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        全膜法水處理工藝應(yīng)用分析

        2012-04-10 22:00:04王貴德李朝燕
        河北電力技術(shù) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:混床膜法反滲透膜

        王貴德,李朝燕

        (1.大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司,河北 邯鄲 056044;2.大唐武安發(fā)電有限公司,河北 邯鄲 056044)

        1 概述

        隨著水處理技術(shù)的不斷發(fā)展,全膜法水處理工藝日趨成熟,由于其無需酸堿再生、操作簡單、連續(xù)制水、出水水質(zhì)穩(wěn)定,在火電廠鍋爐補給水處理工藝中的應(yīng)用日趨廣泛。近年來,隨著環(huán)境保護的要求越來越受到重視,以高分子分離膜為代表的膜分離技術(shù)作為一種新型的流體分離單元操作技術(shù),在我國受到了越來越多的矚目,尤其是電除鹽(EDI)技術(shù)更是水處理技術(shù)的重大進展之一,其不但產(chǎn)水質(zhì)量高、運行穩(wěn)定,而且使火力發(fā)電廠制取除鹽水徹底擺脫了因使用化學(xué)再生藥劑所引起的費用、空間、環(huán)保等問題。全膜法水處理是指以膜法處理取代傳統(tǒng)的砂濾和離子交換工藝,整個水處理系統(tǒng)均采用膜法處理工藝,即采用超濾+反滲透入+EDI系統(tǒng)。隨著全膜法技術(shù)的不斷成熟和推廣以及膜元件產(chǎn)品價格的不斷下降,全膜法水處理工藝越來越多的應(yīng)用于火力發(fā)電廠的鍋爐補給水處理系統(tǒng)。

        2 全膜法水處理工藝介紹

        膜法液體分離技術(shù)一般分為微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)4類,它們的分離精度按照以上順序越來越高。電除鹽(EDI)因其應(yīng)用了電滲析技術(shù)來實現(xiàn)離子交換樹脂的連續(xù)再生,通常被納入膜法分離技術(shù)之列。目前,用于火力發(fā)電廠的膜處理技術(shù)主要有超濾、反滲透、電除鹽等。

        2.1 超濾系統(tǒng)

        超濾是一種篩孔分離過程,分為內(nèi)壓式和外壓式。在壓力的作用下,溶劑水和小溶質(zhì)粒子透過超濾膜的孔而到達低壓側(cè),大粒子組分被膜阻擋。超濾能夠有效地去除水中的懸浮物、膠體、有機大分子、細菌、微生物等雜質(zhì),具有優(yōu)良的過濾性能。[1]與傳統(tǒng)工藝系統(tǒng)(化學(xué)加藥+多介質(zhì)過濾器+活性炭過濾器)相比,超濾系統(tǒng)具有以下優(yōu)點:占地面積小、出水水質(zhì)好(出水污染指數(shù)SDI可以保持<2,傳統(tǒng)工藝的預(yù)處理出水SDI為4~5)、出水水質(zhì)穩(wěn)定、易實現(xiàn)全自動控制。

        2.2 反滲透系統(tǒng)

        反滲透是最精密的膜法液體分離技術(shù),它能阻擋所有溶解性鹽及分子量大于100的有機物,但允許水分子透過。反滲透膜是用特殊材料和加工方法制成的、具有半透性能的薄膜,它能夠在外界壓力作用下使水溶液中的某些組分選擇性透過,從而達到淡化、凈化或濃縮分離的目的。醋酸纖維素反滲透膜脫鹽率一般可大于95%,反滲透復(fù)合膜脫鹽率一般大于98%。由于反滲透系統(tǒng)的運行費用低、環(huán)境效益高,基本解決了再生酸堿污染環(huán)境的問題。[2]因此,在電力行業(yè)鍋爐補給水、循環(huán)水及廢水的回收,電廠的零排放等均可采用反滲透系統(tǒng)。但一級反滲透系統(tǒng)的出水水質(zhì)還不能滿足電廠鍋爐補給水的要求,特別是隨著高參數(shù)大容量機組作為我國未來電力發(fā)展的主要機組,它們對于水質(zhì)的要求也越來越高,因此,目前國內(nèi)大部分電廠僅把反滲透當(dāng)作預(yù)脫鹽,后面仍然采用離子交換技術(shù),即反滲透加二級除鹽系統(tǒng)或反滲透加混床除鹽系統(tǒng)。此時廢酸堿的排放量與原來離子交換系統(tǒng)相比減少了90%,基本上解決了廢酸堿的排放問題。

        2.3 EDI系統(tǒng)

        傳統(tǒng)的反滲透加二級除鹽系統(tǒng)或反滲透加混床除鹽系統(tǒng),仍存在混床樹脂再生酸堿廢液排放和繁瑣的再生操作問題。近年來隨著EDI技術(shù)的應(yīng)用,即用EDI代替混床,徹底解決了酸堿排放問題。

        EDI技術(shù)是在電滲析技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,利用選擇性膜和離子交換樹脂組成填充床生產(chǎn)高純水的技術(shù)。最常見的EDI系統(tǒng)設(shè)備由一系列模塊并聯(lián)組裝而成,每個模塊有一定的產(chǎn)水量,一般每小時幾噸。由于EDI系統(tǒng)設(shè)備的樹脂可以在線連續(xù)再生,因此能實現(xiàn)連續(xù)運行。最常見的模塊為板框式。由于EDI系統(tǒng)對進水的水質(zhì)要求較高,為確保EDI系統(tǒng)運行正常,一般在EDI系統(tǒng)前面采用兩級RO或設(shè)置軟化器[1]。與離子交換相比EDI系統(tǒng)有以下特點:無須酸堿再生,有利于達到環(huán)保要求,混床中的樹脂是通過酸堿中的H+和OH-進行再生,而EDI系統(tǒng)裝置是通過電將水電離為H+和OH-,從而對樹脂進行再生;占地面積極小,無須備用裝置,無須設(shè)置再生、酸堿貯存、中和設(shè)備;便于實現(xiàn)自動化控制,控制點數(shù)大大少于混床;操作人數(shù)減少,降低人為操作失誤的可能性,無須酸堿再生的操作;設(shè)備維修、更換方便,采用單元模塊式裝配;運行回收率高(即自耗用水量少),可達到95%,且排放的濃水可回收;產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,產(chǎn)水電阻率可達到10MΩ·cm(25℃)以上。

        3 全膜法水處理工藝的應(yīng)用

        3.1 機組概況

        河北某煤矸石發(fā)電項目新建工程將建設(shè)2臺300MW間接空冷機組,每臺機組包括1臺1 100 t/h亞臨界、自然循環(huán)的循環(huán)流化床鍋爐,1臺300 MW亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽單軸間接空冷凝汽式汽輪機,1臺300MW發(fā)電機和相關(guān)的輔助設(shè)備。工程主供水水源為邯鄲礦業(yè)集團郭二莊煤礦二坑礦井疏干水站井下涌水;備用水源為郭二莊煤礦馬項礦井疏干水站井下涌水。

        3.2 工藝選擇及工藝流程

        根據(jù)水源水質(zhì)資料及以往經(jīng)驗,礦井疏矸水的懸浮物最高均在1 000mg/L,不能滿足循環(huán)水補水和鍋爐補給水處理系統(tǒng)進水的水質(zhì)要求,因此本期工程設(shè)疏矸水預(yù)處理系統(tǒng),預(yù)處理系統(tǒng)采用混合凝聚澄清沉淀過濾工藝,采用如下工藝設(shè)備:直列式混合器、星形絮凝設(shè)備、V形沉淀設(shè)備、砂濾池及輔助加藥設(shè)備,系統(tǒng)出水濁度設(shè)計值為小于1NTU。

        經(jīng)疏矸水預(yù)處理系統(tǒng)處理過的凈水進入鍋爐補給水處理系統(tǒng)。經(jīng)過技術(shù)與經(jīng)濟對比分析,考慮到全膜法的技術(shù)優(yōu)勢,本期工程鍋爐補給水處理工藝最終確定為超濾+二級反滲透+EDI,系統(tǒng)設(shè)計最終出力為2×57t/h,除鹽水箱容積為2×1 500m3。

        設(shè)計工藝流程為:生水(經(jīng)混凝、澄清過濾處理并加熱)→生水箱→超濾升壓泵→自清洗過濾器(2×120t/h)→超濾 UF(2×93t/h)→超濾水箱→一級升壓泵→一級RO保安過濾器→一級高壓泵→一級RO(2×70t/h)→除二氧化碳器→中間水池→二級升壓泵→二級RO保安過濾器→二級RO(2×63 t/h)→反滲透水箱→EDI給水泵→EDI保安過濾器→EDI(2×57t/h)→除鹽水箱→經(jīng)除鹽水泵至主廠房。

        3.3 工藝設(shè)計優(yōu)化

        3.3.1 超濾系統(tǒng)

        根據(jù)運行經(jīng)驗,超濾系統(tǒng)大多存在膜污染和斷絲現(xiàn)象。一旦出現(xiàn)以上現(xiàn)象,會直接影響產(chǎn)水量和出水水質(zhì),威脅后續(xù)反滲透膜的安全穩(wěn)定運行,因此工程從以下方面對超濾系統(tǒng)進行了優(yōu)化設(shè)計。

        a.選擇性能優(yōu)良的膜元件,膜通量按照低值設(shè)計,且系統(tǒng)運行方式設(shè)計為錯流過濾,每個運行周期上下端交替進水,以最大限度地避免膜污染現(xiàn)象。

        b.超濾給水泵和超濾反洗水泵增設(shè)變頻器,以減緩泵啟動時對膜絲的瞬間大流量沖擊,防止斷絲。

        c.設(shè)置加強反洗,每個運行周期反洗時根據(jù)水質(zhì)情況酌情加入殺菌劑、酸或堿,以保持膜元件表面清潔。

        3.3.2 反滲透系統(tǒng)

        反滲透膜以其對小分子物質(zhì)和離子態(tài)物質(zhì)的良好截留能力,是全膜水處理工藝中除鹽的核心,但是反滲透易受固體顆粒的損壞和微生物的污染,因此合理的系統(tǒng)設(shè)計和膜材料的選擇至關(guān)重要,工程從以下幾方面對反滲透系統(tǒng)進行了優(yōu)化設(shè)計。

        a.考慮到水源水質(zhì)較惡劣,一級反滲透選用了陶氏公司的BW30-365FR渦卷式抗污染復(fù)合膜元件,抗污染復(fù)合膜不但降低了膜表面的粗糙度、提高了膜的親水性、改善了水流通道,而且膜表面帶有電荷,能有效地削弱濃差極化和減緩有機物、微生物、陽離子聚合物、表面活性劑集膠體對膜的污染。

        b.考慮到二級反滲透進水水質(zhì)較潔凈,二級反滲透選用較為經(jīng)濟的渦卷式超低壓反滲透膜元件。

        c.膜的水通量是膜元件的重要指標,膜的污染速度隨水通量遞增,膜通量的選擇按照不大于膜元件制造廠商《導(dǎo)則》中廢水進水水質(zhì)規(guī)定的水通量低值的90%選取。

        d.高壓泵設(shè)置變頻器和電動慢開門,以降低啟泵時對高壓泵對反滲透膜元件的沖擊。

        3.3.3 EDI系統(tǒng)

        由于EDI系統(tǒng)對進水的水質(zhì)要求較高,為確保EDI系統(tǒng)運行正常,工程在EDI系統(tǒng)前面采用2級RO系統(tǒng)并從以下幾個方面進行了優(yōu)化。

        a.通過對比分析幾種不同EDI系統(tǒng)運行情況,以確定EDI系統(tǒng)膜塊的選型。通過對現(xiàn)有投入運行較好的EDI膜塊(包括GE公司產(chǎn)品、Electropure公司產(chǎn)品和西門子Ionpure產(chǎn)品等)進行技術(shù)經(jīng)濟比較,選擇單塊膜塊出力較大的Electropure公司的EXL-700產(chǎn)品(該產(chǎn)品設(shè)計出力為7t/h,其余為3~5t/h),以降低造價和簡化系統(tǒng)。

        b.水中CO2的存在,會嚴重影響EDI裝置產(chǎn)水品質(zhì)。為消除CO2對EDI裝置的影響,工程在二級RO裝置進水中加堿,這樣不但不會引起反滲透結(jié)垢,而且可以將CO2轉(zhuǎn)化為CO32-和HCO3-,提高了RO膜對碳酸的脫除率,使EDI系統(tǒng)進水中CO2含量<2mg/L,從而確保了EDI系統(tǒng)的產(chǎn)水品質(zhì)。

        c.取消了濃水加鹽設(shè)備,利用EDI膜塊本身的技術(shù)特點確保濃水的導(dǎo)電性,從而使系統(tǒng)簡單,操作方便,易于控制。

        3.3.4 系統(tǒng)整體設(shè)計優(yōu)化

        a.合并系統(tǒng)中的化學(xué)清洗裝置。由于超濾、反滲透、EDI運行一定時間后,均需要化學(xué)清洗,因此在開始設(shè)計時各系統(tǒng)分別設(shè)計了1套清洗裝置。考慮到超濾的化學(xué)清洗藥品中含有氧化性物質(zhì),而氧化性物質(zhì)是反滲透膜元件的致命威脅,因此單獨設(shè)超濾化學(xué)清洗裝置,而將EDI化學(xué)清洗裝置取消,和反滲透清洗裝置共用,并將反滲透清洗裝置中的保安過濾器濾芯由5μm改為1μm,以滿足EDI進水水質(zhì)要求。

        b.自清洗過濾器和超濾按照單元制一對一設(shè)計,控制簡單。

        c.自清洗過濾器反洗水、超濾反洗水回收至地下回收水池,用回收水泵送至疏矸水預(yù)處理系統(tǒng)原水池處理后回用。一級反滲透濃水、EDI極水回收至反滲透濃水箱直接用作脫硫系統(tǒng)用水;二級反滲透濃水、EDI濃水回至超濾水箱回用;系統(tǒng)化學(xué)清洗廢水回收至地下廢水池,用廢水泵打至工業(yè)廢水處理站處理后回用。

        d.將反滲透系統(tǒng)單元制進水改為母管制進水,從而簡化了反滲透進水加藥設(shè)備和進水水質(zhì)分析儀表的設(shè)置。

        e.除鹽水泵設(shè)置變頻裝置,提高了泵運行的經(jīng)濟性。

        f.除鹽水箱設(shè)置浮頂,以隔絕空氣,防止空氣中的CO2對除鹽水造成污染。

        3.4 應(yīng)用效果

        a.目前該該系統(tǒng)已通過調(diào)試,EDI出水電導(dǎo)率小于0.06μS/cm,遠遠優(yōu)于常規(guī)的陽床陰床混床離子交換處理工藝。

        b.系統(tǒng)運行操作簡單,僅在集控室設(shè)1名遠控值班員及1名就地巡檢員。

        c.通過優(yōu)化方案的實施,降低工程造價約10萬元。

        d.通過系統(tǒng)不同水質(zhì)分類回收的優(yōu)化設(shè)計,使制水過程中全部廢水得以重復(fù)利用,按照年運行5 500h計算,每年節(jié)約用水約55萬t,為降低電廠的水耗指標及實現(xiàn)電廠“零排放”提供了技術(shù)保證。

        4 結(jié)束語

        全膜法水處理工藝日趨成熟,具有無需酸堿、操作簡單、連續(xù)制水、產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定、節(jié)約占地等特點,是建設(shè)綠色環(huán)保電廠的首選工藝方案。某電廠2臺300MW發(fā)電機組采用該處理工藝,并對其技術(shù)進行優(yōu)化,優(yōu)化后系統(tǒng)超濾、反滲透及EDI設(shè)備的出水水質(zhì)、水量均達到設(shè)計指標,設(shè)備運行穩(wěn)定。其他機組在應(yīng)用該處理工藝時,可根據(jù)全膜法水處理工藝的水源水質(zhì)及特點,結(jié)合實際運行案例對工藝設(shè)計方案進行優(yōu)化,以做到合理降低工程造價,確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行。

        [1] 周本省.工業(yè)水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

        [2] 張葆宗.反滲透水處理應(yīng)用技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2004.

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