耿宏霞
(黑龍江昊華化工有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161033)
氯堿化工企業(yè)節(jié)能降耗總結(jié)
耿宏霞
(黑龍江昊華化工有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161033)
闡述了2011年昊華化工公司已實(shí)施完成的6個(gè)技改項(xiàng)目內(nèi)容及經(jīng)濟(jì)效益分析。通過技改,節(jié)約了大量資金,取得了顯著效果。
節(jié)能降耗;回收利用;節(jié)水;經(jīng)濟(jì)效益
黑龍江省昊華化工有限公司2010年建成“30萬t/a離子膜燒及30萬t/a聚氯乙烯”改造工程。新項(xiàng)目建成以來,一直致力于持續(xù)改進(jìn)、節(jié)能降耗,為企業(yè)節(jié)約了大量資金。
化鹽桶運(yùn)行時(shí)間長,底部雜物積厚,影響粗鹽水濃度。有效鹽層低于3 m時(shí),需倒換備用化鹽桶。清理化鹽桶時(shí),上部清液及鹽泥中的廢鹽水如果直接排放,造成原鹽的損耗,需進(jìn)行回收。
有效鹽層低于3 m,清理化鹽桶,倒換備用化鹽桶。停止向此化鹽桶上鹽,關(guān)小化鹽水量,保持化鹽水溫度,使粗鹽水中氯化鈉質(zhì)量濃度保持為300~310 g/L,繼續(xù)化鹽并加入精制劑。當(dāng)氯化鈉質(zhì)量濃度低于200 g/L時(shí),停供化鹽水,將清液通過排放閥,放進(jìn)回收槽中,并用泵送至運(yùn)行的化鹽桶中進(jìn)行化鹽。工藝簡圖見圖1。
滿負(fù)荷生產(chǎn)(年產(chǎn)25萬t燒堿)時(shí),運(yùn)行2臺化鹽桶,1臺備用?;}桶運(yùn)行約五十天需倒換1次,每年清理化鹽桶約14次,一次回收鹽水約100 m3,鹽水中氯化鈉質(zhì)量濃度約為200 g/L,則回收原鹽(含NaCl93%)約301 t,按每噸原鹽450元計(jì),則一年可節(jié)省資金約13.5萬元。
本工序有3臺樹脂塔,再生周期由24 h延長至36 h,節(jié)約了酸、堿和純水。
樹脂塔再生一次費(fèi)用:高純酸費(fèi)用:7.85×1.156×500 元/t=4 537.30(元);
燒堿費(fèi)用 :6.4×1.336×0.32×2 550=6 977.13(元);純水費(fèi)用:510×3.13=1 596.30(元)
合計(jì):4537.30+6977.13+1596.30=13110.73(元)。
每年節(jié)約資金 131107.30×12=1573287.60(元)。
樹脂塔再生廢水原設(shè)計(jì)為酸洗、堿洗廢水全部回收至廢水罐中和后排放,但按照設(shè)計(jì)程序操作,再生廢水并不能中和成中性且常導(dǎo)致罐內(nèi)液位超高。為達(dá)到環(huán)保要求及保持罐內(nèi)液位,在邊回收邊排放過程中,需加酸、堿進(jìn)行中和。
技改后,酸再生時(shí)間為1 h,前40 min再生水為中性;堿再生時(shí)間為2 h,前1 h也為中性,將這二部分再生水分別回收至鹽水回收罐。其余廢水回收至廢水回收罐進(jìn)行中和,這樣,既保證了罐內(nèi)液位,而且只加微量鹽酸就達(dá)到了環(huán)保要求,并將達(dá)標(biāo)廢水回收至一次鹽水再利用。
按原設(shè)計(jì)每天需向廢水罐加堿0.945 t,加酸1.09 t,才能達(dá)環(huán)保要求,現(xiàn)不需加堿、只需加酸0.118 t。
每天節(jié)約資金 0.945×2550 元/t+(1.09-0.118)t/d×500 元/t=2 895.75(元)。
每年節(jié)約資金:86 872.50元×12=104(萬元)。
改造前,電解工段的鹽水換熱器、陰極液冷卻器、氯酸鹽分解換熱器下來的蒸汽冷凝液均進(jìn)入氯化氫工序整條蒸汽管道無排放點(diǎn),致使蒸汽冷凝液無法回收,只能排地溝。
改造后,在3臺蒸汽冷凝液回收泵出口加設(shè)1條回收管線至鹽水回收罐后送去化鹽。
原化鹽用補(bǔ)充生水,現(xiàn)用蒸汽冷凝水,(1)年節(jié)約去離子水27 375 t。(2)蒸汽冷凝水溫度為70℃,直接用于化鹽,節(jié)省了熱能。(3)蒸汽冷凝水較為純凈,省去了生水除去雜質(zhì)工序的費(fèi)用。
本項(xiàng)目擬投入資金18萬元。改造后,現(xiàn)電解工段每天給一次鹽水工段送蒸汽冷凝液量為75。年可回收水量 75×365=27 375(t);回收去離子水年可節(jié)約資金:27 375 t×2.88 元/t=78 840(元)。蒸汽冷凝液回收再利用后,節(jié)約化鹽用蒸汽0.368 t/h,年可節(jié)約蒸汽 2 944 t。
改造前,一部分從電解槽出來的淡鹽水加入鹽酸調(diào)節(jié)pH值,后進(jìn)入真空狀態(tài)的脫氯塔,85℃的淡鹽水進(jìn)入填料塔內(nèi)急劇沸騰,水蒸氣攜帶著氯氣進(jìn)入鈦冷卻器,水蒸氣冷凝成氯水后進(jìn)入氯水罐;另一部分來自530工序的氯水間斷地也送入氯水罐。其液相返回脫氯塔,而產(chǎn)生的氣體則送去廢氯氣處理工序。由于此部分產(chǎn)生的廢氯氣用燒堿吸收后生成次氯酸鈉,耗堿量大,而產(chǎn)生的產(chǎn)品銷路不暢,大部分次氯酸鈉排放,造成很大的浪費(fèi)。
改造后,將電解工序的真空脫氯系統(tǒng)冷凝所產(chǎn)生的氯水進(jìn)入氯水密封罐后,氣相由原設(shè)計(jì)并入廢氯主管改成去氯氣主管線。減少廢氯吸收環(huán)節(jié)工作量,每年可節(jié)約燒堿50萬t。
改造前,每月產(chǎn)生的廢氯氣量產(chǎn)出100 t次氯酸鈉,按照每噸次氯酸鈉耗燒堿0.225 t,每噸燒堿售價(jià)按 2 000 元計(jì),則年節(jié)約燒堿 100×0.225×12=270(t),年節(jié)約費(fèi)用270×2 000=54(萬元)。
氯堿車間一次鹽水工序配制碳酸鈉溶液時(shí),需加蒸汽和生產(chǎn)水,通風(fēng)、能耗大、成本高,通過改造,在配制溶液時(shí),加入化鹽水加熱器出來的冷凝水,既滿足生產(chǎn)需要,又降低能耗,節(jié)約資金。
滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),每年節(jié)約蒸汽127.75 t,每噸蒸汽約一百元,節(jié)約資金 127.75×100=12 775(元);節(jié)約生產(chǎn)水14235t,每噸水約0.7元,節(jié)約資金14235×0.7=9 964.5(元),則每年可節(jié)約資金22 739.5元。
氯堿車間2臺氫壓機(jī)減速器使用的冷卻水是純水,機(jī)器運(yùn)行時(shí),該冷卻水排入地溝,浪費(fèi)水資源。建議用不銹鋼管將排放水引到純水罐,用于合成爐副產(chǎn)蒸汽。
2臺氫壓機(jī)運(yùn)行,每月排入地溝的冷卻水量為964.8 t,每噸純水為3.13元(按2月份車間成本計(jì)),年回收水量 964.8×12=11 577.6(t),年回收水節(jié)約資金 3.13×11 577.6=36 237.89(元)。
Summary of the chlor-alkali enterprises energy saving
GENG Hong-xia
(Heilongjiang Haohua Chemical Co.,Ltd.,Qiqihar 161033,China)
The six technical transformation projects were expounded and the economic benefits were analyzed.After technical transformation,saving a lot of money and achieved remarkable results.
energy-saving and reducing consumption;recycling;water-saving;economic benefits
TQ114.26
B
1009-1785(2012)10-0040-02
耿宏霞(1978—),1996年畢業(yè)于黑龍江省化學(xué)工業(yè)學(xué)校,大專學(xué)歷,化工工藝工程師,目前在黑龍江昊華化工有限公司規(guī)劃發(fā)展部從事氯堿工藝技術(shù)管理工作。
2012-05-15