金銳光
(中國石化上海石油化工股份有限公司,上海200540)
變壓吸附(PSA)技術(shù)是用于分離氣體混合物的新興分離技術(shù),將原料氣在較高的壓力下通過吸附劑床層,使原料氣中雜質(zhì)組分被選擇性吸附。西南化工研究設(shè)計(jì)院對(duì)UOP技術(shù)進(jìn)行分析后,采用新的工藝,在原裝置上增加閥門的控制設(shè)備,利用高級(jí)語言編程實(shí)現(xiàn)床層的切換,保證系統(tǒng)故障影響最小化,產(chǎn)品流量損失最少化,保證了生產(chǎn)正常運(yùn)行。
PSA裝置用于H2提純,其原料是制氫單元來的變換氣,主要成分是H2,其余是CO,CO2,CH4和微量水分,吸附劑是活性碳和分子篩,原料氣在2.5MPa,40℃下通過水分離器除去原料氣中可能夾帶的機(jī)械水,然后進(jìn)入由10個(gè)吸附床及一系列程控閥組成的變壓吸附系統(tǒng),其中每個(gè)吸附床有8臺(tái)程控閥,PSA系統(tǒng)采用10塔操作,3塔同時(shí)進(jìn)料4次均壓,常壓解吸工藝流程。原料氣由入口端自下而上通過3個(gè)正處于吸附步驟的吸附器,器內(nèi)裝填的吸附劑吸附原料氣中的強(qiáng)吸附組分,弱吸附的氫組分作為產(chǎn)品氣從出口端流出。其余7塔分別進(jìn)行其他步驟的操作,10個(gè)塔交替循環(huán)工作,時(shí)間上相互交錯(cuò),以此達(dá)到原料氣不斷的輸入,產(chǎn)品氣不斷輸出的目的。廢氣進(jìn)入混合罐和緩沖罐,保證連續(xù)恒壓供爐子作燃料。整個(gè)變壓吸附過程的16個(gè)步驟由PLC控制完成。
該裝置采用Quantum PLC,通信組件采用冗余配置,為保證系統(tǒng)供電可靠,220V交流電源由市電、UPS同時(shí)供給,經(jīng)雙電源自動(dòng)切換系統(tǒng)到系統(tǒng)電源,共3個(gè)機(jī)柜,采用2臺(tái)DELL工作站為操作站和工程師站,外加1臺(tái)BM85網(wǎng)橋?qū)崿F(xiàn)與DCS通信,整個(gè)系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)由ModbusPlus連接。
軟件上Quantum PLC采用Concept編程控制軟件,運(yùn)行于WIN2000平臺(tái)上,提供了梯形圖、功能塊圖、順序功能圖、結(jié)構(gòu)化文本、指令列表,每種語言都有一定用途特點(diǎn),該P(yáng)SA項(xiàng)目采用結(jié)構(gòu)化文本進(jìn)行控制編程,它對(duì)復(fù)雜算法及數(shù)據(jù)處理是最好的解決辦法,類似于Basic或Pascal語言,這在PSA 10個(gè)吸附床壓力、時(shí)間的計(jì)算和子程序調(diào)用等要求上充分體現(xiàn)了其優(yōu)點(diǎn)。硬件、通信模塊和軟件都使維護(hù)得到了簡化,并使培訓(xùn)要求降至最低,Quantum PLC熱備功能能夠在不中斷過程控制的情況下修復(fù)一切故障。
系統(tǒng)監(jiān)控站采用InTouch進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)報(bào)警及報(bào)表打印等,運(yùn)行于Windows2000平臺(tái)上。
因PSA裝置在整個(gè)芳烴裝置中起著非常重要的作用,故要求對(duì)PSA的工藝參數(shù)在DCS中顯示,便于其他裝置的操作控制。芳烴裝置的DCS采用TDC3000系統(tǒng),其SI卡件可與PLC通過采用Modbus進(jìn)行通信。把DCS與PLC按主從關(guān)系在軟硬件上進(jìn)行地址設(shè)定,然后在DCS的SI卡上建ARRAY點(diǎn),根據(jù)所需通信的點(diǎn)在PLC中所占的寄存器地址進(jìn)行組態(tài),并完成通信控制參數(shù)組態(tài)設(shè)置、下裝即可。其中因DCS的Modbus協(xié)議參數(shù)是不可修改的,只能在PLC上對(duì)通信控制參數(shù)進(jìn)行修改,使DCS與PLC控制參數(shù)相一致。
PSA系統(tǒng)所采用的10塔運(yùn)行,正常情況下3塔同時(shí)進(jìn)料,4次均壓,常壓解吸工藝過程,其余7塔分別進(jìn)行其他步驟的操作,10個(gè)塔交替循環(huán)工作。其中10個(gè)床層按單雙號(hào)分A,B兩個(gè)系列,在特殊情況下A,B系列可單獨(dú)運(yùn)行。
所有過程均由PLC自動(dòng)控制,床層的每一步均按時(shí)序及壓力進(jìn)行控制;調(diào)節(jié)閥的控制除常規(guī)PID外還采用由工藝參數(shù)計(jì)算的超馳控制。
PSA裝置的變壓吸附過程共有16個(gè)步驟,每個(gè)步驟所需時(shí)間根據(jù)原料負(fù)荷及壓力等工藝參數(shù)而定,整個(gè)工藝過程就是一套時(shí)序控制過程。在此過程中時(shí)間基點(diǎn)是秒,而秒基點(diǎn)的正確與否與產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及吸附劑使用壽命密切相關(guān)。通過編程產(chǎn)生秒脈沖,經(jīng)實(shí)際測(cè)試完全符合PSA裝置控制所需。
為了保證得到連續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品和解吸氣,PSA裝置對(duì)10床層規(guī)劃了下列兩種運(yùn)行方式,保證故障狀態(tài)下能選擇一種進(jìn)行操作。正常情況下以10-3-4/P方式運(yùn)行,這樣可最小程度減少對(duì)下游裝置的影響。運(yùn)行方式的選擇及工藝參數(shù)見表1所列,各運(yùn)行方式下的裝置參數(shù)見表2所列。
表1 PSA裝置運(yùn)行方式選擇及工藝參數(shù)
表2 各運(yùn)行方式下的裝置參數(shù)
從表2可以看出,在原料處理量相同時(shí),在9-3-3/P運(yùn)行方式下,循環(huán)周期短,損失最小,故在PLC編程及故障判斷、處理上應(yīng)考慮9-3-3/P運(yùn)行方式。
為得到連續(xù)穩(wěn)定產(chǎn)品流量,各床層所進(jìn)行的各步驟及其所需時(shí)間,包括調(diào)節(jié)閥開度及時(shí)間必須經(jīng)過計(jì)算,使其在不同負(fù)荷下都能達(dá)到在規(guī)定的壓力下進(jìn)行吸附、解吸,保證產(chǎn)品量及吸附劑的使用壽命。以10-3-4/P運(yùn)行方式為例,設(shè)立10個(gè)步位計(jì)時(shí)器,其步位見表3所列。
表3 10-3-4運(yùn)行方式的步位
根據(jù)負(fù)荷與分周期時(shí)間的關(guān)系式計(jì)算吸附時(shí)間:
式中:qV——原料流量,m3/h,上一分周期的流量作為本分周期原料流量;ta——分周期時(shí)間,s;K1=5 110 628;K3=11.4;K2——流量修正系數(shù),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定,正常情況下K2=1.0。
當(dāng)原料流量負(fù)荷低于30%(滿負(fù)荷)時(shí),則取30%(滿負(fù)荷)進(jìn)行吸附時(shí)間的計(jì)算。計(jì)算D2步驟時(shí)間td:
式中:K4=2×106;K5=-3.0。計(jì)算t1(F)及t2(F)時(shí)間:
順放調(diào)節(jié)閥的設(shè)定時(shí)間:
式中:K6=-0.05,此參數(shù)可調(diào);p——各工藝步驟下的壓力;K30=0.002MPa(此參數(shù)可調(diào))。
用不同的時(shí)間t對(duì)應(yīng)的SP值作為順放調(diào)節(jié)閥的給定進(jìn)行順放床泄壓PID調(diào)節(jié),控制順放調(diào)節(jié)閥PCV10371,PCV10372的開度。
順放調(diào)節(jié)閥給定初始開度:
式中:K7=2.0(0~10),K8=0.2(0~5)。
終充調(diào)節(jié)閥的設(shè)定時(shí)間:
式中:K9=1.1;K31=0.002MPa(均可調(diào)整)。
調(diào)節(jié)閥給定初始開度:
式中:K10=0.0(0~10);K11=0.3(0~5)。
用不同的時(shí)間t對(duì)應(yīng)的SP值作為終充調(diào)節(jié)閥的給定進(jìn)行終充床升壓的PID調(diào)節(jié),控制終充調(diào)節(jié)閥PCV10310,PCV10311的開度。
10-3-4運(yùn)行方式和9-3-3運(yùn)行方式時(shí)負(fù)荷與周期時(shí)間的關(guān)系:根據(jù)以上各運(yùn)行方式、步位時(shí)間等計(jì)算控制,整個(gè)PSA裝置在任何情況下都能得到連續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品流量,保證了后續(xù)裝置的生產(chǎn)運(yùn)行。
PSA裝置生產(chǎn)工藝、控制方式改進(jìn)所需的系統(tǒng)平臺(tái)是非常重要的,采用西南化工研究設(shè)計(jì)院的新工藝,4次均壓4次升壓,多級(jí)均壓可提高H2回收率,可保證在發(fā)生故障時(shí)盡可能保持更多床層運(yùn)行而不使H2減少造成生產(chǎn)影響。在實(shí)際運(yùn)行中,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)品H2回收率基本保持89%。通過PSA裝置的改造,運(yùn)用新工藝、新技術(shù)使PSA裝置可靠性提高,大大簡化操作難度,無論發(fā)生故障需切除床層還是排除故障后恢復(fù)正常運(yùn)行方式,都可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。
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