湯永平
(貴州開磷遵義堿廠,貴州遵義563004)
200t/h脫鹽水站反滲透系統(tǒng)存在的問題及改造
湯永平
(貴州開磷遵義堿廠,貴州遵義563004)
詳細分析了脫鹽水站反滲透前期預處理系統(tǒng)存在的問題及產(chǎn)生的不良后果,提出了改進措施。
脫鹽水站;反滲透系統(tǒng);存在問題;技術改造
貴州開磷遵義堿廠現(xiàn)有一套2×100 t/h反滲透裝置系統(tǒng),由于該系統(tǒng)的原水在湘江河下游取水,屬城市生活污水水源,有機物污染嚴重(CODcr最高達到400 mg/L),采用常規(guī)的地表水凈化系統(tǒng)工藝已無法滿足生產(chǎn)用水后續(xù)處理設備的要求,導致反滲透水處理系統(tǒng)受有機物污染而使壓差升高,產(chǎn)水量下降,采用常規(guī)酸洗、堿洗不能恢復反滲透膜原有性能。本系統(tǒng)雖然有許多的過濾設備,但不能有效地截留有機污染物,且水處理設計存在較大的缺陷。要使反滲透系統(tǒng)正常穩(wěn)定地運行,必須處理降低原水中的COD、BOD等含量。
本系統(tǒng)的原水取于經(jīng)快速沉清池、無閥濾池加氯處理后的敞開式貯水池工業(yè)水輸水管道進口,即入生產(chǎn)廠區(qū)的工業(yè)水進水總管上。原水水質指標見表1。
從指標上分析,該水質雖然屬地表水體,但其懸浮物含量比一般河水高,且該水體有機物污染嚴重,屬有機污水,根據(jù)有機污水的水質特征和水處理原理,該河水不能僅采用一般的混凝沉淀進行預處理,而應根據(jù)現(xiàn)況水體的水質類別,采用針對性處理措施,確保預處理效果和穩(wěn)定運行,保障后續(xù)處理系統(tǒng)單元正常運行[2]。
表1 原水水質指標
外網(wǎng)來水由原水泵增壓后,進入疊片式過濾器、多介質過濾器、雙流機械過濾器,除去水中顆粒狀雜質及膠體,出水進入活性炭過濾器,除去水中余氯及有機物?;钚蕴窟^濾器產(chǎn)水經(jīng)保安過濾器除去水中大于5 μm的顆粒后,進入反滲透系統(tǒng)。反滲透產(chǎn)水經(jīng)脫氣塔脫掉大部分二氧化碳后貯于中間水箱,而后由中間水泵加壓后進入混床,除去水中殘存離子,終端水箱內(nèi)純水由終端水泵增壓后去用水點。工藝流程見圖1。
圖1 原有反滲透水處理工藝流程圖
(1)取消疊片式過濾器。因為疊片式過濾器只是攔截硬性狀顆粒,一般設計在普通過濾器之后,用于攔截過濾器內(nèi)偶爾破碎的濾料,而不用于去除水中懸浮物。疊片式過濾器體積小,水在其中停留時間極短。在大流速狀態(tài)下,該設備不可能有效去除水中懸浮物。另外,十幾分鐘就反沖洗一次,這對后續(xù)混凝處理過濾有沖擊,且經(jīng)常性地改變過濾流速對出水水質也有極大影響[1]。因而,在改造中取消該過濾裝置。
(2)增加多介質過濾器。按系統(tǒng)進水量(Qf)= 267 m3/h和控制過濾流速v=6~10 m/h,以及原水水質狀況,原系統(tǒng)設置3臺多介質過濾器過少,應再增加2臺,以保證水質達標。計算過程如下:
需過濾面積S=Qf÷v=267÷7=38(m2)
單臺? 3 000 mm多介質過濾器面積S1=(π÷4)× 32=7.1(m2)
則需要臺數(shù)n=S/S1=38÷7.1=5.35(臺),可取5臺
(3)改造3臺原雙流過濾器為單流活性炭過濾器,并做為原活性炭過濾器的一級過濾。系統(tǒng)改造主要是利用次氯酸鈉的強氧化性殺死水中的有機物,降低COD,且次氯酸鈉與水的親和性很好,它不存在液氯、二氧化氯等藥劑的安全隱患;其消菌效果被公認為和氯氣相當。因而,選用次氯酸鈉作為本系統(tǒng)中的殺菌劑。
但次氯酸鈉的余氯會對反滲透膜產(chǎn)生極大影響,反滲透膜對余氯等強氧化性物質耐受性不夠,會影響反滲透膜的物理結構,造成反滲透膜不可修復性損壞,因而,進入反滲透系統(tǒng)中的余氯含量必須小于0.1×10-6。為了該系統(tǒng)的安全性(膜的成本費用太高,約5 500元/支),系統(tǒng)增加了一級活性炭過濾器[2]。
改造雙流機械式過濾器為單流機械式過濾器的原因是:a.雙流過濾器已經(jīng)淘汰,其主要問題是隨著使用年限的延長出力下降,布水裝置網(wǎng)套損壞嚴重,出力小于設備額定出力;反洗跑沙,出水水質下降,局部料層板結嚴重,出水濁度大于5 mg/L;對本體閥門損壞嚴重,密封面經(jīng)常被細砂損壞,減少設備使用年限;由于設備操作復雜,難以提高設備的自動化程度。b.做為去除有機物用途的活性炭過濾器的控制濾速為6~10 m/h,尤其是針對原水較差狀況,其值越低越好。為了滿足該系統(tǒng)要求,活性炭過濾器設置狀況同多介質過濾器的內(nèi)容。
眾所周知,二次混凝效果較差,本系統(tǒng)設有二次接觸混凝過濾器,即多介質過濾器和雙流過濾器,既增加了投資,增加了維護費用,又使操作繁瑣。
因此,將3臺?3 000 mm雙流過濾器改為3臺? 3 000 mm單流活性炭過濾器,既考慮了利用原有設備,又考慮了本系統(tǒng)的安全性。
(4)改造反滲透本體裝置。該廠原選用的反滲透裝置膜元件為美國陶氏公司BW30-365型膜,在運行后期有破膜產(chǎn)生。根據(jù)膜設計導則規(guī)定,用于地表水的膜元件平均設計通量為12~16 GFD,用于市政污水的設計通量為8~12 GFD[3]。單套100 m3/h的反滲透產(chǎn)水系統(tǒng),用膜元件108支,即設計通量為(100×1 000×24)/(3.785×108×365)=16(GFD),該量為選取上限不合理,新裝置設計值應具有保守余量,同時從指標上分析,該水質已經(jīng)不是單純的地表水,而是污水,因此該膜元件設計太少。
通過設計軟件結果分析,無論是1級2段,還是1級1段,在回收率為75%的條件下,該項系統(tǒng)均有問題,其一是設計通量過大,其二是膜元件回收率太高。
本反滲透裝置原設計采用了1級1段式,無法正確地控制回收率,無法徹底排除濃水,一部分濃水會在裝置內(nèi)長期停留下來。該形式已基本被淘汰,應設計為正常的1級2段。同時,該裝置每段進水量的調(diào)節(jié)閥為球閥,無法調(diào)節(jié)水量,既使使用調(diào)節(jié)閥,也無法正確調(diào)節(jié)每段的進水量[4]。
產(chǎn)水總管為共用1根,不合理,即使每套裝置產(chǎn)水管設有止回閥,也不可能保證止回閥不漏水。止回閥一旦漏水即產(chǎn)生反向背壓,容易使膜損壞。
綜上所述,原2套2×100 m3/h反滲透裝置應改為1級2段13:7的排列方式,通量為14.47 GFD。設計每套反滲透裝置增加2支同型號壓力容器,12支同型號膜元件;每套組合機架上對全部管道及接頭、所有的支架、緊固件、夾具及其他附件均進行了改造;各類管道管徑經(jīng)水力計算,選配較大口徑,降低噪音;每套反滲透裝置產(chǎn)品水和濃水管道各自獨立,互不影響,避免產(chǎn)生背壓,破壞膜元件;增加低壓沖冼管道以及防虹吸設施,各類管道上設必要的排氣閥、放水閥和取樣閥。在反滲透裝置上設置產(chǎn)水、濃水流量計、總進水、產(chǎn)水電導儀以及相關的壓力表。設置進水電動慢開閥,產(chǎn)水排放電動慢開閥和濃水排放電動慢開閥,以保證裝置安全穩(wěn)定地運行。
(5)反滲透系統(tǒng)清洗裝置改造。將反滲透裝置清洗改造為可分段清洗,此舉屬關鍵措施。管路上設置足夠的閥門確保清洗時不會產(chǎn)生任何背壓,保證反滲透膜元件的安全。清洗水箱設置操作平臺,清洗水泵設置回流攪拌管路,水泵出口安裝閥門,設置壓力表和流量計。
(6)增設加強混凝-氣浮工藝。主體凈水技術采用加強混凝預氯化-混凝工藝,其目的是有效降低水中有機物COD、濁度和色度。加強混凝是通過向水中投入NaClO以及混凝劑來去除水中雜質的過程。NaClO能氧化水中的有機物,使其分解成CO2和H2O,或使一些難以徹底氧化的有機物被氯化,使其從可溶性物質轉變?yōu)殡y溶物質,有利于混凝去除。同時NaClO還能改變一些膠體的性質,通過氯化作用使親水性膠體變?yōu)樵魉阅z體,在很大程度上能提高混凝效果。
經(jīng)過預氯化之后,再投加適量的混凝劑,通過混凝劑壓縮雙電層,降低ξ電位后,懸浮物及膠體凝聚成較大的絮凝體。在絮狀膠體的絮凝過程中,表面吸附也會發(fā)揮作用,一些未被吸附的膠體物質被裹挾入絮團中,處理效果得到很大程度的提高。
在投加NaClO以及混凝劑,并使其與原水充分混合反應后,使用氣浮法去除水中的絮凝體,從而達到凈化水質的目的。溶氣氣浮法是利用水在不同壓力下溶解度不同的特性,對全部或部分待處理(或處理后)的水進行加壓并加氣,增加水中的空氣溶解量,然后通入經(jīng)過加強混凝處理的原水中,在常壓情況下釋放,空氣析出形成大量的微氣泡,粘附在雜質絮粒上,形成密度小于水的氣浮體,在浮力的作用下上浮至水面形成浮渣,從而使固液分離。氣浮工藝適用于處理低濁度、高色度、高有機物含量、高含油量、高表面活性物質含量或具有富藻的水,非常適用于該原水,同時氣浮工藝還具有水力負荷高,池體緊湊等優(yōu)點。
在加強混凝-氣浮工藝中,影響處理效果的因素有加藥量、反應時間、溶氣量、接觸時間、回流比等。這些因素的絕大部分都是人為控制的,避免了不可控因素的干擾和影響。不管水質怎樣波動,只要控制好工藝操作參數(shù),及時地應對調(diào)整,就能達到預期處理效果。因此,設計采用加強混凝-氣浮工藝做為反滲透裝置的預處理改進工藝。
(7)增設反應器。在氣浮池前,增設1臺?2000mm混合反應器。有效容積為1.5 m3,內(nèi)設混合反應填料,停留時間為1.5 min。其主要作用為使進水與所加藥劑充分混合和反應,起到脫色,氧化有機物的作用,為后續(xù)氣浮工藝作準備。因為混凝的目的是去除水中膠體以及部分有機物,經(jīng)過一次混凝后,水中膠體物質較少,若再次混凝,其效果極差,相反使水的SDI值增加,同時水中藥劑成份增加,會停留在反滲透膜上,使膜產(chǎn)水量降低,所以不應采用二次混凝。
(8)增設污染指數(shù)(SDI值)測定儀。本系統(tǒng)原未設置SDI值測定儀。SDI值測定儀的主要作用是能預警系統(tǒng)的運行情況,是一個判斷指標,反滲透裝置進水水質要求SDI≤5,才能保證反滲透裝置長期穩(wěn)定運行[5]。因而本系統(tǒng)應設2個SDI值測定儀,一個檢測多介質過濾器出水水質,另一個檢測活性炭過濾器出水水質。SDI值測定頻率設定為每4 h一次[4]。
(9)改進加藥裝置。該水處理工程前期預處理采用混凝處理方式,混凝機理是壓縮膠體雙電子層的電性中和、大顆粒粘附小顆粒的吸附橋以及網(wǎng)捕卷掃等。因而,混凝工藝對加藥量有嚴格的控制要求,加藥量過大,不僅浪費藥品,使制水成本升高,而且還收不到預期的效果。水處理預處理系統(tǒng)運行結果不僅與系統(tǒng)工藝流程有關,而且與正確預處理加藥量有重要關系。原料的加藥裝置設置簡單達不到精確控制加藥劑量的要求。因而本系統(tǒng)改造用混凝劑、氧化劑、阻垢劑加藥裝置計量泵。均選用美國MILTON ROY公司的GM系列隔膜計量泵,并均設置計量箱、溶解箱,采用PE材質,在溶解箱后加Y型過濾器,用以攔截雜質。該裝置改造后,能夠精確控制加藥量,加裝過濾器后,雜質不易進入計量泵,能保證泵的長周期安全穩(wěn)定運行。改造后的工藝流程見圖2。
圖2 改造后的反滲透水處理工藝流程
[1]唐受印,戴友芝等.水處理工程師手冊.北京:化學工業(yè)出版社,2000.
[2]張葆宗.反滲透水處理應用技術.北京:中國電力出版社,2004.
[3]靖大為.反滲透系統(tǒng)優(yōu)化設計.北京:化學工業(yè)出版社,2006.
[4]馮逸仙.反滲透水處理系統(tǒng)工程.北京:中國電力出版社,2005.
[5]王又蓉.膜技術問答.北京:國防工業(yè)出版社,2007.
Problems and transformation of reverse osmosis system of 200 t/h desalinisation water station
TANG Yong-ping
(Guizhou Kailin Group Zunyi Soda Plant,Zunyi 563004,China)
The problems and adverse consequences of the reverse osmosis pretreatment system was analyzed. The transformation measures were put forward.
desalinisation water station;reverse osmosis system;problems;transformation measures
TQ085
B
1009-1785(2011)02-0022-03
2010-10-08