李 俊
(山西省自動化研究所,山西太原030012)
焦爐集氣管煤氣壓力控制[1],是一個具有嚴重非線性、時變特性的多擾動、多變量耦合系統(tǒng)。焦爐與焦爐之間并聯(lián),爐間集氣管壓力存在負耦合關系;焦爐與鼓風機之間串聯(lián),機前吸力與集氣管壓力存在正耦合關系;隨工藝管路設置方式及管道阻力和對各焦爐裝煤等操作時間的不同,耦合強弱有所不同,交叉耦合嚴重,擾動因素較多。各控制單回路之間由于翻板間的相互干擾,振蕩超調(diào)現(xiàn)象嚴重。而且焦爐蝶閥調(diào)節(jié)特性存在著非線性影響,當?shù)y開度小時,壓力和流量變化非常明顯;當?shù)y開度大時,壓力與流量變化遲緩,甚至飽和,造成系統(tǒng)采用常規(guī)PID調(diào)節(jié)時不穩(wěn)定,很難兼顧減少超調(diào)與提高快速性的要求。隨著生產(chǎn)技術要求的不斷提高,對于溫度、壓力、流量以及回路控制的要求也越來越高,同時,如何利用控制系統(tǒng)更好地發(fā)揮作用,提高生產(chǎn)效率,對提高綜合效益也至關重要。該項目通過DCS系統(tǒng),實現(xiàn)對集氣管壓力的管理和監(jiān)控。
由于爐間集氣管壓力存在負耦合關系,機前吸力與集氣管壓力存在正耦合關系。各控制單回路之間由于翻板間的相互干擾,振蕩超調(diào)現(xiàn)象嚴重。系統(tǒng)采用常規(guī)PID調(diào)節(jié)時不穩(wěn)定,很難兼顧減少超調(diào)與提高快速性的要求。針對這一工藝特點,我們采用了基于模糊控制的多級智能控制方案。
根據(jù)工藝設定的集氣管壓力對集氣管蝶閥開度進行模糊控制。我們采用的是智能二維模糊控制的方法。
通過工藝規(guī)律,可以得出模糊的IF-THEN規(guī)則
IF壓力過低,壓力向上變化較快THEN閥位輸出不變
IF壓力偏低,壓力向上變化較快THEN閥位輸出小開
IF壓力正常,壓力向上變化較快THEN閥位輸出中開
IF壓力偏高,壓力向上變化較快THEN閥位輸出大開
……
這樣,通過構(gòu)建模糊規(guī)則表,我們可以對集氣管壓力調(diào)節(jié)蝶閥進行模糊控制。同時,此子調(diào)節(jié)器PID參數(shù),通過判斷在一段時間內(nèi)(T),集氣管壓力的振蕩周期進行自適應。
機前吸力與集氣管壓力間正耦合強,且隨工況條件變化而不同,因此,我們采用經(jīng)驗控制,利用現(xiàn)場人員知識與經(jīng)驗構(gòu)成知識庫,當?shù)y開到一定程度集氣管壓力仍有高于設定壓力的趨勢時,控制器將發(fā)出升高鼓風機液力偶合器給定值的控制信號,以增大吸力;反之,當?shù)y關到一定程度(該值可設定)集氣管壓力仍有低于設定壓力的趨勢時,控制器將發(fā)出降低鼓風機液力偶合器給定值的控制信號,以減小吸力。同時,液力偶合器與大循環(huán)蝶閥構(gòu)成分程調(diào)節(jié)。當鼓風機的轉(zhuǎn)速降到接近臨界轉(zhuǎn)速時,通過打開大循環(huán)來調(diào)節(jié)機前吸力。在風機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍內(nèi),大循環(huán)蝶閥關死,以便于節(jié)能。當鼓風機的轉(zhuǎn)速達到我們設定的上限時,不管集氣管壓力如何,鼓風機都將逐漸減速以使初冷前吸力恢復安全值,同時發(fā)出報警檢查系統(tǒng)。
圖1 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖
此方案綜合應用各種調(diào)節(jié)功能模塊、綜合對集氣管壓力、集氣管壓力的變化、蝶閥開度、風機轉(zhuǎn)速范圍、大循環(huán)蝶閥開度進行判斷,全面協(xié)調(diào)控制機前吸力及集氣管壓力。
(1)開放式系統(tǒng)結(jié)構(gòu)[3],易于擴展。工作站和操作系統(tǒng)均采用商用信息技術,使用標準編程語言,能夠與第三方產(chǎn)品無縫集成。
(2)分布式實時數(shù)據(jù)庫在網(wǎng)絡上共享,無需配置服務器,消除了中間通訊或服務器環(huán)節(jié)帶來的瓶頸。
(3)雙網(wǎng)冗余,容錯的高速公路,傳送速率達100 Mbps,實時性高。
(4)所有I/O模件均為帶CPU的智能化設計,可在線診斷至通道級,并能以報警方式進行提示。
(5)操作員站可通過授權(quán)提升為工程師站,方便了工程師對系統(tǒng)的維護。
(6)采用專業(yè)化嵌入式算法模塊,實現(xiàn)了在線修改功能,對控制程序的修改不需編譯可再次下裝,極大方便了系統(tǒng)的在線調(diào)試,確保了生產(chǎn)的連續(xù)性。
圖2 系統(tǒng)主界面
圖3 調(diào)節(jié)界面
圖4 歷史趨勢功能界面
在主控圖畫面中設計有主流程圖和主操作條,主流程圖展示了集氣管壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)的整個工藝過程,其中包括“集氣管壓力”、“初冷氣前壓力”、“風機進口壓力”、“風機耦合器轉(zhuǎn)速”等參數(shù)的顯示及調(diào)節(jié)閥門按鈕,停電報警按鈕和鼓冷總報警按鈕等;主操作條包括“主畫面”、“調(diào)節(jié)畫面”、“報警一覽”、“報警歷史”、“趨勢曲線”等按鈕,用于各功能畫面的切換。
1#、2#集氣管壓力報警范圍是小于40 Pa或大于150 Pa;1#、2#風機轉(zhuǎn)速范圍是1650~1850 r/min;當生產(chǎn)工藝參數(shù)達到上述范圍時,聲音報警器報警,同時相應的參數(shù)會變成紅色。操作人員此時須密切注視,必要時須采取相應的措施。
為避免聲音報警器因長時間工作而損壞,須對相應的參數(shù)消音。消音的方法是點擊參數(shù)下方的綠框,彈出一方框,點擊消音按鈕,此時綠框變成紅色,聲音報警器將停止報警。當參數(shù)正常后,點擊紅框,彈出一方框,點擊恢復報警按鈕,此時紅框變成綠框。參數(shù)處于正常報警監(jiān)控狀態(tài)。
切換之前,應檢查DCS系統(tǒng)各個調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)輸出信號百分比是否分別與儀表調(diào)節(jié)的輸出百分比一致,在保持一致的情況下,才能分別切換到DCS調(diào)節(jié)。其中包括:鼓風機轉(zhuǎn)速由儀表調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)為DCS調(diào)節(jié);鼓風機轉(zhuǎn)速由DCS調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)為儀表調(diào)節(jié);焦爐翻板調(diào)節(jié)由儀表調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)為DCS系統(tǒng)調(diào)節(jié);風機循環(huán)調(diào)節(jié)由儀表調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)為由DCS系統(tǒng)調(diào)節(jié);風機循環(huán)調(diào)節(jié)由DCS系統(tǒng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)為由儀表調(diào)節(jié)。
改進后的集氣管壓力控制系統(tǒng)自動化水平高、運行穩(wěn)定、操作簡便、故障率低、維修量小,系統(tǒng)綜合應用各種調(diào)節(jié)功能模塊、綜合對集氣管壓力、集氣管壓力的變化、蝶閥開度、風機轉(zhuǎn)速范圍、大循環(huán)蝶閥開度進行判斷,全面協(xié)調(diào)控制機前吸力及集氣管壓力,成功解決了集氣管壓力控制這一難題。
[1]周耀忠.DCS系統(tǒng)在75t/h鍋爐中的應用[M].太原:山西經(jīng)濟出版社,2001.
[2]郭一楠,程健,譚德健.集氣管壓力多級控制系統(tǒng)的研制[J].工礦自動化2002(4):32-34.
[3]魏愛玲.DCS在鞍鋼二發(fā)電油改煤工程中的應用[M].太原:山西經(jīng)濟出版社,2000.