李景玉
(哈爾濱電機廠有限公司,黑龍江 哈爾濱 150040)
麻石水力發(fā)電廠共有3臺機組,是70年初期代羅馬尼亞制造的,總裝機容量為100 MW。本次改造為1號發(fā)電機,單機容量為34 MW。改造定子的目的是減小機組的震動。曾因為振動過大造成轉(zhuǎn)子掃膛事故,同時提高絕緣等級。經(jīng)過工藝論證,利用原來的定位筋疊裝定子,拆除舊沖片和線圈。過去曾經(jīng)對2號機進行改造過,經(jīng)過10年的運行,效果非常理想,決定2010年秋季改造2號機。
定子機座為多層鋼板焊接而成,分4瓣用螺栓組裝。機座上裝有主出線端子、測溫出線端子及磁場出線端子。鐵心用0.5 mm(Э330—型)冷軋硅鋼片疊裝而成,每段厚度為47 mm,段間設有徑向風道。鐵心總裝用高強度螺栓夾緊。螺栓位于各段外側(cè),聯(lián)于定子機座上,緊固力通過壓指板傳遞。
定子繞組為兩路波繞組,雙Y連接。線棒用云母玻璃帶作連續(xù)B級絕緣,線棒外表用半導體涂料,接頭用電解銅套連接,采用銀合金焊接。
定子鐵心采用現(xiàn)場整圓疊裝,裝壓質(zhì)量按一等品要求,采用熱壓工藝,兩端各一段粘壓成整體。定子改造后,機組各工況擺度不超過改造前各工況擺度。
采用鋼板組焊形式對機座加固。鋼板用數(shù)控氣割下料成16塊扇形板,通過筋板組焊成8件外環(huán)組件,內(nèi)徑與機座上、下外環(huán)板外圓相切。外圓與機坑留出一定散熱空間,然后與機座焊接。焊縫需要清理和探傷。
原來的空氣冷卻器已不能滿足冷卻要求,經(jīng)過設計核算,更換新的空氣冷卻器,連同附件隨機座加固時固定在定子機座上。
以水輪機給定的基準點(至少4點均布)為基準,刻在與機座無關(guān)的位置上,以防機座變形影響準確度。相對此點確定定子理想中心。
下機架由4個支臂組成,支臂為拱行結(jié)構(gòu),剛度好。推力瓦拆除后,將中心測圓架立于推力瓦支撐架上。在中心測圓架的X、Y方向上,分別取上、下兩點,高度與定位筋長度相等(1 m)后進行調(diào)整。最終測得數(shù)值為:
利用吊鋼絲方法調(diào)整垂直度誤差≤0.02 mm/m。
X上=1.92 mm X下=1.91 mm
Δx=│(X上- X下)/h│ =0.01 mm/m
Y上=3.80 mm Y下=3.82 mm
Δy=│(Y上-Y下)/h│ =0.02 mm/m
其中X上、X下為X方向上鋼琴線到中心柱上,下方的距離;Y上、Y下為Y方向上鋼琴線到中心柱上、下方的距離。
注:上方測點與下方測點距離為1 m。
利用給定點調(diào)整測圓架中心誤差≤0.05 mm。
Lx柱=5875.70 mm
Lx給=5875.67 mm
ΔLX=Lx柱- Lx給=0.03 mm
LY柱=5877.60 mm
LY給=5877.62 mm
ΔLY=LY柱-LY給= -0.02 mm
其中Lx柱為X方向上中心柱到測點的距離;Lx給為X方向上測點到中心的給定值;LY柱為Y方向上中心柱到測點的距離;LY給為Y方向上測點到中心的給定值。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)對給定點半徑之差符合給定點調(diào)整測圓架中心誤差≤0.05 mm要求,完全可以進行下序。定子半徑圖紙尺寸為。以中心柱為基準,逐筋測量內(nèi)徑、斜及弦距,與理想值進行比較,定位筋內(nèi)切圓呈橢圓(或梅花)形,當 R實際<R圖紙時,在有限的超差范圍內(nèi)可進行修磨處理。會導致不良后果,局部定位筋弦距增大。疊裝沖片時,每層片與片之間會有間隙,但不會影響機組的電氣性能。當R實際>R圖紙時,在有限的超差范圍內(nèi)可用不同厚度的不銹鋼帶或銅帶進行加墊處理。會導致不良后果,局部定位筋弦距減小。疊裝沖片時,每層片與片之間嚴重時會有疊摞現(xiàn)象,這在定子鐵心疊裝工藝中是不允許的。
利用弦距檢查樣板、相鄰兩根筋的弦距,每根筋拖塊焊接處必須測量。當弦距L不符合圖紙要求時,允許按圖1所示位置修磨,修磨量小于1 mm。修磨量太大,將會削弱定位筋的強度,疊裝沖片時片與片之間的間隙過大,會導致齒尖部呈鋸齒形,嵌線時打槽楔困難。
圖1
由于機組在洪峰期也不能達到額定出力,為了能夠滿足要求,定位筋需要加長,即加長定子鐵心長度。原來定位筋圓周72根均布,經(jīng)過修磨與加墊處理,利用率達到98%。在合縫處有8根輔助加固定位筋。可將此定位筋鏟掉,按圖紙長度切下接長定位筋,磨出焊接坡口,利用定位夾具焊接。在原定位筋兩端焊接同樣長度的接長筋,保證定子中心高不變,焊后經(jīng)修磨完全滿足圖紙要求。
首先利用中心測圓架測量定子下環(huán)板平度,圓周波浪度小于2 mm。超差部位需用角向砂輪機修磨平。下齒壓板擺放在下環(huán)板上,將沖片擺放1周,檢查壓指與沖片的相對位置符合圖紙要求。端部相號片疊裝采用膠粘工藝,高度為18 mm,增加鐵心的整體性。每疊1層刷1層膠,膠量適中,過多鐵心壓緊時容易溢出,難以清理。整個鐵心共分為40段,在每段之間加入通風槽片。疊完每段鐵心后需進行以下工作:測量單段鐵心高度,根據(jù)鐵心的總高確定增減片;整理槽形,測量鐵心內(nèi)徑。
3.6.1 預壓緊工藝
鐵心疊至500 mm高時,應進行預壓。鐵心疊裝后,由于定位筋焊接時產(chǎn)生的弦距誤差,使沖片與定位筋之間產(chǎn)生了摩擦力,總體壓緊時,隨著摩擦力的增加,會出現(xiàn)局部壓不緊現(xiàn)象。為了增加鐵心緊度,采取預壓緊工藝。
3.6.2 總體壓緊
定子鐵心疊裝完后,裝好上齒壓板,穿入拉緊螺桿并把緊。用風扳機按同一旋轉(zhuǎn)方向逐漸把緊拉緊螺桿,使其受力均勻,鐵心緊量滿應足圖紙要求,鐵心長度應為圖紙尺寸的上公差,留出定子鐵心的熱壓量。
3.6.3 熱壓技術(shù)
為了機組在運行時定子鐵心不松動,當鐵心長度超過一定數(shù)值時需要進行熱壓處理。熱壓技術(shù)是給定子鐵心加熱,使沖片漆膜軟化,通過熱脹冷縮的原理增加定子鐵心的緊量。目前國內(nèi)大型機組主要采用履帶式加熱板加熱,根據(jù)環(huán)境溫度、定子鐵心的噸位計算加熱板的容量,加熱溫度為80℃比較適宜。此機組總長度熱壓量為2.5 mm,效果顯著。
電暈的形成與嵌線質(zhì)量有直接關(guān)系。過去槽電位設計值小于10 V,經(jīng)過幾年來的不斷科學研究,哈電公司絕緣方面的技術(shù)人員經(jīng)過多次試驗,編制了合理的絕緣規(guī)范,線圈除了進行新型防暈處理外,嵌線前將線圈在槽內(nèi)部位包上數(shù)層無紡布,進行雙保險處理,使槽電位降低在5 V以下,徹底解決了槽電位高的問題。麻石機組改造,嵌線后只有2%點槽電位在1~3 V,其余各測量點均小于1 V。直流泄漏及交流耐壓試驗均符合安裝標準。
上下層線圈、極間連接線和引出線均采用硬焊連接,是一種先進的釬焊技術(shù)。主要優(yōu)點為周期短、連接強度高、接觸電阻小等。端部絕緣采用絕緣盒套裝結(jié)構(gòu),外形美觀。絕緣盒由酚醛玻璃纖維壓塑料壓制而成,絕緣強度高。立式下線時,線圈上端采用開口絕緣盒,盒下端用環(huán)氧膩子封死,從開口處注入乳狀絕緣膠。絕緣膠具有流動性好,絕緣強度高的特點,注入2 h后成型,絕緣盒內(nèi)充實,沒有氣泡產(chǎn)生。
我國在六、七十年代投入運行的老機組較多,還需要改造更新。尚待解決的問題主要體現(xiàn)在以下幾點:(1)機組長期運行定子鐵心松動;(2)線圈絕緣老化;(3)振動大、噪聲大;(4)增容改造等。麻石機組的改造是成功的,接長定位筋的工藝技術(shù)國內(nèi)首例。主要優(yōu)點為:利用原來的定位筋兩端接長,解決了因機組的長期運行而使定位筋不規(guī)則的變形??s短了改造周期,節(jié)約了定位筋原材料和工裝,為機組的早日發(fā)電贏得了時間。我們應該以此機組的改造為借鑒,做好技術(shù)儲備工作。在此基礎上,可以改造一些其它類型的機組。也可以將先進的工藝技術(shù)應用到新建的機組上。