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        復(fù)卷機的升降速過程對復(fù)卷質(zhì)量的影響

        2012-01-12 08:51:30李天利周明勞
        中國造紙 2012年9期
        關(guān)鍵詞:復(fù)卷機編程序穩(wěn)態(tài)

        李天利 周明勞

        (1.陜西科技大學(xué),陜西西安,710021;2.陜西省西鳳酒集團(tuán)有限公司,陜西鳳翔,721400)

        復(fù)卷機是一種間歇性的生產(chǎn)機械,圖1所示是雙支承下引紙復(fù)卷機的結(jié)構(gòu)示意圖[1]。一次生產(chǎn)周期包括引紙、升速、勻速運行、降速和停機等過程,其勻速運行的時間不長,因為成品紙卷的直徑是固定的,不需要太長的時間即可完成,尤其是高速復(fù)卷機。從生產(chǎn)能力上說,復(fù)卷機的紙幅寬度、車速、輔助工序所需的時間和成品紙卷的卷徑都是影響其生產(chǎn)能力的主要因素。其中紙幅寬度和成品紙卷的卷徑一般是不變化的,復(fù)卷機的車速和輔助工序所需的時間在不同的條件下對生產(chǎn)能力的影響也是不同的。低速復(fù)卷機增加車速對提高生產(chǎn)能力影響較大,但對高速復(fù)卷機,車速進(jìn)一步提高對其生產(chǎn)能力的影響是有限的。所以在一個生產(chǎn)周期中,如何使周期縮短及如何使產(chǎn)品復(fù)卷質(zhì)量好,這就是復(fù)卷機的控制目標(biāo),從引紙、升速、勻速運行、降速和停機這些過程看,勻速運行時卷紙的質(zhì)量及運行階段都能較好控制,因為復(fù)卷機處于一個穩(wěn)定運行狀態(tài),電氣控制的指標(biāo)能較好地實現(xiàn),引紙基本是由人工完成的,因此要達(dá)到復(fù)卷機的控制目標(biāo),升降速的過程控制是一個重要環(huán)節(jié),而且這個過程對復(fù)卷質(zhì)量有較大影響。

        圖1 雙支承下引紙復(fù)卷機結(jié)構(gòu)示意圖

        1 復(fù)卷機升降速過程對復(fù)卷質(zhì)量的影響

        復(fù)卷機的升降過程中為使紙幅不受沖擊張力,減少甚至于不出現(xiàn)斷頭,總是希望其啟動和停止能平穩(wěn)地進(jìn)行,若不能平穩(wěn)則會產(chǎn)生:①紙幅斷頭速度的非平穩(wěn)變化會將紙張撕裂形成斷頭;②盤面不齊 速度的控制不當(dāng)將會使紙幅張力控制難以達(dá)到要求,成品紙卷的盤面就會不齊;③卷紙緊度不合要求 卷紙緊度主要由壓紙輥壓力控制,但速度控制不穩(wěn)也會影響緊度;④造成紙幅堆積,形成浪費,這種情況多出現(xiàn)在急停狀態(tài)下,由于退紙輥的大慣性而且機械抱閘不能瞬間抱死所致;⑤降低整機自動化水平,影響產(chǎn)能進(jìn)一步提高,升降速過程的控制將影響復(fù)卷機的整機控制水平從而影響產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。

        2 復(fù)卷機升降速過程的五段S曲線及實現(xiàn)

        2.1 現(xiàn)行復(fù)卷機升降速過程的控制及問題

        復(fù)卷機中是一個頻繁啟停的設(shè)備,對加減速的要求較高,以前采用較多的是七段加減速曲線及其算法。七段加減速曲線分為加加速、勻加速、減加速、勻速、加減速、勻減速、減加速,見圖2所示。它雖然能較好地解決速度與速度的連續(xù),但問題是分段較多、程序?qū)崿F(xiàn)比較復(fù)雜,用戶程序執(zhí)行周期較長,這對高速復(fù)卷機的影響很大,實時控制變差。由于分段較多,拐角多,在每個加速度的轉(zhuǎn)換點即拐角處的速度控制比較難,容易超調(diào)致使速度出現(xiàn)波動從而影響紙幅張力形成斷頭。因此,本設(shè)計采用五段S加減速控制,以實現(xiàn)啟動與停止的過程中速度的平穩(wěn)問題和控制精度問題。

        圖2 七段S加減速曲線

        2.2 復(fù)卷機升降速過程的五段S曲線

        圖3 五段S加減速曲線

        五段S加減速曲線最早應(yīng)用于數(shù)控加工技術(shù)中用來提高加工的精度,解決拐角運動的加減速控制問題,圖3是五段S加減速曲線[2],它可分為加加速(T1)、減加速 (T2)、勻速 (T3)、加減速 (T4)、減加速 (T5)五段,較好地解決了在加速和減速過程中速度的平穩(wěn)變化問題。

        圖3中的Vf為復(fù)卷機的穩(wěn)態(tài)運行速度,常見為1500~2000 m/min;Vm為加加速最大值,按調(diào)試經(jīng)驗可取穩(wěn)態(tài)運行速度的0.4~0.5倍;T1~T5為各段運行時間,具體視復(fù)卷機的機械情況和復(fù)卷成品紙的直徑等要求來確定,其中T1+T2是加速時間,T4+T5是減速時間,為了使起始點與減加速末的加速度都為零,要滿足加加速時間等于減加速時間即T1=T2,同理T4=T5。復(fù)卷機運行時通??稍O(shè)加速時間與減速時間相等即T1=T2=T4=T5=TM,能滿足復(fù)卷機的要求。J為加加速度,它要根據(jù)加速時間和穩(wěn)態(tài)運行速度來計算:

        根據(jù)圖3和相關(guān)的數(shù)學(xué)公式可推得加速度a和速度 v的計算公式[2]:

        從公式 (1)、(2)、(3)可知,當(dāng)確定Vf、TM、T3以后,就可設(shè)計出復(fù)卷機的五段S加減速曲線,求出各段的加速度、速度的值,按此值通過可編程序控制器輸出指令控制相應(yīng)的調(diào)速裝置即可完成對復(fù)卷機的升降速過程實施平穩(wěn)控制。

        2.3 復(fù)卷機升降速過程的控制實現(xiàn)

        從控制上看,復(fù)卷機前后底輥的傳動電機采用電流、轉(zhuǎn)速雙閉環(huán)控制,在電流檢測、速度檢測以及電流給定和轉(zhuǎn)速給定中增加濾波環(huán)節(jié),它能濾除檢測信號中的諧波和其他干擾,這個一般是低通濾波,可用一階慣性環(huán)節(jié)表示。給定信號通道上增加一個同等時間的慣性環(huán)節(jié),其意義是讓給定信號和反饋信號在時間上得到恰當(dāng)配合[3]。后底輥是整機車速的控制點,其速度給定由可編程序控制器通過公式 (3)計算出再由現(xiàn)場總線發(fā)給它的調(diào)速裝置去執(zhí)行。退紙輥的傳動電機采用電流、轉(zhuǎn)速、張力三閉環(huán)控制,張力環(huán)的輸出就是速度環(huán)的輸入,速度環(huán)的輸出是電流環(huán)的輸入,退紙輥的控制并不需刻意去控制它的轉(zhuǎn)速,只要張力滿足要求即可。張力控制采用間接張力和直接張力相結(jié)合的方式 (復(fù)合張力控制),升降速過程中退卷直徑變化大、動態(tài)轉(zhuǎn)矩也變化大,通過調(diào)速裝置(如590)的功能模塊結(jié)合張力需求值和實時退卷直徑 (用超聲傳感器檢測獲得)計算出所需轉(zhuǎn)矩,同時檢測張力 (用張力傳感器獲得)的實際值,把張力偏差經(jīng)張力調(diào)節(jié)器運算后疊加到該轉(zhuǎn)矩上,再進(jìn)一步由該轉(zhuǎn)矩和電機實時磁通計算出電機電樞電流,作為電流環(huán)輸入達(dá)到張力控制的目的[4]。所以退紙輥的控制實際是轉(zhuǎn)矩控制,調(diào)速裝置中一般都有功能模塊可自由組態(tài),十分方便。

        復(fù)卷機的控制是由可編程序控制器協(xié)調(diào)控制的,升降速過程的程序執(zhí)行流程見圖4所示。其中初始化包括:獲得加減速時間,穩(wěn)態(tài)運行速度,成品紙卷的卷徑,張力給定等參數(shù);加加速度J可由公式 (1)求取,T1、T2、T4、T5各段速度可由公式 (3)計算,T3通過可編程序控制器中的計時器獲得:T3=t3-t2(見圖3),其中t2為穩(wěn)態(tài)運行起始點,可編程序控制器從此點開始計時直到接到停車指令 (t3)為止。T3為穩(wěn)態(tài)運行時間,可顯示在操作臺的操作屏上應(yīng)用于設(shè)備運行情況分析,也可為操作人員的下一次操作建立參考。

        圖4 升降速過程的程序執(zhí)行流程

        3 應(yīng)用情況

        案例1:幅寬3200 mm,工作車速800 m/min,調(diào)速裝置為歐陸590+(110A兩臺+165A一臺),PLC為西門子226。在生產(chǎn)現(xiàn)場帶負(fù)載調(diào)試時先使用七段升降速曲線,平均升降速時間約100 s,速度精度約0.70%,速度超調(diào)0.60%,后使用五段升降速曲線,平均升降速時間約90 s,可節(jié)省大約10 s,而且PLC掃描周期也會縮短約16 ms(除升降速外其他用戶程序相同),速度精度約0.65%,速度超調(diào)0.50%。

        案例2:幅寬3150 mm,工作車速1800 m/min,調(diào)速裝置為ABBDCS550(200A兩臺+350A一臺),PLC為西門子313C-2DP。在生產(chǎn)現(xiàn)場帶負(fù)載調(diào)試時先使用七段升降速曲線,平均升降速時間約90 s,速度精度約0.54%,后使用五段升降速曲線,平均升降速時間約 80 s,可節(jié)省大約 10 s,速度超調(diào)0.60%,而且PLC掃描周期也會縮短約10 ms(除升降速外其他用戶程序相同),速度精度約0.50%,速度超調(diào)0.45%。

        說明:案例1中PLC只有抱閘、急停等數(shù)字量的控制;案例2中有抱閘、急停、輔助電機和液壓等數(shù)字量的控制。

        4 結(jié)論

        分析了五段加減速曲線并給出了加加速度、加速度、速度的表達(dá)式,將此理論應(yīng)用于復(fù)卷機運行過程中的升、降速過程中,既能較好地解決升降速過程中的速度平滑變化問題,也能縮短系統(tǒng)的升降速時間和PLC的掃描周期,進(jìn)而也為解決恒張力創(chuàng)造了條件,提高了復(fù)卷機的復(fù)卷質(zhì)量和自動化水平。

        [1] 李天利.基于可編程序控制器的復(fù)卷機電氣自動控制[J].中國造紙,2012,31(6):59.

        [2] 李曉輝,鄔義杰,冷洪濱.S曲線加減速控制新方法的研究[J].組合機床與自動化加工技術(shù),2007(10):50.

        [3] 阮 毅,陳伯時.電力拖動自動控制系統(tǒng)——運動控制系統(tǒng)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

        [4] 孫 標(biāo),苗滿香.直流復(fù)卷機動態(tài)過程的張力控制[J].中國造紙,2008,27(8):52.

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