鄧玉蓮 蔣杉平 劉品洪 楊茂鑫
(廣西魚峰水泥股份有限公司,廣西 柳州 545008)
核電專用水泥生產(chǎn)的技術(shù)難關(guān)探討
鄧玉蓮 蔣杉平 劉品洪 楊茂鑫
(廣西魚峰水泥股份有限公司,廣西 柳州 545008)
針對核電專用水泥的特殊技術(shù)要求,結(jié)合中熱硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥等國家標準,將核電專用水泥的一道道技術(shù)難關(guān)逐一進行攻克,生產(chǎn)出完全符合要求的核電專用水泥,贏得了客戶的高度評價。
核電專用水泥;水化熱;干縮率
核電專用水泥主要運用于建設(shè)核電站,該水泥產(chǎn)品參照執(zhí)行法國標準,要求具有較高的抗壓強度(尤其是 3天抗壓強度),較低的水化熱、堿含量、氯離子、干縮率等綜合性能指標。該水泥產(chǎn)品集中熱水泥、普通硅酸鹽水泥、道路水泥和核電水泥的特殊要求于一體,也就是說,核電水泥不但要滿足中熱水泥的水化熱標準,而且還要滿足道路水泥的干縮率要求和普通硅酸鹽水泥的強度要求,以及工程本身所要求的特殊要求,如堿含量及進場水泥溫度等。要同時滿足多品種水泥不同的技術(shù)指標要求,指標范圍窄,生產(chǎn)難度大。
1.水泥的水化熱與水泥強度之間的矛盾
核電專用水泥的水化熱要求:d3≤251 kJ/kg,d28≤293 kJ/kg;水泥強度要求:R3≥17MPa,R28≥42.5Mpa;最大的難點在必須兼顧水泥的水化熱和強度,強度太高,水化熱必然超標,所以必須找到一個平衡點。
2.水泥的干縮率難關(guān)
核電專用水泥的干縮率要求:28d≤1000μm/m;影響水泥干縮率的的關(guān)建性指標有三個方面:
①水泥比表面積
②熟料礦物組成
③水泥SO3含量
但水泥中 SO3含量、比表面積、熟料礦物組成與水泥的強度和水化熱又是相輔相成的,水泥SO3和比表面積高低直接影響到水泥的強度,熟料的礦物組成又與水化熱悉悉相關(guān),在此,必須多項指標兼顧考慮。
3.水泥溫度高技術(shù)難關(guān)
核電專用水泥的進場溫度要求≤60℃,而出磨水泥溫度夏季一般在120℃左右,通過水泥輸送系統(tǒng)進入水泥庫后,水泥溫度一般還有95℃左右,很難達到工地施工要求。
1.在水泥的水化熱與水泥強度之間找到一個平衡點
(1)通過合理的配料方案,解決熟料強度及熟料水化熱矛盾
在配料方案的設(shè)計上,參照中熱水泥多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,按照低水化熱要求進行設(shè)計,即適宜的C3S和C3A含量,既保證熟料強度又保證水化熱,根據(jù)本公司1#窯的特性及核電專用水泥熟料的特殊礦物組成(C3A≤7%,C3S≤57%)進行配料方案的設(shè)計,確定熟料的控制指標為:LSF:91±1.5;SM:2.20±0.1;IM:0.75±0.1;f .c≤0.8%立升重≥1200g/L;C3A=1%~4%;C3S=54%~56%。
(2)原燃材料的選型
針對配料要求,對原燃材料進行了專項采購:
1)原料質(zhì)量見表1
表1
2)煤炭質(zhì)量見表2
表2
2.水泥比表面積范圍的確定
由于本公司生產(chǎn)的核電專用水泥不添加任何的混合材,并為高鐵方案熟料以及 1#生產(chǎn)線的水泥磨為高細磨,故比面積很難控制,正常情況下水泥比表面積在340m2/Kg以上,并相當(dāng)不穩(wěn)定,水化熱也偏高,后經(jīng)采取調(diào)整水泥磨機內(nèi)研磨體的填充率及級配,出磨水泥的比表面積能控制在340 m2/Kg以下,SO3按其余水泥品種控制指標 2.6±0.2%時,對應(yīng)的水化熱、強度見表3:
表3
從上表可知,水泥的比表面積控制在300~330m2/Kg之間,水泥水化熱較理想,并3天、28天抗壓強度達到合同要求。
3.突破水泥的干縮率難關(guān)
影響水泥干縮率的的關(guān)建性指標有三個方面:
(1)水泥比表面積
隨著水泥顆粒的細化,一方面,水泥中小于 10μm的熟料顆粒含量增加,另一方面,由于C3S礦物的易磨性較好,C3S在水泥微細粉中的含量相應(yīng)增加,兩方面的作用,同樣都能提高水泥的早期水化率,使水泥水化硬化體的早期固水率提高,導(dǎo)致水泥石后期干縮率上升。所以較大的水泥細度有利于降低水泥干縮率,因此水泥的比表面積不宜過大,在保證強度的前提下,盡量降低比表面積。在針對水泥的水化熱也對水泥的比表面積作了相應(yīng)的分析,故以此為主要控制指標。
(2)熟料礦物組成
熟料早強礦物含量是影響水泥干縮率的重要因素,早強礦物特別是C3A含量高,由于C3A的水化速度較快,它對水泥干縮率的影響幾乎是C3S的6倍,所以熟料中的C3A要控制在一個合理的范圍。在配料方案的設(shè)計中也對C3A含量作了相應(yīng)的規(guī)定,所以以此為主要控制指標。
(3)水泥SO3含量的控制指標
控制好水泥的SO3含量,也就控制住了石膏的摻加量,石膏摻量變化之所以對水泥干縮率產(chǎn)生影響,是因為石膏與C3A在一定條件下能形成膨脹性的鈣礬石從而減少了水泥的干縮變形。當(dāng)石膏摻量過小,則無法形成鈣礬石;當(dāng)石膏摻量過大時,一方面形成的鈣礬石晶體不斷成長,大晶體的鈣礬石的膨脹作用導(dǎo)致水泥石密實度下降,另一方面,過量的石膏由于本身強度較低,易在水泥石中形成強度的薄弱環(huán)節(jié),降低了水泥抵抗干縮變形的能力,導(dǎo)致水泥干縮率上升。石膏能與熟料中 C3A、C4AF化合成 C3A·3C·32H2O、C3(A,F(xiàn))·3C·32H2O,石膏的最佳摻量必然與水泥中熟料礦物C3A、C4AF的含量有關(guān)。在熟料中C3A、C4AF含量確定的基礎(chǔ)上,固定水泥的比表面積(320m2/Kg)作最佳SO3控制指標試驗,具體數(shù)據(jù)見表4:
表4
從上表可以看出,核電專用水泥的SO3控制指標以2.5±0.2%控制為最佳。
(4)突破水泥溫度高技術(shù)難關(guān)
對原有的水泥冷卻機進行技改,即對冷卻機的進水管路進行技改,以提高水泥的冷卻效率,改造后每小時冷卻水泥從80噸提高到100噸,出入冷卻機水泥溫差可達40℃,對核電專用水泥進行降溫, 經(jīng)試用,效果較好,出冷卻機的水泥溫度一般在70℃,并充分利用5個水泥散灰小倉進一步降低水泥溫度,最重要的是在我公司防城港中轉(zhuǎn)站清出一個容量達6000噸的水泥庫,用于核電水泥的降溫使用,水泥溫度高問題得到了有效的解決。
在水泥水化熱滿足要求的前提下,核電專用水泥的28天強度雖達到合同要求,但仍有偏低現(xiàn)象,經(jīng)采用多個廠家的水泥助磨劑進行試驗,優(yōu)選出B公司的水泥助磨劑,3天強度保持不變,28天強度上升約 6 MPa,徹底確保了核電專用水泥質(zhì)量。
從一年多的核電專用水泥的生產(chǎn)情況來看,水泥質(zhì)量達到位預(yù)期的效果,并得到用戶的高度贊賞,具體質(zhì)量狀況見表5:
表5
1.依托本公司濕磨干燒生產(chǎn)線獨特的工藝優(yōu)勢,將核電專用水泥研制成功,填補了廣西核電專用水泥品種生產(chǎn)的空白,一方面給廣西魚峰水泥股份有限公司帶來了良好的經(jīng)濟效益和社會效益;另一方面為廣西的核電建設(shè)做出了巨大貢獻。
2.核電專用水泥不同于通用水泥品種的質(zhì)量控制,其原燃材料、熟料、磨機球配等的穩(wěn)定性顯得憂為重要,熟料煅燒的好壞直接影響到水泥的質(zhì)量,包括水泥的性能。新的熟料生產(chǎn)后,必須待3天強度出結(jié)果,并對熟料的各過程控制質(zhì)量及熟料外觀對比研究后,才能預(yù)測該批水泥的控制指標,這是長時間總結(jié)的經(jīng)驗。
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TQ172.7
A
1008-1151(2011)06-0061-02
2011-03-12
鄧玉蓮(1974-),女,廣西全州人,廣西魚峰水泥股份有限公司品質(zhì)部副經(jīng)理,工程師,從事水泥生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)及水泥新產(chǎn)品研發(fā)。