汪 軍,羅 曼,李 黔
(貴州開磷集團, 貴州貴陽 550302)
馬路坪礦中磷開采工藝的改進
汪 軍,羅 曼,李 黔
(貴州開磷集團, 貴州貴陽 550302)
開磷集團馬路坪礦中磷開采一直以來是個難題。近幾年隨著磷石膏膠結(jié)嗣后充填法的成功應用,再通過開采工藝的優(yōu)化,取得了較好的效果,解決了產(chǎn)能提升、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)組織等方面存在的難題。
中磷;空場采礦法;嗣后充填采礦法;開采工藝
開磷集團馬路坪礦中磷開采在750中段以上均采用空場采礦法。2006年磷石膏膠結(jié)嗣后充填采礦法在用沙壩礦試驗成功后,2008年在馬路坪礦進行推廣應用,但由于馬路坪礦開采技術(shù)條件與用沙壩礦不同,推廣過程中出現(xiàn)了一些問題。在實踐中,針對出現(xiàn)的問題提出了解決方案,并取得了較好的效果。
馬路坪礦回采范圍沿走向為E25~E15線,走向長度約3000 m,礦體呈穩(wěn)定層狀產(chǎn)出,礦層傾角20°~45°,礦體厚3~6 m,平均4 m,礦石平均地質(zhì)品位35.23%。
礦層直接頂發(fā)育,厚度一般0~2 m,局部可達3 m以上,該層極不穩(wěn)定,直接頂上為鮞狀白云巖,致密穩(wěn)固;礦層底板為白云巖,礦層中距底板0.8~1.5 m處存在一層光滑平直的白云質(zhì)薄層,是礦層中的薄弱面,嚴重影響礦體的穩(wěn)定性,一經(jīng)揭露極易片幫滑落。
礦層頂板白云巖為含水層,常有裂隙、溶洞時有發(fā)育,礦層為隔水層。由于中磷礦層在開采過程中遇水后成泥漿狀,對安全生產(chǎn)、運輸以及生產(chǎn)能力的提升造成了較大影響。
中段高度50 m,分層高度10 m,共5個分層。盤區(qū)長度600~800 m。盤區(qū)斜坡道布置于礦體底板,位于盤區(qū)中央,盤區(qū)內(nèi)布置3條溜井,分別位于盤區(qū)中央、盤區(qū)斜坡道兩翼200 m處。盤區(qū)內(nèi)采用從上往下、從兩端向中央的順序回采。
盤區(qū)斜坡道送至相應分層后沿脈內(nèi)掘進脈內(nèi)采準巷道,然后由盤區(qū)兩端向盤區(qū)斜坡道退采,在脈內(nèi)掘進工程到位的情況下,采用兩分層同步退采,上分層超前下分層一個礦房。
中段高度50 m,分層高度10 m,共5個分層。盤區(qū)長度600~800 m。盤區(qū)斜坡道布置于礦體頂板,位于盤區(qū)中央,盤區(qū)內(nèi)布置3條溜井,分別位于盤區(qū)中央、盤區(qū)斜坡道兩翼200 m處。盤區(qū)內(nèi)回采采用從下往上的方式進行。
盤區(qū)斜坡道送至相應分層后在距礦體15~30 m處掘進頂板脈外采準巷道,并沿走向每隔20 m掘進礦房石門至礦體,然后沿礦體走向掘進20 m形成脈內(nèi)采準,在礦房兩端施工沿礦體傾向的切割上山;在2~3個分層的脈外采準掘進完成后,由最低分層開始,間隔對礦房采用房柱法進行回采,然后由上分層對下分層已采礦房進行充填,充填礦房膠結(jié)后繼續(xù)向上回采并充填,在上一分層礦房充填體膠結(jié)后,可采最低分層未采的礦房,如此循環(huán)。
(1)用空場法開采時,由于盤區(qū)斜坡道位于礦體底板,頂板的水釋放不出來,導致在回采過程中水對頂板特別是直接頂?shù)慕櫍纬蓢乐氐陌踩a(chǎn)隱患;水與中磷礦混合后形成泥漿狀,對文明衛(wèi)生整治及礦石運輸帶來極大的影響。
(2)由于盤區(qū)長度在600~800 m,開采是自上而下、兩翼向中央進行,造成回采準備時間過長。
(3)回采礦房跨度的確定隨意性大,回采過程中觀察頂板的情況主要依靠經(jīng)驗。
(4)原設(shè)計每個盤區(qū)布置3條溜井,由于使用空場采礦法,礦、廢的排放在掘進工作的不同階段進行,即掘進前期為廢石,掘進后期及回采期間為礦石。隨著生產(chǎn)能力的提升以及充填采礦法的應用,脈外掘進和回采同時進行,礦、廢排放的生產(chǎn)組織難度加大。
針對中磷的特性,如果在回采前對回采地段先行疏水,將可以避免回采過程中水對安全生產(chǎn)、運輸、文明生產(chǎn)等的影響。
由于礦層頂板是含水層,裂隙、溶洞發(fā)育,而礦體為隔水層,如果將井巷工程布置在礦體頂板,并施工脈內(nèi)采準,將可以使頂板水提前排除或減小將來回采過程中的水量,加之回采順序是從下自上進行,因此上幾個分層的回采將基本不會受到水的影響。
根據(jù)磷石膏膠結(jié)嗣后充填法回采工藝要求,所有工程均布置于礦體頂板,包括斜坡道、脈外采準及溜井系統(tǒng)等,這就為疏水創(chuàng)造了較好的條件。
馬路坪礦在使用空場采礦法和充填采礦法前期,盤區(qū)長度是按照600~800 m進行劃分的,在實際應用過程中,隨著產(chǎn)能的提升,出現(xiàn)了生產(chǎn)組織困難、生產(chǎn)準備時間長等問題。經(jīng)過一段時間的研究和實踐,提出了新的盤區(qū)布置方式,較好的解決了以上問題。
將盤區(qū)長度由600~800 m變更為400 m,盤區(qū)溜井由3條分散溜井變?yōu)?條集中溜井,且礦石和廢石分別進入不同的溜井。不同盤區(qū)布置方案的對比見表1。
表1 不同盤區(qū)布置方案的對比
在采用空場采礦法時,采場的暴露面積主要依據(jù)施工人員的經(jīng)驗來確定,頂板好暴露面積大,頂板差則暴露面積小,這為安全生產(chǎn)留下了不確定因素。根據(jù)使用空場采礦法近30 a的統(tǒng)計和經(jīng)驗,馬路坪礦采場暴露面積根據(jù)不同地段一般在400~800 m2,因而在確定馬路坪礦充填采礦法礦房大小時選取的是600 m2,即礦房走向長20 m,傾向長30 m,平均暴露面積400~600 m2。由于充填采礦法需要事先確定礦房位置以便于礦房石門的布置,因而杜絕了礦房大小控制隨意性的問題,為安全生產(chǎn)提供了保障。事實也證明,自2008年采用充填采礦法并根據(jù)礦山實際情況固定礦房大小以來,馬路坪礦未發(fā)生過重傷以上安全事故。
馬路坪礦在充填采礦中結(jié)合以上方案對充填采礦法進行了修改,形成了新的采場參數(shù):中段高度50 m,分層高度10 m,共5個分層。盤區(qū)長度400 m,礦房間距20 m。盤區(qū)斜坡道布置于礦體頂板,位于盤區(qū)中央,盤區(qū)內(nèi)布置兩條溜井,分別位于盤區(qū)斜坡道兩側(cè)中央。盤區(qū)內(nèi)從下往上進行回采。
通過對盤區(qū)劃分的優(yōu)化,馬路坪礦每個盤區(qū)雖然增加工程量140 m,但解決了礦、廢石分排的難題,為產(chǎn)能提升的生產(chǎn)組織創(chuàng)造了條件;疏水方案的實施,使中磷回采過程中的安全性上大大提高,同時在礦石運輸、井下排水及文明生產(chǎn)上也有了很大的改善;礦房間距明確也使礦房暴露面積在可控范圍內(nèi),減小了安全生產(chǎn)壓力。
優(yōu)化后的充填采礦法方案現(xiàn)已在礦業(yè)總公司所屬的3個生產(chǎn)礦應用,礦業(yè)總公司近幾年來未發(fā)生過采場內(nèi)重傷以上安全事故。
2011-06-02)
汪 軍(1963-),男,江西景德鎮(zhèn)人,工程師,主要從事采礦技術(shù)設(shè)計,Email:gzwj_003@163.com。