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        TD004-X3井大斜度井鉆具滑扣事故處理實(shí)踐

        2012-01-11 10:01:02常忠勇何茂偉李高文何文平
        天然氣勘探與開(kāi)發(fā) 2012年3期
        關(guān)鍵詞:起鉆中子源圓環(huán)

        張 杰 常忠勇 何茂偉 李高文 何文平

        (中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司川東鉆探公司)

        0 引言

        TD004-3井是大天池構(gòu)造帶龍門(mén)潛伏構(gòu)造明達(dá)高點(diǎn)軸部西翼斷下盤(pán)的一口水平井,水平井段采用地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)鉆至石炭系井深5390.92m,又進(jìn)入了梁山組。起鉆靜觀通井排除后效時(shí),梁山組高壓層泥頁(yè)巖垮塌,Ф88.9mm鉆桿滑扣3次對(duì)扣失敗,井下遺留中子源、LWD、MWD等工具和鉆具2083.27m。先下公錐打撈成功,起鉆中遇阻卡,起至井口被掛落,公錐尖部斷裂,落魚(yú)入井,打撈難度加大。通過(guò)分析落魚(yú)情況,改進(jìn)公錐形狀,強(qiáng)化魚(yú)頭過(guò)井口安全措施,成功撈獲落魚(yú),為處理同類(lèi)事故積累了經(jīng)驗(yàn)。

        文章詳細(xì)介紹了該事故發(fā)生的原因、處理工藝措施。該井事故的成功處理,避免了中子源、LWD、MWD丟棄、側(cè)鉆和進(jìn)尺的報(bào)廢乃至該井周邊開(kāi)采井因輻射而關(guān)閉,不但取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,而且為處理同類(lèi)事故積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

        1 TD004-3井概況及事故發(fā)生經(jīng)過(guò)

        TD004-3井設(shè)計(jì)為大斜度井實(shí)際為水平井,設(shè)計(jì)井深5456.00m,井身結(jié)構(gòu)為:Φ244.5mm技術(shù)套管下至 3028.84m(嘉二3),Φ177.8mm 套管懸掛2729.11m~5085.00m,五開(kāi),石炭系地層Ф152.4mm采用地質(zhì)導(dǎo)向鉆進(jìn)至井深5390.92m,地質(zhì)循環(huán)取樣分析已進(jìn)入粱山組15.92m。由于地層異常,起鉆至套管鞋內(nèi)H5061.46m靜止觀察。

        鉆具組合:Φ152.4mmPDC鉆頭×0.18m+1.5度彎角馬達(dá)×6.76m+浮閥×0.74m+測(cè)量工具×10.53m+中子密度儀×7.05m+Φ88.9mm鉆桿27柱×788.45m+Φ88.9mm加重鉆桿5柱×138.46m+Φ88.9mm鉆桿7柱×204m+防磨接頭×0.69+Φ88.9mm鉆桿1柱×29.34m+防磨接頭×0.69m+Φ88.9mm鉆桿1柱×29.35m+防磨接頭×0.69m+88.9mm鉆桿+接頭+127mm鉆桿。

        下鉆通井排后效時(shí)劃眼到底正常,將鉆具提離井底繼續(xù)循環(huán)排后效,啟動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)、調(diào)整參數(shù)下放至H5384.82m懸重突然由 1440kN↓1050kN,泵壓17.1MPa↓14.9MPa。原鉆具對(duì)扣3次在1400kN滑扣后再無(wú)法對(duì)扣,起鉆完發(fā)現(xiàn)Φ88.9mm鉆桿第66柱上單根公扣滑扣,絲扣磨損嚴(yán)重。出井魚(yú)尾見(jiàn)圖1。

        圖1 出井魚(yú)尾圖

        井下落魚(yú)結(jié)構(gòu):Φ152.4mmPDC鉆頭+1.5度彎角馬達(dá)+浮閥+測(cè)量工具+中子密度儀+3Φ88.9mm鉆桿27柱+Φ88.9mm加重鉆桿+Φ88.9mm鉆桿7柱+防磨接頭+Φ88.9mm鉆桿1柱+防磨接頭+Φ88.9mm鉆桿1柱+防磨接頭3+88.9mm鉆桿29 2/3柱,Σ:2083.27m;

        魚(yú)頂井深:井深3301.85m;魚(yú)長(zhǎng):2083.27m;魚(yú)頭位于Φ177.8mm套管內(nèi)。

        2 事故處理風(fēng)險(xiǎn)及措施

        2.1 風(fēng)險(xiǎn)

        梁山組地層巖性復(fù)雜,極易造成垮塌。落魚(yú)中有中子密度儀存在,如果處理不成功,將直接威脅該井周邊開(kāi)采氣井的安全,而且在該區(qū)域?qū)⒉荒茉俨渴鹦戮?,該次事故損失將無(wú)法估量。

        2.2 措施

        處理原則:先下工具造扣起出中子源,再進(jìn)行打撈處理作業(yè)流程為:

        (1)下Φ146mm母錐對(duì)扣后循環(huán)暢通則電纜打撈中子源。

        (2)下部落魚(yú)水眼巖屑堵塞時(shí)則使用連續(xù)油管打撈中子源。

        (3)若造扣不成,則使用反扣鉆具打撈,改變魚(yú)頭。(4)下鉆對(duì)扣,連接下部落魚(yú)。

        (5)下專(zhuān)用工具打撈中子源,撈獲中子源后。(6)根據(jù)井下情況進(jìn)行通、套、倒,逐步進(jìn)行處理。

        3 事故的處理過(guò)程

        3.1 母錐造扣循環(huán)

        下外徑Φ146mm、最大開(kāi)口Φ135mm母錐至魚(yú)頂,循環(huán)排除后效,反復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng),母錐無(wú)法套進(jìn)魚(yú)頭,造扣不成功。

        3.2 大水眼公錐造扣倒扣改變魚(yú)頭

        下水眼直徑51mm的311大頭公錐至魚(yú)頂,循環(huán)排后效,造扣打撈、分段緊扣,上下活動(dòng)500kN↑1600kN未解卡;試開(kāi)泵循環(huán)鉆井液暢通即排出魚(yú)頂下部后效,上提懸重1280kN坐卡瓦至350kN,反轉(zhuǎn)25圈倒扣無(wú)開(kāi)扣現(xiàn)象,扭矩減小轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)5圈,反轉(zhuǎn)20圈回3圈,上提鉆具懸重350kN↑1600kN解卡。

        方鉆桿帶單根,間斷倒劃眼起鉆至井深5290.05m正常起鉆,當(dāng)魚(yú)頭進(jìn)入Ф244.5mm套管后不同程度出現(xiàn)掛卡,分析認(rèn)為是Ф244.5mm長(zhǎng)圓扣套管接頭間間隙造成,采用座卡瓦點(diǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)1~2圈方式起鉆,魚(yú)頂距轉(zhuǎn)盤(pán)面接近20m出現(xiàn)掛卡,瞬間懸重由450kN↓50kN,起出打撈鉆具發(fā)現(xiàn)311大頭公錐尖部斷裂Ф90mm外×Ф51mm內(nèi)-15mm半圓環(huán)入井;立即灌滿鉆井液觀察出口和液面變化情況,防頓鉆導(dǎo)致井漏和溢流發(fā)生出現(xiàn)井控險(xiǎn)情,井口液面不降,未發(fā)生井漏。

        4 井下復(fù)雜情況分析

        4.1 落魚(yú)下砸到底后斷裂的可能性分析

        落魚(yú)從井口附近掉落后,由于落魚(yú)結(jié)構(gòu)中有浮閥,水眼不通、Ф88.9mm鉆桿上有Ф146mm防磨接頭3只使環(huán)間間隙減小、本井在 Ф244.5mm和Ф177.8mm套管段是大斜度、石炭系和梁山組是水平段且段長(zhǎng)達(dá)305.92m,鉆具下落過(guò)程中不斷減速,水平段的緩沖,落魚(yú)發(fā)生斷裂的可能性極小。

        4.2 掉落半圓環(huán)位置分析

        落魚(yú)迅速下行浮閥關(guān)閉,鉆具水眼內(nèi)沒(méi)有泥漿向外流動(dòng),鉆具外環(huán)空泥漿迅速通過(guò)鉆具與套管的間隙向上流動(dòng),在落魚(yú)頂中心形成一個(gè)極大的渦流,落魚(yú)頂內(nèi)斷裂公錐半圓環(huán)不會(huì)掉入落魚(yú)與套管的環(huán)形空間,而留在落魚(yú)內(nèi)存在兩種情況:

        (1)落魚(yú)下行過(guò)程中與套管發(fā)生碰撞松動(dòng)而卡在鉆具接頭加厚帶位置。

        (2)落魚(yú)下行過(guò)程中與套管發(fā)生碰撞也沒(méi)有松動(dòng)卡在魚(yú)頂造扣位置。

        5 處理措施

        5.1 打撈工具選擇

        (1)普通正、反扣公錐打撈

        存在掉落半圓環(huán)在接頭加厚帶堵塞水眼可能,工具無(wú)法進(jìn)入水眼造扣;半圓環(huán)在魚(yú)頂造扣位置時(shí),打撈鉆具與落魚(yú)和半圓環(huán)形成的通道中心與原鉆具中心有3mm~4mm徑向偏差,在造扣或倒扣過(guò)程中潛在公錐斷裂風(fēng)險(xiǎn)[1-3]。

        (2)正、反扣母錐打撈

        第一次Ф146mm母錐無(wú)法套入魚(yú)頂,加之起鉆過(guò)程中落魚(yú)在Ф244.5mm套管2729m后不同程度出現(xiàn)掛卡,說(shuō)明魚(yú)頂外徑變形大,母錐無(wú)法滿足造扣打撈要求。

        (3)磨鞋修正魚(yú)頂

        磨鞋使用后存在碎塊,碎塊在鉆具水眼內(nèi)堵塞鉆具水眼,失去中子源的通道;在落魚(yú)與套管環(huán)間,增加事故的處理難度。

        (4)正、反大頭公錐

        在魚(yú)頂存在斷裂的 Ф90mm外×Ф51mm內(nèi)-15mm半圓環(huán)阻擋,根據(jù)出井大頭公錐損壞情況和在工具上留下的不明顯痕跡分析,該痕跡為魚(yú)頂母接頭變形后最上端絲扣在造扣過(guò)程中留下的痕跡,斷裂面離上部痕跡有65mm高度,還存在利用這65mm高度造扣的可能,也是值得一試的最簡(jiǎn)便方法,否則此次事故處理將困難重重。

        (5)改造出井311大頭公錐打撈

        割去剩余的半圓環(huán)并向上割去30mm,將公錐的最下端直徑由Ф90mm↑Ф92mm,增大該工具的打撈直徑,割去的30mm長(zhǎng)度為公錐在魚(yú)頂造扣的預(yù)留造扣深度,避開(kāi)落魚(yú)水眼內(nèi)的Ф90mm外×Ф51mm內(nèi)-15mm半圓環(huán)進(jìn)行造扣打撈。

        5.2 改造311大頭公錐入井造扣打撈

        下311大頭公錐至魚(yú)頂循環(huán)排后效,正轉(zhuǎn)造扣、分段緊扣至19圈時(shí)井下落魚(yú)解卡,上下活動(dòng)懸重1100kN↑1700kN,間斷倒劃眼,方鉆桿帶單根起鉆至井深5276.60m,起鉆至井深5139.50m遇阻1540kN↑1600kN,倒劃眼至井深 5078.02m,鉆頭進(jìn)Ф177.8mm套管鞋,井斜由井底的井斜84.46度,方位18.96度降低到井斜63.5度;方位18.7度,可以直接使用電纜取源而無(wú)需加壓開(kāi)泵送入取源工具,決定先取源后再起鉆,防止落魚(yú)在Ф244.5mm套管內(nèi)掛卡落魚(yú)可能掉落,將中子源取出后事故最大損失就報(bào)廢進(jìn)尺和工具,保障整個(gè)氣田的安全。

        5.3 電測(cè)車(chē)通水眼試取中子源

        下Ф44mm電測(cè)加重桿試通水眼,在魚(yú)頭下第2根Ф88.9mm鉆桿加厚帶反復(fù)多次試下均未通過(guò),因倒劃眼過(guò)程中能夠循環(huán),但公錐與魚(yú)頭密封存在問(wèn)題,加上斷裂的Ф90mm外×Ф51mm內(nèi)-15mm半圓環(huán)在鉆桿加厚帶阻擋,采用電纜或連續(xù)油管通水眼中途取源方案無(wú)法實(shí)施,只有被迫強(qiáng)行起鉆。

        5.4 強(qiáng)行起鉆安全保障措施

        (1)嚴(yán)格控制起升速度,魚(yú)頂離轉(zhuǎn)盤(pán)面700m前,每起1柱的時(shí)間控制在7min~8min,均勻緩慢起升。

        (2)剎把操作平穩(wěn),待游車(chē)不擺動(dòng)或擺動(dòng)較小時(shí)才能上起鉆具,禁止猛提猛剎猛頓。

        (3)起鉆到魚(yú)頂距轉(zhuǎn)盤(pán)面700m~300m范圍,用起升電機(jī)絞車(chē)二檔低速進(jìn)行起升,300m到魚(yú)頭出轉(zhuǎn)盤(pán)面吊卡扣好前用起升電機(jī)絞車(chē)一檔低速進(jìn)行起升,速度控制在1m/min極可能減小遇卡拉力。

        (4)在起至打撈鉆具最后5柱不再灌入泥漿,放空井口段環(huán)空便于觀察落魚(yú)在井口的居中情況。

        (5)整個(gè)起鉆過(guò)程中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在旁指揮,另安排專(zhuān)人協(xié)助司鉆觀察指重表,遇卡最高不超過(guò)50KN,如準(zhǔn)備工作不充分、信號(hào)不明或其它原因等情況均不得起升鉆具。

        6 井內(nèi)落魚(yú)的安全起出,事故順利解除

        成功起出壞魚(yú)頭(圖2)。測(cè)量魚(yú)頂由127mm變形到最大外徑Ф153mm,與穿入的Ф177.8mm內(nèi)徑為Ф155mm,內(nèi)外徑僅差2mm。起鉆完獲全部落魚(yú),中子源按正常程序順利取出,LWD、MWD、螺桿鉆具、Ф152.4mm鉆頭完好無(wú)損,掉落在落魚(yú)水眼中的Ф90mm外×Ф51mm內(nèi)-15mm半圓環(huán)在鉆具水眼中找到,TD004-3井Φ88.9鉆桿滑扣事故圓滿解除。

        圖2 撈獲的變形魚(yú)頂

        7 事故原因分析

        (1)壓力相差懸殊:梁山組壓力系數(shù)設(shè)計(jì)為1.5,石炭系壓力系數(shù)為1.00,四開(kāi)時(shí)在梁山組鉆進(jìn)泥漿密度1.65g/cm3起下鉆困難,將泥漿密度加重到1.75g/cm3后井下穩(wěn)定,而目前泥漿密度僅1.13g/cm3。

        (2)該地區(qū)梁山組泥頁(yè)巖極不穩(wěn)定,是極易垮塌的地層,垮塌卡鉆風(fēng)險(xiǎn)較大。

        (3)水平井本身井壁穩(wěn)定性差,水平鉆進(jìn)梁山組后梁山組泥頁(yè)巖更不穩(wěn)定,增加了垮塌風(fēng)險(xiǎn)。

        (4)水平段最大井斜達(dá)井斜84.460,裸眼段有石炭系290m,粱山組15.92m,在劃眼過(guò)程中下部鉆具處于粱山組6.10m左右,當(dāng)井底出現(xiàn)掉塊后,螺桿被制動(dòng)而啟動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)時(shí)轉(zhuǎn)盤(pán)扭矩過(guò)大造成Ф88.9mm鉆桿滑扣。

        (5)操作者對(duì)循環(huán)泵壓觀察不夠,對(duì)轉(zhuǎn)盤(pán)負(fù)荷和扭矩的異常變化發(fā)現(xiàn)不及時(shí)。

        8 結(jié)論

        (1)魚(yú)頂情況分析與井下情況吻合,工具選擇正確是成功打撈的基礎(chǔ)。

        (2)分析判斷落魚(yú)掛卡的原因、對(duì)魚(yú)頂?shù)乃幬恢谜莆帐翘岣叽驌瞥晒Φ年P(guān)鍵。

        (3)技術(shù)措施對(duì)路是削減作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),真正實(shí)現(xiàn)事故“快速”處理原則,降低事故損失的根本。

        1 蔣希文.鉆井事故與復(fù)雜問(wèn)題[M].石油工業(yè)出版社.2002.6.

        2 安有杰.NP3-1井定向鉆具卡鉆事故處理實(shí)踐[J].2011,34(1):97-98.

        3 趙金洲,張桂林.鉆井工程技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2004.

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