蔣偉
摘 要:針對深井排水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)在應(yīng)用中出現(xiàn)的問題,對電動(dòng)閘閥的控制方式進(jìn)行研究和改進(jìn)。應(yīng)用結(jié)果表明,該改進(jìn)方式能提高啟泵的成功率,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:礦井排水系統(tǒng) 水泵控制 電動(dòng)閘閥
中圖分類號:TD43 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)12(b)-00-02
隨著采掘工藝和水平的提高,礦井深度不斷增加,出現(xiàn)了越來越多的千米礦井。這些礦井有的采用多級泵房分成多個(gè)水平的方式進(jìn)行排水,有的使用大功率電機(jī)直接將水排到地面。
淮滬煤電丁集煤礦井深900 m,采用一級排水將水排到地面。在排水泵自動(dòng)控制過程中存在一些問題。該文對排水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)的電動(dòng)閘閥控制方式進(jìn)行了改進(jìn),取得了良好的應(yīng)用效果。
1 排水系統(tǒng)概況
丁集煤礦泵房位于-890 m水平,內(nèi)設(shè)5臺礦用多級離心泵,擔(dān)負(fù)全礦的主要排水任務(wù)。單臺水泵排水流量為400 m3/h,電機(jī)功率為1980 kW,在沒有較大水情時(shí)一般在凌晨用電低谷時(shí)段排水,白天停泵。由于礦井井深大,水壓高,排水管路上的逆止閥不能嚴(yán)格地密閉,在白天停泵后管路中的水會逐漸泄漏,到下次啟泵時(shí)逆止閥上方基本上是一段空管路。在電機(jī)啟動(dòng)開啟電動(dòng)閘閥時(shí),出水口壓力會發(fā)生巨大的跳變,嚴(yán)重時(shí)排水管路會抖動(dòng),不能正常排水。排水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)采用CAN總線通訊方式,主要包括1臺KJD30Z礦用嵌入式本安型工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、多臺KDK8礦用多功能控制驅(qū)動(dòng)器、多臺KCC2智能I/O接口及各種本安傳感器、地面監(jiān)控計(jì)算機(jī)等,如圖1所示。
圖1 排水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
井下KJD30Z本安型監(jiān)控站安裝在泵房控制室內(nèi),完成控制現(xiàn)場各傳感器信息的采集與處理任務(wù),通過高性能控制軟件設(shè)定的自動(dòng)控制流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制功能。KDK8多功能控制驅(qū)動(dòng)器串接在一根總線上與KJD30Z本安監(jiān)控站通訊,可實(shí)現(xiàn)單臺水泵的控制,在自動(dòng)方式下接收KJD30Z本安監(jiān)控站下發(fā)的控制命令實(shí)現(xiàn)多臺水泵的自動(dòng)控制。KCC2本安型智能I/O接口掛接在總線上,將現(xiàn)場的各種模擬量信號或開關(guān)量信號轉(zhuǎn)換為總線信號發(fā)送給KJD30本安監(jiān)控站。
2 系統(tǒng)控制方式的改進(jìn)
2.1 人工控制經(jīng)驗(yàn)
改進(jìn)系統(tǒng)控制方式時(shí)首先借鑒人工控制經(jīng)驗(yàn)。排水泵在人工控制時(shí),水泵司機(jī)手動(dòng)控制電動(dòng)閘閥,發(fā)現(xiàn)壓力產(chǎn)生跳變或者管路開始抖動(dòng)時(shí),及時(shí)停止開閥動(dòng)作并等待。如果壓力不能回到穩(wěn)定狀態(tài),將閘閥向回關(guān)適當(dāng)時(shí)間再等待,等到壓力穩(wěn)定后再繼續(xù)開閥。這樣就形成了一個(gè)比較簡單的反饋控制系統(tǒng),通過對壓力和其他現(xiàn)場情況的判斷來控制電動(dòng)閘閥的開停。
2.2 初步改進(jìn)
系統(tǒng)模擬人工控制的邏輯改進(jìn)啟泵時(shí)的控制方式,監(jiān)測的輸入?yún)?shù)主要是排水泵的出口壓力。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,將壓力變動(dòng)范圍劃分成幾個(gè)不同的范圍,執(zhí)行不同的邏輯。啟泵時(shí)壓力調(diào)整邏輯如圖2所示。
圖2 壓力調(diào)整邏輯
2.3 存在的問題
系統(tǒng)經(jīng)過上述改進(jìn)后,在現(xiàn)場使用時(shí)確實(shí)取得了一定效果,能夠保證水泵正常啟動(dòng)。但運(yùn)行幾個(gè)月后發(fā)現(xiàn)水泵出水口電動(dòng)閘閥的故障頻率比改進(jìn)之前大幅度增加。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)后的系統(tǒng)雖然能對壓力跳變進(jìn)行調(diào)整,但調(diào)整過于頻繁,壓力變化產(chǎn)生震蕩,電動(dòng)閘閥在啟泵過程中開關(guān)動(dòng)作過多,容易引起器件的故障。引起壓力震蕩的原因:(1)系統(tǒng)采樣間隔偏大。出水口壓力用KCC2-2監(jiān)測,采樣周期為1 s,相對于壓力跳動(dòng)而言間隔偏大。(2)執(zhí)行機(jī)構(gòu)延時(shí)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)延時(shí)包括KDK8的開出時(shí)間、閘閥控制箱控制電動(dòng)閘閥的時(shí)間以及閘閥機(jī)械結(jié)構(gòu)部分的響應(yīng)時(shí)間,疊加在一起造成延時(shí)。(3)不能判斷趨勢??刂七壿嬛悄芘袛喈?dāng)前壓力是否在正常范圍之內(nèi),但不能對壓力的變化趨勢進(jìn)行判斷。
2.4 系統(tǒng)進(jìn)一步改進(jìn)
(1)縮短系統(tǒng)采樣間隔。將KCC2-2的采樣時(shí)間由原來的1 s縮短到250 ms,保證了采樣數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可靠。該方式的副作用是增大了總線數(shù)據(jù)量。由于現(xiàn)場泵的數(shù)量不多,只配置了5個(gè)KCC2-2,在5 kbit/s的波特率下對系統(tǒng)不會產(chǎn)生大的影響。(2) 引入PID控制算法。為了減小系統(tǒng)震蕩,引入PID控制算法,以改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。模擬PID控制系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 模擬PID控制系統(tǒng)原理
PID調(diào)節(jié)器將給定值r(t)與實(shí)際輸出值c(t)的偏差的比例(P)、積分(I)、微分(D)通過線性組合構(gòu)成控制量,對控制對象進(jìn)行控制。微分方程為
(1)
式中: 。
2.5 應(yīng)用效果
系統(tǒng)經(jīng)過再次改進(jìn)后,應(yīng)用情況有了明顯改善。表1為系統(tǒng)改進(jìn)前后的對比。
3 結(jié)語
該文分析了深井礦排水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)在應(yīng)用遇到的問題并提出了改進(jìn)方法,提高了排水泵啟動(dòng)成功率,減輕了對相關(guān)設(shè)備的損害。該控制方式已在丁集煤礦、平煤集團(tuán)部分煤礦應(yīng)用,取得了良好的效果。
表1 系統(tǒng)改進(jìn)前后對比
閘閥開動(dòng)作
次數(shù) 閘閥關(guān)動(dòng)作
次數(shù) 閘閥開啟
總時(shí)間/s 使用效果
人工操作 2 1 100
改進(jìn)前 1 0 - 管路抖動(dòng)
啟泵成功率低
第一次改進(jìn)后 5 4 150 電動(dòng)閘閥故障率較高
第二次改進(jìn)后 3 1 110
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