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        CWO法處理高濃度難降解醫(yī)藥化工廢水的工業(yè)化應(yīng)用研究

        2012-01-11 08:01:50梁永鋒
        浙江化工 2012年3期
        關(guān)鍵詞:濕式氨氮去除率

        李 強(qiáng) 梁永鋒

        (1.上虞新和成生物化工有限公司,浙江 上虞 312369;2.新昌縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站,浙江 新昌 312500)

        0 前言

        醫(yī)藥化工廢水大多具有有機(jī)物濃度高、生物降解性差等特點(diǎn),傳統(tǒng)物化法、生物法處理工藝存在處理效率不穩(wěn)定,廢氣、污泥二次污染等問(wèn)題,高濃度難降解醫(yī)藥化工廢水的處理一直是國(guó)內(nèi)外的難題和環(huán)保研究的熱點(diǎn)。CWO(濕式催化氧化)技術(shù)是20世紀(jì)80年代國(guó)際上發(fā)展起來(lái)的一種治理高濃度有機(jī)工業(yè)廢水的先進(jìn)技術(shù),它是指在一定壓力與溫度下,將廢水與空氣通入含催化劑反應(yīng)塔中,使廢水中有機(jī)物、氨分別氧化分解成CO2、H2O及N2等無(wú)害物質(zhì),達(dá)到凈化目的。其特點(diǎn)是凈化效率高、占地少,基本無(wú)二次污染。由于設(shè)備一次性投入大、裝備材質(zhì)要求苛刻、工藝要求高溫高壓,限制了該技術(shù)的推廣應(yīng)用,因此濕式催化氧化技術(shù)(CWO)在國(guó)內(nèi)真正的工程化應(yīng)用仍處起步階段。

        本文著重介紹CWO技術(shù)處理某醫(yī)藥化工廢水的評(píng)介試驗(yàn)及工業(yè)化應(yīng)用情況,并提出相關(guān)工程應(yīng)用建議,以期為CWO技術(shù)在國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的工程推廣應(yīng)用提供參考借鑒。

        1 工程裝置

        濕式催化氧化(CWO)處理工藝是在高溫、高壓條件下,在催化劑作用及空氣(氧氣)存在條件下,使廢水中的有機(jī)物、氨氮等污染物得到充分的氧化分解,處理后廢水達(dá)標(biāo)排放。本工程裝置處理規(guī)模20m3/d,具體工藝流程見(jiàn)圖1:

        圖1

        1.3 主要設(shè)備

        廢水貯槽、空氣壓縮機(jī)、原水升壓泵、高溫高壓反應(yīng)器、預(yù)熱器、冷卻器、高壓氣液分離器、導(dǎo)熱油爐、自動(dòng)控制設(shè)備等,其中空氣壓縮機(jī)、原水升壓泵均為國(guó)產(chǎn)設(shè)備,高溫高壓反應(yīng)器、加熱器與換熱器為襯鈦設(shè)備。

        1.4 催化劑及載體

        TiO2為載體,Ru為活性組分的催化劑。

        2 廢水水質(zhì)及工程研究方案

        2.1 試驗(yàn)廢水

        試驗(yàn)用廢水采用維生素A、酮苷及其它醫(yī)藥中間體等三股工藝廢水,具體水質(zhì)情況如表1。

        表1

        針對(duì)上述三股廢水的實(shí)際產(chǎn)生量,進(jìn)行加權(quán)平均混和,混合后的COD濃度為42300mg/L,BOD為6700mg/L,氨氮為578mg/L,氯離子濃度3650mg/L,鈣離子濃度553mg/L,鎂離子濃度為230mg/L。該混合廢水具有醫(yī)化廢水的典型特征:COD濃度高,氨氮濃度較高,鹽分高,B/C小。本中試以混合廢水作為處理對(duì)象進(jìn)行濕式催化氧化的工業(yè)化試驗(yàn)。

        2.2 中試方案

        國(guó)內(nèi)外的研究應(yīng)用表明:CWO處理工藝通常選取溫度(200℃~300℃)和壓力(1.5~10MPa)條件下,在填充專用固定催化劑的反應(yīng)器中,保持廢水在液體狀態(tài),接觸時(shí)間10min~2.0h,分析處理效果。本中試主要研究:pH初始條件、不同反應(yīng)溫度、停留時(shí)間對(duì)廢水處理效果的影響,發(fā)現(xiàn)中試過(guò)程中暴露出的問(wèn)題,從而確定最佳控制條件及工程應(yīng)用中應(yīng)進(jìn)一步解決的問(wèn)題。

        具體操作為:將廢水pH調(diào)到中性或堿性,COD控制30000~50000mg/L,經(jīng)升壓泵升壓并與壓縮空氣混合后,進(jìn)入加熱器進(jìn)行預(yù)熱(系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)啟時(shí)),此后進(jìn)入預(yù)熱器,經(jīng)加熱后達(dá)到催化濕式氧化反應(yīng)所需的反應(yīng)溫度,廢水以氣液混合物再進(jìn)入催化塔反應(yīng)器。考察經(jīng)過(guò)一定的反應(yīng)溫度、壓力的CWO反應(yīng),處理水是否達(dá)到所需的水質(zhì)要求。再根據(jù)處理效果適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行中試參數(shù)調(diào)整。在試驗(yàn)過(guò)程中調(diào)節(jié)空氣比使氣液分離器的出口排氣的含氧量控制在5%~10%。同時(shí)考察高溫高壓條件下,催化劑的清洗活化周期和廢水對(duì)設(shè)備及金屬材質(zhì)的影響。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 初始pH值對(duì)COD、氨氮去除率影響

        在9.0~10.0MPa壓力,反應(yīng)時(shí)間為90min條件下,對(duì)混合廢水pH調(diào)至6.5,出水pH為5.4,COD為325mg/L,氨氮為21mg/L;將混合廢水pH調(diào)至9.5,出水pH為6.5,COD為49mg/L,氨氮0.1mg/L。

        經(jīng)分析主要原因?yàn)檠趸^(guò)程生成大量的二氧化碳,二氧化碳溶于水,導(dǎo)致pH呈酸性。將pH調(diào)到弱堿性,出水呈中性,對(duì)CWO處理出水效果有較大改進(jìn)。

        3.2 反應(yīng)溫度對(duì)COD、氨氮去除率影響

        在9.0~10.0MPa壓力,反應(yīng)時(shí)間為90min條件下,考察150℃~290℃溫度范圍內(nèi)對(duì)COD、氮氮的影響,結(jié)果如圖2、圖3所示。

        圖2 不同溫度對(duì)COD的影響

        當(dāng)反應(yīng)器頂溫達(dá)270℃時(shí),我們對(duì)各設(shè)備單元檢測(cè)點(diǎn)溫度進(jìn)行記錄(見(jiàn)表2)。

        表2

        由此可見(jiàn),該系統(tǒng)的換熱效果較好,同時(shí)表明在a→b過(guò)程中,盡管沒(méi)有催化劑,至b點(diǎn)時(shí)溫度已高達(dá)240.1℃,說(shuō)明已發(fā)生氧化反應(yīng),對(duì)COD已有較大處理效果。

        由此可知,COD去除率隨著反應(yīng)溫度上升,COD不斷下降,當(dāng)溫度大于230℃時(shí),反應(yīng)速度變快,當(dāng)d點(diǎn)到達(dá)280℃后,COD濃度低于20mg/L,去除率達(dá)99.9%以上,表明COD基本去除完畢。

        圖3 不同溫度對(duì)氨氮影響

        由圖3可知,氨氮去除率隨著反應(yīng)溫度上升,氨氮不斷下降,當(dāng)溫度大于190℃時(shí),反應(yīng)速度變快,到270℃后,變化幅度較小。氨氮濃度低于1mg/L,表明氨氮基本去除完畢。

        3.3 反應(yīng)壓力對(duì)COD、氨氮去除率影響

        在反應(yīng)器溫度250℃左右,壓力為6.5~9.0MPa之間,驗(yàn)證壓力對(duì)COD氮氮等處理效果的影響(見(jiàn)表2)。

        表2

        試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,壓力為8.5MPa以上,COD、氮氮均達(dá)到理想的去除效果。

        3.4 催化劑的清洗活化周期

        裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,處理效果有所下降,催化劑表面有結(jié)垢,主要為CaCO3或MgCO3,采用5%硝酸酸洗可去除,處理效果恢復(fù)。從中試情況來(lái)看,每隔3個(gè)月左右,催化劑效果下降,COD去除率僅95.2%,應(yīng)及時(shí)活化。

        3.5 高溫高壓條件下,廢水對(duì)設(shè)備及金屬材質(zhì)的影響

        在中試裝置內(nèi)掛片試驗(yàn),選用鈦材及SUS316L試驗(yàn)片,考察含氯、鈣離子成份復(fù)雜醫(yī)化廢水高溫高壓條件對(duì)設(shè)備材質(zhì)的影響。具體如圖4。

        圖4

        試驗(yàn)結(jié)果初步表明,高溫高壓情況下,鈦材試驗(yàn)片基本未受腐蝕,只是顏色受廢水影響有差異,但SUS316L試驗(yàn)片腐蝕嚴(yán)重。因此,含鹵素廢水在高溫高壓條件下,腐蝕性較強(qiáng),CWO裝置設(shè)備材質(zhì)應(yīng)采用襯鈦材料或其它耐腐蝕材料,不宜采用SUS316L材料。

        試驗(yàn)中,安全閥短接處(SUS316L材質(zhì))運(yùn)行一段時(shí)間后,出現(xiàn)裂紋,估計(jì)是設(shè)備加工過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題或選材問(wèn)題,出現(xiàn)的應(yīng)力腐蝕或堿脆。

        3.6 運(yùn)行成本分析

        該處理系統(tǒng)除啟動(dòng)時(shí)需外加熱源外,正常運(yùn)行時(shí)僅利用自身氧化放熱即能保持運(yùn)行溫度要求。統(tǒng)計(jì)近5個(gè)月的運(yùn)行費(fèi)用,總體運(yùn)行直接成本較低,約1.1~1.5元/kg COD。

        4 結(jié)論

        (1)根據(jù)中試結(jié)果,原水初始pH值為11左右,COD濃度為42300mg/L,氨氮為578mg/L,在90min、270℃條件下,處理出水可以達(dá)到GB8978-1996《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)排出水要求,即COD≤100mg/L,氨氮≤15mg/L,pH 6~9。從pH對(duì)處理效果的考察來(lái)看,表明CWO工藝適宜在堿性條件下對(duì)廢水進(jìn)行處理。

        (2)中試研究表明,CWO處理技術(shù)對(duì)水質(zhì)有一定適應(yīng)范圍要求,特別是對(duì)含鈣鎂離子等易與CO2反應(yīng)生成沉淀鹽的廢水不合適,并需定期對(duì)催化劑進(jìn)行酸、堿清洗,以保持催化劑的活性。

        (3)CWO處理技術(shù)對(duì)裝置裝備要求高,對(duì)空壓機(jī)、升壓泵、反應(yīng)塔等主要設(shè)備及管道材質(zhì)的質(zhì)量及耐腐蝕性都有極苛刻的要求。

        (4)CWO處理廢水的直接成本不是很高,但要推廣工程應(yīng)用,仍需要降低設(shè)備造價(jià),研究經(jīng)濟(jì)型長(zhǎng)壽命催化劑,提高裝備的質(zhì)量和技術(shù)水平。

        [1]李桂菊,雷崗星,蔡永凱,等.CWO法處理高農(nóng)度有機(jī)廢水中催化劑的研究進(jìn)展[J].工業(yè)水處理,2009,29(11):11-13.

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