馬秋海,張義輝,王新剛,趙紅濤
(隴縣段家峽水電有限責任公司,陜西 隴縣 721200)
隴縣段家峽水電有限責任公司下屬的神泉水電站,是全國第二批電氣化試點縣隴縣電源工程的骨干項目,1992年動工,1995年投產(chǎn)運行。該電站總裝機2×1250kW,水輪機型號為JHLA244-WJ-71,是制造廠由三支點改為二支點技術更新后的第一批產(chǎn)品。由于設計制造的缺陷,兩臺機組運行中推力瓦溫度較高,在夏季,1號機組不能滿負荷投入運行,機組所帶負荷一旦超過300kW,推力軸承的溫度快速上升達65℃以上,直至燒瓦;2號機組出力超過1100kW時,軸承溫度快速上升到65℃左右,影響機組正常運行。
推力瓦溫度過高的主要原因是發(fā)電機軸承箱的油路不合理,軸承箱上層的熱油和經(jīng)過冷卻后的底層冷油無法充分交換造成油溫過高所致。另外,該電站還存在冬季油溫過低影響機組啟動的問題。為解決這兩個問題,我們設計了油路外循環(huán)系統(tǒng)進行技術改造。
所謂油路外循環(huán)系統(tǒng),是將原配置與軸承箱內的冷卻器及循環(huán)油路移至軸承箱之外改造為外循環(huán)系統(tǒng),使軸承箱內的熱油經(jīng)過外循環(huán)系統(tǒng)冷卻后,再用油泵輸入軸承箱內進行強制循環(huán)。該系統(tǒng)需要解決的問題是,軸承箱內的油量不變,即從軸承箱內流出的熱油量必須等于進入軸承箱內的冷卻油量,進油量大于出油量,會產(chǎn)生“溢油”現(xiàn)象,而進油量小于出油量會使軸承箱內的油量不能保持正常油位,甚至出現(xiàn)無油現(xiàn)象,造成燒瓦。為此,我們應用連通器原理自行設計制作了外循環(huán)冷卻系統(tǒng)。
外循環(huán)冷卻的工作原理是,當軸承箱內的油溫超過52℃時,油泵啟動,將熱油吸入軸承箱外的冷卻器內進行冷卻,使油溫降低10℃左右再經(jīng)油泵加壓后送入軸承箱,冷油從上至下與熱油充分交換,使箱內油溫保持正常,從而維持軸承正常溫度,同時保證軸承的帶油量。該系統(tǒng)應用了連通器的工作原理,使軸承箱的出油量與進油量保持平衡。冷卻管用φ20紫銅管制成螺旋狀,使冷卻器內充滿冷卻水。在軸承箱兩邊的進出油管兩端,用一段PVC或PPR管作為外循環(huán)系統(tǒng)與水輪發(fā)電機組的絕緣(使該系統(tǒng)和發(fā)電機系統(tǒng)各成體系,互相不產(chǎn)生電氣干擾),也可以通過它觀察進出油管中的油量及油色。
外循環(huán)系統(tǒng)組成結構如圖1所示。
神泉水電站的兩臺水輪發(fā)電機組還有一個問題,當軸承箱內的油溫低于5℃時,機組不能啟動。神泉水電站是由隴縣段家峽水庫調節(jié)的梯級開發(fā)二級電站,電站位于千河風口上,每到冬季,只要機組停機在8小時以上,機房內溫度就會降到-5℃以下,最低可降至-18℃,油溫降至0℃左右。由于段家峽水庫是以灌溉為主,兼水力發(fā)電和養(yǎng)魚的綜合利用水庫,每年冬灌時,在長達40多天的時間里,水庫都是每天凌晨0時放水,下午2時停水。而神泉電站的開機時間正值凌晨2時左右,油溫一般都在5℃以下,為了保證機組正常運轉,每晚12時,需將軸承箱內的油放出,加熱后再注入,不但勞動強度大,而且也造成浪費。為了解決這一問題,在外循環(huán)系統(tǒng)進出水管兩邊分別加裝φ25球閘,在冷卻器內加裝500W熱水器,在冷卻器上加裝溫度計。冬季機組啟動前約40min,關閉冷卻器兩邊的球閘,使冷卻器內的水保持在90%左右時開啟熱水器,當水溫達到70℃左右時開啟油泵將軸承箱內的冷油吸入冷卻器經(jīng)加熱后再注入軸承箱內,當軸承溫度達到20℃左右時開始啟動機組。這樣,可以有效保證冬季水輪發(fā)電機組的安全啟動,同時降低冬季機組運行勞動強度。
油路外循環(huán)系統(tǒng)的主要設備為:冷卻器、油泵、閥門、熱水器(熱得快)和配管。
冷卻器:長80~100cm,寬50~60cm,高30~40cm,用δ=6~10mm鋼板焊接,上蓋用間距80毫米的螺栓連接,中間用平板止水橡皮作為防漏墊。
油泵:選用DZB-25-370W型油泵,2臺,互為備用。
連接管:選用φ20鋼管作為連接管。
絕緣管:軸承箱進出口兩端用20~30cm長的PVC或PPR管作為絕緣管。
冷卻管:選用φ20紫銅管做成螺旋形冷卻管,用于冷卻油溫。
閥門:選用φ20球閘。
熱水器:選用FM-880型電熱水器,用于冬季提升油溫。
以上設備費用及加工費用共計資金2000余元。該系統(tǒng)投資小,無需對軸承箱進行改造,省時省力。
采用外循環(huán)系統(tǒng)首先對神泉電站的1號機組進行了改造。在改造前,該機組最大出力達320kW時,推瓦軸承溫度升到65℃還不能穩(wěn)定,有繼續(xù)上升的趨勢,只有降低負荷運行,才能使推力瓦溫不超過65℃。1號機組改造后,在室溫38℃條件下,負荷達到1250kW時,推力瓦最高溫度為52℃,一般可保持在40~50℃。對2號機組也進行了同樣改造,可使該機組推力瓦溫度保持在48℃以下。此后又對段家峽水電站1號機組(630kW機組,導軸承無冷卻系統(tǒng),運行溫度高達62℃左右)進行了改造,加裝外循環(huán)系統(tǒng)后,該機組的軸承溫度可保持在50℃左右。經(jīng)過長期運行,三臺機組的外循環(huán)系統(tǒng)工作狀態(tài)良好,可靠性高,且維護費用低。
本項目完成后,不但解決了神泉水電站發(fā)電機組推力瓦溫度過高影響機組正常運行的問題,而且解決了冬季油溫過低影響機組啟動的不利因素,獲得寶雞市2010年科技進步二等獎、農(nóng)業(yè)科技推廣二等獎。在農(nóng)村水電站管理中具有一定的推廣價值。