蔡?hào)|紅 童世杰 張 雷 章修玉 蔡 君
(恒源煤電股份有限公司任樓煤礦,安徽 宿州 235123)
任樓礦Ⅱ51軌道大巷位于-720水平,2010年6月9日施工至G33→31.5 m出水,水量達(dá)16m3/h,經(jīng)初步注漿封堵后,水量穩(wěn)定在9m3/h。根據(jù)恒源煤電安〔2011〕1號(hào)文及2011年5月20號(hào)專家組《任樓煤礦Ⅱ51軌道大巷疑似陷落柱探查成果分析及Ⅱ51軌道大巷施工方案論證意見》,通過水質(zhì)、水溫分析Ⅱ51軌道大巷出水源有來自深部灰?guī)r水的參與。為確保Ⅱ51軌道大巷安全貫通及進(jìn)一步探明了Ⅱ51軌道大巷出水通導(dǎo)位置,根據(jù)煤礦安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,需要利用鉆探手段,對(duì)Ⅱ51軌道大巷施工地段的地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行更詳細(xì)的探查,以便取得更可靠的地質(zhì)資料,來指導(dǎo)Ⅱ51軌道大巷施工,保證礦井的安全生產(chǎn)。在探查施工中,有效預(yù)防鉆孔在高水壓時(shí)孔口防噴、反壓及鉆具卡緊問題,以提高探放水技術(shù)、保證探放水設(shè)施的安全可靠,則是井下鉆探施工的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。
針對(duì)以前集團(tuán)公司各對(duì)礦井井下施工探放水鉆孔時(shí),采用先開鉆孔、下套管護(hù)壁,再在套管外安裝高壓閘閥的方法鉆進(jìn),孔口防噴裝置簡(jiǎn)單、防噴效果差;高水壓鉆孔鉆透后,從孔壁往外噴水、頂鉆,極易造成鉆具傷人,且孔口無鉆具卡緊裝置,無法將鉆具退出或退鉆具過程中無法控制水量,從而對(duì)鉆場(chǎng)施工人員生命造成嚴(yán)重威脅;高水壓鉆孔鉆透后,單孔涌水量瞬間增大,從而導(dǎo)致對(duì)出水鉆孔不能及時(shí)封堵,涌水量無法控制,易造成巷道水封,施工中對(duì)礦井安全生產(chǎn)存在重大安全隱患;在探查施工中,有效預(yù)防鉆孔在高水壓時(shí)的孔口防噴、反壓及鉆具卡緊問題,則是井下鉆探施工的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。為確保Ⅱ51軌道大巷順利貫通,研制一套高水壓探查鉆具卡緊裝置迫在眉睫。顯然也為現(xiàn)場(chǎng)施工人員提供一個(gè)安全的作業(yè)環(huán)境,提高探放水技術(shù)、保證探放水設(shè)施的安全可靠,則是此次鉆探施工的關(guān)鍵問題。
該裝置由三部分組成,下部分為卸壓三通,中間部是卡緊裝置,上部為出物料、防噴三通。三部分可組合在一起配合高壓閘閥使用,也可以下、中兩部分組合配合高壓閘閥使用。(如圖所示)
當(dāng)鉆孔涌水量低于10m3/h時(shí),可高壓閘閥利用下部卸壓三通對(duì)孔內(nèi)水量進(jìn)行分流,以減少孔口壓力;當(dāng)鉆孔涌水量大于20m3/h時(shí),通過4顆頂絲頂動(dòng)卡瓦座帶動(dòng)卡緊裝置內(nèi)設(shè)置的4片卡瓦移動(dòng),從而對(duì)孔內(nèi)鉆桿進(jìn)行抱緊,將孔內(nèi)鉆具與鉆機(jī)鉆具分開,以便及時(shí)對(duì)孔內(nèi)注漿封堵。
當(dāng)鉆孔內(nèi)水壓大時(shí),鉆孔鉆透后,出水量過大,從孔內(nèi)往外噴水,無法將鉆桿退出或退鉆桿過程中無法控制水量,從而不能及時(shí)對(duì)鉆孔進(jìn)行封堵,造成巷道水封。針對(duì)這一問題,本著“安全、經(jīng)濟(jì)、適用”的設(shè)計(jì)理念,利用現(xiàn)有設(shè)備和材料,自行研制加工井下高水壓鉆具卡緊裝置,通過在Ⅱ51軌道大巷使用取得成功。
⑴采用三級(jí)結(jié)構(gòu),二路套管。開孔一級(jí)孔徑φ159mm巖心鉆頭按設(shè)計(jì)方位、角度開孔,鉆進(jìn)至破碎帶后(15mm左右),注漿固管并封孔。
⑵二級(jí)孔徑φ127mm鉆進(jìn)5煤組后下入下套管護(hù)住5煤組(50mm左右),注漿固管并封孔。
⑶掃孔后在套管外安裝孔口盤,將卸壓三通接在孔口盤上,再在孔口盤外接卡緊裝置,然后卡緊裝置外接高壓閘閥,最后在高壓閘閥接防噴裝置,鉆進(jìn)時(shí),鉆孔內(nèi)巖粉與水從出物料、防噴裝置排出。
⑷將帶有φ75mm鉆頭的鉆桿在安裝此套裝置前提前穿入并用卡緊裝置卡住,在與機(jī)上鉆桿相連。
圖1.鉆桿卡緊、防噴裝置示意圖
⑴安全性能大大提高。通過使用該套裝置對(duì)鉆具卡緊,能對(duì)孔內(nèi)鉆具進(jìn)行夾緊,并能及時(shí)對(duì)孔口卸壓、防噴及對(duì)鉆孔及時(shí)進(jìn)行封堵注漿,增大了現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全系數(shù),同時(shí)解決了出水時(shí)帶給礦井安全生產(chǎn)的威脅,為建設(shè)高效、高產(chǎn)礦井提供條件,而且能夠創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益;⑵提高了探放水技術(shù),保證探放水設(shè)施的安全可靠。當(dāng)高水壓時(shí),打開下部卸壓閘閥,使鉆孔內(nèi)涌出的高水壓壓力釋放,同時(shí)對(duì)鉆具卡緊裝置緊固,解決面對(duì)孔內(nèi)高水壓?jiǎn)栴}。Ⅱ51軌道大巷鉆探終孔地點(diǎn)處灰?guī)r水的水頭壓力為7.9MPa,根據(jù)地質(zhì)防治水規(guī)定,耐壓試驗(yàn)必須達(dá)到靜水壓力的1.5倍:即12MPa。通過注漿泵對(duì)卡緊裝置進(jìn)行耐壓試驗(yàn),壓力可達(dá)15 MPa。⑶在實(shí)際施工中,補(bǔ)4-3#孔在施工至34米出水3m3/h,水頭壓力2.8Mpa。施工至44米時(shí)出水約4m3/h,施工至45米時(shí)約5m3/h,當(dāng)施工至46m時(shí),孔內(nèi)涌水量達(dá)到30m3/h。此時(shí),利用孔口鉆具卡緊裝置,及時(shí)用四顆頂絲將孔內(nèi)鉆具卡緊,順利將機(jī)上鉆具與孔內(nèi)鉆具分開,及時(shí)關(guān)閉高壓閘閥,從而第一時(shí)間對(duì)鉆孔注漿封孔,有效的防范因孔底壓力增加導(dǎo)致孔內(nèi)鉆桿穿鉆傷人事故,解決了人員操作難問題;同時(shí)也最大限度地減少孔內(nèi)地涌水量。根據(jù)鉆探注漿操作規(guī)程單孔出水量估算公式可知補(bǔ)4-3??壮鏊考s3370m3/h,利用鉆具留置孔內(nèi)時(shí)單孔出水量約333m3/h,而補(bǔ)4-3??自阢@具留置鉆孔內(nèi)的實(shí)際涌水量30m3/h,由此可知,當(dāng)鉆孔內(nèi)沒有鉆桿時(shí),孔內(nèi)涌水量可達(dá)303 m3/h,最大限度地減少孔內(nèi)涌水孔量,確保下面裂隙不至于擴(kuò)大,杜絕了裂隙導(dǎo)通陷落柱。因此中間部及時(shí)卡緊,可使孔內(nèi)出水量降低90%。利用此套裝置施工達(dá)到很好地探查效果。
⑴體積小,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,易于井下安裝,具有投資少使用率高、利用價(jià)值高的特點(diǎn),對(duì)于井下鉆孔施工極具推廣應(yīng)用價(jià)值。
⑵有效避免了高水壓時(shí)帶來的不安全因素,保證了現(xiàn)場(chǎng)施工人員的施工安全,提高探放水安全技術(shù),減少了礦井財(cái)產(chǎn)損失,為礦井探放水作出了貢獻(xiàn)。
⑶最大限度地減少孔內(nèi)涌水孔量,可使孔內(nèi)出水量降低90%。
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