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        鍋爐脫硝對(duì)脫硫GGH腐蝕分析

        2011-11-22 05:54:54胡秀麗張連生
        關(guān)鍵詞:煙氣分析

        胡秀麗,張連生,李 慶

        (1.神華國(guó)華電力股份有限公司北京熱電分公司,北京 100025;2.華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,北京 100045)

        鍋爐脫硝對(duì)脫硫GGH腐蝕分析

        胡秀麗1,張連生1,李 慶2

        (1.神華國(guó)華電力股份有限公司北京熱電分公司,北京 100025;2.華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,北京 100045)

        介紹了某電廠鍋爐SCR脫硝裝置投入運(yùn)行后對(duì)脫硫GGH(回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器)金屬框架的腐蝕情況,并結(jié)合脫硫系統(tǒng)煙道灰樣及GGH金屬框架銹蝕物元素及物相分析結(jié)果,對(duì)脫硫GGH金屬框架腐蝕速度加快的原因進(jìn)行了分析,提出了控制腐蝕的措施及建議。

        脫硫;脫硝;GGH;框架腐蝕

        某電廠的兩臺(tái)200MW燃煤機(jī)組,各配套安裝了一套石灰石/石膏濕法煙氣脫硫裝置(設(shè)計(jì)安裝了GGH),并先后于2000年和2003年投入運(yùn)行,脫硫裝置運(yùn)行狀況基本穩(wěn)定,特別是2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)中配套的進(jìn)口增壓風(fēng)機(jī)、GGH、吸收塔噴淋層及霧化噴嘴、除霧器等設(shè)備,運(yùn)行可靠性較高,運(yùn)行10年來(lái),基本上沒(méi)有發(fā)生過(guò)故障。但在2010年機(jī)組小修期間發(fā)現(xiàn)脫硫GGH金屬框架出現(xiàn)了嚴(yán)重的腐蝕,給GGH設(shè)備及脫硫系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行帶來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。分析脫硫GGH框架腐蝕的原因,認(rèn)為與鍋爐SCR脫硝投入運(yùn)行(在SNCR脫硝的基礎(chǔ)上)、爐內(nèi)尿素溶液噴入量增大、煙氣逃逸NH3濃度升高有一定的關(guān)系。本文結(jié)合脫硫系統(tǒng)煙道灰樣及GGH金屬框架銹蝕物元素及物相分析結(jié)果,對(duì)脫硫系統(tǒng)GGH框架腐蝕原因進(jìn)行了簡(jiǎn)要的分析,并提出了控制腐蝕的措施及建議,可供專業(yè)技術(shù)人員參考。

        1 鍋爐脫硝改造及運(yùn)行狀況

        1.1 鍋爐脫硝改造情況

        為了滿足國(guó)家及地方不斷趨嚴(yán)的電廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn),降低鍋爐煙氣中NOx排放濃度,該廠對(duì)現(xiàn)有4臺(tái)鍋爐分別進(jìn)行了低氮燃燒器、SNCR(選擇性非催化還原)、SCR(選擇性催化還原)脫硝技術(shù)改造,改造工作分階段進(jìn)行:1)鍋爐低氮燃燒器改造。將原燃燒器改為低NOx燃燒器,改造后使鍋爐NOx排放濃度由600~650mg/Nm3降低至350mg/Nm3。2)鍋爐SNCR改造。在爐膛上部加裝4層噴氨槍,利用爐內(nèi)燃燒的熱量將還原劑尿素?zé)峤?,產(chǎn)生的氨氣與NOx反應(yīng),降低NOx排放濃度,改造后鍋爐NOx排放降低至200mg/Nm3。3)鍋爐SCR改造。在鍋爐尾部高溫省煤器與空氣預(yù)熱器之間加裝一層脫硝催化劑,進(jìn)一步降低NOx排放濃度,改造后NOx排放濃度達(dá)到100mg/Nm3以下。鍋爐經(jīng)過(guò)3個(gè)階段的脫硝技術(shù)改造,NOx排放濃度由改造前的600~650mg/Nm3降至目前的100mg/Nm3以下,達(dá)到了國(guó)家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。

        1.2 鍋爐脫硝運(yùn)行情況

        該廠鍋爐脫硝改造完成后,形成了低氮燃燒器+SNCR+SCR組合脫硝系統(tǒng),其運(yùn)行方式為在低氮燃燒的基礎(chǔ)上,通過(guò)向爐內(nèi)噴入的尿素溶液熱解產(chǎn)生的氨氣與煙氣中的NOx反應(yīng)完成SNCR脫硝過(guò)程,同時(shí)利用SNCR噴氨系統(tǒng)逃逸的氨作為還原劑并在SCR催化劑的作用下進(jìn)一步降低鍋爐NOx排放濃度。鍋爐低氮燃燒器+SNCR+SCR組合脫硝系統(tǒng)改造前后運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 脫硝系統(tǒng)改造前后運(yùn)行參數(shù)

        2 脫硫GGH金屬框架腐蝕及煙道積灰情況

        2010年4月,在2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)隨機(jī)組年度小修期間,檢查發(fā)現(xiàn)脫硫GGH轉(zhuǎn)子冷端(GGH原煙氣出口及GGH凈煙氣入口側(cè))金屬框架腐蝕比較嚴(yán)重(見(jiàn)圖1、圖2),特別是換熱元件包的金屬框及換熱片壓板,在一個(gè)小修周期內(nèi)(1年)的腐蝕量達(dá)到了2~3mm;轉(zhuǎn)子外緣角鋼也有明顯的腐蝕,個(gè)別部位因腐蝕嚴(yán)重已經(jīng)出現(xiàn)了窟窿。2010年5月,1號(hào)機(jī)組停備期間,檢查脫硫GGH也發(fā)現(xiàn)了同樣的問(wèn)題。同時(shí),檢查還發(fā)現(xiàn)脫硫系統(tǒng)吸收塔入口煙道及導(dǎo)流板、凈煙道內(nèi)壁粘灰較嚴(yán)重,粘灰厚度達(dá)到了5~10mm,特別是凈煙道個(gè)別部位粘灰厚度達(dá)到30~50mm。而這些現(xiàn)象,在此之前的9年間從未發(fā)生過(guò)。另外,通過(guò)進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),吸收塔入口導(dǎo)流板上粘灰的灰質(zhì)疏松,容易清理;但凈煙道壁面粘灰硬度較大,清理較困難,特別是凈煙氣擋板處,由于煙道壁面粘灰硬度較大,已造成擋板關(guān)閉困難等問(wèn)題。

        圖1 2009年2號(hào)機(jī)組脫硫GGH框架

        圖2 2010年2號(hào)機(jī)組脫硫GGH框架腐蝕情況

        3 煙道灰樣、GGH金屬框架銹蝕物及煤的元素分析

        為了查找GGH金屬框架腐蝕的原因,在2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)檢修期間和1號(hào)機(jī)組停備期間,選取煙道系統(tǒng)具有代表性的位置采取了灰樣、水樣及GGH金屬框架銹蝕物樣品,并送華北電科院和國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心進(jìn)行了元素及物相分析及檢測(cè)。

        3.1 2號(hào)機(jī)組不同脫硫煙道灰樣元素分析

        為了全面了解2號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)不同煙道內(nèi)的積灰成分情況,沿?zé)煔饬鞒淘谠瓱煔鈧?cè)GGH入口和出口、凈煙氣側(cè)GGH出口及凈煙道排水溝處采取灰樣,并對(duì)各灰樣進(jìn)行了元素分析(見(jiàn)表2)。

        表2 2號(hào)機(jī)組脫硫煙道不同部位灰樣元素分析

        表2中不同煙道處的灰樣元素分析結(jié)果顯示:

        (1)煙道各處灰樣中Cl含量均比較高,特別是GGH入口和出口人孔門(mén)上,氯的含量分別達(dá)到了43萬(wàn)μg/g和46萬(wàn)μg/g,另外兩處吸收塔入口導(dǎo)流板及凈煙道GGH排水溝處灰樣中氯的含量也分別達(dá)到了9.8萬(wàn)μg/g和19萬(wàn)μg/g。表明煙氣中氯與某種堿性物質(zhì)反應(yīng)生成了氯化物鹽類并沉積在灰樣中。

        (2)灰樣中其它元素凈煙氣側(cè)(GGH出口人孔門(mén)、凈煙道灰樣)均較原煙氣側(cè)(GGH入口人孔門(mén)、吸收塔入口導(dǎo)流板灰樣)減少,表明煙氣在進(jìn)入吸收塔后,有部分物質(zhì)溶入到漿液中。

        3.2 2號(hào)機(jī)組脫硫吸收塔出口凝結(jié)水分析

        為全面了解吸收塔出口凈煙氣中所攜帶水氣的特性,在吸收塔出口煙道非金屬膨脹節(jié)處采取了凈煙氣凝結(jié)水,并進(jìn)行了化學(xué)分析,結(jié)果見(jiàn)表3。

        表3 2號(hào)機(jī)組脫硫吸收塔出口凝結(jié)水分析

        從2號(hào)機(jī)組脫硫吸收塔出口凝結(jié)水分析結(jié)果看,凝結(jié)水的pH值為2.85,表明該凝結(jié)液的酸性比較強(qiáng)。SO4

        2-、CI-濃度分別為1500mg/L和198.6mg/L,凝結(jié)水的電導(dǎo)率較高,達(dá)到了4.61ms/cm,說(shuō)明該凝結(jié)液中可溶性的離子濃度較高。

        3.3 1、2號(hào)機(jī)組脫硫煙道灰樣物相分析

        為了進(jìn)一步了解脫硫系統(tǒng)不同煙道灰樣及GGH銹蝕物的成分組成,分別采取了1、2號(hào)機(jī)組脫硫煙道系統(tǒng)的灰樣,并進(jìn)行了物相分析,分析結(jié)果見(jiàn)表4。

        從表4脫硫灰樣物相分析結(jié)果看:

        (1)各灰樣中NH4Cl含量占絕大部分,均在80%以上,其中2號(hào)機(jī)組脫硫GGH原煙氣入口人孔門(mén)、吸收塔入口導(dǎo)流板及2號(hào)GGH凈煙氣出口人孔門(mén)上的灰樣中NH4Cl含量分別達(dá)到了100%、97%和92%。

        (2)2號(hào)機(jī)組脫硫GGH冷端金屬框架腐蝕物中,鐵氧化物含量合計(jì)為70%,NH4Cl含量22%,Mg(OH)F占8%。

        3.4 煤的元素分析

        該廠鍋爐燃煤采用神華和準(zhǔn)格爾混煤,混合比例為神華煤70%、準(zhǔn)格爾煤30%,為了了解燃煤中Cl元素的含量,從鍋爐煤粉倉(cāng)采取了混合煤粉樣并進(jìn)行了元素分析,分析結(jié)果見(jiàn)表5。

        從表5入爐煤元素分析結(jié)果看,煤中氯含量為128.6μg/g(設(shè)計(jì)350μg/g),低于設(shè)計(jì)值,煤中Sad含量為0.4%,屬低硫煤。

        表4 1、2號(hào)機(jī)組脫硫煙道灰樣物相分析

        表5 入爐煤的元素分析

        4 脫硫GGH金屬框架腐蝕原因分析

        從脫硫煙道灰樣元素及物相分析結(jié)果看,初步分析認(rèn)為鍋爐煙氣中NH4Cl的大量存在是造成脫硫GGH金屬框架腐蝕加速的主要原因。

        (1)NH4Cl的來(lái)源

        煤中含有的氟、氯、汞、砷、鉛、鎘、鉻等微量元素中,氟、氯均為易揮發(fā)的元素,當(dāng)煤燃燒時(shí)80%~90%的氟化物和氯化物在高溫下分解成氣態(tài)HF、HCl和少量的SiF4,并隨煙氣進(jìn)入FGD裝置。HF、HCI均為酸性氣體,幾乎全部被堿性吸收劑吸收進(jìn)入工藝液中。

        鍋爐SNCR脫硝投入運(yùn)行后,由于向爐內(nèi)噴入了尿素溶液,尿素?zé)峤猱a(chǎn)生的NH3大部分與鍋爐燃燒產(chǎn)生的NOx反應(yīng),但為了使NH3與NOx反應(yīng)更加充分,尿素溶液的噴入量必須有一定的裕量,也相應(yīng)的增大了煙氣中氨的濃度。從鍋爐SNCR投入運(yùn)行后各種不同工況下的試驗(yàn)結(jié)果看,存在各取樣點(diǎn)氨的逃逸量不均現(xiàn)象,后側(cè)豎井煙道內(nèi)氨逃逸濃度為1.0~3.5ppm,而前側(cè)豎井煙道內(nèi)氨逃逸濃度為8.0~20ppm。

        鍋爐SCR運(yùn)行是通過(guò)提高爐內(nèi)尿素溶液的噴入量,利用SNCR逃逸的氨與NOx反應(yīng)達(dá)到進(jìn)一步降低NOx濃度、提高脫硝效率的目的,隨著尿素溶液量的增大,煙氣中氨的逃逸將會(huì)進(jìn)一步增加且分布會(huì)更加不均勻。從鍋爐SCR投入運(yùn)行后各種不同工況下的調(diào)試情況看,SCR出口煙道內(nèi)局部測(cè)點(diǎn)處氨的逃逸量超過(guò)10ppm,并且由于噴氨量的增大,氨逃逸超標(biāo)(≥5ppm)點(diǎn)增多。

        煙氣中NH3與HCl極易結(jié)合生成NH4Cl。當(dāng)煙氣中的NH3濃度較低時(shí),生成少量的NH4Cl,但隨著煙氣中NH3濃度的升高,NH4Cl的生成量增大,煙氣中NH3起到了富集氯的作用。

        (2)GGH運(yùn)行特點(diǎn)及材質(zhì)特性

        脫硫GGH安裝在原、凈煙氣煙道內(nèi),其運(yùn)行特點(diǎn)是在原煙氣側(cè)吸收熱量,轉(zhuǎn)至凈煙氣側(cè)時(shí)將熱量傳給凈煙氣以提高凈煙氣的溫度。由于其在干、濕煙氣中旋轉(zhuǎn),所處的環(huán)境溫度較低并發(fā)生周期變化。從實(shí)際運(yùn)行情況看,不同負(fù)荷工況下其原煙氣側(cè)入口/出口溫度在135℃~155℃/90℃~101℃之間變化,凈煙氣側(cè)入口/出口溫度在49℃~50℃/95℃~108℃之間變化。為防止其部件腐蝕,傳熱元件采用碳鋼鍍搪瓷、轉(zhuǎn)子框架一般選用考登鋼(Corten)。

        考登鋼(耐大氣腐蝕鋼),是介于普通碳鋼和不銹鋼之間的一種低合金高強(qiáng)度鋼,其抵抗低溫腐蝕的能力比較強(qiáng),在腐蝕環(huán)境中其表面能形成鈍化膜保護(hù)層,起到減緩金屬腐蝕的作用。

        (3)GGH金屬框架腐蝕

        脫硫GGH冷熱端溫度在49℃~101℃之間,均低于煙氣的酸露點(diǎn)溫度,特別是在凈煙氣入口側(cè)其GGH入口煙氣為低溫飽和濕煙氣。從增壓風(fēng)機(jī)葉片、GGH原煙氣入口、凈煙氣出口人孔門(mén)及GGH沖洗物物相分析結(jié)果看,在不同溫度的煙氣條件下,灰樣中NH4CI含量均在80%以上,說(shuō)明煙氣中NH4Cl在進(jìn)入脫硫系統(tǒng)后便開(kāi)始在風(fēng)機(jī)、GGH設(shè)備及煙道上沉積析出。分析其腐蝕過(guò)程為煙氣中的NH4Cl在GGH原煙氣側(cè)析出,當(dāng)GGH轉(zhuǎn)至凈煙氣側(cè)時(shí),在飽和濕煙氣中含有的大量水汽的作用下溶解并產(chǎn)生大量的NH4+和Cl-離子,在GGH金屬表面形成電解液,氯化銨水解呈酸性,且氯離子有較強(qiáng)的腐蝕性,高濃度的Cl-離子滲透破壞了金屬表面的防護(hù)膜,造成GGH金屬框架電化學(xué)腐蝕損壞。

        5 預(yù)防措施及建議

        該廠脫硫GGH框架腐蝕加速問(wèn)題主要發(fā)生在鍋爐SCR脫硝投入運(yùn)行以后(先期SNCR投入運(yùn)行后,未發(fā)現(xiàn)脫硫GGH框架有明顯的腐蝕問(wèn)題),脫硝過(guò)程中爐內(nèi)噴入尿素溶液量的增大、煙氣中NH3逃逸增加是導(dǎo)致脫硫GGH金屬框架腐蝕的主要原因。因此,為控制GGH金屬框架腐蝕速度,確保GGH及脫硫系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,采取了以下控制措施:

        (1)針對(duì)目前尿素噴入量以出口NOx濃度指標(biāo)為準(zhǔn),調(diào)整手段比較簡(jiǎn)單的實(shí)際情況,進(jìn)一步優(yōu)化鍋爐SNCR+SCR噴氨運(yùn)行方式,制定不同運(yùn)行工況下的噴氨調(diào)整方案。確保在滿足環(huán)保指標(biāo)的前提下,控制尿素的噴入量,降低NH3的逃逸量。

        (2)加強(qiáng)尿素、氨表的定期檢查與維護(hù),確保表計(jì)指示的準(zhǔn)確性,以保證運(yùn)行人員調(diào)整的精確度,減少由于表計(jì)顯示不準(zhǔn)確造成的尿素溶液噴入過(guò)多造成煙氣中NH3的逃逸量增大。

        (3)完善尿素配料的管理制度,防止配料過(guò)程中雜物進(jìn)入尿素系統(tǒng)造成噴氨槍噴嘴堵塞,尿素溶液噴入量不均導(dǎo)致的煙氣中NH3的逃逸量增大。

        6 結(jié)語(yǔ)

        該廠鍋爐SNCR+SCR脫硝改造在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用尚屬首次,從改造后的實(shí)際運(yùn)行情況看,取得了較好的效果,NOx排放達(dá)到了國(guó)家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),為國(guó)內(nèi)運(yùn)行鍋爐的脫硝改造積累了經(jīng)驗(yàn)。但由于該型號(hào)鍋爐本身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),運(yùn)行中存在甲乙側(cè)煙氣分布不均勻等問(wèn)題,給脫硝運(yùn)行調(diào)整帶來(lái)一定的困難。為此,建議采用SNCR+SCR脫硝的電廠,應(yīng)加強(qiáng)脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)整,控制好尿素的噴入量,以減少氨的逃逸量超標(biāo)對(duì)鍋爐后續(xù)設(shè)備及脫硫系統(tǒng)設(shè)備的影響,提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

        (略)廢水回用技術(shù)的推廣,從而帶動(dòng)地方同行業(yè)節(jié)水減排。

        (4)有利于提升企業(yè)的社會(huì)聲譽(yù)。該工程的建設(shè),使該公司不僅獲得“節(jié)能減排優(yōu)秀企業(yè)”、“清潔生產(chǎn)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào),還在本地區(qū)、本行業(yè)中樹(shù)立了良好的社會(huì)形象。

        3 結(jié)論

        (1)“SMF+HAPRO”雙膜技術(shù)用于印染廢水回用工程,回用水達(dá)到《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923-2005)中關(guān)于工藝與產(chǎn)品用水的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)良,滿足印染企業(yè)的生產(chǎn)用水要求。

        (2)“SMF+HAPRO”雙膜組合的工藝技術(shù),在盛虹集團(tuán)印染廢水回用工程中得到很好運(yùn)用,兩年多來(lái),整套系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)性能指標(biāo)均能達(dá)到工藝要求。

        (3)“SMF+HAPRO”雙膜技術(shù)用于印染廢水回用工程,給應(yīng)用企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益。

        參考文獻(xiàn):

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        Boiler Denitration Impact on GGH Corrosive Analysis of Desulfurization

        HU Xiu-li, ZHANG Lian-sheng, LI Qing

        X701.3

        A

        1006-5377(2011)08-0043-04

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