梁 偉,李 瑛
(1.山東省濟寧市微山縣棗礦集團付村煤業(yè)公司, 山東濟寧市 277605;2.棗礦集團信誠設(shè)計研究院, 山東棗莊市 277000)
付村選煤廠動篩排矸系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用
梁 偉1,李 瑛2
(1.山東省濟寧市微山縣棗礦集團付村煤業(yè)公司, 山東濟寧市 277605;2.棗礦集團信誠設(shè)計研究院, 山東棗莊市 277000)
介紹了付煤公司選煤廠對原煤破碎車間的技術(shù)改造,補充設(shè)計了動篩排矸系統(tǒng)并安裝應(yīng)用,降低了工人的勞動強度,提高了選矸效率,提高了混煤質(zhì)量和銷售單價,經(jīng)濟效益與社會效益十分明顯。
動篩跳汰;機械化選矸;煤質(zhì)
付煤公司選煤廠是礦井型選煤廠,投產(chǎn)于2001年,設(shè)計入洗能力為120萬t/a,采用跳汰-浮選聯(lián)合工藝,經(jīng)過增建重介系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)改造后,目前入洗能力已達到240萬t/a。該廠主要產(chǎn)品為1/3焦精煤。隨著采煤機械化程度的不斷提高,尤其是放頂煤工藝的應(yīng)用,毛煤中含矸率明顯增加,加大了地面揀矸人員的勞動強度,又嚴(yán)重影響了原煤質(zhì)量,給煤炭銷售帶來了一定難度。
付煤公司近年來隨著采煤機械化程度的不斷提高,礦井原煤產(chǎn)量日益增長,經(jīng)濟效益不斷提高,給煤礦的生產(chǎn)和發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,由于井下工作面斷層或夾矸混入原煤中,加之地質(zhì)賦存中的斷層現(xiàn)象較普遍,致使原煤灰分不穩(wěn)定,有時煤質(zhì)難以滿足動力煤用戶的需要,給市場銷售帶來困難,企業(yè)經(jīng)濟效益及企業(yè)形象也因此受到影響。上動篩排矸系統(tǒng)將大塊矸石提前排除,可穩(wěn)定原煤質(zhì)量,有利于跳汰機的分選,提高精煤回收率,增加企業(yè)經(jīng)濟效益。
現(xiàn)篩分破碎車間采用ZSJB1540原煤分級篩進行原煤分級,+50 mm篩上物用B=1000 mm手選帶式輸送機進行人工選矸,這種方式揀矸工人勞動強度大,更重要的是人工選矸不僅受人為因素的影響,也受煤與矸石表面形狀和顏色的影響,揀矸效率低,由于人工揀矸因人的視覺及粒度因素漏揀的矸石一般為純矸,通過破碎機后的矸石粒度相對集中在上限,形成可見矸,造成商品煤外觀質(zhì)量不好,原煤質(zhì)量無法保證。為了提高動力煤煤質(zhì),曾一度將混煤進入主廠房洗煤系統(tǒng)進行洗選以保證產(chǎn)品質(zhì)量,這不僅需使全廠設(shè)備運轉(zhuǎn),增加了成本,而且動力煤用戶并不因煤質(zhì)的提高而增加價格,使洗出的高質(zhì)量產(chǎn)品不能給企業(yè)增加效益。所以,人工選矸方式無法實現(xiàn)原煤灰分及時、有效控制及選煤廠高產(chǎn)、高效的要求。
對付煤公司現(xiàn)開采3上煤,進行篩分浮沉試驗。試驗結(jié)果見表1。
表1 原煤粒度組成
原煤預(yù)先篩分時,分級粒度為35 mm,原煤分級篩的篩分效果按86%考慮;動篩篩板間隙25 mm,透篩率60%,則入洗煤的粒度組成見表2。
表2 入洗原煤粒度組成
通過對表1的分析可以看出,產(chǎn)率達18.60%,粒度大于35 mm的大塊煤中,灰分高達45.03%。只要排除+35 mm原煤中的矸石,商品煤灰分就能控制在18%以下,完全可以滿足市場要求。因此,選擇故障率低、投資效果好的機械動篩跳汰機進行機械化排矸是行之有效的方法,可以減輕工人勞動強度、改善工作環(huán)境,穩(wěn)定原煤質(zhì)量,提高礦井回采率,增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。
設(shè)計原則如下:
(1)動篩排矸車間建在現(xiàn)篩分破碎車間東側(cè),新建系統(tǒng)要靈活可靠,并應(yīng)與現(xiàn)有系統(tǒng)順暢銜接;
(2)新建動篩車間的施工不能影響礦井生產(chǎn),篩分破碎車間的改造不應(yīng)影響礦井正常生產(chǎn);
(3)主要篩分設(shè)備采用經(jīng)過鑒定的成型設(shè)備,相關(guān)設(shè)備選型與動篩跳汰機的最大處理能力(120萬t/h)相匹配;
(4)動篩入選下限定在35 mm,原煤分級篩篩孔定在Ф35 mm,在動篩跳汰機篩前取料,新建一臺原煤分級篩進行二次篩分,以減少動篩跳汰機入洗限下率;
(5)洗出塊煤經(jīng)固定篩脫水后可直接地銷,又可與現(xiàn)有破碎系統(tǒng)銜接;原手選系統(tǒng)予以保留并作為備用;
(6)洗出的矸石用帶式輸送機與現(xiàn)有矸石系統(tǒng)帶式輸送機銜接,運至矸石倉用汽車外排;
(7)動篩透篩物經(jīng)斗式提升機提升脫水后,與現(xiàn)有原煤系統(tǒng)銜接;
(8)動篩系統(tǒng)煤泥水與現(xiàn)有洗煤廠主廠房煤泥水系統(tǒng)銜接。
改造后的工藝流程見圖1。
圖1 改造后的工藝流程
(1)在井下采場發(fā)生變化,矸石量增加的條件下,能夠確?;烀寒a(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在5600~6000 kcal/kg范圍,有時可達6300 kcal/kg,成為集團公司的品牌產(chǎn)品;拓寬了市場區(qū)域,并逐漸成為棗礦集團名牌產(chǎn)品,同時提高了洗煤回收率約2個百分點,降低了洗煤成本,效益極其顯著。
(2)分離塊煤產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品增值,在正常生產(chǎn)條件下,生產(chǎn)塊煤產(chǎn)品29萬t/a,其銷售差價為25元,可增加效益725萬元。
(3)由于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,且有較高的煤質(zhì),付煤公司混煤產(chǎn)品較集團公司兄弟礦銷售價格高出8~15元/t,年銷售量約80萬t,預(yù)計可增加效益約900萬元。其經(jīng)濟效益極其顯著。
在原煤系統(tǒng)增建動篩排矸工程,一方面大幅度地降低了工人的勞動強度,提高了選矸效率,另一方面有效地提高了井下煤炭開采率,提高混煤質(zhì)量和銷售單價,增加了品種,拓寬了銷路,年增效益千萬元,經(jīng)濟效益與社會效益十分明顯。采用國內(nèi)制造的機械動篩跳汰機,成本低、選矸效率高、運轉(zhuǎn)可靠。
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2011-06-29)
梁 偉(1972-),男,山東棗莊人,工程師,國家注冊安全工程師,從事選煤機電技術(shù)管理工作。