王紅艷
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西 柳州 545005)
發(fā)動機作為汽車的心臟,受到了汽車消費者的特別關(guān)注。柳州五菱柳機動力有限公司生產(chǎn)的QR型汽油機在模具樣件階段裝機跑臺架試驗時,發(fā)現(xiàn)其最大功率及扭矩(即發(fā)動機的動力性)存在低于標定的問題。發(fā)動機的動力性,是指其最大功率、最大扭矩及其分別對應的轉(zhuǎn)速和外特性上扭矩隨轉(zhuǎn)數(shù)變化的曲線。而體現(xiàn)發(fā)動機品質(zhì)高低的主要因素,就是其動力性和經(jīng)濟性。
燃燒室、供油系統(tǒng)、進氣效率(燃燒系統(tǒng)三要素)三者之間的綜合配合,是影響發(fā)動機性能的關(guān)鍵。然而針對發(fā)動機出現(xiàn)動力性偏低的階段及臺架試驗數(shù)據(jù),我們排除了供油系統(tǒng)存在問題的可能性。
燃燒室對發(fā)動機充氣系數(shù)、火焰?zhèn)鞑?、放熱率及傳熱損失等性能參數(shù),都有很大的影響,因此對于發(fā)動機而言,控制好燃燒室的結(jié)構(gòu),就顯得尤為重要。燃燒室容積、形狀是表征燃燒室結(jié)構(gòu)好壞的兩個關(guān)鍵因素。
燃燒室容積指的是活塞頂部以上的容積,也就是壓縮行程終了的氣缸容積。這個容積,是可燃混合氣燃燒的地方。燃燒室容積的大小,直接影響到發(fā)動機壓縮比的大小。原理上,壓縮比小時,壓縮終了時混合氣壓力和溫度低,燃燒速率減慢,發(fā)動機的燃燒效率會變差,活塞做功少,發(fā)動機性能變差;但過高的壓縮比,將使壓力升高率增加,發(fā)動機的噪聲與振動增大。
燃燒室形狀對燃燒速率及燃燒過程中的循環(huán)變動率等影響很大,其主要原因是燃油與空氣混合均勻性的問題。
為了準確地驗證燃燒室的真實情況,我們通過測量尺寸和逆向的方式,對燃燒室進行了檢驗,結(jié)果表明燃燒室內(nèi)限位凸臺尺寸超差、4個缸的燃燒室容積相差較大。
根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)和現(xiàn)場分析,燃燒室內(nèi)限位凸臺尺寸可以通過將模具上4個燃燒室鑲塊中的2個做成可調(diào)的結(jié)構(gòu),并對模具進行定期檢修來保證;4個缸的燃燒室容積相差較大的根本原因,是在鑄造的過程中缸蓋底面模具受熱溫度高、變形大,以致生產(chǎn)出來的毛坯變形,機加工粗定位基準偏離原設(shè)計所致。其可以通過給缸蓋底面模具通冷卻水的方式解決(見圖 1、圖 2)。
圖1 原缸蓋底模結(jié)構(gòu)
圖2 更改后缸蓋底模結(jié)構(gòu)
經(jīng)過整改后,發(fā)動機性能有了較大提高(見表1)。
表1 更改模具前、后試驗數(shù)據(jù)對比
燃燒室內(nèi)的進氣量,是發(fā)動機增加熱量的首要條件。因為燃料燃燒需要空氣,燃料與空氣比較,后者更難以充入氣缸。因此,進氣量越多,發(fā)動機的有效功率和扭矩就越大。減少進氣阻力,提高氣缸內(nèi)進氣終了時的壓力,有效地排除干凈廢氣,可以提高進氣效果及混合氣的品質(zhì),從而改善換氣條件,提高發(fā)動機的性能。進氣系統(tǒng)流動阻力,就是沿程阻力及局部阻力。沿程阻力,即管道摩擦阻力,其與管道表面粗糙度、管長等有關(guān)。局部阻力,是由于流通截面積大小、形狀以及流動方向的變化造成局部產(chǎn)生渦流所引起的損失。
從影響進氣量的相關(guān)要素出發(fā),通過拆機后內(nèi)窺鏡觀察及逆向?qū)Ρ确治鲇邢率霭l(fā)現(xiàn)。
從進氣歧管側(cè)通過內(nèi)窺鏡觀察,進氣歧管與缸蓋接合處,存在影響進氣氣流流動的凸臺(圖3),從缸蓋排氣側(cè)觀察同樣存在凸臺(圖4)。
圖3 進氣凸臺照片
圖4 排氣凸臺照片
這些凸臺,會使氣體在進、排出燃燒室時,有一小部分被反彈回來,雖然這部分氣體的量很少,但被反彈回的這小部分氣體,對其他氣體也會產(chǎn)生紊流的影響,從而影響進、排氣的暢通。
通過校對圖紙和尺寸鏈計算后,發(fā)現(xiàn)圖紙在設(shè)計上的確存在風險。因此,我們分別對進氣歧管、缸蓋、排氣歧管相配合的接口的坐標位置尺寸及大小尺寸,分別完善了尺寸及公差。
為了減少進氣阻力,進氣歧管上與缸蓋相連接的接口的單邊大小尺寸,定為比缸蓋上的小0.5 mm,由于在排除廢氣的時候,發(fā)動機會強制排氣,因此排氣過程對發(fā)動機性能的影響相對較小,所以缸蓋上的單邊大小尺寸,定為比排氣歧管的小0.2 mm;進氣歧管、缸蓋與排氣歧管氣道砂芯的定位方式不同,進氣歧管、缸蓋氣道砂芯,是在模具上定位的,而排氣歧管砂芯是在潮模砂上定位的,所以進氣歧管、缸蓋氣道中心位置尺寸的公差定在±0.2 mm以內(nèi),排氣歧管氣道中心的公差范圍應大一點,定在±0.4 mm以內(nèi);進氣歧管、缸蓋及排氣歧管氣道口的大小尺寸公差范圍定在0.7 mm以內(nèi),公差帶分布根據(jù)情況調(diào)整。
經(jīng)過調(diào)整后,臺架試驗對比數(shù)據(jù)顯示效果良好(見表2)。
表2 完善尺寸前、后試驗數(shù)據(jù)對比
缸蓋、進氣歧管的氣道粗糙度較差,部分位置還存在未清除干凈的殘砂燒結(jié)在零件上,披縫嚴重(見圖5)。通過檢查控制計劃及現(xiàn)場考察發(fā)現(xiàn),車間生產(chǎn)氣道用的覆膜砂與其他泥芯用的覆膜砂粒度相同,而且氣道泥芯表面沒有做任何處理。針對現(xiàn)場的情況,分別做出了兩套方案進行驗證。
圖5 管壁燒砂圖
(1)要求車間師傅們必須嚴格按照修芯崗位操作指導書修芯,泥芯表面噴涂可以提高鑄件表面光潔度的涂料;
(2)強調(diào)修芯的同時,將生產(chǎn)出的毛坯成品進行拋丸處理。對以上兩套方案做出的零件分別上臺架做試驗驗證,結(jié)果噴涂料的性能改善效果明顯(見表 3)。
表3 處理砂芯前、后試驗數(shù)據(jù)對比
進氣歧管及缸蓋氣道泥芯的逆向?qū)Ρ确治鼋Y(jié)果,與原三維設(shè)計基本吻合,公差值基本在±0.20 mm以內(nèi)(見圖 6、圖 7)。
圖6 進氣歧管氣道逆向?qū)Ρ确治鼋Y(jié)果
圖7 缸蓋氣道逆向?qū)Ρ确治鼋Y(jié)果
經(jīng)過技術(shù)整改,再做臺架試驗檢測,發(fā)動機性能已達到標定要求,整改前、后的性能曲線對比如圖8。
圖8 整改前、后發(fā)動機性能曲線對比
通過更改缸蓋模具結(jié)構(gòu),即將模具上4個燃燒室中的2個做成可調(diào)的鑲塊,定期檢修模具;在鑄造工藝中,氣道芯修芯后增加噴涂,可以提高鑄件表面光潔度涂料工序;強化現(xiàn)場管理;根據(jù)氣體流動原理及設(shè)計需要,完善圖紙中的配合尺寸公差后,再經(jīng)臺架試驗檢測,發(fā)動機性能已達到標定要求。
[1]周龍寶.內(nèi)燃機學[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.
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