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        湖南鎮(zhèn)水電站#5機組減振增容改造

        2011-09-04 10:26:40余慧慶
        綜合智慧能源 2011年8期
        關(guān)鍵詞:導(dǎo)葉補氣轉(zhuǎn)輪

        余慧慶

        (浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠,浙江 衢州 324000)

        1 機組概況

        湖南鎮(zhèn)水電站#5機組是在湖南鎮(zhèn)水電站大壩預(yù)留的5.4 m壓力鋼管基礎(chǔ)上擴建而成的。水電站采用壩后全封閉廠房,按“無人值班、少人值守”設(shè)計。擴建工程于1994年12月28日正式開工,1996年10月29日進(jìn)入72h試運行,1997年1月29日正式移交浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠。#5機組由重慶水輪機廠設(shè)計制造,水輪機固定部分及發(fā)電機轉(zhuǎn)子、大軸等部件由杭州發(fā)電設(shè)備廠分包。

        HLD85-LJ-380型水輪機的主要技術(shù)參數(shù)為:設(shè)計水頭,80 m;最大水頭,110.7 m;最小水頭,64.9 m;設(shè)計出力,102.5 MW;額定轉(zhuǎn)速,187.5 r/min;額定流量,140.4 m3/s;轉(zhuǎn)輪直徑,3.8 m;活動導(dǎo)葉,24片。

        SF100-32/8360型發(fā)電機的主要技術(shù)參數(shù)為:額定容量,114.25 MV·A;額定功率,100 MW;最大容量,120 MV·A;最大功率,105 MW;定子額定電壓,13.8 kV;定子額定電流,4 782 A;功率因數(shù),0.875(滯后);絕緣等級,B級;冷卻方式,自循環(huán)空氣冷卻。

        2 改造原因

        2.1 水輪機運行狀況

        由于條件限制,湖南鎮(zhèn)水電站#5機組設(shè)計時套用某電站轉(zhuǎn)輪,設(shè)計水頭為80 m,電站實際運行水頭大多在90 m以上,機組額定輸出時的導(dǎo)葉開度為60%~80%。在運行過程中主要存在4個方面的問題。

        (1)轉(zhuǎn)輪裂紋。1996年機組投運初期,發(fā)現(xiàn)尾水管壓力脈動嚴(yán)重超標(biāo),2000年小修時,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪有3條裂紋。每次檢修發(fā)現(xiàn)都有轉(zhuǎn)輪裂紋,經(jīng)過多次檢修與處理,轉(zhuǎn)輪裂紋未得到徹底消除。2006年10月,在#5機組中修時發(fā)現(xiàn)了更多的轉(zhuǎn)輪葉片裂紋,主要有:#1葉片裂紋長度為170 mm;#4葉片裂紋長度為300 mm;#5葉片裂紋長度為350 mm;#6葉片裂紋長度為400 mm;#7葉片裂紋長度為200 mm;#12葉片裂紋長度為400 mm;#13葉片裂紋長度為300 mm。水輪機轉(zhuǎn)輪由于長期運行條件惡化和材料疲勞,近年來裂紋不斷擴大且出現(xiàn)一定空蝕,停機修補頻繁,嚴(yán)重影響了電廠的安全運行。因此,轉(zhuǎn)輪亟需更換。

        (2)機組各部的振動、擺度。機組的振動測量結(jié)果見表1,即使機組在部分負(fù)荷或者在尾水管壓力脈動作用下運行,機組各部的振動、擺度仍在正常范圍內(nèi)。

        表1 機組振動測量記錄 mm

        (3)短管補氣的補氣量明顯減少。機組投運初期,短管補氣進(jìn)口有明顯的補氣聲,后來逐漸消失。補氣短管加固后,運行初期有較響的補氣聲,后來也變小了。以上情況說明,短管補氣對消除尾水管壓力脈動能起到一定作用。隨著補氣管的損壞,補氣量明顯減少。

        (4)壓力脈動情況。水輪機在較大水頭運行時,特別是在高水頭小開度運行時,尾水管內(nèi)水壓脈動劇烈,伴有渦帶破裂時的“放炮聲”。尾水管進(jìn)口真空壓力表指針在0.1 MPa以上擺動。1999年7月,浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠委托河海大學(xué)對該廠湖南鎮(zhèn)水電站#5機組進(jìn)行了機組振動測試,對尾水管壓力脈動進(jìn)行定量測定記錄,具體結(jié)果見表2。尾水管壓力脈動的主頻率為0.75 Hz,正好是機組轉(zhuǎn)頻的1/4。由表2可知,水輪機較高水頭輸出功率在80MW以下時,壓力脈動振幅均較大,開度越小,幅度越大。1997年機組小修時,檢修人員發(fā)現(xiàn)尾水管補氣短管全部折斷,1998年小修時,檢修人員發(fā)現(xiàn)3根補氣管再次折斷,1999年10月小修時,檢修人員又發(fā)現(xiàn)2根補氣管再次折斷,尾水管壁有一處裂縫。

        2.2 發(fā)電機運行狀況

        2005年9月24日,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機定子129槽至130槽之間的鐵芯下端部第1段有松動現(xiàn)象,出現(xiàn)一片斷裂區(qū)域,斷裂的硅鋼片形狀為不規(guī)則狀,邊緣比較光滑,面積約1.8cm2。此斷裂的硅鋼片將A相第130槽上層線棒絕緣割破,引起線棒對鐵芯接地。對定子做全面仔細(xì)檢查,定子鐵芯下端部第1段與129槽至130槽的相同部位,有松動現(xiàn)象的有28處。

        2006年10月16日,湖南鎮(zhèn)水電站#5發(fā)電機組停役小修和預(yù)試,在進(jìn)行定子繞組泄漏電流和直流耐壓試驗時,發(fā)現(xiàn)定子A相繞組第208槽、C相繞組第209槽線棒絕緣不合格。轉(zhuǎn)子吊出后,檢查發(fā)現(xiàn)定子鐵芯及繞組存在嚴(yán)重缺陷。

        對鐵芯硅鋼片松動原因進(jìn)行了分析,筆者初步認(rèn)為有以下4個方面的問題:

        (1)發(fā)電機定子鐵芯存在先天不足,鐵芯下端部硅鋼片沒有粘合成整體或粘合質(zhì)量差,經(jīng)過多年運行中振動的影響,下端部硅鋼片之間松動、摩擦,破壞硅鋼片的絕緣層。

        (2)發(fā)電機定子鐵芯在裝配時就存有缺陷,對28處鐵芯松動進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)所有松動的鐵芯兩邊與線棒之間存在較大的間隙,鐵芯生銹現(xiàn)象嚴(yán)重。#5機組廠房是封閉式廠房,環(huán)境相對潮濕,加劇了鐵芯的生銹。

        (3)由于機組要承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰和守口子的任務(wù),機組啟、停特別頻繁,根據(jù)近幾年的統(tǒng)計結(jié)果分析,機組每年平均開機次數(shù)達(dá)1500多次。在啟、停機過程中,機組振動最大,加快了硅鋼片松動、腐蝕和斷裂的速度。

        (4)#5機組在AGC運行方式下,調(diào)節(jié)頻繁,暫態(tài)過程多,有時甚至?xí)谡駝訃?yán)重的工況點運行,致使鐵芯松動程度加劇。

        對于鐵芯下端部分硅鋼片松動及片間絕緣腐蝕缺陷而言,現(xiàn)場處理方法是將各硅鋼片間的銹蝕用酒精布擦干凈,用熱風(fēng)吹干后,在每片硅鋼片間涂上環(huán)氧樹脂固化,修后各端齒固定可靠。

        3 技術(shù)分析及論證

        浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠根據(jù)湖南鎮(zhèn)水電站#5機組存在的問題,開展了一系列測試和論證工作。1999年,由河海大學(xué)完成機組振動測試;2000年,由哈爾濱大電機研究所完成《湖南鎮(zhèn)水電站#5機組減振增容改造論證報告》,主要論證點如下:

        (1)水輪機參數(shù)核算。

        1)水輪機功率。增容后,機組額定功率為125 MW,發(fā)電機效率按97%計算,水輪機額定功率為128.8MW。額定水頭由80.0m 提高到95.3m,轉(zhuǎn)速為72.99 r/min,流量約 1 056 L/s,小于限制工況的流量。

        2)水輪機流量。經(jīng)計算,增容后水輪機額定流量為148.4 m3/s,小于壓力鋼管設(shè)計最大引用流量160 m3/s。

        3)空化安全余量。改造前,在額定功率及額定水頭工況下,裝置空化系數(shù)σp對應(yīng)額定工況模型空化系數(shù)σM,其比值為1.40。改造后,在額定水頭和額定功率工況下,其比值為1.38,同改造前相當(dāng);在最大水頭、額定功率工況下,其比值為1.32,空化安全余量較大。

        4)導(dǎo)葉開口。改造前,導(dǎo)葉在額定水頭Hr=80 m,水輪機功率Pr=102.5 MW時,導(dǎo)葉的開口最大,對應(yīng)模型開口為25.0 mm;改造后,導(dǎo)葉在額定水頭Hr=95.3 m,水輪機功率Pr=128.8 MW 時,對應(yīng)模型開口為23.6 mm,小于25.0 mm。因此,改造后導(dǎo)葉開口不需增大。

        表2 壓力脈動檢測記錄

        (2)水輪機部件和輔助設(shè)備核算。

        2)調(diào)速器。調(diào)速器主配直徑為0.1 m,導(dǎo)葉關(guān)閉時間7 s,計算油流速3.285 m/s,油流速一般允許4~8 m/s,調(diào)速器容量合適,不用更換。

        3)油壓裝置。壓力油罐容器為4 m3,是導(dǎo)葉接力器容積的22.1倍,超過一般要求(18~20倍),不用更換。

        4)調(diào)保計算。蝸殼前引水管路長度與速度的乘積(LTvT)不大于1588 m2/s,機組轉(zhuǎn)動慣量在導(dǎo)葉關(guān)閉有效時間為7s的情況下,計算得出機組甩負(fù)荷時最大速率上升45%,蝸殼內(nèi)最大壓力不超過1550 kPa,滿足要求。

        (3)結(jié)構(gòu)論證。

        1)主軸強度核算。主軸采用45號鋼整體鍛造,中空結(jié)構(gòu),下端法蘭與轉(zhuǎn)輪的聯(lián)接采用鍵傳遞扭矩,上端法蘭與發(fā)電機軸采用銷子螺釘聯(lián)接。計算得出:主軸剪應(yīng)力為31.500 MPa,拉伸應(yīng)力為7.374 MPa,綜合應(yīng)力為34.000 MPa,主軸強度滿足要求。

        2)水輪機軸與發(fā)電機聯(lián)接螺釘強度核算。螺釘材料為35CrMo鍛鋼,屈服極限為750.000 MPa,許用剪切應(yīng)力為144.34 MPa。計算得出,螺釘剪切應(yīng)力為57.27 MPa,螺釘滿足要求。

        2)從行業(yè)分布來看,以戶外運動為主。由于戶外運動參與人數(shù)眾多,消費群體廣,像足球、滑雪、自行車等有著充足的參與力量,使戶外運動在小鎮(zhèn)建設(shè)中有良好的資源基礎(chǔ);

        3)轉(zhuǎn)輪與主軸鍵傳遞扭矩強度核算。鍵材料為45號鋼,屈服強度為355.000MPa,許用剪切應(yīng)力為68.300 MPa,許用擠壓應(yīng)力為201.17 MPa。計算得出,鍵受剪應(yīng)力為 57.900 MPa,擠壓應(yīng)力為123.300 MPa,鍵滿足要求。

        4)軸中心補氣。哈爾濱大電機研究所的論證認(rèn)為,根據(jù)湖南鎮(zhèn)水電站#5機組的主軸情況,選擇直徑350 mm的補氣管和補氣閥是可行的。

        5)頂蓋剛度、強度計算。對頂蓋法蘭支反力及頂蓋上的徑向力矩、截面最大切向應(yīng)力、過流面鋼板應(yīng)力、法蘭強度、頂蓋剛度在各種工況(正常工況、緊急停機、止漏環(huán)破壞)下進(jìn)行核算;對頂蓋座環(huán)螺桿應(yīng)力進(jìn)行核算;計算得出,頂蓋強度滿足要求,剛度稍差。

        6)尾水錐管。重新安置新的不銹鋼板尾水錐管。

        7)尾水進(jìn)入門。尾水進(jìn)入門,焊加強肋板進(jìn)行加固。

        2003年,浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠委托東方電機股份有限公司(以下簡稱東電)開發(fā)了適用于#5機組改造的新轉(zhuǎn)輪,東電通過CFD流體分析和多次優(yōu)化,設(shè)計了D378和D385 2個轉(zhuǎn)輪,并在DF-28水力機械試驗臺上進(jìn)行了能量、空化、飛逸和壓力脈動等模型試驗。

        2007年,華東勘測設(shè)計研究院完成《湖南鎮(zhèn)水電站#5機組減振增容改造可行性論證報告》。經(jīng)過對湖南鎮(zhèn)#5機組增容改造后的水輪機轉(zhuǎn)輪特性參數(shù)選擇和穩(wěn)定性分析,在機組以120 MW額定功率輸出的條件下,對機組各結(jié)構(gòu)件剛度和強度(增加導(dǎo)葉剛強度、定子、轉(zhuǎn)子、下機架剛強度論證)、調(diào)速系統(tǒng)工作容量、輔助系統(tǒng)設(shè)備(技術(shù)供水系統(tǒng)、空冷器)容量、出口母線熱穩(wěn)定性、斷路器、隔離開關(guān)、機組保護(hù)等結(jié)構(gòu)和部件進(jìn)行了復(fù)核計算和評估分析,華東勘測設(shè)計研究院的論證結(jié)果認(rèn)為,#5水輪發(fā)電機組在提高額定水頭到93 m,保持流道基本不變的條件下,通過改造轉(zhuǎn)輪、大軸補氣裝置、定子和空冷器等部件,機組額定輸出功率可增大至120 MW,機組在相應(yīng)額定工況下均可安全、穩(wěn)定運行。

        4 改造實施

        2009年,結(jié)合機組大修對#5機組進(jìn)行了增容改造。主要進(jìn)行了轉(zhuǎn)輪更新、頂蓋及底環(huán)止漏環(huán)改造、尾水管改造、補氣裝置改造和定子改造等項目。

        (1)轉(zhuǎn)輪更新。型號為HLD385-LJ-390新轉(zhuǎn)輪由東電設(shè)計制造,主要參數(shù)如下:最大水頭,110.7 m;額定水頭,93.0 m;最小水頭,64.9 m;額定功率,122.45 MW;轉(zhuǎn)輪葉片數(shù),13 片;額定轉(zhuǎn)速,187.5 r/min;飛逸轉(zhuǎn)速,<373 r/min;額定流量,143.04 m3/s;額定效率,94.03%;活動導(dǎo)葉數(shù),24片。新轉(zhuǎn)輪材質(zhì)為ZG0Cr13Ni5Mo,轉(zhuǎn)輪葉片采用VOD精練成型,數(shù)控加工,在轉(zhuǎn)輪上冠和下環(huán)直接加工止漏環(huán),提高了轉(zhuǎn)輪整體性能和質(zhì)量。采用“X”葉片,轉(zhuǎn)輪出口下移,轉(zhuǎn)輪不設(shè)泄水錐,能量指標(biāo)和回收性能優(yōu)異。

        (2)底環(huán)及頂蓋止漏環(huán)改造。它與新轉(zhuǎn)輪上、下止漏環(huán)配套,對頂蓋、底環(huán)止漏環(huán)重新加工。其中,將原有底環(huán)車去一部分,重新鑲套新止漏環(huán)。兩者與新轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)單邊間隙均為3 mm左右。

        (3)尾水管改造。它為與新轉(zhuǎn)輪配套,總體改造分3段,直立基礎(chǔ)環(huán)和2段斜尾水管,將原尾水錐進(jìn)口段110 mm高度不銹鋼割除,對混凝土進(jìn)行修鑿,焊接4瓣基礎(chǔ)環(huán),內(nèi)圓增大到? 4270 mm。原填充環(huán)下移85 mm,與新填充環(huán)焊接一體的10塊20 mm厚斜不銹鋼尾水管上部與基礎(chǔ)環(huán)焊接,下端與12 mm厚過渡段斜不銹鋼新里襯焊接,焊接后新填充環(huán)法蘭內(nèi)徑? 4094 mm。

        (4)補氣裝置改造。原大軸中心補氣由8個法蘭盤(? 50 mm)的小補閥補氣,改造后在機組軸端安裝? 250 mm補氣球閥,外接管路從廠外補氣,大大地增強了補氣量,同時減輕了廠房內(nèi)補氣產(chǎn)生的噪音。中心補氣裝置分3段,分上、中、下補氣管,分別與機組上軸、轉(zhuǎn)子、下軸各聯(lián)接法蘭盤平齊,由? 273 mm×10 mm補氣管、聯(lián)接法蘭盤、250自由浮動式中心孔補氣閥等部件組成。

        (5)定子改造。型號為SF120-32/8360新定子由東電設(shè)計制造,主要參數(shù)如下:額定功率,120 MW;額定容量,133.33 MV·A;額定電壓,13.8 kV;額定功率因數(shù),0.9;額定轉(zhuǎn)速,187.5 r/min;定子絕緣等級,F(xiàn);定子繞組溫升,59.5 K;定子鐵芯溫升,59.5 K;發(fā)電機效率,98.43%。

        5 機組改造后試驗和運行情況

        (1)效率試驗。實測效率值與理論計算得出的效率值規(guī)律是一致的。改造后,水輪機效率比改造前有明顯提高。在平均水頭為92.92 m時,改造后的水輪機最高效率達(dá)95.78%。

        (2)穩(wěn)定性試驗。振動及噪聲穩(wěn)定性試驗見表3,試驗結(jié)果表明,其穩(wěn)定性符合設(shè)計要求;擺度穩(wěn)定性試驗見表4,試驗結(jié)果表明,其穩(wěn)定性符合設(shè)計要求。

        表3 振動穩(wěn)定性試驗 μm

        表4 擺度穩(wěn)定性試驗 μm

        (3)噪聲及壓力脈動。從機組發(fā)電機層、蝸殼及吸出管處最大噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄可知,發(fā)電機層噪聲最小,吸出管處噪聲最大;在4種不同運行方式下,同一監(jiān)測點的噪聲變化不大;發(fā)電機層最大噪聲為97.4 dB,蝸殼最大噪聲為104.8 dB,吸出管處最大噪聲為113.5 dB。尾水管在各工況下,基本無脈動現(xiàn)象。

        (4)調(diào)保負(fù)荷試驗。甩負(fù)荷試驗(100 MW)導(dǎo)葉開度為67%,轉(zhuǎn)速上升率為17.96%,水壓上升率為38.8%。各部擺度、振動、間隙、溫度均正常。

        (5)溫升試驗。2010年11月,#5機組在#3主變壓器改造完成情況下,進(jìn)行了72 h溫升試驗,在功率為120 MW的工況下,溫升試驗結(jié)果如下:鐵芯溫度最高75.3℃,最低60.6℃;線圈溫度最高81.1℃,最低61.0℃;熱風(fēng)溫度平均54.0℃,冷風(fēng)溫度平均35.5℃;推力軸瓦平均溫度38.70℃,上導(dǎo)軸瓦平均溫度39.58℃,水導(dǎo)軸瓦平均溫度40.96℃。

        (6)空蝕狀況檢查。截至2010年11月底,電廠技術(shù)人員對轉(zhuǎn)輪體、葉片正背面進(jìn)行了3次檢查,沒有發(fā)現(xiàn)空蝕,可初步認(rèn)定改造后轉(zhuǎn)輪空化性能得到了改善。

        6 結(jié)論

        18個月的運行實踐結(jié)果表明,湖南鎮(zhèn)水電站#5機組減振與增容技術(shù)改造是成功的,機組穩(wěn)定性、效率、出力等達(dá)到了增容改造的預(yù)期目的。#5機組的減振增容改造,為烏溪江水力發(fā)電廠實施其他同類型機組的增容改造工作積累了成功的經(jīng)驗,同時,也提出了新的課題。湖南鎮(zhèn)水電站機組投入AGC運行,對設(shè)備安全、可靠運行影響極大,對轉(zhuǎn)輪的水力穩(wěn)定性、轉(zhuǎn)輪強度、補氣效果、AGC運行出力調(diào)節(jié)范圍、調(diào)節(jié)頻率及機組頻繁啟/停機造成的影響等問題有待進(jìn)一步研究。只有全面掌握機組的運行特性,才能保證減振增容改造后的機組安全、可靠運行,從而產(chǎn)生更大的效益。

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