

        高負(fù)荷220 t/h、高氧量5.0%、引風(fēng)機(jī)進(jìn)口密度為 0.87 kg/m3、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為 960 r/min、鍋爐總引風(fēng)量為 98.44 m3/s、單臺(tái)引風(fēng)機(jī)的引風(fēng)量為49.22 m3/s時(shí),所 需風(fēng)壓為 5308.5 Pa,近似 取5310 Pa作為改型設(shè)計(jì)工況2的風(fēng)壓用于風(fēng)機(jī)選型。

        3.4 引風(fēng)機(jī)改型設(shè)計(jì)參數(shù)匯總確定

        根據(jù)前面對(duì)幾種改型設(shè)計(jì)工況風(fēng)量、風(fēng)壓的推算,得出改型設(shè)計(jì)參數(shù)匯總?cè)绫?所示,按鍋爐負(fù)荷為220 t/h,引風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行的是甲引風(fēng)機(jī),電機(jī)功率800 kW容量。

        經(jīng)過對(duì)鍋爐不同工況、不同煤種引風(fēng)機(jī)的引風(fēng)量、風(fēng)壓等所有相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測試、試驗(yàn),經(jīng)過調(diào)研、技術(shù)論證和立項(xiàng)批準(zhǔn),決定引風(fēng)機(jī)重新選型改造;對(duì)主要部件葉輪、集流器、機(jī)殼蝸舌、出口煙道流線重新設(shè)計(jì),原出口煙道擴(kuò)散角度約19°,不符合風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,規(guī)范要求出口煙道擴(kuò)散角度不大于12°,此次改造一并設(shè)計(jì),重新制作。為了節(jié)省費(fèi)用,保留原風(fēng)機(jī)電機(jī)、風(fēng)箱、軸、軸承座等。根據(jù)性能試驗(yàn)結(jié)果,選取#1爐引風(fēng)機(jī)甲改造。

        根據(jù)前面性能試驗(yàn),對(duì)設(shè)計(jì)工況風(fēng)量、風(fēng)壓進(jìn)行推算,得出改型設(shè)計(jì)參數(shù)匯總,選擇國內(nèi)業(yè)績較好的引風(fēng)機(jī)專業(yè)制造廠家作為引風(fēng)機(jī)改造單位。

        表2 #1爐引風(fēng)機(jī)風(fēng)量試驗(yàn)

        表3 #1爐引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn)

        表4 #1爐引風(fēng)機(jī)改型參數(shù)匯總

        參照改型設(shè)計(jì)參數(shù),根據(jù)本廠引風(fēng)機(jī)生產(chǎn)系列,最終確定選擇 Y4-60-14No.25.5F型引風(fēng)機(jī),葉輪(包括防磨處理)、集流器,機(jī)殼等主要部件由成都電力機(jī)械廠制作,出口煙道由我公司自行按規(guī)范設(shè)計(jì),設(shè)備安裝包括出口煙道安裝由我公司生產(chǎn)部承擔(dān),改造后在現(xiàn)場進(jìn)行動(dòng)平衡調(diào)整試驗(yàn)。風(fēng)機(jī)改型后的性能參數(shù)如表5所示[11]。

        表5 #1爐甲引風(fēng)機(jī)改型后參數(shù)

        #1爐引風(fēng)機(jī)甲于#1機(jī)組大修期間開始施工,改型后投用前,甲風(fēng)機(jī)現(xiàn)場進(jìn)行了動(dòng)平衡調(diào)整,軸承振動(dòng)都不超過0.03 mm,機(jī)械性能符合規(guī)范。#1爐引風(fēng)機(jī)甲滿載運(yùn)行鍋爐平均負(fù)荷195 t/h左右,比改造前負(fù)荷平均上升25 t/h,單引風(fēng)機(jī)運(yùn)行基本能滿足當(dāng)前負(fù)荷要求,對(duì)風(fēng)機(jī)性能進(jìn)行了測試,數(shù)據(jù)表明,#1 爐引風(fēng)機(jī)效率為76.2%[12]。

        3.5 經(jīng)濟(jì)性能分析

        對(duì)電力市場和供熱市場按年發(fā)電利用小時(shí)6300 h、年供熱 210000 t,預(yù)測鍋爐年產(chǎn)汽3250000 t,機(jī)組的引風(fēng)機(jī)單耗比改造前平均下降1.44 kWh/t汽,則:

        年節(jié)約廠用電:

        3250000 t×1.44kW/t汽=468000 kWh

        年實(shí)現(xiàn)凈效益:

        4680000kWh× 0.469元/kWh=2194920元

        項(xiàng)目改造后實(shí)現(xiàn)效益約219.5萬元/年。

        4 結(jié)論

        經(jīng)過對(duì)鍋爐不同工況、不同煤種引風(fēng)機(jī)的引風(fēng)量、風(fēng)壓等所有相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測試、試驗(yàn),決定對(duì)引風(fēng)機(jī)重新選型改造。參照改型設(shè)計(jì)參數(shù),根據(jù)本廠引風(fēng)機(jī)生產(chǎn)系列,最終確定選擇 Y4-60-14No.25.5F型引風(fēng)機(jī)。另外對(duì)改型后的經(jīng)濟(jì)性能分析,可節(jié)約成本219.5萬元/年,效益可觀。

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