徐永維
(云南云維股份有限公司,云南 曲靖 655338)
做好聯(lián)堿水(母液)平衡 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水零排放
徐永維
(云南云維股份有限公司,云南 曲靖 655338)
分析了聯(lián)堿生產(chǎn)中的水平衡及生產(chǎn)廢水排放情況。介紹了云維聯(lián)堿在生產(chǎn)發(fā)展中,通過(guò)技術(shù)改造、強(qiáng)化生產(chǎn)管理,最終實(shí)現(xiàn)裝置生產(chǎn)廢水零排放。
聯(lián)堿;水平衡;廢水零排放
我國(guó)于1952年建設(shè)了聯(lián)合制堿試驗(yàn)車間,1961年建成了大型聯(lián)合制堿車間,1964年通過(guò)了國(guó)家鑒定。聯(lián)合制堿法的出現(xiàn),打破了氨堿法的傳統(tǒng)技術(shù),解決了氨堿法難以克服的需石灰煅燒、堿渣處理、大量生產(chǎn)廢液排放等環(huán)保問題。為制堿工業(yè)的發(fā)展開辟了新的途徑,成為世界上工業(yè)制堿的重要方法。
聯(lián)合制堿是我國(guó)自主開發(fā)的制堿工藝,它具有流程短、能耗低、原材料利用率高等特點(diǎn),聯(lián)堿生產(chǎn)因母液系統(tǒng)封閉循環(huán),其化學(xué)反應(yīng):
從理論上而言,應(yīng)無(wú)廢液排放。我國(guó)現(xiàn)有的聯(lián)堿企業(yè)有的是由小聯(lián)堿發(fā)展而來(lái),大部分企業(yè)沒有做到清污分流;生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、管理水平也參差不齊;同時(shí)因聯(lián)堿碳化塔、冷鹽析結(jié)晶器作業(yè)周期短,設(shè)備、管道腐蝕嚴(yán)重,生產(chǎn)工藝波動(dòng)等易造成母液膨脹,致使聯(lián)堿行業(yè)早期因母液膨脹造成廢水超標(biāo)排放,且各企業(yè)廢水排放量差異較大,廢水中含氨量相差懸殊。目前,聯(lián)堿生產(chǎn)過(guò)程實(shí)際氨損失約20~25 kg/t堿(以純堿計(jì) ,氨耗 340~360 kg/t堿,部分企業(yè)高達(dá)360~380 kg/t堿),要高出氨堿行業(yè)4~6倍。聯(lián)堿行業(yè)氨耗高除與生產(chǎn)管理、廢水超標(biāo)排放有關(guān)外,還與生產(chǎn)規(guī)模有關(guān)。中國(guó)純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2004年對(duì)全國(guó)18個(gè)大、中聯(lián)堿企業(yè)進(jìn)行了廢水排放調(diào)查統(tǒng)計(jì),從調(diào)查數(shù)據(jù)看,平均廢水排放量為20~40 m3/t堿。
云維40 kt/a聯(lián)堿裝置于1989年7月建成投產(chǎn),采用濃氣制堿工藝。通過(guò)技術(shù)改造和精細(xì)化管理,于2000年基本實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)廢水零排放。經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)發(fā)展和技改擴(kuò)建,原裝置的生產(chǎn)能力于2005年達(dá)到200 kt/a。
1)重堿煅燒爐氣冷凝塔產(chǎn)生的廢水
重堿含水不同,爐氣冷凝塔冷凝后溫度的高低對(duì)產(chǎn)生的冷凝液量有很大影響。經(jīng)工藝查定核算,一般情況下,每生產(chǎn)1 t純堿,產(chǎn)生的含氨廢水約為0.56 m3。
2)重堿煅燒爐氣洗滌塔產(chǎn)生的廢液
重堿煅燒爐氣洗滌塔產(chǎn)生的廢液經(jīng)工藝查定核算,一般為0.22 m3/t堿。
3)碳化工序煮塔廢水
碳化工序煮塔廢水量,制堿塔平均作業(yè)周期為35~40天,每月煮塔水量在850~1100 m3之間,根據(jù)歷年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)為0.044~0.061 m3/t堿。
4)轉(zhuǎn)鼓真空過(guò)濾機(jī)系統(tǒng)
主要是真空過(guò)濾機(jī)洗車產(chǎn)生的廢水,其量約為0.0168 m3/t堿。
5)各設(shè)備、管道清洗雜水
聯(lián)堿設(shè)備、管道清洗雜水主要有AⅡ泥板框壓濾機(jī)清洗水、Ⅱ過(guò)程冷(鹽)析結(jié)晶器清洗水、濾銨機(jī)清洗水、各換熱設(shè)備清洗水及管道結(jié)疤堵塞零星清洗水,冷(鹽)析結(jié)晶器6~12個(gè)月沖洗1次,合計(jì)產(chǎn)生的廢水量約為0.036 m3/t堿。
6)分析化驗(yàn)用水
聯(lián)堿生產(chǎn)分析化驗(yàn)數(shù)據(jù)較多,經(jīng)測(cè)算廢水產(chǎn)生量為0.0066 m3/t堿。
綜合以上各項(xiàng),聯(lián)堿生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水量為0.89 m3/t堿(見表 1)。
表1 云維聯(lián)堿生產(chǎn)廢水來(lái)源表 (m3/t堿)
1)原鹽帶入系統(tǒng)的水量
我廠采用精鹽制堿,原鹽中NaCl含量一般為98%,水分一般為2%,則原鹽帶入系統(tǒng)的水量為0.024 m3/t堿。
2)液氨帶入系統(tǒng)的水量
我廠的原料液氨:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB536-88液氨;分子式:NH3;分子量:17.03(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))。
表2 GB536-88液氨
液氨帶入系統(tǒng)的水量為0.001 t/t堿。
3)CO2帶入系統(tǒng)的水量
我廠的原料CO2氣為合成氨系統(tǒng)的脫碳?xì)?濃度為≥98%,溫度35~45℃,則原料CO2氣帶入系統(tǒng)的水量為0.0089 t/t堿。
4)濾堿機(jī)濾餅洗滌帶入系統(tǒng)的水量
根據(jù)歷年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及工藝查定數(shù)據(jù),濾堿機(jī)濾餅洗滌帶入系統(tǒng)的水量在0.68~0.95 t/t堿之間。
1)重堿帶出的水量
重堿帶出生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)的水量為兩部分,一部分為重堿含水量(即游離水),我廠重堿含水量在18%之間,則水量為0.36 t/t堿;另一部分為重堿結(jié)合水(NaHCO3、NH4HCO3帶出的水量),根據(jù):
2NaHCO3(加熱)=Na2CO3+H2O+CO2↑
NH4HCO3(加熱)=NH3↑+H2O+CO2↑
這部分水量為0.330 t/t堿。重堿帶出生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)的水量為0.69 t/t堿。
2)濕氯化銨帶出的水量
我廠濕氯化銨含水量是6%,則濕氯化銨帶出生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)的水量為0.06 t/t堿。
3)制堿塔尾氣帶出的水量
制堿塔尾氣溫度為35℃,由于我廠采用濃氣(CO2含量≥98%)制堿,根據(jù)工藝查定,制堿塔尾氣帶出生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)的水量約為0.0036 t/t堿。
4)濾堿機(jī)排氣帶出的水量
根據(jù)工藝核算,濾堿機(jī)排氣帶出生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)的水量是0.0115 t/t堿。
5)AⅡ泥帶出的水量
根據(jù)工藝查定,我廠AⅡ泥帶出生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)的水量約0.008 t/t堿。表3為母液循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)、出水平衡表。
表3 云維聯(lián)堿生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)、出水量平衡表
分析表3,結(jié)合我廠聯(lián)堿濃氣制堿工藝:①帶入母液系統(tǒng)的水量中,原鹽、液氨、脫碳?xì)鈳氲乃坎▌?dòng)不大,且所占比例小;離心機(jī)沖洗水變化亦不大;濾堿機(jī)濾餅洗滌水(通稱洗水當(dāng)量)決定了帶入母液系統(tǒng)水量的多少。②帶出母液系統(tǒng)的水量中,濕銨、制堿塔尾氣、濾堿機(jī)排氣、AII泥帶出的水量比例小,波動(dòng)變化不大;重堿帶出的水量中,結(jié)合水基本不變,游離水在±0.020之間波動(dòng),所占比例很小;就是說(shuō),帶出母液系統(tǒng)的總水量基本不變。故云維聯(lián)堿生產(chǎn)母液循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)、出水量平衡的關(guān)鍵就在于控制洗水當(dāng)量,若洗水當(dāng)量<0.812則系統(tǒng)母液收縮;若洗水當(dāng)量>0.812則系統(tǒng)母液膨脹。
從上面的論述中我們知道,云維聯(lián)堿系統(tǒng)母液平衡點(diǎn)的洗水當(dāng)量是0.812,只要洗水當(dāng)量<0.812我公司聯(lián)堿裝置的系統(tǒng)母液就會(huì)收縮,為維持系統(tǒng)正常生產(chǎn),就要向母液系統(tǒng)補(bǔ)加軟水,聯(lián)堿生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水對(duì)系統(tǒng)母液來(lái)講,本質(zhì)上屬清潔廢水,經(jīng)過(guò)澄清處理后可直接加入母液系統(tǒng);而生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水量為0.89 m3/t堿,其中爐氣冷凝液和爐氣洗滌液可回收作濾堿機(jī)洗水,其兩項(xiàng)合計(jì)量為0.78 m3/t堿,這樣云維聯(lián)堿生產(chǎn)廢水零排放時(shí)的洗水當(dāng)量平衡點(diǎn)就為(0.812—0.11)=0.702。
云維聯(lián)堿裝置地處珠江源頭,各級(jí)環(huán)保部門對(duì)聯(lián)堿的廢水排放管控極為嚴(yán)格,為確保聯(lián)堿裝置的生產(chǎn)發(fā)展,公司早在1995年就提出聯(lián)堿生產(chǎn)廢水零排放的目標(biāo),為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),采取以下措施:
原料鹽從原來(lái)部分使用湖鹽改為全部使用精鹽,減少進(jìn)入系統(tǒng)的水量及AⅡ泥量,從而可減少AⅡ泥增加產(chǎn)生的廢水量。
在壓縮貯氣罐出口至制堿塔入口增加CO2分離器,減少原料CO2帶入系統(tǒng)的水量。
眾所周知,聯(lián)堿裝置母液平衡的關(guān)鍵在于控制好濾堿機(jī)洗水當(dāng)量,但降低洗水當(dāng)量一直是行業(yè)多年來(lái)的一個(gè)難點(diǎn)。為降低洗水當(dāng)量,我廠從多方面著手:
把原6.5 m2濾堿機(jī)更新為20 m2新型不銹鋼濾堿機(jī),在增加生產(chǎn)能力的同時(shí),延長(zhǎng)濾堿機(jī)作業(yè)周期;濾堿機(jī)真空閥由蝶閥更新為氣動(dòng)閘閥,以提高濾堿機(jī)倒換洗車效率;濾堿機(jī)濾餅洗滌方式由平流布水槽洗滌改為噴頭噴淋洗滌(圖1~圖3);對(duì)現(xiàn)有濾堿機(jī)錯(cuò)氣頭進(jìn)行技術(shù)改造,略微增大吸堿區(qū),取消濾堿機(jī)的溢流口,正常液面控制略低于溢流口,實(shí)現(xiàn)堿車慢轉(zhuǎn),重堿濾餅洗滌置換時(shí)間延長(zhǎng),對(duì)降低洗水當(dāng)量起到促進(jìn)作用;使用洗水添加劑,可進(jìn)一步降低洗水當(dāng)量;對(duì)洗水當(dāng)量、碳化出堿液結(jié)晶質(zhì)量、碳化出堿液固液比堅(jiān)持進(jìn)行單項(xiàng)考核控制。洗水當(dāng)量由投產(chǎn)初期的0.85~0.95降低到1996年后的0.75~0.85,1998年后洗水當(dāng)量降低到了0.66~0.80。
碳化外冷器逐步更新為鈦列管換熱器,爐氣管箱式冷凝塔改為波紋管冷凝塔,母液系統(tǒng)部分換熱器更換為波紋管換熱器,把部分母液管由原鑄鐵管更新為增強(qiáng)MC尼龍管,減少管道結(jié)疤堵塞,增加管道耐腐蝕性;這些改造均是為了減少設(shè)備、管道堵塞,增加系統(tǒng)作業(yè)周期,從而減少因設(shè)備、管道堵塞清洗而增加的廢水量。
圖3 噴嘴改造后重堿過(guò)濾洗滌工藝流程圖
聯(lián)堿裝置工藝流程長(zhǎng),生產(chǎn)控制崗位分散,自動(dòng)化程度不高,對(duì)生產(chǎn)操作控制管理水平要求較高。圍繞降低洗水當(dāng)量,以增加制堿塔作業(yè)周期、延長(zhǎng)冷(鹽)析結(jié)晶器作業(yè)周期為QC課題,進(jìn)行QC攻關(guān),完善細(xì)化操作規(guī)程。同時(shí)實(shí)施精細(xì)化管理,目標(biāo)明確,責(zé)任到位,培養(yǎng)了員工精細(xì)化作業(yè)的習(xí)慣。我廠制堿塔及冷(鹽)析結(jié)晶器作業(yè)周期在1996年就達(dá)到了同行業(yè)較好水平,制堿塔作業(yè)周期,最長(zhǎng)達(dá)50天,平均達(dá)35天;冷(鹽)析結(jié)晶器作業(yè)周期由投產(chǎn)初期的3個(gè)月延長(zhǎng)到了1998年以后的6~12個(gè)月。1996年后實(shí)現(xiàn)了煅燒爐氣冷凝液和洗滌液完全回收為濾堿機(jī)洗水。
從1995年開始,為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水零排放的目標(biāo),對(duì)聯(lián)堿生產(chǎn)裝置進(jìn)行生產(chǎn)、生活廢水清污分流改造,增加了清污分流池、清污分流泵及相應(yīng)管線設(shè)施,增加了廢水回收貯桶、廢水回收泵及相應(yīng)管線設(shè)施;生產(chǎn)廢水→進(jìn)入清污分流池澄清過(guò)濾處理→送入制堿塔煮塔→排入廢水回收桶→廢水回收桶泵→送入母液I桶,完成廢水回收,生活廢水及循環(huán)水反洗水→進(jìn)入公司污水處理廠→中水回用。到2000年聯(lián)堿裝置基本實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)廢水零排放。
在純堿生產(chǎn)工藝中,清潔生產(chǎn)工藝是聯(lián)合制堿工藝獨(dú)有的優(yōu)點(diǎn),裝置生產(chǎn)規(guī)模小及工藝生產(chǎn)的易波動(dòng)性而造成生產(chǎn)系統(tǒng)母液膨脹,又是聯(lián)合制堿工藝的缺點(diǎn)。聯(lián)堿裝置實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水零排放的關(guān)鍵是控制洗水當(dāng)量,同時(shí)要減少?gòu)U水來(lái)源。如上所述,云維聯(lián)堿系統(tǒng)母液平衡點(diǎn)的洗水當(dāng)量是0.812,洗水當(dāng)量<0.812系統(tǒng)母液收縮,洗水當(dāng)量>0.812系統(tǒng)母液膨脹;而生產(chǎn)廢水零排放時(shí)的洗水當(dāng)量平衡點(diǎn)為0.702。但洗水當(dāng)量因生產(chǎn)狀況變化而時(shí)高時(shí)低,低可到0.66,高時(shí)達(dá)0.83,這時(shí)廢水貯桶(廢水貯桶貯量為600 m3)就起到了平衡的作用,可保證生產(chǎn)波動(dòng)洗水當(dāng)量高時(shí),生產(chǎn)廢水仍能保證零排放。
TQ 114.162
:C
:1005-8370(2011)02-03-04
2010-05-18
徐永維(1968—),化工工藝工程師。云維股份聯(lián)堿分廠工藝員。