趙曉明
(鄭州電纜有限公司,河南鄭州450006)
在電線電纜制造過(guò)程中,絞合導(dǎo)體毛刺是廣大技術(shù)人員經(jīng)常遇到的質(zhì)量問(wèn)題。由于導(dǎo)體毛刺產(chǎn)生的因素有諸多方面,雖然后期可通過(guò)多種工藝方法消除,但從實(shí)際情況來(lái)看,各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)都無(wú)法徹底杜絕導(dǎo)體毛刺的產(chǎn)生。導(dǎo)體毛刺會(huì)造成中高壓交聯(lián)電纜擊穿,本文希望通過(guò)還原絞合導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程,找出導(dǎo)體毛刺產(chǎn)生的原因及克服辦法。
在中高壓交聯(lián)電纜制造過(guò)程中,由于各種原因使得導(dǎo)體毛刺問(wèn)題無(wú)法徹底杜絕,并且每次導(dǎo)體出現(xiàn)毛刺的輕重情況也不一樣。雖然在絕緣擠出之前可通過(guò)許多工藝方法消除,但仍有漏網(wǎng)之魚(yú)會(huì)被帶到絕緣層中。較小的毛刺會(huì)造成內(nèi)屏蔽凸起,較大的毛刺會(huì)刺破內(nèi)屏蔽直接進(jìn)入到絕緣層中。
在隨后的電纜例行試驗(yàn)過(guò)程中,由于較大的毛刺造成了導(dǎo)體和內(nèi)屏蔽幾何形狀發(fā)生畸變,從而使電場(chǎng)也隨之發(fā)生畸變,在導(dǎo)體毛刺周?chē)奂舜罅坎黄胶怆姾刹粩鄾_擊絕緣介質(zhì),較大的導(dǎo)體毛刺正常情況下會(huì)在耐壓試驗(yàn)過(guò)程中造成絕緣擊穿。由于試驗(yàn)電壓較高,在擊穿的瞬間導(dǎo)體毛刺就會(huì)被碳化,因此許多技術(shù)人員會(huì)給出絕緣雜質(zhì)或其他工藝問(wèn)題的錯(cuò)誤擊穿分析結(jié)論。雖然擊穿處導(dǎo)體毛刺已蕩然無(wú)存,但如果仔細(xì)觀察擊穿處導(dǎo)體表面,會(huì)發(fā)現(xiàn)在毛刺附近會(huì)遺留毛刺產(chǎn)生時(shí)造成的導(dǎo)體表面劃痕,這是導(dǎo)體毛刺造成絕緣擊穿的最有力證據(jù)。
更可怕的是那些雖有導(dǎo)體毛刺問(wèn)題,但正常通過(guò)了耐壓和局部放電試驗(yàn)的電纜。由于這些導(dǎo)體毛刺未刺穿內(nèi)屏蔽只是造成了內(nèi)屏蔽凸起,在短期的耐壓和局部放電例行試驗(yàn)過(guò)程中,由于絕緣層密閉良好,凸起處集中的電荷不足以在短時(shí)間內(nèi)造成絕緣擊穿,并且這些凸起造成的絕緣介質(zhì)放電量更是微乎其微,基本被局放設(shè)備背景值覆蓋。但這些缺陷未徹底消除,在客戶(hù)的正常使用過(guò)程中,隨著時(shí)間的延長(zhǎng)和電荷的不斷沖擊,缺陷處的放電樹(shù)枝也不斷地向絕緣外層生長(zhǎng)和擴(kuò)散,最終會(huì)造成電熱擊穿。尤其是煤礦電纜在使用過(guò)程中如果發(fā)生擊穿,后果更是不堪想象。因此導(dǎo)體毛刺問(wèn)題必須引起廣大生產(chǎn)和技術(shù)人員的重視。
絞合導(dǎo)體的生產(chǎn)要經(jīng)過(guò)以下工藝過(guò)程:銅或鋁的熔鑄 →銅或鋁桿的軋制→單線拉制→導(dǎo)體絞合。
由于目前許多生產(chǎn)企業(yè)直接采購(gòu)已加工好的銅、鋁桿,因此本文只從單線拉制工序開(kāi)始介紹。
(1)銅、鋁單線拉制。單線拉制過(guò)程就是將金屬桿材在一定的拉力作用下,通過(guò)一系列孔徑逐漸減小的模孔,產(chǎn)生截面減小長(zhǎng)度增加的塑性變形過(guò)程。并且許多拉線機(jī)都配備在線連續(xù)退火裝置,單線通過(guò)退火處理后能提高材料伸長(zhǎng)率并降低電阻率。在此過(guò)程中,銅、鋁單線產(chǎn)生毛刺的原因及解決辦法見(jiàn)表1。
表1 單線拉制中毛刺產(chǎn)生原因及解決辦法
(2)導(dǎo)體絞合及緊壓。將多根細(xì)單線按一定規(guī)則絞制成較大截面的導(dǎo)電線芯的工藝過(guò)程稱(chēng)為絞合,而緊壓的目的是使絞合導(dǎo)體填充系數(shù)增大,縮小導(dǎo)體絞合外徑,從而節(jié)約絕緣和護(hù)層材料,對(duì)于中高壓電力電纜該過(guò)程還可提高導(dǎo)體表面光潔度并改善導(dǎo)體表面電場(chǎng)均勻性。該過(guò)程若工藝細(xì)節(jié)控制不好,會(huì)在導(dǎo)體表面出現(xiàn)大量毛刺,嚴(yán)重影響電纜的電氣絕緣性能。該工序毛刺產(chǎn)生原因及改進(jìn)措施見(jiàn)表2。
(3)其它消除導(dǎo)體毛刺的方法。如果在拉線和絞線生產(chǎn)過(guò)程中由于工藝原因造成導(dǎo)體表面輕微毛刺,可通過(guò)以下方法加以消除:
表2 導(dǎo)體絞合中毛刺產(chǎn)生原因及解決辦法
1)在絞線后和擠制絕緣前派專(zhuān)人反復(fù)擦拭導(dǎo)體表面毛刺,此法對(duì)輕微的毛刺可起到很好的消除作用。
2)在擠制絕緣前安裝專(zhuān)用毛刺清理設(shè)備,對(duì)常規(guī)導(dǎo)體上的少量毛刺可起到很好的消除作用。
3)對(duì)于嚴(yán)重的導(dǎo)體毛刺,可將導(dǎo)體通過(guò)接近導(dǎo)體外徑的拉模,通過(guò)多次復(fù)繞并配合擦拭會(huì)起到將較大、較長(zhǎng)毛刺折斷的效果。
4)對(duì)于嚴(yán)重的導(dǎo)體毛刺,如果反復(fù)處理仍達(dá)不到理想效果,還可在導(dǎo)體表面繞包半導(dǎo)電尼龍帶的方式克服導(dǎo)體毛刺對(duì)內(nèi)屏蔽和絕緣的影響,起到均勻?qū)w表面電場(chǎng)的作用。
對(duì)于中高壓交聯(lián)電力電纜,導(dǎo)體毛刺問(wèn)題對(duì)其電性能的影響不可忽視。以上消除導(dǎo)體毛刺的方法可能許多生產(chǎn)廠家都在使用,也可能還有更好的方法,希望廣大電纜技術(shù)人員加強(qiáng)交流,為電纜產(chǎn)品質(zhì)量的提高做出貢獻(xiàn)。