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        雙氧水氧化尾氣芳烴回收處理控制系統(tǒng)研究

        2012-04-29 00:00:00章曉麟

        摘 要:文章以西門子S7-200為控制單元,結合DOP-A人機界面實現(xiàn)了尾氣芳烴的回收處理。該系統(tǒng)分自動和手動兩種運行模式,可設置各步驟的工藝參數(shù),人性化的操作及調(diào)試功能,便于整套裝置達到最優(yōu)的回收效果。

        關鍵詞:尾氣;芳烴;回收;S7-200;DOP-A

        中圖分類號:X701 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2012)17-0175-02

        浙江善高化學有限公司擁有一套年產(chǎn)4萬t的雙氧水生產(chǎn)裝置,正常生產(chǎn)時氧化尾氣排放量5 500 Nm3/h。相配套的尾氣處理機組利用活性碳纖維吸附法,可回收氧化尾氣中所含的大量芳烴,回收效率可達90%以上,效果明顯。

        1 工藝原理

        利用微孔活性物質(zhì)對溶劑分子或分子團的吸附力,當氧化尾氣通過吸附介質(zhì)時,其中的有機溶劑被阻留下來,從而使氧化尾氣得到凈化處理。又根據(jù)分子熱運動理論,從外界給吸附體系熱能,提高了被吸附分子的熱運動能量,當分子熱運動力足以克服吸附力時,芳烴分子便從吸附體系中掙脫出來,吸附介質(zhì)得到再生。

        尾氣處理機組主體由吸附塔構成。吸附塔內(nèi)裝填有一定數(shù)量活性碳纖維,利用活性炭纖維作為吸附材料,氧化尾氣經(jīng)過吸附塔時,其中的重芳烴被吸附。氧化尾氣經(jīng)處理后,芳烴含量達到國家排放標準就可排入大氣。吸附后的活性炭纖維用水蒸氣進行再生,再生蒸汽進冷凝器冷凝,溶劑和冷凝水進入分離器,利用兩者的比重差,溶劑和冷凝水得到分離,溶劑進入廢芳烴貯槽,冷凝水進入曝氣槽經(jīng)曝氣處理后排放,氣體則回到設備前重新處理。全套設備共三臺吸附單元,每臺吸附單元根據(jù)設定的時間進行吸附、脫附、等待和干燥并自動切換。

        2 控制系統(tǒng)

        控制系統(tǒng)使用西門子S7-200程控器,對吸附設備工作流程進行全自動程序控制,操作人員只須送電并按啟動按鈕,系統(tǒng)即自動循環(huán)工作,操作十分簡便。人機界面使用臺達DOP-A系列觸摸屏,可對工藝流程、運行狀態(tài)、各種參數(shù)和報警信息等進行顯示,還可通過觸摸屏數(shù)據(jù)設定界面對時間設定值和溫度壓力等進行設定和修改。

        S7-200是西門子公司生產(chǎn)的一款小型的可編程序控制器,以其超小體積,靈活的配置,強大的內(nèi)置功能,多年來一直廣泛服務于各行各業(yè)。S7-200系列的強大功能能使其無論在獨立運行中,或相連成網(wǎng)絡皆能實現(xiàn)復雜控制功能。具有極高的性能/價格比。

        本套裝置選用了CPU224+EM223+EM235實現(xiàn)控制功能。CPU224集成了14點輸入、10點輸出,共24個數(shù)字量I/O。它可連接7個擴展模塊,最大擴展至168點數(shù)字量I/O點或35路模擬量I/O點。CPU224有13 k字節(jié)程序和數(shù)據(jù)存儲空間,6個獨立的30 kHz高速計數(shù)器,2個獨立的20 kHz高速脈沖輸出,具有PID控制器。CPU224配有1個RS-485通訊/編程口,具有PPI通訊、MPI通訊和自由方式通訊能力,是具有較強控制能力的小型控制器。EM223:24VDC 8輸入、8輸出數(shù)字量擴展模塊。EM235:4路輸入和1路輸出模擬量擴展模塊。輸入端用于監(jiān)控三個吸附箱的尾氣進氣閥、上擋板閥、蒸汽進氣閥、蒸汽出氣閥、干燥進氣閥的位置信號,以及各箱體溫度和蒸汽壓力。輸出端用于控制上述各閥門開關及蒸汽調(diào)節(jié)閥的開度。

        臺達DOP-A系列觸摸屏是臺達公司較為實用的人機界面,支持多款PLC的通訊。畫面編輯簡便,利用運算巨集幫助PLC處理復雜的運算功能,并配合通訊巨集指令,使用者可以自行撰寫通訊協(xié)議,透過COM Port與特定系統(tǒng)相接??赏瑫r支持兩個通訊port,可同時連接兩臺不同或是相同通訊協(xié)議的控制器。

        以S7-200為例,可通過RS232(圖1)和RS485(圖2)兩種方式進行通訊。

        3 運行窗口

        監(jiān)視窗口界面,如圖3所示。繪制了簡單的工藝流程圖,用戶可以通過該界面大致了解設備的工藝過程;顯示系統(tǒng)和各吸附單元運行狀態(tài)、溫度及各工況當前運行時間;同時實時顯示圖中各擋板閥、球閥的位置和電機的狀態(tài);顯示各種壓力和濃度和以及各類泵的開泵次數(shù)。方便工作人員及時、準確、全面掌握系統(tǒng)的運行狀態(tài)。

        設定窗口界面,如圖4所示。該窗口為人機對話的操作界面,工作人員可以根據(jù)實際的工況需求,實時更改運行參數(shù),以滿足實際的工作要求。

        根據(jù)工藝要求,自動運行時每臺吸附單元的脫附時間、等待時間、干燥時間可通過觸摸屏來設定,一般為兩塔并聯(lián)吸附,一塔再生。蒸汽調(diào)節(jié)閥的控制有兩種:自動方式,設定蒸汽壓力數(shù)值,PLC調(diào)用PID控制模塊根據(jù)設定值自動控制閥門開度。手動方式,蒸汽調(diào)節(jié)閥控制方式為手動,用上調(diào)和下調(diào)按鈕調(diào)整開度為一個固定值。

        調(diào)試窗口界面,如圖5所示。為調(diào)試和手動操作時進行人機對話的操作平臺,便于日常檢修及調(diào)試。進入“手動控制”界面,通過觸摸各控制開關,可任意控制各個閥門的開啟和關閉。當設備自動運行時,通過控制程序的聯(lián)鎖,使手動控制不起作用。

        4 結 語

        裝置投入運行后回收效果明顯。以正常生產(chǎn)時尾氣數(shù)據(jù)進行計算,處理前芳烴濃度1 300 mg/m3,處理后芳烴濃度50 mg/m3,一年可回收60余噸,實現(xiàn)經(jīng)濟效益40余萬元。

        參考文獻:

        [1] 辛強.雙氧水氧化尾氣的節(jié)能處理[J].化工技術經(jīng)濟,2004,(2).

        [2]倪寶良.雙氧水生產(chǎn)中氧化尾氣冷卻改造[J].化肥行業(yè),2008,(4).

        [3] 趙飛云.雙氧水氧化尾氣芳烴最佳回收工藝的探討[J].廣東化工,2010,(9).

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