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        比值控制系統(tǒng)在氨氧化爐改造中的應用

        2012-01-12 01:05:02陳東
        石油化工自動化 2012年4期

        陳東

        (中石油東北煉化工程有限公司吉林設計院,吉林吉林132002)

        在某廠濃硝酸裝置氨氧化爐改造中,對原有氨氧化爐控制系統(tǒng)進行兩次改造,實現(xiàn)了對進入氨氧化爐的氨氣和空氣配比的平穩(wěn)控制,使裝置滿足對一氧化氮生產的需要。

        1 工藝簡述

        該裝置采用直硝法生產濃硝酸,主要原料為氨氣。氨氣與空氣經(jīng)過濾,在鉑催化劑作用下反應生成一氧化氮和水,同時放出大量熱量,氧化爐內溫度為800~830℃。一氧化氮再經(jīng)過初步氧化、重氧化吸收后生成濃硝酸。其中,氨氧化爐的氨氣及空氣的配比比例關系到反應能否正常進行,而且氨和空氣比例超過一定極限將會引起爆炸,因而該裝置中的重點就是控制好氨氣和空氣的比例。因為一氧化氮是后續(xù)生產的原料,所有一氧化氮的生產關系到最終產品的效益,所以一氧化氮的產量和質量也是整套裝置的關鍵所在。

        2 原有控制方案

        原有的控制方案如圖1所示。氨氣及空氣流量通過手動閥門XV-101和XV-102控制。開車點火之前,氨氣和空氣在配比過程中同時通入氨氧化爐,通過觀測氨氣和空氣的流量,待氨空比達到規(guī)定摩爾比時,氨氧化爐開始手動點火。

        圖1 原有裝置方案流程示意

        原有控制方案存在以下幾個問題:

        a)氨氣及空氣流量均通過手動閥門控制??刂普{節(jié)滯后、反應慢、不精確。

        b)氨氣和空氣在未配比好前就已通入氨氧化爐,待氨空比達到規(guī)定摩爾比后,氨氧化爐再開始手動點火,這樣就會有未經(jīng)氧化的氨進入系統(tǒng),在后續(xù)生產過程中容易產生銨鹽(NH4NO3)給生產帶來安全隱患,同時導致氨耗增加以及尾氣摩爾比超標。

        c)該控制方案限定了生產為間歇生產方式,極大地降低了生產效益,而且無法確保產品的質量。

        3 控制方案的改造

        3.1 首次改進

        3.1.1 控制方案的選擇

        通過對原有裝置控制方案的分析,為了控制好氨氣的氨氧率并使產量平穩(wěn),主要是控制好氨氧化爐中氨氣和空氣的配比。氨氣流量干擾頻繁且該工藝不允許負荷有較大波動,為了使氨氣qV1和空氣qV2平穩(wěn),qV2/qV1恒定,選擇了雙閉環(huán)比值控制系統(tǒng)。當改變qV1,qV2會自動跟蹤變化,qV2/qV1不變??刂品桨噶鞒倘鐖D2所示。

        3.1.2 相應的優(yōu)化改造過程

        在氨氣及空氣管線上增設自動調節(jié)閥FV-101和FV-102,根據(jù)氨氣及空氣管線上體積流量進行自動配比調節(jié);氨氧化爐增加自動點火裝置,點火氣源為穩(wěn)定的氫氣源。開車點火之前,空氣先行通入氨氧化爐;氨氣管線上增加開車副線,關閉遙控切斷閥HV-101,打開遙控切斷閥HV-102,讓氨氣先在氨氣系統(tǒng)內循環(huán);等氨氣體積流量FT-101達到預設值后,打開比值控制回路FY-101控制FV-102的開度來調節(jié)進入氨氧化爐的空氣體積流量;待氨空配比達到規(guī)定摩爾比并且氨氣及空氣體積流量都穩(wěn)定后,再打開HV-101,關閉HV-102,使氨氣通入氨氧化爐,此時啟動自動點火裝置,氨氧化爐平穩(wěn)運行。

        圖2 首次改進后控制方案流程示意

        改進后,經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)兩個流量閉合回路克服了各自的外界干擾,主、副流量都比較平穩(wěn),從而實現(xiàn)了氨氣和空氣體積流量的比值恒定,使進入氨氧化爐的總負荷相對平穩(wěn),實現(xiàn)了生產的連續(xù)運行。氨氣進入氨氧化爐后立即被氧化燃燒,在開車階段可減少系統(tǒng)內銨鹽的生成量,有效地降低系統(tǒng)中氨的消耗以及尾氣中氧化氮含量。但一氧化氮的轉化率不穩(wěn)定,頻繁出現(xiàn)波動,波動在7%~12%,相應的尾氣處理效果仍然不能滿足環(huán)境排放要求。

        3.2 二次優(yōu)化改進

        3.2.1 控制方案的選擇

        再次對工藝進行分析后發(fā)現(xiàn),氨氣在氧化過程中產生一氧化氮的同時釋放大量的熱,這些熱量使氨氧化爐觸媒催化層的溫度出現(xiàn)波動,從而影響氨氧化效果。影響觸媒催化層溫度的原因很多,諸如:進入氨氧化爐的氨氣、空氣初始溫度的干擾;進入氨氧化爐的氨氣、空氣的壓力變化;負荷的變化;觸媒的活性變化、大氣溫度、壓力變化等。因此,穩(wěn)定一氧化氮生產的關鍵是控制好氨氧化爐觸媒催化層的溫度,可通過調節(jié)進入氨氧化爐的氨氣和空氣體積流量的比值來實現(xiàn)。當溫度受其他干擾而發(fā)生變化時,則可通過主控制器(此處為溫度控制器)改變氨氣與空氣的比值來補償,以滿足工藝的要求。在新的控制方案中引入了雙閉環(huán)變比值控制系統(tǒng),如圖3所示。

        圖3 雙閉環(huán)變比值控制系統(tǒng)示意

        在新的控制系統(tǒng)中qV1作為主流量,qV2作為副流量,構成比值控制回路(這與首次改造是相同的),主控制參數(shù)為氨氧化爐觸媒催化層的溫度t,與qV2/qV1構成串級控制回路。主調節(jié)器采用PID控制規(guī)律,副調節(jié)器選擇PI控制規(guī)律,調節(jié)作用為正。

        3.2.2 相應的優(yōu)化效果

        增加了對氨氧化爐觸媒催化層溫度的檢測,增加熱電偶溫度計TE-101。二次改造后,通過一段時間的生產運行,氨氧化爐觸媒催化層始終處于最佳工作溫度,克服了外界的干擾,一氧化氮的生成率波動很小,達到預期目的。

        4 結束語

        經(jīng)過前后兩次改造,使比值控制在氨氧化爐控制系統(tǒng)中得到充分利用,實現(xiàn)了較好的控制效果。尤其二次優(yōu)化改造后,生產運行平穩(wěn),產量和質量均達到前所未有的高度。一氧化氮的產量提高,從而提高了濃硝酸的產量;同時銨鹽的生成率大幅降低,極大地減少了后期尾氣處理的難度,使尾氣排放指標達到規(guī)定水平,并且取得了較好的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。

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