翟德雙
(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽淮南 232098)
影響汽輪機效率的因素很多,其中汽輪機通流動、靜葉汽封和軸封漏汽是導致汽輪機效率降低的重要原因,特別是在汽輪機參數(shù)越來越高時,相同密封間隙下,通過級間汽封蒸汽密度升高,可使質(zhì)量流量增大.漏汽可以使動(靜)葉旁路,導致其無有效作功,還會造成下一級主流道汽流擾動,產(chǎn)生雙重負面效果,從而影響級效率[1].
由于煤炭價格的上漲和完成節(jié)能減排任務的緊迫性,提高機組效率已經(jīng)成為各發(fā)電企業(yè)的中心任務之一.為此,在汽輪機檢修中,大量采用各種新型汽封[2,3]取代傳統(tǒng)汽封,以提高汽輪機效率.多數(shù)企業(yè)的試驗表明:無論是傳統(tǒng)的汽封還是各種新型汽封,均能夠達到較好的效果,但應根據(jù)各自的技術(shù)特點,結(jié)合汽輪機的結(jié)構(gòu)和實際運行狀況,因地制宜的使用[4,5].
本文以某發(fā)電廠1#汽輪機為例,對該汽輪機通流部分的汽封進行改造.該汽輪機采用上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的型號為N600-24.2/566/566超臨界、中間再熱、單軸、3缸4排汽凝汽式汽輪機,8級回熱,從汽輪機向發(fā)電機方向看旋轉(zhuǎn)方向為順時針.采用容量為35%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)的高、低壓二級串聯(lián)旁路系統(tǒng),具有8級非調(diào)整抽汽.每臺機組設(shè)置兩臺50%BMCR容量的汽動給水泵和一臺30%BMCR容量的電動調(diào)速給水泵.凝汽器冷卻采用冷卻塔循環(huán)供水系統(tǒng).
2008年12月9日至12月10日,進行了1#機組大修前熱耗、汽輪機最大出力、汽輪機額定出力、機組供電煤耗等性能試驗.汽輪機性能試驗結(jié)果顯示:過橋漏汽率約為2.28%,大大超過設(shè)計值(1.2%).這里用的是布萊登汽封,對于新機組而言,如果調(diào)整得好,應該可以控制在2%左右.高壓缸效率3調(diào)閥全開(VWO)工況為85.43%,4VWO工況為86.68%,均未達設(shè)計值(87.1%).根據(jù)目前國內(nèi)同級別汽輪機的試驗情況進行評估,認為高壓缸情況良好,中壓缸效率偏低;軸封系統(tǒng)不能自密封,需要供應輔汽.
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可知,1#汽輪機效率偏低的主要原因是過橋汽封泄漏率大.為改變現(xiàn)狀,提高汽輪機效率,在收集、分析各類汽封應用效果的基礎(chǔ)上,結(jié)合1#汽輪機解體后汽封損壞的具體情況,決定在A級檢修中對機組的過橋汽封、低壓軸端汽封進行蜂窩汽封改造,其余汽封按照設(shè)計值的下限進行間隙調(diào)整.
FW-蜂窩式汽封由0.05 ~0.10 mm 的哈斯特鎳基耐高溫合金防銹金屬薄板制成,其結(jié)構(gòu)為蜜蜂巢型正六邊形孔狀.采用真空釬焊技術(shù),將蜂窩孔帶焊接在汽封環(huán)母體上,以形成FW-蜂窩式密封.與傳統(tǒng)汽封相比,相當于增加汽封齒數(shù)量,加大汽流阻力,因而可以提高密封效果.
蜂窩汽封和觸及式蜂窩汽封環(huán)體(材質(zhì)為15 CrMoA-Ⅱ)及蜂窩帶(材質(zhì)為Hastelloy-X)在700℃的工況下工作不變形,運行中不會發(fā)生脫落、撕裂、倒伏、吹損、缺角、壓潰、磨損等現(xiàn)象.觸及內(nèi)環(huán)(材質(zhì)為以石墨為主體的復合非金屬)的耐溫大于650℃.蜂窩帶的使用硬度為HB130,機組啟動過程或運行中即使發(fā)生動靜干涉也不會對轉(zhuǎn)子造成任何形式的損傷,密封性能仍維持良好,并可抑制流體的激振,改善轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性.蜂窩汽封和觸及式蜂窩汽封的結(jié)構(gòu)如圖1所示.
圖1 蜂窩及觸及式蜂窩汽封結(jié)構(gòu)示意
在2009年2月2日開始進行1#機組A級檢修,揭缸后發(fā)現(xiàn)過橋汽封磨損嚴重;高壓隔板汽封齒歪斜、變形嚴重,造成上、下隔板結(jié)合處間隙超標很多;調(diào)節(jié)級葉頂、葉根汽封間隙嚴重超標.
通過對解體狀況的分析,決定進行如下改造:
(1)高壓進汽平衡環(huán)汽封(過橋汽封)7環(huán)改造為蜂窩汽封;
(2)對高壓內(nèi)缸進汽噴嘴阻汽片(4道)進行改造;
(3)低壓軸端汽封外側(cè)進行蜂窩汽封或觸及式蜂窩汽封(8環(huán))改造;
(4)其余活動汽封調(diào)整修刮(包括將高中壓缸葉頂汽封超標的部分拔除,重新鑲齒修刮),重新調(diào)整通流間隙.
(1)將原有的汽封環(huán)取下,汽封套不需作任何改動,新汽封環(huán)的設(shè)計不改變原汽封環(huán)的裝配方式和定位結(jié)構(gòu);
(2)新蜂窩汽封和觸及式蜂窩汽封均為可調(diào)式,現(xiàn)場安裝調(diào)整方便快捷,只需對調(diào)整塊的A平面或B平面進行銑削加工,即可縮小或放大汽封的徑向間隙,如圖2所示.
圖2 蜂窩式汽封調(diào)整示意
活動汽封指的是可拆卸汽封,在本次A級檢修中未進行蜂窩汽封改造的部分,按照標準的間隙應用秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的WZQT-D型汽封間隙調(diào)整裝置進行小背弧修刮調(diào)整.
使用該調(diào)整裝置時,工件的定位通過光柵尺完成,切削加工量可通過光柵尺顯示讀出,精度可達0.01 mm.與傳統(tǒng)的車床車削汽封環(huán)小背弧相比,該裝置具有如下優(yōu)點:
(1)汽封塊可直接固定在工作臺上;
(2)可以對汽封環(huán)進行逐塊加工;
(3)找正工作可用光柵尺直接完成;
(4)加工時進刀量可自動控制,加工精度高;
(5)可方便地進行單支汽封塊兩端的不等量加工.
其主要工作是更換調(diào)整高壓內(nèi)缸噴嘴阻汽片(3道調(diào)節(jié)級動葉葉頂汽封和1道葉根汽封).調(diào)節(jié)級葉頂汽封,上海汽輪機廠原設(shè)計為單齒鑲嵌式,通過多次調(diào)整及相關(guān)電廠同型機組的運行實踐,該部分汽封間隙明顯偏大,其設(shè)計值為0.7 mm,實際安裝值大多在1.2~1.5 mm,造成調(diào)節(jié)級漏汽量大,級效率偏低.此次A級檢修中將調(diào)節(jié)級動葉葉頂及葉根的汽封徑向間隙全部按照0.65±0.05 mm進行調(diào)整,由于此處蒸汽比容小,僅此一項即可減少調(diào)節(jié)級漏汽量約20 t/h(按設(shè)計工況計算).
在制定汽封間隙標準時,一般制造廠給定的合格范圍都較大,因此在進行汽封間隙調(diào)整時經(jīng)常會遇到這樣的選擇——按照標準的上限還是下限來調(diào)整,間隙小了經(jīng)濟性會提高,但安全裕度也會減小.在目前越來越重視節(jié)能降耗的背景下,汽封間隙采用較小值將是一種趨勢,這就要求我們更加準確地測量和調(diào)整汽封的間隙,而使用隨缸刮齒機可以很好地解決這一問題.
隨缸刮齒機的主要功能如下:
(1)實現(xiàn)了機械加工,減少了手工修刮產(chǎn)生的誤差;
(2)裝置設(shè)有微調(diào)機構(gòu),能根據(jù)轉(zhuǎn)子運行的軌跡進行偏心調(diào)整加工;
(3)可以根據(jù)轉(zhuǎn)子與汽缸的垂弧,逐級調(diào)整支架的標高,使每一級阻汽片均能達到理想的間隙.
采用隨缸刮齒機調(diào)整阻汽片間隙的具體步驟如下:
(1)調(diào)整工作必須在汽輪機軸系中心調(diào)整完畢后進行,將刮齒機放入下缸后緊合上、下汽缸;
(2)根據(jù)汽缸或持環(huán)兩端的洼窩值,在刮齒機與汽缸間進行精確定位;
(3)根據(jù)機組轉(zhuǎn)子在運行時的漂移、轉(zhuǎn)子和汽缸的垂弧情況進行必要的修正;
(4)根據(jù)轉(zhuǎn)子對應軸段的直徑對阻汽片進行粗加工,使阻汽片內(nèi)徑與轉(zhuǎn)子外徑相等;
(5)分兩次加工阻汽片間隙,每次加工量為0.30 mm,完成第一次修刮后,吊入轉(zhuǎn)子進行一次間隙測量,測量的各點粘貼兩層膠布,盤動轉(zhuǎn)子,吊出后用測量器測量膠布的數(shù)值,比較與0.30 mm的偏差,再參照修刮中心進行微調(diào),按給定的標準值進行第二次修刮;
(6)第二次修刮后,再次吊入轉(zhuǎn)子進行測量,對不符合要求的個別點進行微調(diào);
(7)在阻汽片間隙全部調(diào)整合格后,將各道阻汽片齒頂刮出尖角;
(8)噴嘴阻汽片處蒸汽壓力很高,因此鉚牢后,需要將鎖緊片彎邊鎖緊,用彎邊壓住鑲條片.
改造前后的汽輪機組性能試驗與運行結(jié)果表明,機組檢修前存在的問題得到一定程度地解決,經(jīng)濟運行指標得到改善,各項指標均控制在規(guī)程要求之內(nèi).低壓缸軸端汽封的改造對機組的真空嚴密性有了很大的改善,A凝汽器真空嚴密性由檢修前的380 Pa/min下降到100 Pa/min;B凝汽器真空嚴密性由檢修前的280 Pa/min下降到80 Pa/min.過橋汽封改造后,其漏氣率由原來的2.28%下降到 1.90%,高壓缸效率由原來的86.68%提高到88.15%.在4 VWO基準工況,以及相同的初、終參數(shù)下,機組改造后熱耗率相對下降了68 kJ/kWh,發(fā)電煤耗率相對下降了2.52 g/kWh,并一直維持安全高效運行.
近年來,隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展,以及制造水平的不斷提高,一些新型、高效、節(jié)能型的汽封技術(shù),如可調(diào)節(jié)汽封、刷式汽封和蜂窩汽封等得到了推廣應用.這些技術(shù)增強了汽輪機的密封效果,減少了燃料消耗量,提高了發(fā)電廠的發(fā)電效率,降低了發(fā)電成本,經(jīng)濟效益十分明顯.
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