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        燃煤鍋爐低NOx燃燒系統(tǒng)改造

        2012-05-22 04:52:30杜承德
        山東電力技術 2012年4期
        關鍵詞:系統(tǒng)

        杜承德,陳 龍

        (華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

        0 引言

        我國煤炭產量高居世界首位,燃煤火力發(fā)電也是我國的主要發(fā)電形式,據(jù)統(tǒng)計,我國火力發(fā)電約占全國發(fā)電量的80%以上。研究發(fā)現(xiàn)每燃燒1 t煤就產生8~9 kg氮氧化物,所以燃煤鍋爐是我國氮氧化物污染的主要污染源之一[1]。隨著國家經濟的穩(wěn)定快速發(fā)展和電力工業(yè)燃煤量的增加,NOx的排放量越來越大。我國逐步加大對火力發(fā)電鍋爐NOx排放的控制和治理力度,1996年8月開始實施電站鍋爐NOx排放濃度不大于650 mg/Nm3的排放指標規(guī)定,2003年重新修訂后的標準進行分時段控制,對氮氧化物排放又提出了更嚴格的要求[2]。

        電廠3號機組鍋爐于1988年投產,其NOx排放量始終維持在600 mg/Nm3以上,出于社會效益和經濟效益考慮,2011年上半年對3號鍋爐進行了低氮燃燒系統(tǒng)改造以降低NOx排放。

        1 設備簡介

        鄒縣發(fā)電廠3號機組鍋爐為東方鍋爐廠生產的亞臨界、自然循環(huán)、汽包爐,型號為DG1000/170-Ⅰ。制粉系統(tǒng)采用中間儲倉式乏氣送粉,燃燒方式為四角切圓。燃燒器分上、下兩組,每組下層為油燃燒器噴口,其上依次為二次風口、一次風口,每角共有6個一次風口,8個二次風口,上、下組燃燒器的全部一、二次風可同步上下擺動25°。燃用煤種為當?shù)責熋?。鍋爐主要設計參數(shù)如表1所示。

        表1 鍋爐主要設計參數(shù)

        2 低氮燃燒系統(tǒng)改造

        2.1 燃燒器改造

        針對鍋爐的結構特點,此次改造采用水平濃淡+偏置周界風+SOFA燃盡風技術。改造的具體方案為將上組燃燒器整體下移1 m,增加燃盡高度,上5層煤粉燃燒器采用水平濃淡燃燒器,原最下層微油點火燃燒器不做改動。在主燃燒器上方5 m左右增設4層SOFA燃盡風噴口,風率為20%~25%。SOFA燃燒器采用大風道式連接結構,對燃盡風噴口進行供風,布置位置及旋轉方向同原煤粉燃燒器保持不變,同時SOFA燃燒器噴口可進行手動水平擺動,用來消除主燃燒器殘余旋轉,減少水平煙道左右側煙溫偏差,控制合理的減溫水量。改造前后布置對比如圖1所示。

        圖1 改造方案示意圖

        2.2 相關系統(tǒng)改造和優(yōu)化

        鍋爐燃燒器改造后,由于增加了燃燼風SOFA系統(tǒng),容易造成爐內火焰中心上移,爐膛出口煙溫升高等負面問題,為此對省煤器、空氣預熱器、制粉系統(tǒng)等相關系統(tǒng)進行了改造和優(yōu)化。

        2.2.1 增加省煤器受熱面積

        改造方案。保留省煤器三個管組中的上、中兩個管組不動,全部更換下管組,省煤器進口集箱相應下移1120 mm。 將省煤器原有7個管圈增加到9個管圈,新增受熱面積全部安裝在下管組。經過計算省煤器傳熱面積增加1 732 m2,占原設計面積的27.03%。

        方案的可行性。原有省煤器、低過總載荷1 400 t,延伸后省煤器增加(含水)重量90 t,總載荷為1 490 t,比原總載荷增加6.43%。 省煤器的承載元件為懸吊管,計算壁溫為320℃,使用鋼材為20 G,懸吊管未測到壁厚減薄,金相組織經確認未發(fā)生降級,因此承載力衰減系數(shù)取0.8足夠安全。懸吊管的原始承載力為3 000 t,按金相組織保守檢驗計算,使用衰減后目前尚有承載能力2 000 t,因此省煤器增加重量后的載荷是安全的。

        省煤器吸熱量增加后,經核算,省煤器出口煙氣溫度約降低15℃,省煤器出口水溫升高約4℃,達到295℃,仍遠遠低于飽和溫度(飽和溫度約為355℃)。為了防止省煤器沸騰,一般要求省煤器出口欠熱必須大于20℃。省煤器受熱面增加后的出口欠熱完全能夠滿足省煤器安全運行的要求。

        省煤器吸熱量增加部分與爐膛加上省煤器總的吸熱量相比所占比例非常小,對爐膛吸熱的影響微乎其微,更不會影響過、再熱汽溫。

        經過上述論證,省煤器增加受熱面的方案是可行的。

        2.2.2 空氣預熱器改造

        蓄熱元件優(yōu)化改造。設備改造前,在額定負荷時,空預器入口煙溫350℃,低于設計值約5℃,而排煙溫度為154℃,高出設計值約20℃,說明空預器蓄熱元件換熱能力較差。此次改造,將蓄熱元件由原來的4段布置改為3段,各段高度分別為300 mm、900 mm、1 000 mm,總高度不變,新蓄熱元件的波形在原來的基礎上進行優(yōu)化,提高蓄熱元件的換熱效率。

        吹灰器改造。在空預器冷端加裝兩臺蒸汽吹灰器及相應的汽源管道和閥門,采用蒸汽吹灰代替原來的激波吹灰器,增強吹灰效果。

        2.2.3 一次風管道改造

        原一次風管道與彎頭采用卡子連接,受熱脹冷縮的影響,接頭處容易漏粉,且隨著近幾年煤粉管道磨損加劇,漏粉點不斷增加,為方便漏粉點的處理,一次風管道一直未做保溫處理,使得排粉機出口至噴燃器入口一次風粉氣流沿程溫度降低,尤其是冬季,溫度降低的更多,對爐內燃燒影響較大。為此,進行以下改造:(1)將一次風管道與彎頭連接方式改為焊接,解決原卡子連接接頭處容易漏粉的問題;(2)對管道磨損情況進行測厚,更換磨損減薄超過原壁厚1/3的直管段;(3)對一次風管道進行保溫,保證一次風粉氣流的溫度入爐前不降低,從而縮短火焰長度,降低排煙溫度。

        2.2.4 治理制粉系統(tǒng)漏風

        設備改造前,給煤機、木塊分離器、細粉分離器筒體、粗細粉分離器連通管和回粉管等多處均存在漏風點;排粉機出口的翻板式圓風門因結構原因,關閉后也存在內漏。制粉系統(tǒng)的大量漏風,使得鍋爐在總風量不變的情況下,經過空氣空預器的空氣量減小,排煙溫度升高,鍋爐熱效率下降,同時也影響燃燒的穩(wěn)定性,為此,對制粉系統(tǒng)進行以下優(yōu)化改造。

        (1)風、煤、粉管道漏點治理。

        對給煤機殼體漏風進行治理,更換檢修孔門密封,將原壓緊把手改為螺栓壓接,在檢修孔門上部加裝檢查孔,運行中將各檢修孔門關閉嚴密,防止檢修孔門關閉不嚴導致大量漏風。

        更換磨煤機入口落煤管和出口直管段磨損嚴重部位,新更換的磨煤機出口直管段迎風側為內襯8 mm厚的耐磨鋼板,并內襯鑄石板。更換粗粉分離器回粉管,壁厚由原來的10 mm增加至12 mm,材質由A3鋼升級為16 Mn。對粗、細粉分離器及連通管磨損嚴重部位進行挖補后貼耐磨陶瓷。

        對原DG1600型重錘木塊分離器進行改造,安裝4臺半自動木塊分離器,各孔門安裝壓緊把手,消除木塊分離器漏風。

        (2)排粉機出口風門改造。將排粉機出口原翻板式圓風門改造為氣動插板門,制粉系統(tǒng)停運時,該門自動關閉嚴密,解決停運的制粉系統(tǒng)向爐內漏風的問題。

        3 結語

        通過此次改造,在額定負荷下,NOx的排放量由600 mg/Nm3(6%O2)降低到241.61 mg/Nm3(6%O2),同時鍋爐熱效率增加了約1%,達到了電廠預定的節(jié)能減排效果。

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