王建國
大唐信陽發(fā)電有限責任公司(464100)
大唐信陽發(fā)電有限責任公司(以下簡稱信陽電廠)排放的脫水渣因燒失量低、含水量高不能被有效利用。為保證機組安全生產,降低處置成本,有效解決脫水渣(加濕灰)排放污染問題,提高“三廢”綜合利用效益,發(fā)展循環(huán)經濟,通過考察研究提出了充分利用信陽電廠所排放的脫水渣,建設符合國家產業(yè)政策、利廢明顯、生產周期短的脫水渣綜合利用項目。將排放的脫水渣(含水量在40%~46%)自然控干晾曬,使水分控制在20%~30%,再烘干使其水分≤1%,然后經箱式除塵器收集至細灰倉,粗灰通過輸送皮帶、提升機進入粗灰倉,并可根據(jù)客戶需求直接出售或磨細后使其達到國標Ⅱ級灰標準,廣泛應用到水泥建材及建筑行業(yè)中去。
為提高三廢綜合利用附加值,緊扣大唐集團公司資源綜合利用思路,確保信陽電廠2×660 MW機組的安全生產,有效解決脫水渣(加濕灰)排放污染問題,發(fā)展循環(huán)經濟,降低處置成本,滿足周邊地區(qū)建材市場對粉煤灰產品的需求,建設符合國家產業(yè)政策、利廢明顯的綜合利用項目。
該系統(tǒng)主要是將信陽電廠2×660 MW機組所排放的脫水渣通過自然晾曬的方式,將含水率從40%~46%控制到20%~30%。在沸騰爐的熱風溫度≥750度時,用移動裝載設備將控水后的脫水渣送入打散喂料機內,使物料均勻通過帶式輸送機、料斗式進料機送入烘干機進行烘干。烘干同時,高壓風機啟動,通過循環(huán)冷風將廢氣及部分細灰收入袋式收塵器,廢氣進入高壓風機后排放(≤50 mg/Nm3);細灰(水分≤1%)通過箱式除塵器收集后利用絞刀輸送至細灰提升機進入細灰倉;粗灰(水分≤1%)通過輸送皮帶、提升機進入粗灰倉。
脫水渣綜合利用項目生產工藝流程由脫水渣自然晾曬及堆棚、烘干系統(tǒng)、磨細系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)以及灰池五大部分組成。
脫水渣綜合利用項目∶脫水渣→自然堆放控水→鏟車至受料倉→柔性撥料器→定量給料機→烘干機→袋式收塵器收集粗粉→粉磨→分級→II級成品細灰。
1)該項目采用國家認證環(huán)保設備PPW128雙系列脈沖袋式除塵器,具備以下幾個特點∶①集分室反吹和脈沖噴吹諸類除塵器的優(yōu)點,單位體積處理風量大,系統(tǒng)阻力小,除塵效率高達99.9%;②可直接處理含塵濃度高達1000 g/Nm3的含塵氣體,經處理后氣體的排放濃度低于50 mg/Nm3,也可根據(jù)用戶的特殊要求,滿足更加嚴格的排放標準;③根據(jù)工藝情況,采用不同的濾料,以滿足不同廢氣特點的要求;④采用先進的PLC可編程控制器,定時或定阻自動噴吹清灰,實行自動化運行,耗氣量少,清灰徹底,性能穩(wěn)定;⑤采用國外進口脈沖閥,脈沖閥使用壽命超過100萬次;⑥整機可分室換袋維修,隨主機運轉率達100%。
2)采取集中綠化和行道綠化相結合,在車間周圍、道路兩旁以及廠區(qū)空地多植夾竹桃、麥冬、百日紅等防塵、降噪的綠色植物,以抑制揚塵、美化環(huán)境。
該項目分為4個部分,分別為上料系統(tǒng)、烘干系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)、磨細系統(tǒng)。該項目自投產以來,運行穩(wěn)定,各項指標優(yōu)良。
1)上料部分∶從電廠渣倉排放出來的脫水渣含水量一般在40%~46%之間,經過瀝水自然晾曬后使其入沸騰爐水分控制在20%~30%。進料 (脫水渣)經過下料斗、計量皮帶秤、帶式輸送機,進入烘干機內。主要設備規(guī)格型號及性能見表1。
表1 主要設備規(guī)格型號及性能
2)烘干部分∶該系統(tǒng)由節(jié)煤型高溫沸騰爐和高效節(jié)能回轉式烘干機兩種設備組成。
節(jié)煤型高溫沸騰爐,是一種新型的流化床式燃燒爐,燃煤經破碎成 5~8mm以下的顆粒,由喂煤調速皮帶秤均勻地送入爐膛,在高壓風的作用下呈流態(tài)化沸騰狀燃燒,直至燃燼為止。目前,該節(jié)煤型高溫沸騰爐采用2500 ~5500 大卡熱值的煙煤,燃燒率達到95%~99.5%,性能優(yōu)良、溫度均勻、供熱穩(wěn)定,調整范圍廣,在實際操作中根據(jù)物料的初水分調整爐溫750~960℃之間,有利于烘干產品終水分的恒定,使烘干后的灰渣達到≤1%。
高效節(jié)能回轉式烘干機筒體內揚料裝置由揚料板、均流環(huán)裝置、專用鏈條組三部分組成。進入烘干機的物料在橫斷面上呈“瀑布”狀下落,沿軸向呈"波浪"型向前“蠕動”,在筒體內呈“沸騰”狀。該揚料裝置具有導向、均流、阻料等多種性能,使灰渣能夠充分的揚起與熱風最大限度的進行熱交換,避免了“風洞”的影響。
3)倉儲部分∶該系統(tǒng)采用兩座 Ф12 m×20 m,分別為烘干后的粗灰倉和細灰倉,該系統(tǒng)采用新型鍍鋅板,具有建設周期短、造價低、安全可靠,外形美觀、耐腐蝕性強、使用年限長等優(yōu)點。
4)磨細部分∶采用Ф2.2 m×6.5 m超細閉路磨,球磨機分為粗磨倉和細磨倉兩個倉。本磨機布局合理、結構緊湊,出料細度穩(wěn)定,臺時產量≥15噸/小時,產品合格率達100%。
5)生產數(shù)據(jù)信息∶經磨細后符合Ⅱ級商品粉煤灰標準(GB/T1596-2005 GB6566-2010)。 詳見附表2。
表2 烘干磨細后粉煤灰各項指標情況
表3 連續(xù)168小時各項指標統(tǒng)計
1)該系統(tǒng)設計優(yōu)良,運行穩(wěn)定,磨出的Ⅱ級粉煤灰通過省級質量檢測認證,符合國家標準。2)箱式除塵器,采用國外進口脈沖閥,脈沖閥使用壽命超過100萬次,經收塵處理后氣體的排放濃度低于50 mg/Nm3標準。3)該系統(tǒng)有效解決了電廠排放的脫水渣含水量過高無法有效利用的難題,經過烘干、達到磨機進料水分≤1%的要求,使得磨細后的產品達到國標要求,廣泛應用到水泥建材及建筑行業(yè)中去,實現(xiàn)了真正意義上的綜合利用。
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