張會曉
(杭州富特帶鋼有限公司,浙江 杭州 311106)
退火是金屬加工行業(yè)用途特別廣泛的一種熱處理工藝。鋼帶退火,是使鋼帶通過特定工藝進(jìn)行升溫、保溫、降溫的過程。在冷軋帶鋼生產(chǎn)過程中,退火主要是用來消除帶鋼在軋制過程中產(chǎn)生的加工硬化,或使其組織達(dá)到一定狀態(tài),來滿足后續(xù)加工使用的一種工藝方法。
強(qiáng)對流罩式光亮退火爐,是一種間歇式退火作業(yè)方式,其特點是生產(chǎn)靈活、工藝調(diào)整方便,對于小批量、特種材料等,可執(zhí)行單獨(dú)工藝,尤其在新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)過程中,可以進(jìn)行小批量試驗或生產(chǎn)。
該爐建設(shè)周期短,維護(hù)使用相對容易。該退火爐每個生產(chǎn)單位包括2個爐臺,1個加熱罩和1個冷卻罩以及2個保護(hù)罩(內(nèi)罩)。
生產(chǎn)過程中,1個爐臺進(jìn)行加熱保溫,而另外1個爐臺則在第一個爐臺保溫完畢后,直接罩上加熱罩,并利用加熱罩余溫開始升溫;由于加熱罩起吊溫度為550 ℃左右,所以利用加熱罩余熱進(jìn)行升溫,初始速度很快,在一定程度上節(jié)約了時間,同時減少了能源消耗,達(dá)到節(jié)能減排的目的。
退火材料處于強(qiáng)對流保護(hù)氣氛中,保護(hù)罩內(nèi)部溫度均勻,保護(hù)罩內(nèi)上部和底部以及退火材料四周的溫度差,基本在10 ℃以內(nèi)。穩(wěn)定的溫度,保證了退火材料組織、應(yīng)力的均勻分布,力學(xué)性能符合工藝的要求,降低了產(chǎn)品的次品率。
一般生產(chǎn)過程為:爐臺吹掃及鋼卷吊裝→裝爐檢查→保護(hù)罩鎖緊→氣密性測試→保護(hù)氣置換→吊裝加熱罩加熱→保溫→隨爐冷卻→吊裝冷卻罩→風(fēng)冷卻→水冷卻→氣體置換→出爐。
退火爐設(shè)備主要部件,包括加熱罩、冷卻罩、保護(hù)罩(內(nèi)罩)、爐臺、對流盤及部分輔助系統(tǒng),如加熱控制系統(tǒng)、水冷卻循環(huán)系統(tǒng)及保護(hù)氣氛控制系統(tǒng)。
(1)爐臺。每組退火爐包括2個底部帶有循環(huán)風(fēng)機(jī)的爐臺,及其附屬管路若干,如冷卻水供給管路、保護(hù)氣氛供給管路、抽真空管路、廢氣排放管路。
(2)保護(hù)罩。每組退火爐包括2個保護(hù)罩(內(nèi)罩),其結(jié)構(gòu)為底部敞開、其余封閉焊接成且保護(hù)罩本體圓周方向為波紋段。將其扣在爐臺上,即與爐臺構(gòu)成一個封閉的小空間(簡稱退火空間),退火帶鋼就置于退火空間之中,在退火過程中,退火空間充滿保護(hù)氣體,以避免帶鋼在高溫下發(fā)生氧化脫碳。
(3)加熱罩。每組退火爐還包括一個罩形的加熱裝置即加熱罩,加熱罩扣在內(nèi)罩之上,兩罩之間形成一個加熱空間,熱量通過內(nèi)罩傳遞到退火空間內(nèi),加熱罩可根據(jù)加熱能源的不同,分為電加熱退火爐加熱罩和燃?xì)馔嘶馉t加熱罩。
(4)冷卻罩。相對于退火爐加熱罩,每組退火爐還包括一個罩形的冷卻裝置,即冷卻罩。冷卻罩在整個退火過程中,參與風(fēng)冷和水冷兩個過程,所以每個冷卻罩上均安裝有冷卻風(fēng)機(jī)和冷卻水管路,分別通過向保護(hù)罩提供冷卻吹風(fēng)和水噴淋,來實現(xiàn)風(fēng)冷和水冷過程。
(5)水冷卻裝置。即對退火爐進(jìn)行降溫的裝置,這種裝置有兩套管路,一套為在冷卻罩內(nèi)向內(nèi)罩噴水的噴淋冷卻系統(tǒng)管路;另外一套為爐臺及高速風(fēng)機(jī)電機(jī)提供循環(huán)水冷降溫,保護(hù)爐臺電機(jī)、保持爐臺密封性。
(6)保護(hù)氣氛控制系統(tǒng)。保護(hù)氣氛控制系統(tǒng)為退火爐供給保護(hù)氣體,其控制系統(tǒng)主要包括保護(hù)氣的制成、儲存、供給。因保護(hù)氣必須不間斷供給,一般保護(hù)氣系統(tǒng)包括2 套設(shè)施,其中一套使用,一套備用,且隨時切換。除此之外,有的生產(chǎn)現(xiàn)場還將為其獨(dú)立配備不間斷電源。
公司退火爐設(shè)備在使用過程中,生產(chǎn)及設(shè)備人員會定期對各關(guān)鍵部位進(jìn)行點檢,如檢查爐體加熱罩是否完好,內(nèi)襯有無脫落、強(qiáng)對流風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程是否有異響、冷卻風(fēng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)良好、冷卻水是否充足、保護(hù)氣氛是否足量等。
但是隨著設(shè)備使用時間的增加,設(shè)備使用維護(hù)人員的疏忽和部分設(shè)備點檢內(nèi)容不合理等,都將導(dǎo)致退火爐運(yùn)行故障的發(fā)生,降低了生產(chǎn)效率,甚至造成生產(chǎn)事故。
以下將對公司退火車間存在的主要問題進(jìn)行分析,并將各項改進(jìn)措施和內(nèi)容進(jìn)行匯總,以求最大限度地減少設(shè)備故障發(fā)生,提高生產(chǎn)效率。
(1)通常退火爐內(nèi)溫度最高可達(dá)800~900 ℃,為了保護(hù)電機(jī),同時也確保保護(hù)罩的密封性,整個爐臺有一套水循環(huán)系統(tǒng),在工作過程中持續(xù)運(yùn)行。一般情況下,整個車間所有爐臺公用一套系統(tǒng),配備2 臺水泵以及不間斷電源。但是無法保證水泵在故障停車情況下,能夠及時進(jìn)行水泵切換和供水。
(2)退火爐臺電機(jī),通過風(fēng)機(jī)葉輪為保護(hù)罩內(nèi)保護(hù)氣強(qiáng)對流提供動力,高速運(yùn)行狀態(tài)下轉(zhuǎn)速可達(dá)1 500 r/min。日常使用過程中,主要通過手動轉(zhuǎn)動和觀察進(jìn)行檢測葉輪整體狀況,并不能及時將葉輪靜平衡性情況科學(xué)真實地反映出來;一旦葉輪高溫高速運(yùn)行狀態(tài)下疲勞失效,平衡被打破,將造成葉片損壞,生產(chǎn)陷入停滯;嚴(yán)重情況下,會導(dǎo)致電機(jī)軸發(fā)生彎曲變形,甚至電機(jī)報廢。
(3)罩式爐保護(hù)氣體控制,是罩式爐控制系統(tǒng)中極為重要的控制功能,也是退火工藝控制不可缺少的補(bǔ)充。保護(hù)氣在保護(hù)帶鋼退火過程中不發(fā)生氧化脫碳的同時,作為保護(hù)罩內(nèi)的熱傳導(dǎo)介質(zhì),應(yīng)具有一定壓力。為了保持壓力穩(wěn)定,退火過程中保護(hù)氣會持續(xù)地通過防爆箱以點燃的方式進(jìn)行排放。長期壓力偏低,甚至負(fù)壓,會導(dǎo)致材料受熱不均、發(fā)生氧化脫碳甚至保護(hù)罩發(fā)生變形;保護(hù)氣壓力偏大,則造成浪費(fèi)。
長期以來,設(shè)備使用人員一直通過觀察防爆箱燒嘴火焰,來判斷保護(hù)氣氛是否充足,對使用人員的依賴程度較大,無法做到實時控制。
(1)針對水冷卻循環(huán)系統(tǒng)因電機(jī)突發(fā)故障,或工廠電力供應(yīng)問題而導(dǎo)致冷卻水缺失的現(xiàn)象,在冷卻水系統(tǒng)管路,增加一水壓報警裝置和相應(yīng)的電氣控制系統(tǒng)。當(dāng)水壓超出檢測范圍后,進(jìn)行持續(xù)聲光報警,同時電氣控制系統(tǒng)自動進(jìn)行水泵切換;當(dāng)水壓恢復(fù)正常時,聲光報警解除。
(2)針對高速風(fēng)機(jī)葉輪疲勞失效的不確定性,修改點檢內(nèi)容,制定保養(yǎng)規(guī)范,根據(jù)使用頻率確保每個葉輪的校驗周期為3個月到6個月不等,點檢內(nèi)容主要是設(shè)備安裝檢查和平衡測試修復(fù)。
(3)針對保護(hù)氣不穩(wěn)定的問題,每套退火爐的保護(hù)氣氛管路,增加電接點氣壓報警裝置、進(jìn)爐氣壓控制閥和相應(yīng)的電氣配套設(shè)施。在退火作業(yè)過程中,氣壓達(dá)到設(shè)定低壓報警點時,旁路氣壓閥打開,增加保護(hù)罩進(jìn)氣量;在達(dá)到設(shè)定高壓報警點時,氣壓閥關(guān)閉;另外,氣壓在從低壓報警點到高壓報警點的過程中,持續(xù)聲光報警。
(4)針對退火爐在生產(chǎn)過程中保護(hù)氣不間斷供給的要求,為預(yù)防保護(hù)氣生產(chǎn)系統(tǒng)突發(fā)故障,造成退火材料氧化脫碳等,特在保護(hù)氣供給管路上,增加一個氮?dú)鈨蕖T诒Wo(hù)氣生產(chǎn)裝置突發(fā)故障時,可關(guān)閉保護(hù)氣生產(chǎn)系統(tǒng)供氣總閥門,打開氮?dú)鈨夼c供氣主管道連接的閥門,直接為整個退火車間供氣,同時將排廢氣閥門降低至最小甚至關(guān)閉,并時刻注意各爐臺保護(hù)氣氣壓表處于正壓狀態(tài);待保護(hù)氣生產(chǎn)系統(tǒng)故障排除,將整個管路系統(tǒng)恢復(fù)至正常生產(chǎn)狀態(tài)即可。
設(shè)備改造完畢后,退火爐工藝及設(shè)備日趨成熟,保護(hù)氣供給在退火過程的穩(wěn)定性也得到了保證,可靠的設(shè)備、完善的過程控制系統(tǒng)、嚴(yán)格的安全操作規(guī)程,是科學(xué)生產(chǎn)的三大重要因素。
據(jù)統(tǒng)計,公司退火車間改造完畢后,爐臺不正常停產(chǎn)時間降低了約80%,單臺退火爐帶鋼成品率也有很大的提升,且由于生產(chǎn)能力得到保證,供設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)改造的時間,在一定程度上也得到了增加,實現(xiàn)了設(shè)備的科學(xué)合理利用。
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