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        某地熱探采結合井施工中埋鉆事故的處理實踐

        2012-03-30 06:30:12邢向渠趙普輝岳松江王艷霞
        地質裝備 2012年3期
        關鍵詞:施工

        邢向渠,孟 江,趙普輝,岳松江,王艷霞

        (1.河南省地質礦產勘查開發(fā)局第二水文地質工程地質隊,河南 鄭州450053;2.新疆第一水文工程地質大隊,新疆 烏魯木齊市830091)

        1 前言

        某地熱探采結合井是工作區(qū)地熱勘查的首眼鉆探孔,之前該區(qū)域仍屬于地熱開發(fā)空白區(qū),沒有可供參考的地質資料作為地質依據。施工之前僅做了物探、地震測量,根據物探、地震方法取得的資料初步制定了該地熱探采結合孔的設計深度為1500m。適逢梅雨季節(jié),經過近7個月的施工,鉆進到了預定深度,然后即進行洗井、抽水試驗。抽水結果表明1500m以內的熱儲不大理想,未達到設計目的。之后業(yè)主組織有關業(yè)內專家商定對該鉆孔進行加深,以探明勘查區(qū)的地熱地質特點及熱儲情況,并做抽水試驗以取得相應的水文、地熱地質參數。如果水量、水溫達到預定要求,可作為開采孔正常使用;如達不到預期要求,可作為該區(qū)一個重要的水文觀測孔,以觀測該區(qū)水文地質特征。

        2 工程概況

        2.1 上部孔段情況

        2.1.1 鉆孔設計

        為了探明工作區(qū)深部地熱的分布、埋藏情況,為該區(qū)的深部地熱資源開發(fā)奠定基礎。以此為目的進行了地熱探采結合孔的設計。

        鉆孔結構:0~穩(wěn)定基巖,Ф444.5mm;穩(wěn)定基巖~300m,Ф311.1mm,300~800m,Ф245mm,800~1500m,Ф215.9mm。

        井管結構為:0~穩(wěn)定基巖,Ф377mm(鋼級H40);0~300m,Ф244.5mm(鋼級 J55);300~1500m,Ф177.8mm(鋼級J55),其中0~300m段下入套管后采用水泥固井,下部孔段下入套管后,Ф244.5mm與Ф177.8mm重合部分采用水泥封閉環(huán)隙或用皮兜、膨脹橡膠聯合止水。

        2.1.2 采用的施工機械及配套設備

        該地熱探采結合孔使用張家口探礦機械廠生產的 SPS-2000 型 水 源 鉆 機 配 備 BW1200/7、蘭 石3NB-800型泥漿泵及配套設備施工。當鉆進到450m時,為加快施工進度,我們引進孔底動力鉆具5LZ172直螺桿加接三牙輪鉆頭進行復合鉆進,平均鉆速為1.3~1.6m/h,大大提高了鉆進效率,為順利完成鉆探任務創(chuàng)造了條件。

        2.1.3 實際孔身結構

        終 孔 結 構:0~30.4m,Ф444.5mm;30.4~580.0m,Ф245mm;580~1510m,Ф215.9 mm。

        井管結構為:0~30.4m,Ф377mm(鋼級 H40),下入套管后采用水泥固井;下部孔段為裸眼。

        之后置換鉆孔內的泥漿、進行抽水試驗,經過半個月的間斷性抽水發(fā)現出水量和出口水溫均未達到當初設計要求,經過業(yè)主會同有關專家協商,要求加深孔深,以期取得較為理想的效果。

        經過試抽、抽水試驗,初步得出出水量為2.8t/h,動水位在117m,出口水溫37℃,水量偏小,且水溫與鉆孔深度不相匹配,出水部位多數應為上部層段,800m以下水量極為有限。

        2.2 加深前項目進展情況

        2.2.1 加深設計

        由前段時間的施工作業(yè),初步確定了該區(qū)上部(1500m)以內的地層富水情況。經過項目專家組的商議,決定對該地熱勘查孔加深,以獲得該區(qū)詳實的區(qū)域地質資料、并揭穿有關取水目的層,再行終孔,洗井抽水、抽水試驗,以便獲得理想的效果。在此基礎上,專家組決定:以該孔現有條件為基礎進行加深,加深最大深度為2500m,鉆進到純花崗巖地層(下古生界)50m為終孔原則,鉆孔直徑為Ф152mm,適當加密取心次數,每60m取心一次;每0.5m記錄一個鉆時;每兩米撈取巖樣一個。

        2.2.2 施工機械與配套設施

        根據加深孔施工要求,深度設計為2500m,原來投入的鉆探設備已經滿足不了施工需要,為順利完成該項勘探任務,我們對原來的設備進行了更換:采用GZ-3000型鉆機配備Q3NB-500型泥漿泵及配套設施進行施工。

        2.2.3 加深項目埋鉆前進展情況

        第二套設備進入現場后加深之前,為增大抽水時出水量,先采用5%濃度的焦磷酸鈉對主要含水層進行浸泡,然后采用自制的活塞進行活塞洗井,之后再下入揚程250m,出水量為20t/h的深井潛水泵洗井、試抽、抽水試驗,因出水量有限,后來換用10t/h,揚程220m的不銹鋼深井泵進行抽水。為確保抽水試驗能夠順利持續(xù)進行,在出水口段水表的近水端加工了一個“三通”,將一定量的水回流入孔,以期取得相應的水文地質參數。

        但在用活塞洗井時,因活塞是采用中間夾帆布的1cm厚橡膠墊加工而成,在刷孔、洗井時有許多橡膠墊從活塞上脫落掉入孔內;在抽水時為準確測量水位,在下泵時隨泵管下入一根1英寸粗的PVC管,以便從管內下入測繩,起泵時因不注意有一段PVC管掉進鉆孔內。以上兩孔底滯留物在重新開鉆前必須清除干凈,然后才能正常鉆進。否則會增加施工中的難度,使鉆孔內的不穩(wěn)定因素無法排除。

        3 鉆遇地質概況

        根據所鉆地層所取的巖心、巖屑,結合該區(qū)區(qū)域地質特征,并征詢有關專家關于地層劃分的意見,將該探采結合井鉆穿地層分為:第四系、下第三系始新統(tǒng)布心組、古新統(tǒng)莘莊組、上白堊統(tǒng)大塱山組。揭露的地層及水文地質情況簡述如下:

        (1)第四系第一階地沉積以沖積為主的海陸混合沉積(Qalm4)

        埋深0~25.00m,巖性為淤泥、砂層、粘性土等。

        (2)下第三系始新統(tǒng)布心組(Eb)

        埋深25.00~780m,巖性為粉砂質泥巖、粉砂巖、細砂巖等互層,以粉砂質泥巖為主,底部見細礫巖。其中泥巖由淺至深以深灰色、深灰夾暗紅、暗紅為主。鉆進的局部孔段巖石裂隙稍發(fā)育。

        (3)下第三系古新統(tǒng)莘莊組(E x)

        埋深780~950m,巖性為粉砂質泥巖、粉砂巖,以暗紅色粉砂質泥巖為主,主要為泥質、鈣質、鐵質膠結,粉細粒結構,薄層狀構造,層理發(fā)育。

        埋深950~1080m,巖性為粉砂巖、粉砂質泥巖,以粉砂巖為主,底部見砂礫巖。暗紅色為主,990m以下夾少量灰白色、深灰色,粉砂巖以泥質、鈣質、鐵質膠結為主,粉粒結構為主,中厚層狀構造,裂隙一般不發(fā)育,該層逐漸見含礫,礫徑一般較小,為0.2~1.0cm不等,底部砂礫巖礫徑一般1~3cm不等,礫成分以硅質物、鈣質物為主,局部為花崗巖。

        (4)上白堊統(tǒng)大塱山組(Kdl)

        埋深1080~1245.00m,巖性為粉砂巖、中砂巖、砂礫巖,以粉砂巖為主。

        埋深1245~1510m,巖性為砂礫巖、中砂巖,以棕紅色砂礫巖為主,夾灰白色、深灰色。以鈣質、鐵質膠結為主,砂礫質結構,中厚層狀構造,含礫徑一般0.1~0.6cm不等,礫呈次圓狀為主,礫成分主要為鈣質物,底部為花崗巖。

        4 埋鉆事故的發(fā)生及處理

        4.1 首次埋鉆事故的發(fā)生與處理

        4.1.1 調整泥漿性能

        抽水試驗之后的孔內只有清水或類似清水液體,而孔底滯留物還需順利清除,為確保安全將滯留物清除干凈,必須重新調制、調整泥漿性能。在調制泥漿時按順序加入純堿、火堿、鵬潤粘土、CMC等處理劑,調成的泥漿性能如下:粘度29s,比重1.05g/cm3,含砂量0.5%。

        4.1.2 下鉆掃孔發(fā)生埋鉆事故

        因孔底殘留物的存在,要正常鉆進,必須對鉆孔進行徹底清掃。在調整好泥漿性能后,下Ф216mm三牙輪鉆頭+Ф121mm螺旋鉆鋌+Ф89mm鉆桿的鉆具以掃孔,當掃到1440m在停泵后加鉆桿前探測孔底時發(fā)現有3m的沉淀,只能重新對立軸再掃孔,孔底多次研磨充分沖孔后再加鉆桿,這次鉆桿加上了。但是,在加完鉆桿繼續(xù)掃孔,掃完孔停泵后起立軸時鉆具拉起1m遇阻,下落鉆具也下不去,重新開泵時泵壓達到最大-15MPa,用泵頂的同時上下活動鉆具,仍然沒有將阻塞物頂開,發(fā)生了第一次埋鉆事故。

        4.1.3 首次埋鉆事故的處理

        在發(fā)生第一次埋鉆事故后,項目經理、機長、地質工程師及機臺班長等組織起來開了一次碰頭會,商議這次埋鉆事故的處理辦法。經過初步商議,認為按照下述辦法進行:①以泥漿泵頂和活動鉆具兩者結合的辦法嘗試,但是鉆具最大拉力不能超過80t(鉆具自由懸重為36t);②如果不行,可適當增大鉆具拉力到95t后快速釋放,強力活動鉆具,泥漿泵開泵頂鉆具只是輔助配合;③不開動泥漿泵,活動鉆具一段時間后,將鉆具拉力繼續(xù)加大到105t,剎車以維持拉力,做好鉆具位置標記,靜置1小時,仔細觀察拉力變化和標記是否移動,然后釋放拉力?;顒鱼@具,將拉力維持到105t,靜置1小時,繼續(xù)按上述方式觀察,看是否發(fā)生變化。如果沒有任何變化,只能考慮采用倒扣處理。

        根據現場嘗試,前兩種辦法效果甚微,采取第三種辦法。持續(xù)提拉第一次后,發(fā)現鉆具標記位置有不到2cm的上升,說明有了效果,重復提拉,維持拉力在105t,持續(xù)1小時后發(fā)現這次原來標記位置在第一次上升基礎上又上了約3cm,繼續(xù)以上操作,在持續(xù)9小時后同樣的提拉,鉆具一共上升了0.65m。這時,班長開始頻繁活動鉆具,適當加長活動鉆具時間,之后將拉力維持在100t,每隔半個小時活動一次,在活動第三次時鉆具被拉出來,埋鉆事故解除。

        4.1.4 事故小結

        這次事故的提示是:①造成埋鉆事故的沉淀物是大顆粒物質,比如研磨成碎片的PVC碎塊、橡膠碎塊,中間填充有類似粉細砂、淤泥質細土,在大拉力長時間作用下,有一小部分粉細砂泥質物從碎屑中間逐漸脫離下沉到牙輪鉆頭之下,為解除埋鉆創(chuàng)造了條件;②處理方法合理;③鉆機上各班班長與項目組人員的密切配合。

        4.2 第二次埋鉆事故的發(fā)生與處理

        4.2.1 繼續(xù)掃除孔內碎屑

        首次事故處理完后,大家經過分析,認為造成事故是因為孔底殘留物太大,主要是輕質PVC、橡膠類物質,顆粒較大,比重較泥漿重,采用現有鉆具無法對其進行徹底的粉碎,泥漿上返流速不可能太大,無法將其排出鉆孔。據此,只能依據現有條件調整泥漿性能,之后繼續(xù)掃孔。

        4.2.2 第二次埋鉆事故的發(fā)生

        與第一次埋鉆事故有些類似,在掃孔到1502m時,持續(xù)沖孔2個半小時,提起立軸,等卸開立軸,加完第二根鉆桿,提拉鉆具時發(fā)現阻力很大,為以防萬一,趕快卸開鉆桿重新換上立軸,開泵后泵壓又達到15MPa的最大泵壓,就連驅動泥漿泵的電機動力也顯得不足,照明燈一明一暗的。大家立即意識到又發(fā)生埋鉆了。

        有了第一次埋鉆的處理經驗,大家很有信心再重復第一次的做法,應該會重新解卡的,但是又忽略了最為重要的一點,孔深1510m,而現在的位置是1502m,距孔底只有不到1根鉆桿的距離,處理起來與第一次相比,難度相當大。

        4.2.3 第二次埋鉆事故的處理

        項目組在深入細致的分析后認為,繼續(xù)嘗試第一次埋鉆時采用的處理方法,如果沒有成功,再考慮反鉆具,大家深知反鉆具所要耗費的時間、人力、財力相當巨大,都不想那樣做。

        (1)在用泥漿泵高壓持續(xù)工作30分鐘未果后,先活動鉆具,之后提拉鉆具拉力到105t左右,在鉆具上做好相對位置標記,維持拉力1小時后觀察標記位置有無變化,經過一天一夜努力,發(fā)現鉆具紋絲未動。這種方法已經不起作用,只能另想辦法。

        (2)第二天,業(yè)主來看工地進展情況,提出增大泵壓的解決辦法。如果用同一臺泵來提高泵壓只能采用去掉高壓閥的辦法,可以去掉兩個高壓閥只保留一個,這樣既可增大壓力又避免了泥漿泵電機動力不足的缺點。經過嘗試,泵壓最高只能達到20MPa,還是頂不開堵塞物,該措施失敗。

        (3)后來項目組召開了一次會議,讓大家一起想辦法,如何進行下一步的處理。經過過程分析,發(fā)現埋鉆原因是大顆粒碎屑中間填充了粉細砂、泥質物質,與鉆具滯留孔底泥漿中的固相沉淀造成的埋鉆有本質區(qū)別。一致認為還是應該從如何增大泵壓作為突破口,經過調查,業(yè)主從事有注漿項目,就向業(yè)主借了一臺高壓注漿泵,其特點是泵壓高,但泵量小,而用壓力頂并不涉及泵量問題,所以項目組以最快的速度從業(yè)主一個工地借來了一臺高壓注漿泵。先后分析注漿泵與主泥漿循環(huán)管線的連接問題、管線的安全性問題、循環(huán)管線地表段的排氣問題,開動注漿泵后現場的安全問題,這些問題想周全后即進入實施。

        埋鉆后第5天下午經過努力,所有問題都解決完,一切準備就緒,打開排氣孔,開動注漿泵,泥漿通過泥漿坑—注漿泵進水管—注漿泵—高壓出水管—泥漿循環(huán)管線—孔底。當泥漿從排氣孔排出時,停泵關閉排氣孔,然后開動注漿泵,逐漸加快泵的轉數,控制泵的最高壓力。該注漿泵的額定壓力是36MPa,大家商議后系統(tǒng)壓力不能超過28MPa,當注漿泵壓力表壓力顯示26MPa后,壓力一下子降低到5MPa,說明循環(huán)水路通了。10分鐘后有少量泥漿從出水口流出,循環(huán)一段時間后停泵。至此,鉆具臨時解卡。

        機臺人員以最快的時間接通800型泥漿泵與循環(huán)管線,晚上7點開泵循環(huán)泥漿,起初仍是先采用單缸工作,泵壓達到15MPa壓力釋放,提拉鉆具很輕松就將鉆具拉起來了。循環(huán)10分鐘后停泵,加上另兩個高壓閥,開泵正常循環(huán),然后起出立軸后停泵,孔內仍有5m的沉淀物。想辦法卸開立軸后起鉆,此次埋鉆事故處理結束。

        5 事故總結

        該項目比較獨特,它是兩臺鉆機前后進入施工場地,上一臺撤出、第二臺再進入現場的,兩臺鉆機操作人員沒有進行交流,第一臺鉆機施工期間出現的問題第二臺鉆機操作人員很少知道,存在著交接脫節(jié)的問題。另外,因為是探采結合井,業(yè)主一度要求采用清水鉆進,這種想法不合實際,用清水鉆進如此深的地熱勘查井實在是太難。本事故總結如下:

        (1)從兩次埋鉆事故可以看出,項目在泥漿方面重視不夠,沒有達到清除孔底沉淀物要求的性能就倉促進行清孔底工作,考慮不周。

        (2)事故處理要考慮后路,遵循由易到難的原則。先采用簡單的方法再采用復雜的方法,這樣可以最大程度的降低處理事故的風險。

        (3)事故處理每進行一步都要確保不給后面處理留下隱患,留有余地。

        (4)施工作業(yè)人員一定要聽從項目組的指揮,按照既定方案一步一步實施,不能憑個人經驗隨意而作。

        (5)遇到事故不要驚慌,大家要齊心協力共同想辦法,凡事都會有一個比較好的處理辦法。

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