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        鋼板焊接葉輪口緣及鑄鋼密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù)的研究與應用

        2011-11-15 06:34:28郭麗萍寧夏固海揚水管理處寧夏中寧755100
        中國科技信息 2011年18期
        關(guān)鍵詞:鑄鋼鋼圈密封環(huán)

        郭麗萍 寧夏固海揚水管理處 寧夏 中寧 755100

        鋼板焊接葉輪口緣及鑄鋼密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù)的研究與應用

        郭麗萍 寧夏固海揚水管理處 寧夏 中寧 755100

        針對揚黃流域水泵鋼板焊接葉輪口緣及配套的鑄鋼密封環(huán)配合部位磨蝕嚴重,使用壽命短,水泵效率下降快的突出問題,對上述部位進行了鑲鋼圈技術(shù)的試驗,從應用效果來看,該項技術(shù)實用性強,實現(xiàn)了水泵的高效運行和報廢部件的再利用。

        水泵;葉輪;密封環(huán);鑲鋼圈;技術(shù)

        一、固海揚水工程基本情況

        固海揚水工程從水源分,包括直接從黃河取水的原固海揚水工程、從衛(wèi)寧灌區(qū)七星渠取水的同心揚水工程和世行擴灌三部分組成部分。同心揚水工程于1978年建成,固海揚水工程于1986年建成,1982年2月兩灌區(qū)合并為現(xiàn)固海揚水工程,1988年利用世行貸款進行了部分擴建,1993年完成。目前共建投入運行泵站21座 (其中李旺泵站未投運),變電所15座,安裝(投運)主機組151臺(套),裝機總?cè)萘?01425KW,總揚程382.47m,凈揚程342. 74m,設計流量28.5m3/s,干渠總長286km。

        固海揚水工程70%的主水泵都是70年代生產(chǎn)的產(chǎn)品,建設時由于水泵種類少,一些泵站水泵選型不合適,其本身性能較差,加之經(jīng)過31年時間的運行,老化嚴重,超期服役現(xiàn)象突出。我處早期安裝使用的都是鑄鐵葉輪及密封環(huán),水泵過流部件使用壽命短,平均運行時數(shù)不超過3000小時,隨著鋼板焊接葉輪技術(shù)的應用,鋼板焊接葉輪已逐漸經(jīng)成為黃河中上游揚黃泵站水泵葉輪的主體。但隨之也出現(xiàn)了新的研究課題:鋼板葉輪進、出水葉片、蓋板等部位空蝕、磨損慢,而口緣磨損快,口緣尺寸超標致使容積損失增大,是導致水泵運行效率降低,流量下降的主要原因,口緣這個部位成了決定葉輪壽命的關(guān)鍵。我處泵站每年4月份上水前大修的水泵,運行到8月份秋灌結(jié)束時,運行時數(shù)僅3000小時左右,因水泵葉輪與密封環(huán)配合間隙增大,泄漏損失增加,水泵平均單機提水量下降6.3%左右,裝置效率下降3%左右,在影響泵站安全、高效運行的同時,增加了機電設備維修費及檢修人員工作量。同時,每年8月份正值灌溉高峰期,3月份投運的機組在不間斷運行4個月后,機組狀況已屬強弩之末,流量下滑快,即使是滿負荷運行也達不到供水要求,供需矛盾十分突出,嚴重影響了灌區(qū)的正常灌溉和社會穩(wěn)定。

        二、試驗過程

        試驗數(shù)據(jù)表明:由于葉輪蓋板形狀的不同,在葉輪口緣靠蓋板側(cè)沿圓周有一圈3-6mm深、6mm寬、呈“〇”狀磨蝕帶或沿軸向呈一道道深淺不一的溝槽。各種型號的葉輪,在使用4000-5000小時以后,口緣單邊平均磨損量在2mm左右,而葉輪其他部位僅有較少的小坑洞或溝槽,外形及尺寸基本完好。因此,開展研究和試驗工作,延長鋼板焊接葉輪口緣壽命,使之與其他部位的磨蝕保持同步,進而起到延長整個葉輪壽命和穩(wěn)定水泵效率的作用,具有十分重要的意義。

        1、其他技術(shù)的試驗情況

        2003年3月份與上海康達公司、天津中科表面工程公司合作,開始在24sh-13型水泵、32sh-19型水泵鋼板葉輪口緣上進行各種非金屬材料涂護試驗和堆焊修復試驗,結(jié)果并不理想,原因是這幾種工藝存在著以下弊病,修復或防護效果并不顯著:

        (1)涂護工藝中,非金屬涂層與金屬基體結(jié)合強度低(一般小于25MPa),涂層容易從基體上脫落。涂層一旦脫落,不僅起不到抗磨蝕效果,還增加了葉輪口緣與密封環(huán)之間的摩擦,增加了功率損失;

        (2)涂護工藝條件要求非常高,批量生產(chǎn)質(zhì)量難以保證,且涂護完全由手工操作,一次成型,不能進行精加工,難以保證口緣或密封環(huán)配合尺寸;

        (3)非金屬復合材料涂護成本較高;

        (4)堆焊工藝使葉輪口緣、蓋板變形嚴重,影響進、出水葉片型線,且耗費工時,效率低。以堆焊修復一只32寸水泵葉輪口緣為例,需要一個熟練焊工3個工作日才能施焊完畢。我處平均每年需要堆焊修復的鋼板葉輪30臺左右,而各泵站檢修時間短,往往因為葉輪不能及時補焊完畢而影響正常檢修進度,增加成本。

        2、鋼板焊接葉輪口緣及鑄鋼密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù)試驗情況

        2004年3月,提出了在葉輪口緣與密封環(huán)之間增裝承磨環(huán)的構(gòu)想。首先進行基體與鋼圈基本尺寸的確定,對安裝數(shù)量較多的3種水泵葉輪口緣及2種密封環(huán)磨(報廢件)損量統(tǒng)計分析,80%的統(tǒng)計對象在運行2個灌季(6500小時)以后,單邊磨損量集中在5-7mm之間,預留2mm的加工及尺寸調(diào)節(jié)余量,將承磨環(huán)的厚度確定為10mm,這樣可以最大程度的避免浪費材料。而承磨環(huán)的材料,采用Q235優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,其性能完全滿足使用要求。實際應用表明,選用優(yōu)質(zhì)的承磨材料加上這種先進工藝方法制作的承磨層,運行3000小時后檢查,單邊平均磨損量1mm,5000小時后減小2mm,并且破壞面相對均勻,鋼圈口緣使用壽命可以滿足一至二個灌季運行的需要。也就是說,葉輪的破壞口緣鑲嵌鋼圈后,還可以使用3500-5000小時,若葉輪其他部位良好,可重復鑲鋼圈。例如,在我處羚羊寺、唐圈、田營等泵站安裝的24sh-13型葉輪,有4臺水泵鋼板焊接葉輪運行時數(shù)達到2萬小時,最長的運行時間已達3萬小時,口緣已經(jīng)重復鑲鋼圈3次,目前還在繼續(xù)使用;大柳木泵站自2003年陸續(xù)安裝鋼板焊接葉輪以來,15臺水泵目前已經(jīng)有12臺通過鑲鋼圈,使葉輪運行時數(shù)超過13000小時,至今沒有進行過大修(更換葉輪)。

        三、實施工藝

        1、 原理

        將Q235鋼板卷制的鋼圈鑲嵌到磨損量很大的鋼板焊接(鑄鋼)葉輪口緣外圓和密封環(huán)內(nèi)圓上,鋼圈在葉輪口緣和裝配的密封環(huán)之間起“承磨環(huán)”的作用,達到保護基體以及修復報廢工件的雙重作用。

        2、加工尺寸及要求

        我單位安裝臥式離心泵鋼板焊接葉輪共10種,對應的鑄鋼密封環(huán)10種,我們在安裝數(shù)量多的3種葉輪和2種密封環(huán)上應用這項鑲鋼圈抗磨技術(shù),各型號工件加工尺寸見表3-2

        3、 工藝流程圖

        4、工藝要點

        (1)鋼圈與工件采用過盈配合,要求鋼圈與工件裝配的表面粗糙度達到12.5,橢圓度小于0.5mm。

        (2)為保證焊接強度滿足要求,鋼圈與工件施焊部位須開“V”型坡口。

        (3)進行鋼圈鑲套時,若冷裝困難,可采取熱裝工藝,加熱溫度不超過350℃。

        工藝流程圖

        (4)對已經(jīng)鑲過鋼圈的工件進行第二次、第三次……鑲鋼圈時,必須將原鑲裝鋼圈層全部車削去除,以保證鑲裝后的強度。

        我單位采用:一批次車削待加工工件→用電烘箱加熱全部鋼圈→一批次鑲裝鋼圈→一批次施焊→自然冷卻→備用(按不同裝配尺寸隨用隨時車削加工)。各工序流水加工,效率非常高。

        四、經(jīng)濟效益分析

        鋼板焊接葉輪配裝鑄鋼密封環(huán),大修標準是葉輪口緣與密封環(huán)單邊間隙大于2mm。按照各型號水泵葉輪及密封環(huán)每年平均鑲裝鋼圈數(shù)量,對鑲鋼圈技術(shù)應用以來的經(jīng)濟效益進行核算和對比(報廢舊件殘值不計),自2006年至2009年,平均每年就可節(jié)約配件費148144元,四年累計節(jié)約機電維修費592576元。

        表4-1 鋼板焊接葉輪口緣鑲鋼圈技術(shù)經(jīng)濟效益分析表

        表4-2 鑄鋼密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù)經(jīng)濟效益分析表

        通過應用該項技術(shù),固海揚水工程水泵運行效率明顯提高,全處能源單耗由2005年4.74kwh/ktm降低到2009年4. 68kwh/ktm,降低了0.06個點,累計節(jié)約電費支出100萬元,平均每年節(jié)約電費支出25萬元。

        五、結(jié)論

        1、應用葉輪口緣鑲鋼圈技術(shù),使單個鋼板焊接(鑄鋼)葉輪維修時間縮短為1/20,實現(xiàn)了鋼質(zhì)葉輪修復工藝的跨越,在使用鋼板焊接葉輪的揚水泵站,是首次應用該技術(shù)。

        2、密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù),成功實現(xiàn)了報廢密封環(huán)再利用的目的。在水利行業(yè),對于密封環(huán)這個易損進流部件,都是一次性使用,內(nèi)徑尺寸超標后只能報廢,更換新密封環(huán),還沒有成型的修復技術(shù),而這項技術(shù)成功解決了該難題。鑲鋼圈技術(shù)在我處泵站水泵上的成功應用,表明這項技術(shù)對于解決鋼板焊接(鑄鋼)葉輪及鑄鋼密封環(huán)磨蝕問題是有特效的。這項技術(shù)不能替代其他的修復工藝技術(shù),但它自身的特點也是其他的工藝技術(shù)不能夠代替的:①施工設備及工藝簡單,實現(xiàn)鋼了板焊接葉輪、鑄鋼密封環(huán)的多次重復使用,延長葉輪、密封環(huán)使用壽命增長1~4倍;②可以和磨蝕尺寸不同的密封環(huán)或葉輪裝配,實現(xiàn)靈活的互換裝配,最大程度的延長了與之裝配葉輪或密封環(huán)的更換周期;③維修成本低。

        10.3969/j.issn.1001-8972.2011.18.041

        郭麗萍,女,1973年3月生,1991年參加工作,大專文化程度,機電助理工程師,現(xiàn)任固海揚水管理處總工辦技術(shù)員。

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