余迎春 付春明 趙鳳超 (大慶油田化工有限公司)
降低甲醇裝置除鹽水單耗技術(shù)
余迎春 付春明 趙鳳超 (大慶油田化工有限公司)
甲醇裝置采用蒸汽冷凝液回收技術(shù)處理汽輪機(jī)表冷器蒸汽冷凝液、0.2 MPa和0.6 MPa蒸汽冷凝液,將其全部回收,循環(huán)利用于除鹽水,大大減少除鹽水站來(lái)水量,降低了甲醇的生產(chǎn)成本,提高了裝置自身產(chǎn)能,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
蒸汽冷凝液回收 除鹽水 循環(huán)利用
甲醇裝置年產(chǎn)甲醇10×104t,采用的是蒸汽轉(zhuǎn)化、低壓合成、三塔精餾的工藝路線。在這套甲醇裝置中,除鹽水單耗一直較高,為了進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,2010年對(duì)此裝置進(jìn)行了調(diào)查研究。
甲醇裝置設(shè)計(jì)指標(biāo):裝置除鹽水單耗設(shè)計(jì)值為1.85 t/t;
現(xiàn)存問題:2004—2009年除鹽水平均單耗為4.086 t/t,超出設(shè)計(jì)值2.236 t/t;
預(yù)期達(dá)到的目標(biāo):降低甲醇裝置除鹽水單耗至1.75 t/t。
對(duì)2009年1—12月除鹽水實(shí)際單耗狀況進(jìn)行了調(diào)查,見表1。從數(shù)據(jù)可以看出,2009年除鹽水平均單耗為4.177 t/t,其中最高值為5.25 t/t,最低值為3.78 t/t,但各月除鹽水實(shí)際單耗均高于設(shè)計(jì)值。
表1 2009年1—12月除鹽水實(shí)際單耗
對(duì)2009年每月的產(chǎn)量狀況進(jìn)行了數(shù)據(jù)調(diào)查,見表2。
表2 2009年每月產(chǎn)量狀況
從表中可以看出,除1月和9月外,其余每月實(shí)際產(chǎn)量均高于計(jì)劃產(chǎn)量,而產(chǎn)量越高,除鹽水的單耗就應(yīng)該越小,因此,不是產(chǎn)量的原因影響除鹽水單耗超標(biāo)。
本裝置蒸汽冷凝液主要有三處,壓縮工序汽輪機(jī)表冷器蒸汽冷凝液;精餾工序0.6 MPa蒸汽冷凝液;精餾工序0.2 MPa蒸汽冷凝液。
汽輪機(jī)表冷器蒸汽冷凝液、精餾0.6 MPa蒸汽冷凝液兩股冷凝水匯合后送入給排水車間二除工段,經(jīng)處理后再返回除氧器用于甲醇的生產(chǎn)。精餾0.2 MPa蒸汽冷凝液直排地漏[1]。因此,應(yīng)研究確定回收方案,并加以利用。
表3 蒸汽冷凝液水質(zhì)狀況
取樣化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)顯示:蒸汽冷凝液除pH值略顯酸性外,均為優(yōu)質(zhì)除鹽水,經(jīng)過本裝置加堿系統(tǒng)調(diào)和后即可以直接回收利用,不必進(jìn)行二次處理。
蒸汽汽凝液與除鹽水工藝數(shù)據(jù)調(diào)查情況見表4。
表4 除鹽水與蒸汽冷凝液工藝數(shù)據(jù)
從表4可以看出,本裝置蒸汽冷凝液約有29.26 t/h,此部分水可回收用作除鹽水,這樣既減少了大部分的除鹽水來(lái)水,又降低了甲醇的生產(chǎn)成本。
通過以上現(xiàn)狀調(diào)查,發(fā)現(xiàn)影響除鹽水單耗超標(biāo)的主要原因是蒸汽冷凝液沒有被回收利用;因此,回收表冷器蒸汽冷凝液和0.2 MPa、0.6 MPa蒸汽冷凝液是主要措施。
表冷器蒸汽冷凝液通過地下槽泵增壓后,直接與除鹽水來(lái)水總線相連,經(jīng)過除鹽水加熱器進(jìn)入除氧器。
重新鋪設(shè)一條管線,將0.6 MPa蒸汽冷凝液直接與夾套水閥閥后相連,將此部分水用于二段爐夾套冷卻水,再進(jìn)入轉(zhuǎn)化地下槽后,由泵提壓送入除氧器[2]。
重新鋪設(shè)一條管線,利用精餾現(xiàn)有地下槽泵,將0.2 MPa蒸汽冷凝液直接回收至地下槽內(nèi)。
1)此三股蒸汽冷凝液溫度比較高,全部都在50~60℃之間,尤其是進(jìn)入夾套水的0.6 MPa蒸汽冷凝液,溫度為57℃,直接影響二段爐夾套冷卻效果。0.6 MPa蒸汽冷凝液后的冷卻器ME613換熱面積為80 m2,且循環(huán)水進(jìn)水閥、回水閥已經(jīng)全開,無(wú)法將冷凝液冷卻至40℃以下。
2)地下槽泵流量較小,無(wú)法滿足改造后的生產(chǎn)要求。
1)轉(zhuǎn)化汽提塔出口去廢水站的殘液不經(jīng)過冷卻,將冷卻器E308進(jìn)、出口殘液管線直接相連,將0.6 MPa蒸汽冷凝液經(jīng)過ME613再經(jīng)過E308冷卻后與夾套水閥閥后相連,E308冷卻面積為164 m2,將0.6 MPa蒸汽冷凝液溫度降至40℃以下(必要時(shí)可切斷ME613循環(huán)水,以節(jié)省循環(huán)水用量)。
2)地下槽泵流量較小,可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要,對(duì)泵進(jìn)行改型,以滿足生產(chǎn)需要。
3)改造流程(加粗部分為本次流程改造內(nèi)容,原流程保持不變)見圖1、圖2、圖3。
1)將汽輪機(jī)表冷器蒸汽冷凝液及精餾工序0.6 MPa蒸汽冷凝液進(jìn)行回收。通過工藝重新設(shè)計(jì)、安裝閥門,更新水泵,增加遠(yuǎn)程控制回路。
2)將0.2 MPa蒸汽冷凝液進(jìn)行回收。通過工藝重新設(shè)計(jì),鋪設(shè)精餾相應(yīng)管線,安裝閥門,將精餾工序0.2 MPa蒸汽凝結(jié)水送至轉(zhuǎn)化地下夾套水槽,用于自產(chǎn)蒸汽用水。
1)改造前后除鹽水實(shí)際單耗對(duì)比見表5。
表5 改造前后除鹽水實(shí)際單耗對(duì)比
從表5可以看出,改造后除鹽水每月實(shí)際單耗已經(jīng)低于裝置設(shè)計(jì)指標(biāo)1.85 t/t,效果明顯。
2)改造前后主要參數(shù)對(duì)比見表6。
表6 改造前后主要參數(shù)對(duì)比
從表6可以看出,改造后蒸汽冷凝液全部回收,無(wú)直排,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。除鹽水單耗由原來(lái)的平均每月4.177 t/t降至1.74 t/t。
改造后的除鹽水單耗低于改造前預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)1.75 t/t,除鹽水單耗高的問題得到解決。
1)項(xiàng)目投資
調(diào)研、設(shè)計(jì)費(fèi)用為5×104元;材料費(fèi)用為15×104元;研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)用、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用為7×104元;施工安裝費(fèi)用為10×104元。合計(jì)為37×104元。
2)節(jié)水計(jì)算
節(jié)約除鹽水29.26 t/h,每天運(yùn)行24 h,2010年6—10月份累計(jì)運(yùn)行時(shí)間3672 h,6—10月份節(jié)約除鹽水10.744×104t。累計(jì)節(jié)約資金301.914×104元。去除項(xiàng)目投資37×104元,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益264.914×104元。
1)由于節(jié)約了除鹽水,甲醇生產(chǎn)成本降低,提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為企業(yè)今后健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2)蒸汽冷凝液得到全部回收,樹立了企業(yè)良好形象,為真正實(shí)現(xiàn)綠色企業(yè)創(chuàng)造了條件。
在當(dāng)前各項(xiàng)能源日益減少的環(huán)境下,企業(yè)如何根據(jù)自身實(shí)際特點(diǎn),通過研究和利用解決問題的方法,將水、電、氣等各項(xiàng)資源從生產(chǎn)投入、生產(chǎn)流程、產(chǎn)出產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)能挖潛,實(shí)現(xiàn)余熱、工業(yè)廢水、工業(yè)尾氣的再利用,不但降低了成本,還產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟(jì)效益,提升了企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
[1]馮元琦.甲醇生產(chǎn)操作問題[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000,187-195.
[2]李文懷,鐘炳.甲醇合成技術(shù)現(xiàn)狀與進(jìn)展[C].天然氣化工利用第三次研討會(huì)論文匯編,13-17.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.010
余迎春,2006年畢業(yè)于哈爾濱商業(yè)大學(xué),工程師,現(xiàn)從事生產(chǎn)管理工作,E-mail:daqingjcc@126.com,地址:大慶油田化工有限公司,163000。
2011-07-07)