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        鋼管熱擠壓擴(kuò)孔筒拆裝探索

        2012-04-29 00:00:00周強(qiáng),胡建民
        科技與生活 2012年10期

        摘 要 本文通過理論計算論證鋼管熱擠壓擴(kuò)孔筒拆裝的可行性,制定鋼管熱擠壓擴(kuò)孔筒拆裝的試驗方案,通過實踐驗證實理論計算的正確,并通過總結(jié)擴(kuò)孔筒拆裝實踐經(jīng)驗,形成擴(kuò)孔筒拆裝操作的標(biāo)準(zhǔn)。

        關(guān)鍵詞 鋼管熱擠壓;擴(kuò)孔筒;拆裝

        中圖分類號 TG375 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1673-9671-(2012)052-0184-02

        熱擠壓擴(kuò)孔筒為擠壓高端無縫鋼管生產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)備件,該備件內(nèi)腔在鋼管擠壓生產(chǎn)中與鋼管坯料反復(fù)摩擦,極易磨損;為減少鋼管熱擠壓生產(chǎn)過程中擴(kuò)孔筒消耗成本,將熱擠壓擴(kuò)孔筒設(shè)計成由外套與內(nèi)襯組成,通過更換磨損的內(nèi)襯,來修復(fù)擴(kuò)孔筒的精度。

        1 提出問題

        因該擴(kuò)孔筒體積大,更換磨損的內(nèi)襯,修復(fù)擴(kuò)孔筒操作難度大,有較高的技術(shù)要求,目前國內(nèi)尚無成功的拆裝的報道。拆裝前如不過通過理論計算論證,制定拆裝的方案,精心組織試驗,總結(jié)實踐經(jīng)驗,形成筒拆裝操作標(biāo)準(zhǔn),來指導(dǎo)、規(guī)范拆裝擴(kuò)孔筒外套與內(nèi)襯的拆裝過程,在拆裝過程中不能準(zhǔn)確掌控工藝參數(shù),極易造成擴(kuò)孔筒報廢的后果。因此,開展擴(kuò)孔筒體拆裝理論計算論證及實際拆裝試驗很有必要。

        2 理論計算論證

        熱擠壓擴(kuò)孔筒由外套與內(nèi)襯組成,見圖1,擴(kuò)孔筒外套及內(nèi)襯的材料均為X38CrMoV5-1。首先通過理論計算論證鋼管熱擠壓擴(kuò)孔筒拆裝的可行性。

        該擴(kuò)孔筒外套與內(nèi)襯的設(shè)計過盈量為2‰,內(nèi)襯尺寸A1、A2,如圖1所示,分別為:

        A1=410+410*2‰=410.82;A2=350+350*2‰=350.70。

        按內(nèi)襯實際加工、熱裝配前測量的尺寸:A1=φ410.80+0.05;A2=φ350.70+0.05。

        經(jīng)熱裝,實際過盈量不足2‰,約為1.8‰左右。

        熱裝依據(jù)及加熱曲線:

        擴(kuò)孔筒外套及內(nèi)襯的材料均為X38CrMoV5-1,該材料的熱膨脹系數(shù)為a(200℃~300℃時,a=12.6×10-6;200℃~400℃時,a=12.8×10-6)。

        該材料的回火溫度為650℃,為保證擴(kuò)孔筒經(jīng)熱裝后的材料性能,擴(kuò)孔筒外套及內(nèi)襯加熱最高溫度應(yīng)控制在650℃以下。

        熱裝配前擴(kuò)孔筒外套加熱溫度計算:

        t=

        式中:δ為熱裝過盈量;δ0為熱裝間隙;d為包容直徑;t0為室溫。

        理論計算及實際測量,外套與內(nèi)襯過盈配合的過盈量≤0.7mm。

        如采用熱裝方法將外套加熱到t,內(nèi)套保持室溫,將內(nèi)襯裝入外套,則外套加熱溫度:

        t==312.5+28=340.5℃

        即:將外套加熱到340.5℃,內(nèi)套保持室溫,可將內(nèi)襯裝入

        外套。

        根據(jù)上述計算及模具加熱經(jīng)驗,編制了擴(kuò)孔筒外套熱裝配加熱曲線,見圖2。

        圖2 擴(kuò)孔筒外套加熱曲線

        如采用冷裝方法將內(nèi)襯冷卻到t,外套保持室溫,將內(nèi)襯裝入外套,則內(nèi)襯冷卻溫度:

        t=

        碳鋼低溫合金鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼冷卻線性膨脹系數(shù)a為8.5×10-6,目前取a=9×10-6。

        但-444℃已在絕對零度之下,所以不可能實現(xiàn)。

        即:外套保持室溫,僅將內(nèi)襯冷卻,將內(nèi)襯裝入外套是不可行的。

        如采用加熱和冷卻綜合技術(shù),分離筒體外套與內(nèi)襯:

        假設(shè)將筒體組件加熱至400℃,筒體膨脹,外套與內(nèi)襯過盈量為0.7 mm。

        筒體組件保持400℃,內(nèi)襯用噴淋管噴水,急速冷卻內(nèi)襯,使其收縮,消除外套與內(nèi)襯過盈量0.7 mm,外套與內(nèi)襯就會自然而然的分離開來。

        根據(jù)上述過程,進(jìn)行理論計算如下:

        水的汽化溫度為100℃,把內(nèi)襯經(jīng)噴水冷卻,從400℃下降到100℃以下,實際上下降了300℃。

        內(nèi)襯冷卻300℃溫度時收縮量δ=d*t*a=350*300*9×10-6=0.94 mm。

        上式中材料冷卻線性膨脹系數(shù)a取9×10-6,內(nèi)襯外徑d為350 mm,內(nèi)襯降溫t為300℃。

        經(jīng)上述計算,內(nèi)襯溫度從400℃下降到100℃以下,內(nèi)襯收縮了0.94 mm,此時400℃的外套與冷卻到100℃以下外套與內(nèi)襯的間隙為:0.94-0.7=0.24 mm,完全可以

        脫離。

        經(jīng)上述理論計算可知,假設(shè)以筒體(外套、內(nèi)襯)處于400℃加熱保溫狀態(tài)中,僅冷卻內(nèi)襯且外套熱量少量傳遞或熱輻射給內(nèi)襯的前提下,內(nèi)襯可以從外套中分離。

        3 設(shè)計擴(kuò)孔筒拆裝試驗方案

        為試驗論證上述擴(kuò)孔筒由外套與內(nèi)襯通過加熱及水冷卻方法,實現(xiàn)擴(kuò)孔筒由外套與內(nèi)襯拆裝的理論,設(shè)計了擴(kuò)孔筒外套與內(nèi)襯拆裝試驗方案并準(zhǔn)備了筒體襯套拆裝前的加熱設(shè)備、筒體襯套冷卻分離的冷卻水源及場地、筒體移動起重工具等內(nèi)容,具體見圖3。

        筒體加熱設(shè)備臺式爐,可以調(diào)控加熱溫度,最高加熱溫度在600℃。

        筒體襯套冷卻分離的冷卻水源及場地,預(yù)設(shè)了孔徑為DN50的水管為水源,構(gòu)筑了4 m×4 m×3 m深的。為了防止水量不足,做了一個大約5 m3的水箱,配備了一套新型高效節(jié)能的漩渦自吸泵站(流量27 m3/h,揚(yáng)程21 m,口徑50 mm,同步電機(jī)1.5 kW,

        3 000轉(zhuǎn)/秒,吸程9 m)。

        為了防止吊桿下托盤孔平面漏水(會流向筒體外套,會影響冷卻效果),分別加放了石棉盤根。為了給吊棒中心定位,荷重起吊時筒體不至于傾歪,加放了墊和彈簧等措施。

        4 實施擴(kuò)孔筒拆裝試驗并形成拆裝標(biāo)準(zhǔn)

        完成上述擴(kuò)孔筒拆裝硬件準(zhǔn)備工作后,組織多次拆裝試驗,實現(xiàn)了擴(kuò)孔筒由外套與內(nèi)襯拆裝,并通過近一年的拆裝實踐,不斷優(yōu)化,逐步形成了擴(kuò)孔筒的外套與內(nèi)襯拆裝過程如下關(guān)鍵工序的控制標(biāo)準(zhǔn):

        擴(kuò)孔筒的外套與內(nèi)襯零件加工過程中過盈量控制:小于

        0.7 mm。

        擴(kuò)孔筒的外套與內(nèi)襯裝配前,外套加熱控制:爐溫450±200℃;外套出爐溫度400±200℃。

        擴(kuò)孔筒外套、內(nèi)襯組件拆卸前,組件加熱控制:爐溫500±200℃;擴(kuò)孔筒組件出爐溫度450±200℃。

        擴(kuò)孔筒組件由加熱工位運(yùn)至水冷拆卸工位的時間控制:小于

        5 min。

        擴(kuò)孔筒內(nèi)套水冷卻控制:冷卻水管徑:DN50,水壓0.2 Mpa,水溫低于250℃。

        5 結(jié)束語

        依據(jù)理論計算探索熱擠壓機(jī)擴(kuò)孔筒拆裝的可行性;制定熱擠壓機(jī)擴(kuò)孔筒拆裝試驗方案并通過試驗證實理論計算的正確性;通過對大量拆裝試驗成功的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,總結(jié)形成筒拆裝操作標(biāo)準(zhǔn);在實際拆裝過程中不斷優(yōu)化,使擴(kuò)孔筒拆裝成功率達(dá)90%以上,有效降低鋼管熱擠壓生產(chǎn)的生產(chǎn)成本。

        參考文獻(xiàn)

        [1]吳承建.金屬材料學(xué)[M].冶金工業(yè)出版社,2009,8.

        [2]王文斌.機(jī)械設(shè)計手冊[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2007,2.

        作者簡介

        周強(qiáng)(1966—),男,大學(xué)本科,高級工程師,研究方向:冶金機(jī)械。

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