鶴崗斯達(dá)機(jī)電設(shè)備制造有限責(zé)任公司 張忠寶
鶴崗誠基水電熱力有限責(zé)任公司 張宇慧
基于PLC及變頻技術(shù)的鍋爐自動化控制改造方案
鶴崗斯達(dá)機(jī)電設(shè)備制造有限責(zé)任公司 張忠寶
鶴崗誠基水電熱力有限責(zé)任公司 張宇慧
某公司冬季主要由2臺SZF10-13型沸騰鍋爐對各車間用戶供暖。該型號鍋爐生產(chǎn)于1979年,現(xiàn)許多控制點(diǎn)失靈,導(dǎo)致鍋爐熱效率低、煤耗、電耗浪費(fèi)嚴(yán)重。2臺鍋爐分別由2套DCS系統(tǒng)(分布式控制系統(tǒng))通過控制各自的電動閥門來調(diào)節(jié)各自汽包的給水量,鍋爐運(yùn)行過程中閥門開度較小,給水管壓力較大,電能消耗大。并且,較高的水壓還對管道、水泵葉輪和閥門造成損害,存在較大的安全隱患。
經(jīng)過分析論證,該公司決定對原有鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行改造。改造方案基于PLC及變頻技術(shù),通過計算機(jī)控制鍋爐的控制系統(tǒng),進(jìn)而達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。本文,筆者對該改造方案作一介紹。
1.PLC。即可編程控制器(Programmable Logic Controller),是一種專用于工業(yè)控制的計算機(jī),它可以執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時、計數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令,可以通過數(shù)字或模擬式輸入/輸出來控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過程,是一種新型控制器。
(1)PLC的優(yōu)點(diǎn)。PLC采用微電腦技術(shù)(大規(guī)模集成電路),取代了以往靠硬導(dǎo)線布線的邏輯控制器,具有成本低、功耗低、體積小、重量輕等特點(diǎn)。它不僅能辨識處理各種運(yùn)行狀態(tài),采用相應(yīng)的A/D和D/A轉(zhuǎn)換模塊及各種各樣的控制算法程序來進(jìn)行系統(tǒng)間的邏輯運(yùn)算和連鎖保護(hù),還能對輸入的多個模擬信號進(jìn)行處理、運(yùn)算,輸出標(biāo)準(zhǔn)的模擬信號控來制變頻器的運(yùn)行速度。
(2) PLC的主要組成模塊。PLC主要由6個模塊構(gòu)成;電源模塊、CPU模塊、熱備模塊(可選)、輸入/輸出(I/O)模塊、模數(shù)轉(zhuǎn)換(A/O)模塊和通訊模塊。其中,電源模塊向PLC提供直流24 V工作電源;CPU是微型處理器,是PLC的核心部件;熱備模塊是在2套PLC均為在線方式下互為熱備用,并且可以人為任意切換至工作或備用狀態(tài),提高了PLC的安全可靠性;輸入/輸出(I/O)模塊是指外圍回路向PLC輸入高電平(或低電平)和PLC向外圍回路輸出高電平(或低電平);模數(shù)轉(zhuǎn)換(A/O)模塊是將外圍設(shè)備輸入的電信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,以供PLC進(jìn)行計算、判斷、比較和傳輸。
2.變頻器技術(shù)。變頻器是鍋爐改造系統(tǒng)的一個關(guān)鍵器件,它是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率電源的電能控制裝置。根據(jù)電機(jī)轉(zhuǎn)速與工作電源輸入頻率成正比的關(guān)系,有
n = 60 f(1 – s)/p。 (1)
式(1)中,n為點(diǎn)電機(jī)轉(zhuǎn)速,f為工作電源輸入頻率,s為電機(jī)轉(zhuǎn)差率,p為電機(jī)磁極對數(shù)。由式(1)可知,改變電動機(jī)工作電源頻率(f),可以改變電機(jī)轉(zhuǎn)速(n)。
改造前,應(yīng)對改造方案進(jìn)行詳細(xì)研究,查閱并編制注意事項。注意事項如下。
1. 要避免高次諧波對PLC的影響。變頻器工作時會產(chǎn)生高次諧波,會對通訊產(chǎn)生干擾,PLC工作時需要采集模擬信號,并進(jìn)行A/D和D/A轉(zhuǎn)換處理。在此過程中,PLC容易受到變頻器高次諧波的影響,造成信號失真。因此,必須將變頻器零地分接并且加裝液波裝置,對PLC用隔離變壓器供電,最好將PLC安裝于距變頻器較遠(yuǎn)的位置。
2. 要保證原控制系統(tǒng)的安全性和完整性。鍋爐改造系統(tǒng)所需液位、壓力等模擬信號均采用鍋爐原控制系統(tǒng),并將原有模擬信號通過隔離分路端子分路后使用,避免對鍋爐原控制系統(tǒng)造成不利影響。
3. 要保證鍋爐給水的穩(wěn)定可靠。鍋爐給水是鍋爐運(yùn)行過程中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),其穩(wěn)定可靠運(yùn)行是整個鍋爐系統(tǒng)安全運(yùn)行的保證。因此,一旦變頻器出現(xiàn)故障停車后,系統(tǒng)要能夠自動切換至原有工頻控制系統(tǒng)下正常運(yùn)行,以保證企業(yè)的正常生產(chǎn)。
1. 安裝2臺MM430變頻器用于控制40 kW鼓風(fēng)電動機(jī),安裝2臺MM440變頻器用于控制1.1 kW給煤電動機(jī)。
2. 安裝BYD系列差壓變送器、威力巴流量計、一體化溫變等信號采集及傳輸裝置,用于測量密相區(qū)壓差、密相區(qū)溫度、爐膛壓力、排煙溫度、進(jìn)出口水溫、水壓等相關(guān)參數(shù)。
3. 采用西門子PLC進(jìn)行邏輯控制。
4.采用WinCCV6.0智能化運(yùn)行軟件便于進(jìn)行人工控制。WinCC可以利用SIMATICPCS7通過過程控制系統(tǒng)及其他西門子控制系統(tǒng)中的人機(jī)界面組件,進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算、模擬量處理和通訊聯(lián)網(wǎng)等操作,來實現(xiàn)與計算機(jī)的連接。借助該軟件可以進(jìn)行人機(jī)對話,為操作人員提供相應(yīng)的診斷提示,保證鍋爐的正常高效運(yùn)行。
1.鍋爐改造系統(tǒng)運(yùn)行原理。該系統(tǒng)主要由壓力變送器、溫度變送器、流量變送器、鍋爐專用變頻器和WinCCV6.0運(yùn)行系統(tǒng)等部件組成。壓力變送器經(jīng)濾波后取得信號將鍋爐的溫度、壓力、流量、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成電壓、電流信號送入計算機(jī),計算機(jī)通過WinCCV6.0運(yùn)行系統(tǒng)與設(shè)定值進(jìn)行比較,判斷出各相應(yīng)值的大小,同時把該信號輸出給風(fēng)煤比計算單元,相應(yīng)地算出在當(dāng)時的風(fēng)量下給煤電機(jī)的最大輸出值,經(jīng)過風(fēng)煤比限位,輸出到給煤電機(jī)變頻器,從而控制給煤量,實現(xiàn)風(fēng)煤聯(lián)動的自動控制。
2.鍋爐改造系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)將變頻調(diào)速技術(shù)、計算機(jī)和智能控制技術(shù)相結(jié)合,完成了工業(yè)鍋爐給水、給煤、送風(fēng)、引風(fēng)等參數(shù)的自動控制,使鍋爐溫度、壓力、風(fēng)煤配比等在計算機(jī)系統(tǒng)控制下,能夠?qū)崿F(xiàn)燃燒工況的自尋優(yōu)控制,使鍋爐保持在最佳運(yùn)行狀態(tài)。此外,還可在運(yùn)行中可直觀、集中地顯示鍋爐各運(yùn)行參數(shù),隨時修改各運(yùn)行參數(shù)控制值及系統(tǒng)的控制參數(shù),還可以設(shè)置多點(diǎn)聲光報警、自動連鎖停爐,有利于提高鍋爐的熱效率。
從已運(yùn)行的一個采暖期來看,鍋爐系統(tǒng)改造后,節(jié)電率達(dá)到30%~40%,節(jié)約電費(fèi)20多萬元,節(jié)約用煤500 t,熱效率同比提高10%。鍋爐系統(tǒng)改造后,沒有出現(xiàn)電動機(jī)燒毀情況,在保證鍋爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的同時,既減輕了操作人員的勞動強(qiáng)度,又提高了鍋爐運(yùn)行的安全性。
采用變頻調(diào)速技術(shù)實現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行是我國節(jié)能的一項重點(diǎn)推廣技術(shù),《中華人民共和國節(jié)約能源法》第39條將其列為通用技術(shù)加以推廣。采用計算機(jī)控制系統(tǒng)改造鍋爐,能充分利用變頻器調(diào)速范圍寬、調(diào)速精度高、保護(hù)功能完善、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、節(jié)能效果顯著的優(yōu)點(diǎn),還能通過自動化控制技術(shù)實現(xiàn)安全生產(chǎn),既節(jié)煤、節(jié)電,又安全、環(huán)保,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。