王 永
(中環(huán)(中國(guó))工程有限公司,江蘇 南京 210008)
某電廠2×300MW機(jī)組配套兩爐一塔的脫硫裝置(帶GGH,采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝)于2005年8月投入運(yùn)行,脫硫裝置的設(shè)計(jì)煤質(zhì)含硫量為0.7%,校核煤種含硫量為1.1%,脫硫效率為95%。隨著國(guó)家和地方環(huán)保要求的不斷提高,煤質(zhì)條件的不斷變化,電廠按照江蘇省政府關(guān)于加強(qiáng)污染減排工作意見的要求對(duì)原有兩爐一塔脫硫裝置按一爐一塔方式進(jìn)行改造,并同時(shí)取消旁路煙道,改造后脫硫裝置的設(shè)計(jì)煤質(zhì)含硫量為1.0%,校核煤種含硫量為1.1%,脫硫設(shè)計(jì)效率為97%。為適應(yīng)濕煙氣的運(yùn)行工況,在原混凝土煙囪內(nèi)部增設(shè)鈦鋼板內(nèi)筒煙囪。
脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 脫硫系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)參數(shù)(單臺(tái)爐)Tab.1 Main technological parameters of desulfurization system
原有吸收塔、GGH及制漿系統(tǒng)設(shè)備布置在緊鄰鍋爐引風(fēng)機(jī)后部煙道及煙囪的外側(cè)區(qū)域,兩臺(tái)爐增壓風(fēng)機(jī)及進(jìn)出口煙道布置在煙囪與吸收塔和GGH之間的區(qū)域,進(jìn)口煙道在GGH前進(jìn)行匯合經(jīng)GGH進(jìn)入吸收塔,出口煙道在吸收塔出口煙道后進(jìn)行分支分別接入煙囪兩側(cè)的水平煙道。
脫硫改造采用兩臺(tái)爐分別新建吸收塔方案,新增吸收塔布置在單側(cè)鍋爐兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)之間位置,漿液循環(huán)泵布置在原水平煙道下部。一臺(tái)爐的氧化風(fēng)機(jī)及電控樓布置在原有脫硫綜合樓內(nèi),另一臺(tái)爐的氧化風(fēng)機(jī)即電控設(shè)備布置在新增的綜合樓內(nèi),新增綜合樓布置在相應(yīng)機(jī)組水平煙道的端部側(cè)面。脫硫系統(tǒng)主設(shè)備布置圖見圖1單臺(tái)爐脫硫設(shè)備布置圖。
圖1 單臺(tái)爐脫硫設(shè)備布置圖Fig.1 Plan of single desulfurization device
本工程脫硫系統(tǒng)改造主要對(duì)石灰石漿液制備系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、SO2吸收塔系統(tǒng)、漿液排空系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)進(jìn)行改造,原石膏脫水系統(tǒng)處理能力滿足改造后的要求,不進(jìn)行改造。
原有石灰石制漿系統(tǒng)設(shè)置一座石灰石粉倉(cāng)(有效容積660m3)、一個(gè)石灰石漿液池(有效容積105m3)和兩臺(tái)石灰石漿液泵(流量 44m3·h-1),兩臺(tái)石灰石漿液泵一運(yùn)一備,提供兩爐一塔的吸收塔所需的石灰石吸收劑。
原有石灰石粉倉(cāng)和石灰石漿液池容積能夠滿足改造后系統(tǒng)的需要,石灰石粉倉(cāng)和石灰石漿液池利舊使用。為保證改造后供漿系統(tǒng)的可靠性,每塔設(shè)置兩臺(tái)石灰石供漿泵,一運(yùn)一備,兩塔共配置四臺(tái)石灰石供漿泵(流量20m3·h);同時(shí),為了避免漿液調(diào)節(jié)閥易磨損故障和降低運(yùn)行電耗,石灰石漿液泵采用變頻調(diào)節(jié)的方式實(shí)現(xiàn)供漿量的調(diào)節(jié)。
本次脫硫改造工程取消脫硫旁路煙道、增壓風(fēng)機(jī)和GGH,拆除原有脫硫增壓風(fēng)機(jī)、煙道擋板門、原煙道、凈煙道和相應(yīng)不利舊的支架。
對(duì)原有鍋爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,脫硫系統(tǒng)阻力、加裝SCR脫硝裝置阻力及后續(xù)電除塵器改造為電袋復(fù)合除塵器增加的阻力由改造后的鍋爐引風(fēng)機(jī)克服,引風(fēng)機(jī)由原有的軸流風(fēng)機(jī)改造為雙吸離心風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī)采用變頻控制,改造后引風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表2 改造后引風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Designed parameter of reformed induced draft fan
兩臺(tái)爐的引風(fēng)機(jī)、煙道采用關(guān)于煙囪對(duì)稱的布置方式。由于改造后引風(fēng)機(jī)的型式改變,因此,需要對(duì)原除塵器出口煙道及引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道進(jìn)行較大地改造,在利舊改造原有除塵器出口煙道支架、引風(fēng)機(jī)檢修支架的前提下,對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道進(jìn)行改造設(shè)計(jì),將引風(fēng)機(jī)出口煙道與吸收塔入口進(jìn)行對(duì)接,同時(shí)保證吸收塔入口煙道盡量長(zhǎng),以便在吸收塔入口煙道設(shè)置事故噴淋系統(tǒng)。
吸收塔出口凈煙道沿與水平煙道軸向成40°的方向偏斜,至原水平煙道上方時(shí)通過(guò)豎直煙道與原水平煙道連通,連通點(diǎn)至煙囪段的水平煙道利舊使用,并對(duì)脫硫凈煙道進(jìn)行玻璃鱗片防腐處理。如此設(shè)計(jì)既縮短了煙道長(zhǎng)度,降低了凈煙道阻力,節(jié)省了初投資和運(yùn)行成本,又為吸收塔漿液循環(huán)泵預(yù)留了布置空間。
為了保證無(wú)旁路脫硫系統(tǒng)設(shè)備的安全性,在吸收塔入口設(shè)置了事故噴淋系統(tǒng)。事故噴淋系統(tǒng)設(shè)置兩級(jí)冷卻噴嘴,噴嘴在煙道截面內(nèi)采取網(wǎng)格式布置,噴嘴由高位水箱和除霧器沖洗水泵(配保安電源)兩路供水,高位水箱設(shè)置除霧器沖洗水和消防水兩路補(bǔ)水以保證水源的可靠性。在除霧器沖洗水泵供電正常的情況下,噴嘴由除霧器沖洗水泵進(jìn)行供水噴淋,在除霧器沖洗水泵供電故障的情況下,噴嘴由高位水箱(高差約10m)進(jìn)行供水噴淋,待除霧器沖洗水泵由保安電源供電啟動(dòng)后再由水泵供水噴淋。
本次改造工程采用一爐一塔工藝。兩臺(tái)爐均新建吸收塔,每臺(tái)爐的吸收塔布置在相應(yīng)鍋爐原兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)之間,吸收塔采用噴淋空塔,漿池直徑12.4m,吸收塔區(qū)直徑11.9m,總高約37.5m,底部漿池與塔體為一體結(jié)構(gòu);吸收塔內(nèi)表面采用玻璃鱗片防腐,吸收塔入口干濕界面煙道采用C276合金防腐。每塔設(shè)置4臺(tái)側(cè)進(jìn)式攪拌器以防止塔內(nèi)石膏漿液的沉淀、結(jié)垢或堵塞。
每塔配置3臺(tái)6700m3·h-1的漿液循環(huán)泵,每臺(tái)泵對(duì)應(yīng)一層噴淋層,噴淋層噴嘴采用SiC材質(zhì)的空心錐切線型噴嘴,其自由暢通直徑大,不易堵塞,具有自清洗功能,應(yīng)用最為普遍[6],克服了螺旋型實(shí)心錐噴嘴易碎、易堵塞、液滴均勻性相對(duì)較差的缺點(diǎn)。
吸收塔漿液循環(huán)泵布置在原有水平煙道下方,原有水平煙道支架和增壓風(fēng)機(jī)支架利舊改造為漿液循環(huán)泵的檢修支架。
為了適應(yīng)新塔對(duì)氧化空氣風(fēng)量和壓頭的需求和保證設(shè)備運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,每塔設(shè)置兩臺(tái)全新氧化風(fēng)機(jī),一運(yùn)一備,氧化風(fēng)機(jī)的流量為5400m3·h-1(標(biāo)準(zhǔn)),壓頭為 100kPa。
為了防止無(wú)旁路脫硫系統(tǒng)除霧器堵塞及“石膏雨”現(xiàn)象引起機(jī)組停機(jī),吸收塔除霧器選用除霧效率高、流速適應(yīng)性寬的屋脊式除霧器,吸收塔出口煙氣的含水率≤75mg·m-3(標(biāo)準(zhǔn)),兩級(jí)除霧器設(shè)置四層沖洗水,除霧器底部與最高層噴淋層中心線的距離保持2m。吸收塔的液位控制也是通過(guò)調(diào)節(jié)除霧器的沖洗頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)。
原有脫硫系統(tǒng)未設(shè)置事故漿液罐,本期設(shè)計(jì)將原吸收塔利舊改造為事故漿液罐,原石膏排出泵利舊改造為事故漿液泵。
本次改造取消GGH,脫硫系統(tǒng)水耗增加,原有水箱容積不能滿足系統(tǒng)改造后的需求,工藝水箱增容采用在原有工藝水箱附近新增一個(gè)工藝水箱與其連通的方案,4臺(tái)新增除霧器沖洗水泵(流量128m3·h-1)與原有工藝水箱連接,3臺(tái)新增工藝水泵(流量80m3·h-1)與新增工藝水箱連接。
本次改造工程的煤質(zhì)變化不大,原有脫水系統(tǒng)的處理完全能夠滿足系統(tǒng)改造后處理要求,因此,石膏脫水系統(tǒng)完全利舊,不進(jìn)行改造。
本次改造工程屬于已有脫硫裝置改造,具有場(chǎng)地狹小,平面布置困難,施工難度大等特點(diǎn),設(shè)備布置充分考慮流程合理、施工方便、便于運(yùn)行維護(hù)、造價(jià)經(jīng)濟(jì)等諸多因素,設(shè)計(jì)接口充分考慮改造期間原有脫硫裝置繼續(xù)運(yùn)行的因素,保證機(jī)組停機(jī)時(shí)間最短。
(1)脫硫吸收塔布置在相應(yīng)鍋爐原兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)之間,將原有兩臺(tái)軸流式引風(fēng)機(jī)改造為雙吸離心風(fēng)機(jī),改造后采用變頻控制,引風(fēng)機(jī)的檢修支架利舊改造,并同時(shí)支撐引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道。為了減少停機(jī)時(shí)間,在鍋爐運(yùn)行期間進(jìn)行吸收塔基礎(chǔ)、引風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)及吸收塔施工,設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮此特殊要求,對(duì)原有引風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行不停機(jī)支筋、擴(kuò)大部分基礎(chǔ)施工等改造,在不影響原有引風(fēng)機(jī)運(yùn)行的情況下,進(jìn)行吸收塔基礎(chǔ)開挖、配筋、混凝土澆灌、吸收塔本體吊裝等工作。
(2)基于場(chǎng)地有限和利舊水平煙道支架的原因,漿液循環(huán)泵布置在有水平煙道支架下方,漿液循環(huán)泵與吸收塔的距離較近,傳統(tǒng)漿液循環(huán)管的布置方式無(wú)法實(shí)施,本次改造采用如圖2循環(huán)管道布置圖所示的布置方式,既節(jié)省了循環(huán)泵布置的占地面積,縮短了漿液循環(huán)管道的長(zhǎng)度,又節(jié)約了建設(shè)初投資和運(yùn)行成本。漿液循環(huán)泵布置在原水平煙道下部,漿液循環(huán)泵基礎(chǔ)和水平煙道支架基礎(chǔ)范圍重疊,設(shè)計(jì)時(shí)采用合理的方式避免了漿液循環(huán)泵動(dòng)荷載對(duì)水平煙道支架的影響。
圖2 循環(huán)管道布置圖Fig.2 Plan of circulating pipe
(3)工藝水系統(tǒng)的改造為兩臺(tái)機(jī)組雙停兩天期間內(nèi)進(jìn)行接口改造,其余改造工作均在機(jī)組運(yùn)行期間進(jìn)行。新增工藝水泵、新增除霧器沖洗水泵與原有工藝水系統(tǒng)管道、改造后兩臺(tái)機(jī)組各自工藝水系統(tǒng)管道的接口對(duì)接和原有工藝水箱和新增工藝水箱之間的接口對(duì)接均需滿足機(jī)組的停機(jī)計(jì)劃,保證機(jī)組停機(jī)時(shí)間最短。
本工程兩爐一塔改一爐一塔的脫硫改造工程,既保證了脫硫裝置的順利施工和投產(chǎn),又保證了機(jī)組的最短停機(jī)時(shí)間,提高了電廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為電廠的可持續(xù)發(fā)展提供了廣闊的空間,為國(guó)內(nèi)同類脫硫改造工程提供了較好的示范作用。
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