么文勇 (錦西石化熱電公司)
220 t/h循環(huán)流化床鍋爐自動(dòng)聯(lián)調(diào)控制系統(tǒng)的應(yīng)用
么文勇 (錦西石化熱電公司)
利用專利技術(shù)“無辨識(shí)自適應(yīng)預(yù)估控制器”對(duì)循環(huán)流化床鍋爐燃燒過程進(jìn)行優(yōu)化,及時(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)給煤、床溫、床壓、爐膛負(fù)壓和風(fēng)量進(jìn)行自動(dòng)聯(lián)調(diào)控制,實(shí)現(xiàn)了燃燒過程自動(dòng)控制和過程優(yōu)化,取得明顯經(jīng)濟(jì)效益,減少煤耗1.5%以上。
循環(huán)流化床鍋爐 OPC 自動(dòng)控制 煤耗
錦西石化熱電公司現(xiàn)有220 t/h循環(huán)流化床鍋爐3臺(tái),25 MW抽汽發(fā)電機(jī)組2臺(tái),系統(tǒng)采用母管制方式。產(chǎn)生的蒸汽用于外部生產(chǎn)用汽、城市供暖和發(fā)電。
DCS系統(tǒng)采用ABB公司的symphony 5.0控制軟件,組態(tài)軟件為ConductorNT4.0,配有6臺(tái)操作員站和一臺(tái)工程師站,通過環(huán)形網(wǎng)連接。
采用的優(yōu)化控制軟件為廈大海通自控有限公司XD-APC海通先進(jìn)控制軟件。此軟件為加掛在DCS系統(tǒng)之上的上位軟件,采用OPC通訊方式,軟件本身并不直接與現(xiàn)場(chǎng)硬件設(shè)備發(fā)生聯(lián)系,是在DCS系統(tǒng)上安裝OPC服務(wù)器,海通XD-APC軟件通過OPC客戶服務(wù)模塊與DCS網(wǎng)絡(luò)通訊。
海通XD-APC是一套用于實(shí)現(xiàn)工業(yè)過程先進(jìn)控制、在線優(yōu)化及仿真培訓(xùn)的平臺(tái)軟件,具有功能強(qiáng)大的模型庫(kù)和算法庫(kù),可通過圖形組態(tài)實(shí)現(xiàn)工業(yè)過程的先進(jìn)控制、在線優(yōu)化、在線決策、軟儀表和故障診斷等項(xiàng)技術(shù)。軟件同時(shí)具備仿真功能,通過圖形組態(tài)和模型組態(tài)便可組成各種仿真系統(tǒng)。軟件還具有多種在線通訊方式,可同時(shí)連接多臺(tái)工業(yè)數(shù)據(jù)終端,同時(shí)采用不同的通訊方法獲取工業(yè)數(shù)據(jù),進(jìn)行集成處理。
海通XD-APC軟件集成了廈大海通自控優(yōu)先公司自主開發(fā)的先進(jìn)控制器——無辨識(shí)自適應(yīng)預(yù)估控制器IFAP和基于因素空間的故障診斷算法。最大特點(diǎn)是穩(wěn)定性好,具有在線自適應(yīng)、自整定和預(yù)估校正的功能,可以實(shí)現(xiàn)像循環(huán)流化床這樣工況多變,影響因素復(fù)雜并具有大滯后特性的過程自動(dòng)控制。同時(shí),由于控制器參數(shù)實(shí)現(xiàn)了在線實(shí)時(shí)自整定,無需人工設(shè)定,使先進(jìn)控制系統(tǒng)的后期維護(hù)相應(yīng)簡(jiǎn)單,也使先進(jìn)控制系統(tǒng)可以長(zhǎng)期運(yùn)行[1]。
錦西石化熱電公司鍋爐系統(tǒng)除了循環(huán)流化床鍋爐所特有的大滯后,煤質(zhì)多變,燃燒過程非線性特性等控制難點(diǎn)外,另具有下述特點(diǎn):摻燒瓦斯,且瓦斯量由煉油生產(chǎn)工藝決定,不定時(shí),不定量,增加了過程的不確定性;3臺(tái)爐子共用1個(gè)母管,互相之間有干擾;以供汽為主,且供汽量主要由外部用量決定,同樣增加了過程的不確定性。
首先需解決海通XD-APC軟件與ABB DCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通訊問題。
經(jīng)考察論證,決定采用OPC通訊方式,即在DCS系統(tǒng)上安裝OPC服務(wù)器軟件,海通XD-APC軟件通過OPC客戶服務(wù)模塊與DCS通訊,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)見圖1。實(shí)時(shí)運(yùn)行時(shí)啟動(dòng)OPC服務(wù)進(jìn)程,海通XD-APC軟件通過自帶的OPC客戶模塊與DCS網(wǎng)絡(luò)上的OPC服務(wù)器相連,通過OPC服務(wù)器讀取最新的測(cè)量數(shù)據(jù),并將輸出數(shù)據(jù)送給OPC服務(wù)器,再由OPC服務(wù)器將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)寫入DCS相應(yīng)的I/O點(diǎn)。
采用OPC通訊方式的最大優(yōu)點(diǎn)是安全可靠,不需要修改DCS系統(tǒng)的原有組態(tài)方案,可以實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制系統(tǒng)的“外掛”,不會(huì)因?yàn)橄冗M(jìn)控制系統(tǒng)的實(shí)施影響原有的DCS功能,同時(shí)OPC服務(wù)也可為管理系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)通訊接口。
主要控制目標(biāo)有以下幾個(gè)方面:
1)實(shí)現(xiàn)引風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)。該控制的目標(biāo)是通過引風(fēng)機(jī)的自動(dòng)調(diào)整控制爐膛負(fù)壓。要求在負(fù)荷變化過程中,爐膛負(fù)壓保持在-50~+50 Pa之間。
2)實(shí)現(xiàn)主蒸汽溫度的自動(dòng)控制。目標(biāo)是通過調(diào)整前、后減溫水控制主蒸汽溫度,要求主蒸汽溫度控制在535~545℃。
3)實(shí)現(xiàn)主蒸汽壓力的自動(dòng)調(diào)節(jié)。在外界負(fù)荷變化和煤質(zhì)變化等干擾因素的影響下,維持主汽壓力的平穩(wěn),平均誤差控制在0.1 MPa,實(shí)時(shí)誤差控制在0.3 MPa。
4)實(shí)現(xiàn)燃燒過程一次風(fēng)量、二次風(fēng)量的自動(dòng)控制,目標(biāo)是自動(dòng)調(diào)節(jié)燃燒過程所需的風(fēng)量,維持煙氣含氧量在合適的范圍,并確保燃燒及負(fù)荷控制的需求。
5)具有故障診斷和自動(dòng)切換功能,當(dāng)鍋爐系統(tǒng)出現(xiàn)主要儀表和設(shè)備故障時(shí)能自動(dòng)切換到DCS手動(dòng)狀態(tài),切換要求為無擾動(dòng)切換。
6)具有3臺(tái)鍋爐獨(dú)立控制和聯(lián)調(diào)功能,可根據(jù)設(shè)備情況靈活設(shè)定控制方式,可分別實(shí)現(xiàn)部分控制和全體控制。
7)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的情況,為安全起見,優(yōu)化系統(tǒng)分別設(shè)計(jì)每臺(tái)爐子的獨(dú)立控制系統(tǒng);每套獨(dú)立控制系統(tǒng)包括爐膛負(fù)壓-引風(fēng)控制、主蒸汽溫度控制、燃燒控制(包括主蒸汽壓力控制、一次風(fēng)、二次風(fēng)控制)和床壓控制系統(tǒng)。各控制系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立,又相互聯(lián)系。可單獨(dú)投運(yùn)和切換,投入自動(dòng)時(shí)又相互協(xié)調(diào)相互影響,3臺(tái)鍋爐可協(xié)調(diào)控制[2]。
1.3.1 負(fù)壓-引風(fēng)控制系統(tǒng)方案
采用單回路控制方式,被控信號(hào)為爐膛負(fù)壓,調(diào)節(jié)信號(hào)為1#、2#引風(fēng)機(jī)擋板開度(改為變頻后,調(diào)節(jié)信號(hào)為變頻轉(zhuǎn)速控制指令),控制器算法為IFA算法(無辨識(shí)自適應(yīng)控制)。
為使控制更加平穩(wěn),加入燃燒系統(tǒng)和一次風(fēng)的控制指令作為前饋信號(hào),使控制系統(tǒng)可以提前動(dòng)作應(yīng)對(duì)負(fù)荷擾動(dòng),見圖2。
該控制系統(tǒng)為相對(duì)獨(dú)立的控制系統(tǒng),需要時(shí)可以獨(dú)立切換為DCS的控制方式。
1.3.2 燃燒控制系統(tǒng)方案
燃燒控制系統(tǒng)為優(yōu)化控制系統(tǒng)的核心部分,包括主蒸汽壓力-密相溫度-給煤控制系統(tǒng)、瓦斯氣壓力和流量控制系統(tǒng)、一次風(fēng)、二次風(fēng)自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng),該系統(tǒng)各部分互相聯(lián)系、又相對(duì)獨(dú)立,可以獨(dú)立投運(yùn),見圖3。
采用主蒸汽壓力-床溫-給煤控制系統(tǒng)為三級(jí)串級(jí)控制系統(tǒng),同時(shí)加入負(fù)荷變化的前饋,在保證及時(shí)調(diào)整負(fù)荷的同時(shí),能及時(shí)對(duì)煤質(zhì)變化和瓦斯變化情況作出反應(yīng)。
控制系統(tǒng)的副控制器為床溫,通過對(duì)下部床溫的多個(gè)測(cè)點(diǎn)的特殊平均值計(jì)算方法(該計(jì)算方法可以自動(dòng)剔除出現(xiàn)測(cè)量故障的溫度測(cè)點(diǎn))計(jì)算出床溫的平均值作為被控信號(hào),床溫給定則由主控制器(主汽壓力控制)自動(dòng)給出,通過調(diào)節(jié)給煤量來控制溫度。由于存在著左右兩路給煤調(diào)節(jié),還需設(shè)置左右兩個(gè)連鎖給煤控制器來分別調(diào)整給煤量。
針對(duì)本裝置設(shè)計(jì)的瓦斯氣壓力和流量控制系統(tǒng)的主要控制目標(biāo)是在維持一定的瓦斯氣壓力條件下,盡可能地燃燒瓦斯氣,以提高經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)在主蒸汽壓力和外界負(fù)荷波動(dòng)時(shí),在保證適當(dāng)?shù)耐咚箟毫Φ耐瑫r(shí),適當(dāng)?shù)卦黾踊驕p少瓦斯氣,增加調(diào)節(jié)速度。在維持瓦斯壓力的同時(shí)產(chǎn)生的瓦斯流量擾動(dòng)則由主蒸汽壓力-床溫-給煤控制系統(tǒng)的給煤調(diào)節(jié)去克服。瓦斯氣控制的被控對(duì)象為瓦斯氣壓力測(cè)量值,調(diào)節(jié)對(duì)象為瓦斯氣流量調(diào)節(jié)閥[3]。
主蒸汽壓力-床溫-給煤控制系統(tǒng)的串級(jí)結(jié)構(gòu)的設(shè)置主要為了應(yīng)對(duì)煤質(zhì)變化和瓦斯壓力(流量)變化的情況。由于床溫對(duì)煤質(zhì)變化和瓦斯變化反應(yīng)較為靈敏,串級(jí)方式有利于控制器及時(shí)對(duì)煤質(zhì)變化和瓦斯變化情況作出反應(yīng),及時(shí)增加或減少給煤量。
引入瓦斯流量和壓力信號(hào),作為控制器預(yù)估模型的輸入信號(hào),通過預(yù)估引入前饋,使控制器能及時(shí)響應(yīng)。
對(duì)于外界負(fù)荷變化,主要通過預(yù)估引進(jìn)前饋控制量,使給煤控制器能及時(shí)動(dòng)作。三爐聯(lián)調(diào)時(shí),根據(jù)對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的分析合理配置各臺(tái)爐子的調(diào)節(jié)量。
主蒸汽壓力-床溫-給煤控制系統(tǒng)的主控、副控均采用IFAP控制器,以應(yīng)對(duì)調(diào)節(jié)滯后和工況多變的過程特性。給煤控制器和瓦斯氣控制可采用IFA控制(無預(yù)估)。
一、二次風(fēng)控制目標(biāo)是為燃燒過程提供足夠的氧量和流化風(fēng),主要包括風(fēng)量給定值計(jì)算和風(fēng)量控制兩部分。
一次風(fēng)控制的主要目的是維持風(fēng)煤比穩(wěn)定和床溫工作點(diǎn)的需求,這里風(fēng)煤比=一次風(fēng)量/總給煤量,故控制的一次風(fēng)量會(huì)隨著給煤量的增減而自動(dòng)增減。控制器的調(diào)整對(duì)象為一次風(fēng)機(jī)入口擋板開度。風(fēng)煤比的給定值在控制器處于“手動(dòng)”位置時(shí)會(huì)自動(dòng)跟蹤實(shí)際的風(fēng)煤比值的10 min平均值(5 s計(jì)算一次),一旦控制器處于“自動(dòng)”狀態(tài),風(fēng)煤比給定值即為投入自動(dòng)時(shí)的風(fēng)煤比平均值,在自動(dòng)控制狀態(tài)下,根據(jù)爐膛粒子分布和床溫對(duì)風(fēng)煤比給定進(jìn)行在線修正。
二次風(fēng)量給定按一、二次風(fēng)比率,氧量給定計(jì)算,并按瓦斯量大小修正。其中一、二次風(fēng)比率為自控時(shí)的5 min平均跟蹤值,氧量給定由操作人員在操作臺(tái)設(shè)置。二次風(fēng)控制的調(diào)整對(duì)象為二次風(fēng)機(jī)入口擋板開度或變頻器。
總風(fēng)量的實(shí)測(cè)值將被引入主蒸汽壓力控制系統(tǒng),作為部分控制參數(shù)的校正依據(jù)。同時(shí),主蒸汽控制部分的測(cè)點(diǎn)和控制結(jié)果也將引入風(fēng)量系統(tǒng),作為給定計(jì)算和風(fēng)量控制的校正依據(jù)和限制依據(jù)。風(fēng)量給定值計(jì)算將是在線優(yōu)化的主要對(duì)象,在實(shí)現(xiàn)閉環(huán)自動(dòng)控制的基礎(chǔ)上,可以對(duì)風(fēng)量的給定計(jì)算進(jìn)行優(yōu)化處理,以提高鍋爐操作的效益。
1.3.3 協(xié)調(diào)優(yōu)化系統(tǒng)方案
由于采用母管制結(jié)構(gòu),3臺(tái)鍋爐之間存在互相干擾,同時(shí)由于各鍋爐燃燒效益方面存在差異,所以負(fù)荷分配上存在優(yōu)化空間。主要的協(xié)調(diào)內(nèi)容包括:
1)爐子之間的操作干擾的前饋協(xié)調(diào)。當(dāng)某臺(tái)爐子出現(xiàn)操作故障引起大的波動(dòng),可以及時(shí)反饋給其他爐子的控制系統(tǒng),使之提前調(diào)整,保證母管壓力的穩(wěn)定。
2)外界負(fù)荷變化的協(xié)調(diào)分配。外界負(fù)荷變化較大時(shí),通過實(shí)時(shí)分析在線數(shù)據(jù),對(duì)各臺(tái)爐子的負(fù)荷分配進(jìn)行協(xié)調(diào)優(yōu)化。
因?yàn)檎{(diào)試是在鍋爐正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行,所以著重強(qiáng)調(diào)安全。
先進(jìn)控制系統(tǒng)對(duì)DCS系統(tǒng)的改造很少,所有的改造均在現(xiàn)在工程師站或仿真系統(tǒng)上實(shí)驗(yàn),成功后才轉(zhuǎn)移到現(xiàn)場(chǎng)的操作終端。先進(jìn)控制系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)的通訊也先在工程師站或仿真終端上實(shí)驗(yàn),確認(rèn)不會(huì)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)造成影響,再轉(zhuǎn)移到現(xiàn)場(chǎng)的操作站。在控制方案實(shí)施前,進(jìn)行大量的仿真實(shí)驗(yàn),同時(shí)將仿真結(jié)果與技術(shù)人員討論,確定后才正式投運(yùn)。并且開始時(shí)嚴(yán)格限制輸出數(shù)據(jù)的變化范圍,再逐步放寬。
海通XD-APC優(yōu)化軟件系統(tǒng)具有全面跟蹤功能,確保優(yōu)化系統(tǒng)的無擾動(dòng)切換。并具有儀表故障診斷和操作故障診斷功能,一旦發(fā)生故障,會(huì)自動(dòng)將操作臺(tái)上的優(yōu)化狀態(tài)從“自動(dòng)”切為“手動(dòng)”。
若優(yōu)化狀態(tài)處于“手動(dòng)”位置,則優(yōu)化系統(tǒng)不向DCS系統(tǒng)送給煤、給風(fēng)控制信號(hào),僅送故障診斷信號(hào)。此時(shí)即恢復(fù)到原有的DCS控制狀態(tài)。
DCS系統(tǒng)中增加重要參數(shù)的聲光報(bào)警和優(yōu)化自動(dòng)失靈聲光報(bào)警,以確保安全。對(duì)重要參數(shù)和控制輸出均設(shè)置上下限限制。若運(yùn)行優(yōu)化系統(tǒng)的工控機(jī)發(fā)生故障或死機(jī),系統(tǒng)自動(dòng)將優(yōu)化控制系統(tǒng)從“自動(dòng)”切為“手動(dòng)”。
通訊方案的實(shí)施需要在DCS網(wǎng)絡(luò)中加入一臺(tái)OPC服務(wù)器,這中間需要斷開DCS的網(wǎng)絡(luò),為確保安全生產(chǎn),在3臺(tái)鍋爐都停止運(yùn)行情況下進(jìn)行。
優(yōu)化控制軟件通過OPC服務(wù)器和DCS網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。
通訊試驗(yàn)成功后,沒有發(fā)生一次通訊方面的問題。事實(shí)證明通訊方案的制定和實(shí)施是成功的;OPC通訊方式是穩(wěn)定、可靠的。
通訊實(shí)驗(yàn)成功后,進(jìn)入控制系統(tǒng)調(diào)試階段。因?yàn)檎{(diào)試過程是在鍋爐正常運(yùn)行期間進(jìn)行的,所以整個(gè)調(diào)試的過程著重強(qiáng)調(diào)以安全為主。調(diào)試時(shí)間安排在白班進(jìn)行,相關(guān)人員在現(xiàn)場(chǎng)值班,以確保生產(chǎn)的安全和順利。
項(xiàng)目組在經(jīng)過控制方案研討、控制過程中手動(dòng)和自動(dòng)的無擾動(dòng)切換試驗(yàn)、白班調(diào)試運(yùn)行、連續(xù)運(yùn)行等階段的充分驗(yàn)證后,進(jìn)行了72 h連續(xù)投運(yùn)。
4#、5#、6#鍋爐優(yōu)化控制系統(tǒng)相繼順利的通過72 h無間斷運(yùn)行,經(jīng)過了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行各種工況的考驗(yàn),通過了技術(shù)協(xié)議規(guī)定的驗(yàn)收條件,達(dá)到了工作前期制定的控制目標(biāo),取得理想的控制效果,見圖4、 圖5、圖6和圖7。
由圖4和圖5可以明顯看出自動(dòng)情況下負(fù)壓比手動(dòng)要平穩(wěn)得多。
由圖6和圖7可以明顯看出自動(dòng)情況下主汽壓力比手動(dòng)要平穩(wěn)得多。
當(dāng)3臺(tái)鍋爐的獨(dú)立的優(yōu)化控制系統(tǒng)分別通過驗(yàn)收后,進(jìn)行了3臺(tái)鍋爐的聯(lián)調(diào)。
為解決聯(lián)調(diào)時(shí)容易出現(xiàn)因各臺(tái)鍋爐實(shí)際蒸汽壓力不同造成調(diào)節(jié)方向不一致,導(dǎo)致反復(fù)振蕩的問題,利用連鎖功能進(jìn)行聯(lián)合診斷和限制;以4#爐燃燒控制為例,在主汽壓控制器中引入5#、6#爐的主汽壓控制信息,進(jìn)行超限故障診斷,當(dāng)5?;?#的主汽壓超上下限時(shí),對(duì)4#壓力控制的調(diào)節(jié)方向做相應(yīng)的限制約束。為適應(yīng)聯(lián)調(diào)和單臺(tái)運(yùn)行兩種控制方式,同時(shí)引入5#、6#燃燒控制模式,以判斷是否聯(lián)調(diào),并采用相應(yīng)的控制邏輯。
聯(lián)調(diào)時(shí),由于有兩臺(tái)以上的先控系統(tǒng)同時(shí)動(dòng)作,為避免超調(diào),設(shè)置了負(fù)荷聯(lián)調(diào)系統(tǒng),即當(dāng)負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),將負(fù)荷調(diào)整任務(wù)根據(jù)當(dāng)前投自動(dòng)的系統(tǒng)數(shù)目等因素通過負(fù)荷前饋的方式分配給各臺(tái)燃燒控制系統(tǒng)。其中負(fù)荷前饋系數(shù)權(quán)陣設(shè)計(jì)了投1臺(tái)、投2臺(tái)、投3臺(tái)等情況下的前饋系數(shù)。
由于每臺(tái)鍋爐的特性不同,調(diào)整速度有快有慢,聯(lián)調(diào)時(shí)容易出現(xiàn)“搶負(fù)荷”現(xiàn)象,出現(xiàn)某1臺(tái)鍋爐負(fù)荷偏高而其他鍋爐負(fù)荷偏低的情況,因此需要有平衡負(fù)荷的方法。經(jīng)實(shí)踐,在上述方案1、2的基礎(chǔ)上,可采用設(shè)置不同的主汽壓力給定值來平衡負(fù)荷。即降低需要減少負(fù)荷鍋爐的主汽壓力給定值,同時(shí)提高需要增加負(fù)荷鍋爐的主汽壓力給定值。由于采用了上述解耦方案,盡管蒸汽壓力給定值不同,但仍然可避免由于調(diào)節(jié)方向不同造成的振蕩。
在3臺(tái)鍋爐聯(lián)調(diào)時(shí),單臺(tái)鍋爐的出口壓力之間變化趨勢(shì)相同,變化幅度相對(duì)于單臺(tái)鍋爐獨(dú)力控制來說,過程參數(shù)變化幅度明顯減小,同時(shí)調(diào)整周期和穩(wěn)定周期明顯縮短。圖8為3臺(tái)聯(lián)調(diào)同一時(shí)間段主汽壓力控制曲線。
圖8 3臺(tái)聯(lián)調(diào)同一時(shí)間段主汽壓力控制曲線
從圖8 a、b、c中可以看出,3臺(tái)鍋爐同一時(shí)間段的壓力變化趨勢(shì)完全一致,變化幅度較以前有明顯下降,母管壓力穩(wěn)定性得到提高。相比單臺(tái)或兩臺(tái)來說,調(diào)節(jié)速度更快,更準(zhǔn)確及時(shí),同時(shí)先控系統(tǒng)對(duì)每臺(tái)鍋爐出力進(jìn)行優(yōu)化,平衡,提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和整體穩(wěn)定性。從整體控制效果來看,單臺(tái)鍋爐壓力和母管壓力穩(wěn)定性得到提高,實(shí)現(xiàn)鍋爐之間給煤調(diào)節(jié)的同步增減。相比單臺(tái)或兩臺(tái)來說,調(diào)節(jié)速度更快,更準(zhǔn)確及時(shí)。通過調(diào)整壓力給定值使每臺(tái)鍋爐負(fù)荷平衡。實(shí)現(xiàn)了任兩臺(tái)或者三臺(tái)鍋爐投聯(lián)調(diào)控制系統(tǒng)功能。
聯(lián)調(diào)的煤耗和電耗效益統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 聯(lián)調(diào)每噸汽煤耗和電耗效益統(tǒng)計(jì)
按手動(dòng)時(shí)平均標(biāo)準(zhǔn)煤耗約84 kg/t計(jì)算,取3臺(tái)爐負(fù)荷之和480 t,年平均運(yùn)行250 d計(jì)算,3臺(tái)爐約需消耗標(biāo)煤241920 t/a,按節(jié)煤1.5%,年可節(jié)省標(biāo)煤3628.8 t,按每噸標(biāo)煤價(jià)420元計(jì)算,年效益約1524096元。
自動(dòng)控制時(shí)鍋爐電耗平均下降了1.67%。每噸汽電耗按13 kWh汽計(jì)算,取3臺(tái)爐負(fù)荷之和480 t,年平均運(yùn)行250 d計(jì)算,1年可以節(jié)電625248 kWh,電價(jià)按0.35元/kWh計(jì)算,此項(xiàng)年效益約218836元。兩項(xiàng)合計(jì),3臺(tái)爐聯(lián)調(diào)降低煤耗和電耗年效益大于170×104元。
手動(dòng)、自動(dòng)時(shí)3臺(tái)鍋爐平衡瓦斯氣量之和分別為0.332 t/h和0.526 t/h。
3臺(tái)鍋爐投聯(lián)調(diào)自動(dòng)時(shí),瓦斯的平衡量要高于手動(dòng)控制的時(shí)候。這樣,聯(lián)調(diào)自動(dòng)控制時(shí)在允許平衡瓦斯的情況下實(shí)現(xiàn)了通過盡可能多的平衡瓦斯,達(dá)到節(jié)約燃料成本的目的。
根據(jù)上面統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),自動(dòng)時(shí)平均每小時(shí)要比手動(dòng)時(shí)多平衡0.194 t瓦斯氣,按年平均運(yùn)行250 d計(jì)算,1年可多平衡瓦斯氣1164 t。瓦斯氣的燃燒值平均按煤的2.5倍計(jì)算,那么因?yàn)槎嗥胶馔咚箽舛?jié)省的燃煤數(shù)是2910 t。瓦斯價(jià)按220元/t,煤價(jià)按210元/t計(jì)算,此項(xiàng)年效益約355020元。
綜合上面的節(jié)煤效益、節(jié)電效益和多平衡瓦斯效益,3臺(tái)爐總的年經(jīng)濟(jì)效益約200×104元。
錦西石化熱電公司3臺(tái)220 t/h循環(huán)流化床鍋爐先進(jìn)控制系統(tǒng)投入使用后,實(shí)現(xiàn)了燃燒過程的自動(dòng)控制,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,而且對(duì)燃燒過程的優(yōu)化效果非常明顯,節(jié)煤效果顯著。
[1]李爍.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)調(diào)試運(yùn)行與檢修技術(shù)實(shí)用手冊(cè)[M].吉林科技出版社,2004.
[2]江青茵,無辯識(shí)自適應(yīng)控制預(yù)估算法及應(yīng)用[J],自動(dòng)化學(xué)報(bào),1997(1):917-1038.
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10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.011
么文勇,1989年7月畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué),高級(jí)工程師,從事熱電廠管理工作,E-mail:wenjian6722@163.com,地址:遼寧省葫蘆島市錦西石化分公司熱電公司,125001。
2011-05-22)