鄂睿峰,左金龍,賈德生,劉志維
(1.哈爾濱商業(yè)大學(xué)環(huán)境工程系,哈爾濱150076;2.吉林省遼源環(huán)境衛(wèi)生管理處,吉林遼源136200)
醬油是中國(guó)傳統(tǒng)發(fā)酵調(diào)味品,在我國(guó)有著悠久的生產(chǎn)歷史,深受我國(guó)人民喜愛(ài)[1].在滿足人們飲食需要的同時(shí),也帶來(lái)嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題[2-3].到2010年底,我國(guó)的醬油產(chǎn)量達(dá)到 595.7萬(wàn)t[4-6].而生產(chǎn)1 t醬油需要耗費(fèi)7~10 t的自來(lái)水[7],產(chǎn)生6~9 t的醬油廢水[8].其具有色度高、鹽度高、污水成分及數(shù)量變化大等特點(diǎn)[9-11].
SBR法處理廢水具有調(diào)節(jié)、生物降解、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)[12].但是,醬油廢水質(zhì)量濃度較高,對(duì)SBR處理工藝具有較大的沖擊負(fù)荷,處理效果不穩(wěn)定.針對(duì)醬油廢水的特點(diǎn)[13],本實(shí)驗(yàn)采用厭氧-SBR法處理醬油廢水.經(jīng)厭氧-SBR法處理后,采用聚合氯化鋁(PAC)與粉末活性炭聯(lián)用的方法,進(jìn)一步對(duì)醬油廢水進(jìn)行脫色處理.
實(shí)驗(yàn)用水采用模擬的醬油廢水,具體水質(zhì)參數(shù)如表1所示.
表1 進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)
1.2.1 實(shí)驗(yàn)裝置
厭氧反應(yīng)器包括2 L燒杯一個(gè),磁力攪拌器一臺(tái),加熱棒保證反應(yīng)器內(nèi)溫度在25℃左右.好氧反應(yīng)器包括WT600-2J蠕動(dòng)泵兩臺(tái),ACO系列電磁式空氣泵一臺(tái).
具體的工藝流程圖如圖1所示.
圖1 實(shí)驗(yàn)示意圖
1.2.2 實(shí)驗(yàn)方法
本實(shí)驗(yàn)采取瞬時(shí)進(jìn)水,曝氣砂頭作為微孔曝氣器.每個(gè)周期分為5個(gè)部分:瞬時(shí)進(jìn)水,厭氧攪拌(約16 h),好氧曝氣(約3 h),靜置沉淀(約2 h),潷水排放和待機(jī)[14-15].
厭氧反應(yīng)器內(nèi)的溫度控制在(35±1)℃,采用中溫厭氧反應(yīng)溫度[16];好氧反應(yīng)器內(nèi)的溫度控制在25℃[17].厭氧反應(yīng)器中的pH值控制在7.2左右,好氧反應(yīng)器內(nèi)的pH值控制在6.5~8.5范圍內(nèi).
由圖2可知,原水進(jìn)水的COD在1 900~2 350 mg/L之間,厭氧出水的COD在800~970 mg/L之間,去除率在57%左右.
厭氧反應(yīng)器出水后經(jīng)過(guò)SBR反應(yīng)器處理,SBR段出水的COD在80~100 mg/L之間,好氧段去除率在91%左右,總出去效率在96%左右.
圖2 原水進(jìn)水、厭氧出水和好氧出水的COD質(zhì)量濃度
由圖3可知,廢水中的氨氮主要是通過(guò)各種微生物的硝化反應(yīng),達(dá)到去除氨氮的目的.本實(shí)驗(yàn)中,醬油廢水通過(guò)厭氧-SBR的處理,原水進(jìn)水的氨氮質(zhì)量濃度在74~99 mg/L之間,厭氧出水的氨氮質(zhì)量濃度在54~71 mg/L之間,去除效率在25%左右.
圖3 原水進(jìn)水、厭氧出水和好氧出水的氨氮質(zhì)量濃度
厭氧反應(yīng)器的出水作為SBR反應(yīng)器的進(jìn)水,進(jìn)一步處理,SBR段的出水氨氮質(zhì)量濃度在2.8~5.3 mg/L之間,SBR段的去除效率在93%左右,平均的出水氨氮質(zhì)量濃度在4.2 mg/L左右,總?cè)コ试?5%左右.
一般認(rèn)為,在厭氧條件下,聚磷微生物利用分解胞內(nèi)聚磷(同時(shí)釋放磷)產(chǎn)生能量吸收廢水中的有機(jī)物(以短鏈脂肪酸為主),并且在胞內(nèi)合成聚羥基丁酸,好氧條件下,聚磷微生物利用分解胞內(nèi)的聚羥基丁酸產(chǎn)生的能量吸收磷,在運(yùn)行穩(wěn)定的工藝系統(tǒng)中,微生物的吸收磷量將超過(guò)釋放磷的量.
由圖4可知,原水進(jìn)水的正磷酸鹽質(zhì)量濃度在8.4~12 mg/L之間,厭氧出水的正磷酸鹽質(zhì)量濃度在13.2~19 mg/L之間.
圖4 原水進(jìn)水、厭氧出水和好氧出水的磷酸鹽質(zhì)量濃度
厭氧反應(yīng)器的出水進(jìn)入SBR反應(yīng)器,SBR段的出水正磷酸鹽質(zhì)量濃度在0.2~0.6 mg/L之間,平均的出水氨氮質(zhì)量濃度在0.42 mg/L左右,總?cè)コ试?7%左右.
廢水中的色素物質(zhì)和其他有機(jī)污染物降解的中間產(chǎn)物,會(huì)在好氧條件下,通過(guò)復(fù)雜的反應(yīng)途徑,重新生成新的色素物質(zhì),即伴隨著一級(jí)SBR池中COD的降低,會(huì)有色度升高的不同步去除問(wèn)題[9]; SBR殘余的COD和色度需要通過(guò)混凝氣浮工藝去除,其操作較復(fù)雜,產(chǎn)生的浮泥較難脫水處理.因此,色度的去除是實(shí)現(xiàn)醬油廢水高效處理的關(guān)鍵.
醬油廢水經(jīng)厭氧-好氧法處理后的出水色度為200倍,并不滿足國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)中采用聚合氯化鋁和活性炭聯(lián)用的方法進(jìn)行脫色,并以100 mL廢水為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行脫色處理,聚合氯化鋁(PAC)的投加范圍在10~40 mg左右,pH值在3左右,活性炭在1.5~3.0 g.
選取聚合氯化鋁投加量范圍在10~40 mg,做4組對(duì)比實(shí)驗(yàn),每組實(shí)驗(yàn)使用廢水體積為100 mL.表2為不同的聚合氯化鋁(PAC)投加量對(duì)色度的去除效果.
表2 不同的PAC投加量對(duì)色度的去除效果
如表2所示,單純用聚合氯化鋁(PAC)對(duì)醬油廢水進(jìn)行脫色,不能達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn).所以,又對(duì)這4組投加了不同量的活性炭.表3為不同的活性炭投加量度色度的去除效果.
表3 不同的活性炭投加量對(duì)色度的去除效果
如表3所示,經(jīng)進(jìn)一步脫色處理后,出水水質(zhì)全部達(dá)標(biāo),色度均小于50倍,達(dá)到國(guó)家一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn).
1)采用厭氧 -SBR法處理醬油廢水,進(jìn)水COD、氨氮質(zhì)量濃度、正磷酸鹽質(zhì)量濃度在1900~2350、74~99、8.4~12 mg/L,經(jīng)處理后,其質(zhì)量濃度分別在80~100、2.8~5.3、0.2~0.6 mg/L,處理效率分別是96%、95%、97%,其出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家城鎮(zhèn)污水廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn),其中,COD排放標(biāo)準(zhǔn)為Ⅱ級(jí),氨氮和磷均達(dá)到Ⅰ級(jí)標(biāo)準(zhǔn).
2)采用聚合氯化鋁和粉末活性炭聯(lián)用的方法,能夠很好的解決醬油廢水的高色度的問(wèn)題,醬油廢水的色度在200倍左右,處理后,色度均降到50倍以下.
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