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        優(yōu)化輸油管道工藝 實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗運(yùn)行

        2011-11-15 02:58:56夏兵于占民
        石油石化節(jié)能 2011年7期
        關(guān)鍵詞:輸油儲(chǔ)運(yùn)加熱爐

        夏兵于占民

        (1.中石油海外勘探開發(fā)公司突尼斯項(xiàng)目;2.中石化管道儲(chǔ)運(yùn)分公司運(yùn)銷處)

        優(yōu)化輸油管道工藝 實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗運(yùn)行

        夏兵1于占民2

        (1.中石油海外勘探開發(fā)公司突尼斯項(xiàng)目;2.中石化管道儲(chǔ)運(yùn)分公司運(yùn)銷處)

        近年來,隨著中國(guó)石化資源戰(zhàn)略不斷實(shí)施和深化,石化管道事業(yè)得到了迅猛發(fā)展?!笆晃濉逼陂g,管道儲(chǔ)運(yùn)分公司進(jìn)一步抓住石化管道發(fā)展的大好機(jī)遇,以提高管道專業(yè)化管理和科技發(fā)展水平為重點(diǎn),堅(jiān)持以人為本,強(qiáng)化管理和科技創(chuàng)新,切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)和節(jié)能降耗工作,全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),輸油綜合單耗呈逐年下降的趨勢(shì)。2010年管道儲(chǔ)運(yùn)分公司實(shí)現(xiàn)輸油突破1×108t,輸油綜合單耗(標(biāo)油)75.34 kg/(104t·km),創(chuàng)歷史最好水平?!笆晃濉逼陂g,輸油生產(chǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤14.3592×104t。

        儲(chǔ)運(yùn)管道 優(yōu)化運(yùn)行 技術(shù)創(chuàng)新 節(jié)能降耗

        管道儲(chǔ)運(yùn)分公司是中國(guó)石油化工股份有限公司原油儲(chǔ)運(yùn)管道專業(yè)化公司,是聯(lián)系中國(guó)石化上中下游企業(yè)的橋梁和樞紐?;匚挥诮K省徐州市,下設(shè)濰坊、南京、聊城、新鄉(xiāng)、滄州、襄樊、魯寧、儀長(zhǎng)、洪荊、京唐輸油處和黃島油庫(kù)等11個(gè)輸油生產(chǎn)單位,共管轄26條自有輸油管道,業(yè)務(wù)范圍涉及北京、天津、河北、河南、山東、江蘇、安徽、上海、浙江、湖北、湖南、江西、廣西13個(gè)省、自治區(qū)和直轄市,管線全長(zhǎng)超過6000 km,油罐總罐容1129×104m3,原油一次輸送能力14220×104t/a,擔(dān)負(fù)著勝利、中原、河南等油田的原油以及部分進(jìn)口原油輸送任務(wù),為齊魯、儀征、揚(yáng)子、上海、鎮(zhèn)海、安慶、九江、荊門、洛陽(yáng)等20個(gè)長(zhǎng)江中下游及華北、東南沿海地區(qū)的煉化企業(yè)輸轉(zhuǎn)原油。

        1 實(shí)現(xiàn)管道優(yōu)化運(yùn)行

        隨著石化管道的不斷發(fā)展,分公司所管理的輸油管道越來越多,輸油任務(wù)越來越重,為實(shí)現(xiàn)管道優(yōu)化運(yùn)行,采用先進(jìn)的輸送工藝、科學(xué)制定運(yùn)行方案,精心組織輸油生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管道優(yōu)化運(yùn)行。

        1.1 依靠科技進(jìn)步和技術(shù)改造,創(chuàng)建資源節(jié)約型

        企業(yè)

        在輸油工藝優(yōu)化上,各輸油處根據(jù)管道的具體情況,采用不同的優(yōu)化運(yùn)行措施,東黃老線、臨濮線、河石線在滿負(fù)荷、高輸量的情況下添加減阻劑,有效解決了工藝技術(shù)難題,既降低了成本消耗,又確保了原油輸送的安全平穩(wěn)運(yùn)行;魏荊線、黃青線輸送高凝點(diǎn)原油時(shí)采用添加降凝劑輸送工藝,降低油品凝點(diǎn),從而降低輸油成本。

        甬滬寧、儀長(zhǎng)線、魯寧線、京津冀線、東黃線、東臨老線、臨滄線等采用高凝點(diǎn)和低凝點(diǎn)的原油按不同比例混合后,大幅度降低了混油的黏度和凝點(diǎn),根據(jù)地溫和氣溫變化,管線由熱輸改為常溫輸送或降低工藝要求的出站溫度等,降低熱力和動(dòng)力消耗。

        對(duì)魯寧線、中洛線等華北管網(wǎng)的老管道積極進(jìn)行技術(shù)改造,大力推廣和實(shí)行自動(dòng)化控制技術(shù),密閉輸送工藝日益成熟并得到廣泛應(yīng)用,有效降低節(jié)流損失和原油損耗;魏崗站、襄樊站、寧陽(yáng)、泗洪、惠民等輸油站安裝變頻調(diào)速裝置,每年節(jié)約電費(fèi)約800×104元以上。

        原油順序輸送方面,近年來積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),先后在甬滬寧管道、京津冀管道等成功實(shí)施了不同品質(zhì)原油的順序輸送,確保不同煉化企業(yè)對(duì)不同品質(zhì)原油的需求,為其提供可靠的服務(wù)。

        充分利用夏季高溫天氣實(shí)施常溫輸送實(shí)現(xiàn)節(jié)能。適時(shí)在東臨復(fù)線、魯寧線、中洛線、儀金線、儀長(zhǎng)線等管線實(shí)施夏季常溫輸送。充分利用臨滄線輸送進(jìn)口油比例大的有利條件進(jìn)行常溫輸送,鞏固并提高了節(jié)油成果。

        1.2 合理調(diào)度,確保安全,優(yōu)化輸油

        分公司各級(jí)調(diào)度高度重視輸油生產(chǎn)的指揮,在生產(chǎn)指揮中,嚴(yán)格執(zhí)行工藝、設(shè)備等有關(guān)規(guī)程,確保了公司各輸油管線的安全運(yùn)行。在實(shí)際運(yùn)行中,本著向精細(xì)化、極限化管理要效益的精神,根據(jù)各線的運(yùn)行特點(diǎn),優(yōu)選運(yùn)行溫度、優(yōu)化運(yùn)行方案,科學(xué)分析運(yùn)行過程中各種工藝參數(shù),及時(shí)調(diào)整運(yùn)行方式和運(yùn)行參數(shù)。在有條件的情況下,盡可能地運(yùn)行高效泵和高效爐,使各線的運(yùn)行處于較為優(yōu)化的運(yùn)行狀況,取得了良好的節(jié)能降耗成效。

        2 技術(shù)創(chuàng)新

        “十一五”期間,分公司注重在科技方面的投入,通過積極努力,切實(shí)做到了降低能源消耗,減少環(huán)境污染,發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,并取得了一定成績(jī)。

        儀長(zhǎng)原油管道大-武支線全長(zhǎng)87 km,擔(dān)負(fù)著為武漢石化輸送進(jìn)口油以及勝利原油的任務(wù)。為了保障裝置的安全生產(chǎn),武漢石化在2008年春季要進(jìn)行一個(gè)多月的大規(guī)模裝置檢修,由于受廠內(nèi)庫(kù)容的限制,擔(dān)負(fù)著向武石化輸送原油任務(wù)的大冶—武漢支線必須控制其管線的輸量,致使該原油管道每年都面臨低輸量輸送問題。為此,管道儲(chǔ)運(yùn)分公司與中國(guó)石油大學(xué)(華東)儲(chǔ)運(yùn)與建筑工程學(xué)院儲(chǔ)運(yùn)工程系聯(lián)合開展了“儀長(zhǎng)原油管道大武支線低輸量運(yùn)行方案研究”,通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究和軟件模擬的方式研究管道在冬季不同間歇輸送時(shí)間間隔下管道的再啟動(dòng)壓力、管道熱力、水力參數(shù)以及周圍土壤溫度場(chǎng)的變化規(guī)律,確定相應(yīng)條件下的管道臨界最低輸量,制定該管道在低輸量條件下運(yùn)行的輸送方案,保證了其在低輸量下安全經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。

        3 實(shí)現(xiàn)管輸效益最大化

        2008年起,為應(yīng)對(duì)進(jìn)口油價(jià)居高不下的局面,降低原油采購(gòu)成本,集團(tuán)公司增加了管道輸送劣質(zhì)油、重質(zhì)油的比例。由于劣質(zhì)油、重質(zhì)油黏度大、凝點(diǎn)高,為滿足管道的安全運(yùn)行工藝要求,管道輸送要求有較高的管輸溫度,增加了管道公司熱力、動(dòng)力消耗成本。

        為了實(shí)現(xiàn)在線調(diào)和輸送工藝,改善管輸原油物性,降低管輸原油的溫度,滿足各煉油企業(yè)對(duì)于油品物性要求的不同,管道儲(chǔ)運(yùn)分公司對(duì)沒有在線調(diào)和功能的臨邑輸油站進(jìn)行在線精密調(diào)和改造試點(diǎn)。

        臨邑輸油站隸屬于管道儲(chǔ)運(yùn)分公司魯寧輸油處。地處魯西北平原,臨邑縣城東北方向4 km處,占地面積近6×104m2。始建于1976年10月,于1978年7月投產(chǎn),建成投產(chǎn)30年的時(shí)間共計(jì)輸送原油3.55×108t。臨邑站既是東臨線、東臨復(fù)線末站,又是魯寧線、臨濮線、臨滄線和臨濟(jì)線的首站,擔(dān)負(fù)著勝利原油及進(jìn)口原油向南京等長(zhǎng)江中下游煉廠及濮陽(yáng)、滄州、濟(jì)南等煉油廠輸油的任務(wù),現(xiàn)有罐容46×104m3,其中1×104m3罐8座 (1#~6#、11#、12#)、2×104m3罐4 座 (7#~10#)、5×104m3罐6座(13#~18#),是貫穿南北輸油動(dòng)脈的重要樞紐。

        臨邑站所轄各條管線都在滿負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,其中3條外輸管線都需要將進(jìn)口原油與勝利原油按照一定的比例混合后外輸。臨邑輸油站改造前的混油方式為罐混。即勝利原油和進(jìn)口原油按照預(yù)定計(jì)劃比例進(jìn)入同一儲(chǔ)罐,在罐中混合后再由外輸泵加壓配輸。這種混油方式存在占用較多罐容、原油混合不均勻、混合配比方案較少等問題,由于無法使進(jìn)口原油與勝利原油分儲(chǔ),混合比例受進(jìn)口原油來油的影響較大,增加了操作難度和操作次數(shù)。原油精密配輸設(shè)施改造工程采用給油泵混合勝利原油和進(jìn)口原油的方式(泵混)減少上述不足,即將不同品種的原油分儲(chǔ)不同的儲(chǔ)油罐,當(dāng)需要某種比例(質(zhì)量比、體積比、含硫量)的原油時(shí),采用給油泵將兩種油品從儲(chǔ)罐中抽出,在通過變頻調(diào)速保證2臺(tái)給油泵匯管壓力基本相同的條件下,通過PLC自動(dòng)控制調(diào)節(jié)閥開度,使油品按照所要求的比例輸送。

        3.1 臨邑站原油精密配輸相關(guān)設(shè)備概況

        臨邑站原油精密配輸設(shè)施改造工程于2007年8月15日開工,2008年6月26日投產(chǎn)。該工程的建成投產(chǎn),緩解了臨邑站庫(kù)容不足的矛盾,提高了原油混合的均勻度和靈活性,對(duì)于穩(wěn)定原油質(zhì)量,減少煉化企業(yè)加工裝置波動(dòng),確保安全生產(chǎn),提高管輸效率具有重要意義。

        原油精密配輸系統(tǒng)包括給油泵區(qū)、調(diào)節(jié)閥組區(qū)兩個(gè)部分,另有配套的變頻裝置區(qū)。

        混輸區(qū)共安裝給油泵機(jī)組4臺(tái)(2用2備),超聲波流量計(jì)10臺(tái);調(diào)節(jié)閥組區(qū)共安裝4臺(tái)調(diào)節(jié)閥(每條線安裝1臺(tái));3臺(tái)變頻器安裝在變電所內(nèi);防爆電動(dòng)平板閘閥25個(gè),調(diào)節(jié)型防爆電動(dòng)平板閘閥16個(gè),雙板式止回閥4個(gè),旋啟式止回閥3個(gè),快開籃式過濾器4個(gè),在線含硫分析儀1套。

        臨邑站目前的總庫(kù)容為46×104m3。本次改造后,輸油方式改為旁接油罐,實(shí)現(xiàn)罐的擴(kuò)容。利用現(xiàn)有的1#~10#共10座儲(chǔ)罐(1×104m3罐6座,2×104m3罐4座)儲(chǔ)存進(jìn)口油,總罐容為14×104m3;13#~18#儲(chǔ)存勝利油(5×104m3罐6座),總罐容為30×104m3。

        勝利原油和進(jìn)口原油由原來儲(chǔ)油罐配輸改為流量計(jì)配輸,在經(jīng)過給油泵后,通過各線的調(diào)節(jié)閥進(jìn)行比例調(diào)節(jié)。實(shí)現(xiàn)精密混合的原油,再通過外輸泵分別輸送到魯寧、臨滄、臨濮和臨濟(jì)4條外輸線。

        3.2 臨邑站原油精密配輸改造的主要特點(diǎn)

        臨邑站精密配輸設(shè)施改造項(xiàng)目,在保證流量計(jì)精密配輸同時(shí),有效利用進(jìn)站余壓,對(duì)閥室、罐區(qū)、加熱爐區(qū)的工藝流程予以簡(jiǎn)化,并通過實(shí)現(xiàn)邊進(jìn)邊輸、冷熱摻合等流程,達(dá)到節(jié)油、節(jié)電的目的。

        具體優(yōu)點(diǎn)概括如下:

        1) 高凝點(diǎn)和低凝點(diǎn)的原油按不同比例混合后,大幅度降低了混油的黏度和凝點(diǎn),根據(jù)地溫和氣溫變化,管線由熱輸改為常溫輸送或降低工藝要求的出站溫度,實(shí)現(xiàn)管輸原油效益的最大化。

        2)減少油罐頻繁進(jìn)油和外輸帶來的損耗,降低了往復(fù)運(yùn)動(dòng)對(duì)罐底板防腐層的負(fù)面影響,從而減緩罐底板的腐蝕速度。

        3)勝利、進(jìn)口油分儲(chǔ)可以實(shí)現(xiàn)邊進(jìn)邊輸,相當(dāng)于中間站的旁接油罐,大大提高了儲(chǔ)油罐的利用率,起到了增加庫(kù)容的作用。

        4 加熱爐技術(shù)改造

        4.1 研制并推廣加熱爐蒸汽清灰系統(tǒng)

        加熱爐在長(zhǎng)期運(yùn)行之后,由于燃燒不充分,燃油后的灰塵又有一定的黏性,再加上釘頭爐管容易掛灰的特殊結(jié)構(gòu),使得對(duì)流室釘頭管上堆積著大量的積灰,一旦積灰以后,加熱爐配置的吹灰器就很難達(dá)到理想的吹灰效果。爐管上的積灰使加熱爐熱效率降低,煙塵排放增加,積灰酸性腐蝕也威脅著加熱爐運(yùn)行的安全性。針對(duì)上述情況,分公司研制出加熱爐蒸汽清灰系統(tǒng)。2008年開始,對(duì)分公司所轄兩大主力干線儀長(zhǎng)線、魯寧線以及魏荊線等管線共50余臺(tái)加熱爐實(shí)施蒸汽吹灰技術(shù),對(duì)定期吹灰難以清理的長(zhǎng)期頑固積灰和結(jié)焦等進(jìn)行了徹底清理,提高了加熱爐熱效率約3%,降低了燃料消耗。

        4.2 設(shè)計(jì)新型獨(dú)立煙囪擋板結(jié)構(gòu)

        長(zhǎng)期以來,在夏季停爐之后,因站方操作人員未按操作規(guī)程定期活動(dòng)煙囪擋板,致使煙囪擋板銹蝕,加熱爐內(nèi)爐膛負(fù)壓不能正常調(diào)節(jié),加熱爐不能達(dá)到理想優(yōu)化運(yùn)行狀態(tài)。針對(duì)這一問題,分公司從優(yōu)化設(shè)計(jì)出發(fā),設(shè)計(jì)新型獨(dú)立煙囪擋板結(jié)構(gòu),情況得到顯著改善,使得燃燒系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)都得到很好的控制,從而提高了爐效,有效減少了煙氣排放。2009年對(duì)魯寧線6臺(tái)加熱爐的煙道擋板實(shí)施改造,解決了卡阻和旋轉(zhuǎn)不動(dòng)的問題,降低了加熱爐排煙溫度與煙氣量,提高了加熱爐熱效率。

        4.3 在加熱爐上安裝除塵系統(tǒng)

        加熱爐是高能耗設(shè)備,運(yùn)行過程中每時(shí)每刻都在向大氣中排放大量的煙氣,煙氣中不僅含有少量酸性氣體,還存在大量未完全燃燒的煙塵顆粒,不僅對(duì)環(huán)境造成污染,而且輸油站因此經(jīng)常賠償當(dāng)?shù)匕傩盏膿p失,導(dǎo)致加熱爐不能按時(shí)正常吹灰,使加熱爐的運(yùn)行效率下降,甚至帶來安全隱患。

        5 取得的成效

        2006—2010年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況見表1。

        表1 2006—2010年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

        “十一五”期間,分公司隨著輸油量的逐年提高,輸油綜合單耗呈逐年下降的趨勢(shì),2010年輸油綜合單耗創(chuàng)歷史最好水平。輸油生產(chǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤14.3592×104t。

        6 存在的問題及建議

        積極創(chuàng)建資源節(jié)約型企業(yè)一直是分公司工作中追尋的目標(biāo),雖然在輸油工藝優(yōu)化及節(jié)能工作中取得了一定的成績(jī),有一定的推廣價(jià)值,但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到,與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理水平相比,仍有一定差距。在當(dāng)前石化管道大發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,應(yīng)更加注重更新知識(shí),增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí),積極探索輸油工藝的新途徑、新方式,加大高效節(jié)能設(shè)備與技術(shù)的推廣應(yīng)用,切實(shí)提高生產(chǎn)自動(dòng)化管理水平,不斷優(yōu)化運(yùn)行方案,降低輸油成本,為石化管道的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.019

        夏兵,1994年畢業(yè)于華東石油大學(xué),經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任中石油海外勘探開發(fā)公司突尼斯項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃部經(jīng)理,從事計(jì)劃財(cái)務(wù)管理工作,E-mail:xiabing@cnpcint.com,地址:江蘇省徐州市管道儲(chǔ)運(yùn)公司工程公司財(cái)務(wù)科,221008。

        2011-04-14)

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