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        殼牌煤氣化運行中的典型案例及原因分析

        2011-08-15 00:52:53
        科技傳播 2011年17期
        關(guān)鍵詞:磨輥跳車煤氣化

        李 磊

        河南龍宇煤化工有限公司,河南永城 476600

        殼牌煤氣化的關(guān)鍵設(shè)備是由氣化爐、輸氣管與合成氣冷卻器三大件組成[2],其中氣化爐是核心。殼牌煤氣化工藝的特點是:煤種適應(yīng)性強(qiáng)、效率高、可靠性高和良好的環(huán)保性能,它是當(dāng)今世界最先進(jìn)的煤氣化工藝之一[3,4]。殼牌煤氣化裝置主要有如下八個工序組成:磨煤及干燥、煤粉加壓及輸送、煤氣化、除渣、干法除灰、濕洗、水處理以及公用工程[5]。河南龍宇煤化工有限公司的殼牌煤氣化裝置自2008年投料試車,經(jīng)過不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗,目前裝置安全穩(wěn)定運行周期已突破100天。下面是作者對本公司煤氣化裝置開車運行過程中的典型案例進(jìn)行分析,希望給同類裝置穩(wěn)定運行提供經(jīng)驗參考。

        1 磨煤機(jī)磨輥溫度高聯(lián)鎖跳車

        1.1 案例描述

        磨煤機(jī)運行中B磨煤機(jī)因2#磨輥溫度高聯(lián)鎖跳車。B系列經(jīng)吹掃合格后操作人員進(jìn)入磨煤機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)B磨煤機(jī)2#磨輥盤不動,經(jīng)放油檢查,磨輥軸承潤滑油內(nèi)進(jìn)入大量煤粉。

        1.2 原因分析

        在本次氣化裝置開車前,B磨煤機(jī)新更換過輥皮和磨盤瓦,更換完畢后交工藝試車。操作人員在試轉(zhuǎn)B磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)分離器時,聯(lián)系儀表確認(rèn)PLC系統(tǒng)正常后,未對相關(guān)閥門進(jìn)行確認(rèn)便啟動液壓站,導(dǎo)致磨輥向上抬升過量,使磨機(jī)內(nèi)磨輥與密封氣管路連接短管內(nèi)的關(guān)節(jié)軸承上抬過高,密封管路的連接法蘭泄露,密封壓力下降,導(dǎo)致煤粉進(jìn)入磨輥軸承的潤滑油內(nèi),引起磨輥溫度高聯(lián)鎖跳車。

        1.3 處理措施及建議

        因液壓支架上部的限位開關(guān)起到預(yù)防磨輥上抬過高的作用,該限位開關(guān)的聯(lián)鎖在開車前一定要投上。

        2 煤粉給料倉V-1205B悶燒

        2.1 案例描述

        氣化爐檢查結(jié)束,人孔全部封閉后,大系統(tǒng)充壓做氣密試驗。為了加快開車進(jìn)度,決定啟動氮壓機(jī)打空氣向氣化爐充壓,當(dāng)壓力升到40bar時查漏,V-1205B的溫度由42.9℃上升到112℃,相隔30min,V-1205A溫度由34.9℃上升到100℃,壓力上升到4.6MPa,但操作人員沒有發(fā)現(xiàn)異常。7min后V-1205B壓力上漲至6.0 MPa左右,與此同時V-1205B溫度也開始急劇上漲,在幾分鐘內(nèi)漲至200℃以上,同時現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)V-1205B頂部有濃煙冒出,判斷V-1205B內(nèi)部有悶燒現(xiàn)象。

        2.2 原因分析

        1)粉煤儲倉V-1201A/B和V-1205A/B中的煤粉沒有通過臨時管線排出,煤粉積存在儲罐內(nèi),空分裝置停車后無足夠的氮氣對儲倉內(nèi)長時間存放的煤粉進(jìn)行惰化,導(dǎo)致煤粉和其揮發(fā)分混合在V-1205A/B中,并處于一級不穩(wěn)定狀態(tài);2)氣化爐充壓沒有按照操作規(guī)程[1]進(jìn)行,用高壓空氣代替氮氣進(jìn)行充壓。因密封不嚴(yán),導(dǎo)致空氣通過12PV-0128/228處的氮氣管線漏入V-1205A/B內(nèi)。

        2.3 處理措施及建議

        1)在需要長期停車的情況下,如V-1201A/B、V-1205A/B中的煤粉不能用盡,且無保護(hù)的惰性氮氣,煤粉必須排出,不能積存在罐內(nèi);2)煤粉如不能及時 排出,必須定期輸送氮氣以確保內(nèi)部的惰性環(huán)境;3)加強(qiáng)操作人員對裝置的理解,提高操作能力,加強(qiáng)巡檢,對異常溫度、壓力等參數(shù)要及時跟蹤、分析做出判斷;4)檢修時盡可能將設(shè)備劃分為小單元并注意做好各單元設(shè)備間的隔絕和密封工作,使各設(shè)備與外界和其它系統(tǒng)加盲板達(dá)到完全隔離;5)根據(jù)實際操作情況,可以停掉相應(yīng)的伴熱,防止設(shè)備內(nèi)部溫度過高。

        3 燒嘴罩燒漏

        3.1 案例描述

        氣化爐運行期間3#、4#煤線出現(xiàn)停運,1#、2#煤燒嘴獨立連續(xù)運行約12小時。一段時間后1#、2#煤角閥無故開大,最后角閥開大至80%~100%,但煤流量仍較低,經(jīng)工藝調(diào)整1#、2#煤角閥開度恢復(fù)至正常開度,運行至停車。停車后檢查1#燒嘴罩冷卻水管裂縫。

        3.2 原因分析

        1)停車后打開V-1205A發(fā)現(xiàn)V-1204笛管脫落,卡住V-1205椎體,導(dǎo)致下煤不暢,1#、2#煤角閥開大但流量不夠,密相輸送流場分布不均,有偏燒現(xiàn)象;2)1#、2#的兩個燒嘴持續(xù)運行約12小時,運行期間爐溫較低,造成渣層增厚,渣漫過燒嘴罩,使燃燒區(qū)形成不均勻流場,影響燒嘴噴射方向,導(dǎo)致燒嘴罩局部過氧、過熱,燒漏。

        3.3 處理措施及建議

        1)對V-1204笛管進(jìn)行了加固和改造,減少笛管再次損壞、脫落、堵塞煤線角閥;2)將V-1204A/B的充氣錐上法蘭在做完氣密后,用卡子將其法蘭面固定好;3)穩(wěn)定操作調(diào)節(jié)氧煤比,盡量保持氣化爐溫度適當(dāng)和穩(wěn)定,防止工況變化過快和局部超溫。

        4 氣化爐13PDI0065壓差高聯(lián)鎖跳車[6]

        4.1 案例描述

        自系統(tǒng)開車后,汽包小室蒸汽產(chǎn)量13FY0047一直為3.5kg/h左右,13TY0019一直在660℃左右,一段時間后,13FY0047逐漸減低到3.0kg/h以下,水中固含量由原來的2%左右逐漸上升到3%左右,操作人員逐漸小幅度調(diào)整氧煤比,但蒸汽量沒有明顯變化。一段時間后該壓差有小幅上升趨勢,幾分鐘后突然波動到近25kPa,氣化爐跳車(跳車值為24kPa)。氣化爐停車后13PDI0065曾短時間內(nèi)波動到60kPa,并且在氣化爐渣中發(fā)現(xiàn)較大渣塊,后曾有大渣塊導(dǎo)致破渣機(jī)跳車,也從撈渣機(jī)內(nèi)撈出一些渣塊。

        4.2 原因分析

        1)跳車前渣水含固量有上升趨勢,說明氣化爐爐溫較低,膜式壁掛渣較厚,大渣塊從膜式壁脫落、堵塞渣口,造成13PDI0065高跳;2)本次開車使用的主煤和配煤灰熔點相差較大,雖然混合后煤的灰熔點在1 300℃左右,但在爐內(nèi)反應(yīng)過程中,不能很好的相熔,致使渣層過厚、渣塊脫落。

        4.3 處理措施及建議

        1)采用兩種性質(zhì)相近的煤配燒,其灰熔點差值不要超過300℃;2)在使用差異較大的煤種配比時,操作要更加謹(jǐn)慎。調(diào)整氧煤比要更加緩慢,控制好氣化爐掛渣。

        5 結(jié)論

        隨著國內(nèi)殼牌項目運行經(jīng)驗的積累,企業(yè)間管理經(jīng)驗和操作訣竅的交流與提升,煤種穩(wěn)定性的重視及操作人才的培養(yǎng),煤氣化裝置的長周期高負(fù)荷穩(wěn)定運行是可以實現(xiàn)的。

        [1]河南龍宇煤化工有限公司年產(chǎn)50萬噸甲醇項目初步設(shè)計第3冊煤氣化裝置[M].五環(huán)科技股份有限公司,2005.

        [2]汪壽建.殼牌煤氣化關(guān)鍵設(shè)備淺析[J].化工設(shè)計通訊,2003,29(3):1-3.

        [3]氮肥工業(yè)協(xié)會.中國氮肥高層論壇論文集,2004:207-311.

        [4]鄭振安.Shell煤氣化技術(shù)(SCGP)的特點[J].煤化工,2003,2(105):7-11.

        [5] 韓天崢.殼牌煤氣化技術(shù)的應(yīng)用[J].化工技術(shù)經(jīng)濟(jì),2005,23(7):21-23.

        [6]李斌,段志廣,周占海,等.氣化廠煤氣化裝置操作規(guī)程[M].河南龍宇煤化工有限公司,2008.

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