顧永才 程中華
摘要:近年來,由于煤炭價格上漲,燃料費(fèi)用占發(fā)電成本的比例不斷上升。如何節(jié)約燃料費(fèi)用,降低發(fā)電成本,成為各發(fā)電企業(yè)節(jié)能增效的關(guān)鍵。大唐托克托電廠在原有汽車卸煤溝的基礎(chǔ)上,通過改造加裝了兩臺雙軸齒輥式碎煤機(jī),有效的解決了大塊煤的接卸與取上問題,合理節(jié)約了燃料費(fèi)用,并取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:汽車卸煤溝;碎煤機(jī)
中圖分類號:TM621.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2011)22-0181-01
托克托電廠目前裝機(jī)容量540 MW,滿負(fù)荷發(fā)電時日均消耗天然煤量約5萬 t左右,燃料供應(yīng)形勢日趨緊張。隨著近幾年來燃料價格的調(diào)整,發(fā)電成本中燃料費(fèi)用已經(jīng)增加到65%以上,如何降低燃料成本,如何更好的采購、摻燒劣質(zhì)工程煤是托克托電廠一直研究的課題。
2010年以前,托克托電廠煤源主要以粉煤為主,來煤粒度均小于200 mm,基本符合汽車卸煤溝接卸要求。2010年以后,隨著煤炭價格上漲,內(nèi)蒙地區(qū)煤炭外運(yùn)量不斷增加,導(dǎo)致燃料采購渠道不斷拓展,煤種相應(yīng)變得較為復(fù)雜,同時為了節(jié)約燃料成本,劣質(zhì)工程煤的采購量也逐年增加,汽運(yùn)燃煤粒度基本大于200 mm,已經(jīng)嚴(yán)重影響機(jī)組燃煤供應(yīng)。為此,經(jīng)過調(diào)查研究,托克托電廠對原有汽車卸煤溝進(jìn)行了改造,安裝了兩臺雙軸齒輥式碎煤機(jī),有效的解決了塊煤破碎問題。
1設(shè)備使用情況
托電公司一期輸煤系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)一期四臺600 MW機(jī)組的燃煤供應(yīng),滿負(fù)荷發(fā)電時日均消耗天然煤量約2.4萬t。燃煤通過火車和汽車運(yùn)輸,汽車卸煤系統(tǒng)包括一條長度為60 m的汽車卸煤溝,煤溝上部鋪設(shè)網(wǎng)格為200×200 mm的煤箅子,煤箅子下方有四臺葉輪給煤機(jī),煤溝存煤經(jīng)葉輪給煤機(jī)、帶式輸送機(jī)卸至煤場或配上至煤倉。帶式輸送機(jī)為雙路布置,帶寬1 400 mm,帶速2.5 m/s,出力1 500 t/h。單臺葉輪給煤機(jī)最大出力為1 000 t/h。
托克托電廠汽車溝為加裝破碎機(jī)以前,塊煤都是人工進(jìn)行破碎,效率低下,破碎量少。而且塊煤經(jīng)常堵塞煤箅子,為了保證上煤量經(jīng)常需要推煤機(jī)在煤箅子上進(jìn)行碾壓作業(yè),因而煤箅子容易損壞而且存在較大的安全隱患。為此,曾經(jīng)考慮過使用機(jī)械破碎,但是經(jīng)過試驗后效果不太理想。為了解決大塊煤破碎問題,托克托電廠經(jīng)過調(diào)查研究,在汽車卸煤溝原有的基礎(chǔ)上先安裝了一臺ZSS-1000碎煤機(jī),相關(guān)參數(shù)如表1所示。
在實(shí)際使用過程中,該破碎機(jī)主要存在以下問題:其一,碎煤機(jī)安裝后,主要靠推煤機(jī)進(jìn)行給料,給料量不均勻,給料量受人為因素影響較大。其二,碎煤機(jī)安裝調(diào)試初期,軟連接保護(hù)設(shè)置不合適,電氣聯(lián)鎖保護(hù)定值設(shè)置偏高,導(dǎo)致減速機(jī)、液力耦合器受損。其三,碎煤機(jī)上方進(jìn)料口煤箅子采用工字軌道鋼鋪設(shè),影響推煤機(jī)行走,且容易卡澀推煤機(jī)鏟刀。其四,碎煤機(jī)進(jìn)料口下方劃篩間隙設(shè)置不合理,容易卡澀煤塊,導(dǎo)致進(jìn)料口堵塞。而且該劃篩用工字型軌道鋼焊接,硬度高,容易發(fā)生斷裂,且內(nèi)部劃篩曾發(fā)生過脫落現(xiàn)象。其五,碎煤機(jī)整體保護(hù)裝置不完善。
針對以上問題,托電公司相關(guān)人員進(jìn)行研究后對碎煤機(jī)進(jìn)行了如下改造:其一,在原有工字型軌道鋼煤箅子的上部鋪設(shè)了一層5 cm厚的整體鋼板,鋼板下方對應(yīng)煤箅子口處開設(shè)了9個500×500 mm進(jìn)料口。通過此改造,推煤機(jī)進(jìn)行給料時,卡澀現(xiàn)象得到較大改善,但是箅子下方一旦積煤時,清理起來困難較大。其二,煤箅子下方劃篩由原來工字型軌道鋼更改為內(nèi)徑6 cm鋼管,劃篩間隙由原來的20 cm減小至15 cm。通過此次改造,劃篩掛煤現(xiàn)象得到較大改善,但是使用過程中存在鋼管彎曲變形后劃篩間隙變大,漏過大塊煤導(dǎo)致落煤筒堵塞現(xiàn)象。由于劃篩在箅子下方,碎煤機(jī)運(yùn)行過程中很難檢查。其三,對碎煤機(jī)電氣保護(hù)定值進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整,對碎煤機(jī)聯(lián)軸器蛇形簧型號重新進(jìn)行了選型,調(diào)整了蛇形簧厚度,由原來的6 mm調(diào)整為4 mm。通過調(diào)整后,蛇形簧很好的起到了保護(hù)效果,發(fā)生過力矩現(xiàn)象時蛇形簧基本都及時斷裂,有效的保護(hù)了液力耦合器和減速機(jī)。其四,在碎煤機(jī)周圍增加照明,碎煤機(jī)處裝設(shè)聲光報警裝置。增加皮帶跳閘后聯(lián)鎖停運(yùn)碎煤機(jī)保護(hù)。
通過改造完善后,ZS-1000碎煤機(jī)運(yùn)行情況基本趨于穩(wěn)定。制約碎煤機(jī)運(yùn)行的主要問題就是如何進(jìn)行給料。由于碎煤機(jī)正常運(yùn)行時,都是通過推煤機(jī)進(jìn)行給料,距離過遠(yuǎn)時,推煤機(jī)工作量增加,耗油量增加,很不經(jīng)濟(jì)。為此,在煤堆距離碎煤機(jī)較遠(yuǎn)時,采用自卸車進(jìn)行短倒,起到了節(jié)約燃油保證給煤量的作用。
由于一臺碎煤機(jī)破碎量有限,而且在檢修退備后沒有備用設(shè)備。為此,托克托電廠在總結(jié)了ZS-1000型碎煤機(jī)的使用經(jīng)驗后,在汽車溝安裝了一臺2PLF100/150型分級式齒輥破碎機(jī)。該機(jī)主要參數(shù)如表2所示。
該型破碎機(jī)工作原理與ZSS-1000型一樣,不同之處在于物料從落料口進(jìn)入機(jī)體破碎腔時,帶有螺旋齒牙的兩齒輥首先將物料篩分,符合要求的物料進(jìn)入排料溜槽,大塊物料在破碎齒剪切力和拉伸力作用下被破碎,從排料口排出。
在安裝過程中,通過吸取ZS-1000型碎煤機(jī)經(jīng)驗后,將碎煤機(jī)上方煤箅子取消,采用敞口式,徹底解決了煤箅子下方劃篩掛煤,及碎煤機(jī)堵煤后清理困難問題。但是采用敞口式進(jìn)料后,存在較大安全隱患,由于碎煤機(jī)上方?jīng)]有煤箅子進(jìn)行遮擋,推煤機(jī)及短倒車輛一旦越位將發(fā)生嚴(yán)重事故。為此規(guī)定碎煤機(jī)南北兩側(cè)進(jìn)料,南側(cè)短倒,北側(cè)接卸汽運(yùn)煤。在南側(cè)進(jìn)料口處加裝了一個車檔裝置,防止短倒車輛越位后進(jìn)入碎煤機(jī)。北側(cè)每批接卸10輛汽車后用推煤機(jī)進(jìn)行給料。
2PLF100/150型碎煤機(jī)與ZS-1000型碎煤機(jī)比較其最大優(yōu)點(diǎn)在于齒輥結(jié)構(gòu)設(shè)計更加合理。2PLF100/150型碎煤機(jī)齒輥較ZS-1000型碎煤機(jī)齒輥長度增加了300 mm,兩齒輥上的破碎齒螺旋排列,增加了物料篩分能力。破碎齒采用耐磨鋼制造,形狀由L型改為三角菱形,破碎抗壓強(qiáng)度較ZS-1000型高出200 MPa。
在實(shí)際運(yùn)行中,2PLF100/150型碎煤機(jī)經(jīng)過改進(jìn)安裝后運(yùn)行穩(wěn)定可靠,但是也存在劃篩變形后漏過大塊煤現(xiàn)象,需要定期進(jìn)行檢查維護(hù)。同時受雨季、自燃滅火等因素影響,如果給料水分超過15%時,排料口出存在不同程度粘煤現(xiàn)象,嚴(yán)重時容易引起碎煤機(jī)堵煤、蓬煤,造成設(shè)備停運(yùn)。所以在給料水分過大時需要定期檢查沖洗排料口。由于是敞口式,所以在用自卸車短倒時需要控制卸車速度,防止由于卸車太快導(dǎo)致碎煤機(jī)堵塞。
2結(jié)語
在燃煤供應(yīng)形勢日趨緊張的局面下,托電公司通過對汽車卸煤溝進(jìn)行合理改造,有效的解決了大塊煤破碎與取上問題。解決了以往大塊煤上煤量小的問題,拓寬了公司燃料采購渠道,有效的節(jié)約了燃料成本。但是由于改造后的碎煤機(jī)進(jìn)料前沒有相應(yīng)的去除“三塊”裝置,所以在使用中要加強(qiáng)對來煤煤質(zhì)監(jiān)督,杜絕鐵塊、石塊等雜物。
參考文獻(xiàn):
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