鄭偉
(天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司,天津 300380)
隨著電力行業(yè)中競價上網(wǎng)、節(jié)能減排等措施的深入實施,從節(jié)能降耗、提高機組自動化水平、降低廠用電率等方面減少發(fā)電成本已成為各發(fā)電企業(yè)需要解決的當(dāng)務(wù)之急[1]。變頻調(diào)速作為一項新節(jié)能技術(shù),以其明顯的技術(shù)和經(jīng)濟優(yōu)勢,已在發(fā)電機組上得到了廣泛的應(yīng)用,尤其是在風(fēng)機上的應(yīng)用效果更為明顯。
天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司#7機組引風(fēng)機采用變頻調(diào)速技術(shù)后,實現(xiàn)了對引風(fēng)機電動機轉(zhuǎn)速的線性調(diào)節(jié),使?fàn)t膛壓力、爐膛氧量等運行指標(biāo)與引風(fēng)機風(fēng)量維持一定的關(guān)系,從而在確保引風(fēng)機能很好地提供鍋爐燃燒及穩(wěn)定性運行所需風(fēng)量的前提下,減少能量損失,達(dá)到引風(fēng)機電動機高效、節(jié)能運行的目的[2]。但在變頻器調(diào)節(jié)速度、2臺引風(fēng)機自動平衡等技術(shù)環(huán)節(jié)還存在一定的缺陷,因此,對風(fēng)機變頻控制系統(tǒng)的深入研究與改進(jìn)同樣勢在必行。
天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司#7機組為亞臨界燃煤機組,裝機容量為300 MW,鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1025/17.5-M897型亞臨界自然循環(huán)汽包爐,配正壓直吹制粉,一次再熱,單爐膛,四角切圓燃燒,固態(tài)排渣。2臺引風(fēng)機調(diào)節(jié)爐膛壓力,入口擋板調(diào)節(jié)電動執(zhí)行機構(gòu)(即入口調(diào)門)采用EMG調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行機構(gòu),型號為DMC250-B3-40。采用北京國電智深控制技術(shù)有限公司生產(chǎn)的EDPF-NT分散控制系統(tǒng)(DCS)。引風(fēng)機變頻控制系統(tǒng)采用東方日立(成都)電控設(shè)備有限公司的變頻器及控制設(shè)備,在DCS控制室內(nèi)為引風(fēng)機變頻控制系統(tǒng)加裝1個#19分布式處理單元(DPU)機柜,實現(xiàn)引風(fēng)機變頻運行自動控制功能和工頻變頻切換的控制功能,#5 DPU機柜繼續(xù)完成引風(fēng)機工頻下的控制功能。其中引風(fēng)機變頻電氣回路如圖1所示。
圖1 引風(fēng)機變頻電氣回路
圖1中:QF為6 kV總開關(guān);QF1為變頻控制輸入開關(guān);KM1為變頻控制輸出開關(guān);QF2為工頻控制開關(guān)。
引風(fēng)機變頻改造后,工頻控制下的主要控制邏輯如圖2所示。
2臺引風(fēng)機均手動運行時,調(diào)節(jié)器輸出跟蹤2臺引風(fēng)機入口調(diào)門指令的平均值,以確保投入自動時實現(xiàn)無擾切換。
在引風(fēng)機出現(xiàn)變頻器故障切換至工頻運行時,入口調(diào)門輸出指令根據(jù)切換時的變頻器頻率指令,通過頻率開度折算函數(shù)f(x)計算出對應(yīng)入口調(diào)門開度,確保入口調(diào)門在引風(fēng)機切為工頻控制后自動快速關(guān)閉到對應(yīng)開度。
圖2 工頻主要控制邏輯
因為工頻、變頻切換邏輯在手/自動站之后,所以在切換過程中,運行人員無法在操作員站上對入口調(diào)門進(jìn)行手動操作。經(jīng)過實際試驗,將引風(fēng)機變頻切工頻過程的切換開關(guān)量點信號“引風(fēng)機變頻切工頻”設(shè)定為5 s的脈沖信號,確保在脈沖信號結(jié)束后,運行操作人員可根據(jù)實際情況對入口調(diào)門進(jìn)行手動調(diào)整。
引風(fēng)機變頻控制下的主要控制邏輯如圖3所示。
從圖3可以看出,原有變頻控制中沒有設(shè)置1臺工頻運行1臺變頻運行時自動平衡及糾偏邏輯,而且變頻器調(diào)節(jié)速度快于引風(fēng)機入口擋板調(diào)節(jié)電動執(zhí)行機構(gòu)的調(diào)節(jié)速度,因此,為了使機組引風(fēng)機的運行更加可靠和經(jīng)濟,需對引風(fēng)機變頻控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
當(dāng)2臺引風(fēng)機出現(xiàn)1臺工頻運行、1臺變頻運行時,2臺引風(fēng)機的自動平衡和糾偏邏輯就必不可少了。因此,在工頻/變頻調(diào)節(jié)器之前加入糾偏邏輯,實現(xiàn)2臺引風(fēng)機的自動平衡與糾偏,具體控制邏輯如圖4所示。
圖3 變頻主要控制邏輯
為使2臺引風(fēng)機的偏差可以在調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)方式下緩慢地得到修正,糾偏值在加入時設(shè)定了0.1的系數(shù)(該系數(shù)的合理性通過反復(fù)試驗得到)。其中,工頻/變頻調(diào)節(jié)器糾偏值的計算邏輯如圖5所示。
2臺引風(fēng)機不在1工頻1變頻自動運行方式下運行時,糾偏邏輯將不起作用。
引風(fēng)機變頻運行過程中,變頻器調(diào)節(jié)速度要明顯快于引風(fēng)機入口擋板EMG電動執(zhí)行機構(gòu)的動作速度,因此,把原有型號為DMC-250-B3-40的EMG電動執(zhí)行機構(gòu)更換為DMC-250-B3-80型,即把電動執(zhí)行機構(gòu)的電動機轉(zhuǎn)速由原來的40 r/min提高至80 r/min,并且對工頻和變頻的PID調(diào)節(jié)器參數(shù)都重新進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)試整定。這樣,引風(fēng)機入口擋板動作的全行程時間縮短了一半,很好地適應(yīng)了引風(fēng)機變頻器的調(diào)節(jié)速度。
在此次對引風(fēng)機變頻控制系統(tǒng)的改進(jìn)過程中,也對引風(fēng)機連鎖保護(hù)條件進(jìn)行了完善,完整的引風(fēng)機連鎖保護(hù)條件見表1。
天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司#7機組引風(fēng)機變頻控制系統(tǒng)進(jìn)一步改進(jìn)后,機組引風(fēng)機平均節(jié)電率達(dá)到30.22%,其中150 MW工況點的節(jié)電率達(dá)到52.27%,廠用電率降低0.17%,節(jié)電效果明顯。引風(fēng)機進(jìn)行變頻改造后,引風(fēng)機設(shè)備啟動為軟啟動,啟動沖擊力較小,可以很好地保護(hù)引風(fēng)機設(shè)備,同時滿足爐膛壓力調(diào)節(jié)的需要。在引風(fēng)機變頻方式運行時,入口擋板保持全開,減少了風(fēng)道的磨損,延長了設(shè)備的使用壽命。變頻器在低速運行時電流下降明顯且故障定位功能準(zhǔn)確實用,維護(hù)簡單,運行成本也大大降低。
表1 引風(fēng)機連鎖保護(hù)條件
隨著發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)過程經(jīng)濟性要求的提高,各發(fā)電企業(yè)必須走節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟效益之路[3]。通過風(fēng)機變頻技術(shù)的應(yīng)用、對變頻控制系統(tǒng)的進(jìn)一步優(yōu)化以及對引風(fēng)機入口擋板電動執(zhí)行機構(gòu)的改進(jìn),滿足了發(fā)電企業(yè)提高經(jīng)濟效益的要求。2臺引風(fēng)機1工頻1變頻自動糾偏邏輯的成功運行,避免了在1臺引風(fēng)機變頻不能投入的情況下,2臺引風(fēng)機都必須工頻運行的情況,最大限度實現(xiàn)了變頻改造的節(jié)能目的。
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