司馬靚明
(中國石化集團洛陽石油化工工程公司,河南洛陽 471003)
加氫裂化泵入口管線三通失效原因分析
司馬靚明
(中國石化集團洛陽石油化工工程公司,河南洛陽 471003)
通過對某公司加氫裂化裝置液化氣泵入口不銹鋼管線失效三通進行宏觀檢驗、化學成分分析、金相分析與掃描電鏡分析等,認為三通失效的原因為濕環(huán)境下氯離子和硫化氫共同作用下的應(yīng)力腐蝕開裂。該不銹鋼三通在制造過程中未嚴格執(zhí)行制造工藝,導致金相組織中出現(xiàn)σ相析出,制造后又未經(jīng)過固溶處理,使材料的耐蝕性降低,在腐蝕性介質(zhì)中由于氯離子的長期作用,產(chǎn)生點蝕坑,成為誘發(fā)裂紋的起源。有害物質(zhì)硫化氫的質(zhì)量濃度由過去的低于1 g/L增加到7~10 g/L,有害物質(zhì)硫化氫的質(zhì)量濃度出現(xiàn)了激增,氯離子質(zhì)量濃度最高達124 mg/L。同時介質(zhì)中氯離子的存在使硫化氫應(yīng)力腐蝕速率加快,從而導致三通失效。
加氫裂化 三通 應(yīng)力腐蝕 氯離子 硫化氫
某公司加氫裂化車間泵入口管線三通在大修后僅運行2個月就出現(xiàn)開裂。三通的規(guī)格為Φ89 mm×6 mm,材質(zhì)為0Cr18Ni9,為整體壓制成型。管線內(nèi)的介質(zhì)為液化石油氣,且含有硫化氫、氯離子和少量水,壓力為2.0 MPa,溫度為30~40℃,服役期3 a。由于煉制高硫原油,介質(zhì)中的硫化氫含量發(fā)生了明顯的變化,由過去的硫化氫質(zhì)量濃度低于1 g/L增加到現(xiàn)在的7~10 g/L,有害物質(zhì)硫化氫的質(zhì)量濃度出現(xiàn)了激增,氯離子質(zhì)量濃度最高達124 mg/L,是腐蝕失效的主要原因。
三通外表光亮,裂紋對稱出現(xiàn)在三通頸部兩側(cè),沿三通頸部縱向分布,走向平直并且裂紋有分叉,裂紋的長度約為45 mm,開裂三通其中一側(cè)的裂紋已經(jīng)補焊修復。將三通沿縱向剖開,對其內(nèi)表面進行了宏觀檢驗,檢驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)內(nèi)表面顏色發(fā)黑,有很多大小不一,深淺不一的腐蝕坑,見圖1。三通內(nèi)壁的裂紋并不連續(xù),而是斷續(xù)呈臺階狀擴展的,見圖2。將三通沿裂紋打開,對斷口進行宏觀檢驗后發(fā)現(xiàn),裂紋由內(nèi)壁向外壁擴展,方向垂直于三通壁,斷口平齊,并出現(xiàn)有臺階。斷口表面明顯被腐蝕呈脆性斷裂的特征。
圖1 三通內(nèi)壁的點蝕坑Fig.1 Etched pits on the inwall of the tee
圖2 三通內(nèi)壁的裂紋Fig.2 Crack on the inwall of the tee
選取16個點對三通內(nèi)壁進行宏觀檢驗并進行壁厚測試,三通壁厚無明顯均勻減薄的跡象,測厚結(jié)果見表 1[1]。
將三通取樣進行化學成分分析,結(jié)果見表2。
三通的化學成分符合GB1221-92的標準中0Cr18Ni9化學成分規(guī)定。
表1 三通的測厚數(shù)值Table 1 The value of thickness measuring of the tee mm
表2 三通的化學成分分析結(jié)果Table 2 The result of component analysis of the tee w,%
在三通無裂紋處及裂紋附近分別取樣進行金相分析。無裂紋處和有裂紋處的金相組織均為奧氏體加少量鐵素體;奧氏體晶界不明顯,無因固溶處理而產(chǎn)生的攣晶奧氏體出現(xiàn),且奧氏體晶內(nèi)有變形的滑移線,見圖3,圖4。在奧氏體和鐵素體晶界處有黑色的σ相析出,見圖5。
圖3 無裂紋處表面的金相組織 200×Fig.3 Metallographic structure of the surface with no crack
圖4 有裂紋處的金相組織 200×Fig.4 Metallographic structure of the surface with crack
圖5 金相組織中析出的黑色σ相 500×Fig.5 σ Phase on metallographic structure
將三通沿裂紋擴展方向打開,做掃描電鏡分析。斷口的微觀形貌見圖6,裂紋的擴展方向由內(nèi)壁向外壁擴展,斷口內(nèi)壁的邊緣處有點蝕坑,此點蝕坑誘發(fā)內(nèi)壁的裂紋產(chǎn)生,見圖7。進一步對斷口內(nèi)壁進行掃描電鏡分析,在斷裂處內(nèi)壁附近發(fā)現(xiàn)有許多裂紋,裂紋均從點蝕坑開始沿內(nèi)壁向外擴展,內(nèi)表面裂紋擴展的路徑上均有較多的點蝕坑相連,見圖8。對斷口表面的腐蝕產(chǎn)物進行能譜分析后發(fā)現(xiàn),腐蝕產(chǎn)物中成分主要為硫化物,見圖9。對內(nèi)壁裂紋處的點蝕坑中的腐蝕產(chǎn)物進行能譜分析后發(fā)現(xiàn),點蝕坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物主要也為硫化物,并且含量較高,見圖10。
三通的化學成分符合標準中0Cr18Ni9化學成分要求,化學成分合格。
圖6 斷口的微觀形貌Fig.6 The microstructure of fracture
圖7 斷口上的點蝕坑Fig.7 Etched pits of fracture
圖8 三通內(nèi)壁腐蝕坑與裂紋Fig.8 Etched pits and crack on the inwall of the tee
從三通的金相組織分析結(jié)果可知,奧氏體晶界不明顯,無因固溶處理產(chǎn)生的攣晶奧氏體出現(xiàn),且奧氏體晶內(nèi)有變形的滑移線,在奧氏體和鐵素體晶界處有σ相析出,說明該不銹鋼三通經(jīng)熱壓成型,熱壓后未經(jīng)固溶處理。三通在熱壓成型過程中,熱壓溫度在600~900℃,冷卻速度緩慢時,則會析出高鉻的碳化物和富鉻σ相,導致奧氏體和鐵素體晶界處出現(xiàn)貧鉻區(qū)域,富鉻σ相的出現(xiàn)使不銹鋼的耐腐蝕疲勞性能下降[2],腐蝕性介質(zhì)中活性極強的氯離子的作用下首先在富鉻σ相周圍貧鉻區(qū)產(chǎn)生腐蝕,導致腐蝕坑的出現(xiàn),硫化氫含量較高時,在硫化氫的應(yīng)力腐蝕作用下產(chǎn)生微裂紋,微裂紋逐漸擴展導致三通開裂泄漏。由掃描電鏡分析可知,三通內(nèi)壁有許多的裂紋,裂紋源均在點蝕坑處,由能譜分析得知點蝕坑表面腐蝕產(chǎn)物主要成分為硫化物,含量很高,斷口表面的腐蝕產(chǎn)物中成分主要為硫化物,含量較高,斷口呈明顯的脆性斷裂的特征,三通的開裂具有硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂的特征。
該不銹鋼三通在制造過程中未嚴格執(zhí)行制造工藝,導致金相組織中出現(xiàn)σ相析出,制造后又未經(jīng)過固溶處理,使材料的耐蝕性降低。在腐蝕性介質(zhì)中氯離子的長期作用下產(chǎn)生點蝕坑,點蝕坑的出現(xiàn)成為誘發(fā)裂紋的起源,在濕硫化氫環(huán)境中極易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋,大修開車后硫化氫含量激增約為過去的10倍,介質(zhì)的腐蝕性激增,加劇了硫化氫應(yīng)力腐蝕的敏感性,同時由于介質(zhì)溫度為30~40℃,也在硫化氫應(yīng)力腐蝕的敏感溫度范圍內(nèi)。點蝕坑的出現(xiàn)是誘發(fā)裂紋的起源,硫化氫含量的激增,使硫化氫應(yīng)力腐蝕速率加快,裂紋的開裂速度加快,導致不銹鋼三通在短時間內(nèi)開裂。
(1)三通的化學成分符合標準中0Cr18Ni9化學成分要求,化學成分合格;
(2)不銹鋼三通開裂為濕環(huán)境下氯離子和硫化氫共同作用下的應(yīng)力腐蝕開裂;
(3)開裂的主要原因為硫化氫的質(zhì)量濃度由過去的低于1 g/L增加到現(xiàn)在的7~10 g/L,有害物質(zhì)硫化氫的質(zhì)量濃度出現(xiàn)了激增,使介質(zhì)的腐蝕性激增,同時介質(zhì)中氯離子的存在,使硫化氫應(yīng)力腐蝕速率加快。該不銹鋼三通在制造過程中未嚴格執(zhí)行制造工藝,導致金相組織中出現(xiàn)σ相析出,制造后又未經(jīng)過固溶處理,使材料的耐蝕性降低,在腐蝕性介質(zhì)中氯離子的長期作用下產(chǎn)生點蝕坑,成為誘發(fā)裂紋的起源。在二者的共同作用下導致了不銹鋼三通的開裂。
(1)控制并降低物料中氯離子含量;
(2)對同批次的不銹鋼管件進行跟蹤檢查,定期進行檢驗;
(3)采用氣體檢測儀加強現(xiàn)場巡檢,確保安全運行;
(4)控制不銹鋼管件的質(zhì)量,條件允許時建議進行材質(zhì)升級。
[1]張承中.金屬的腐蝕與保護[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1991:105-116.
[2]陸世英,王欣增,李丕鐘.不銹鋼應(yīng)力腐蝕事故分析與耐應(yīng)力腐蝕不銹鋼[M].北京:原子能出版社,1995:76-82.
Failure Cause Analysis of Tees on Pump Inlet Line of Hydrocracking Unit
Sima Liangming
(SINOPEC Luoyang Petrochemical Engineering Corporation,Luoyang,Henan 471003)
The macro examination,chemical analysis and metallographic analysis and SEM of failed tees on stainless steel inlet pipelines of LPG pump of hydrocracking unit concluded that the cause of failure was the stress corrosion cracking under the common effect of chlorine ions and H2S in wet environment.The stainless steel tee had been fabricated without strictly following the required fabrication procedures,and à phase educt appeared in the metallographic structure.Furthermore,as the tee had not been treated by solution after fabrication,the corrosion resistance of the material was reduced.The pit corrosion occurred under the long- term effect of chlorine ions in the corrosive media,which was the culprit of cracking.The mass concentration of hazardous H2S was increased to 7~10 g/L from 1 g/L and the maximum mass concentration of chlorine ions was as high as 124 mg/L.The presence of chlorine ions in the media had accelerated the stress corrosion rate of H2S,which led to the failure of the tee.
hydrocracking,tee,stress corrosion,chlorine ion,H2S
TE986
B
1007-015X(2012)04-00061-04
2012-04- 26;修改稿收到日期:2012-05-28。
司馬靚明(1978-),工程師,2003年畢業(yè)于鄭州大學。現(xiàn)從事管道設(shè)計工作。E-mail:simalm.lpec@sinopec.com。
(編輯 寇岱清)